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      合成車間凈化崗位設(shè)備失效的原因及處理方法

      2018-03-26 03:04:44張灝梁思鵬
      山東工業(yè)技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:換熱器

      張灝 梁思鵬

      摘 要:針對合成車間凈化崗位設(shè)備的失效情況,基于腐蝕理論和力學(xué)理論,結(jié)合生產(chǎn)中出現(xiàn)的實(shí)際現(xiàn)象以及實(shí)驗(yàn)考察,分析原因,并借鑒成熟資料提幾點(diǎn)處理方法。闡述了這些方法用于處理在線腐蝕設(shè)備的優(yōu)點(diǎn),對生產(chǎn)中設(shè)備的檢修與維護(hù)有一定的意義。

      關(guān)鍵詞:設(shè)備腐蝕;換熱器;再沸器;余熱回收器

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.176

      神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤炭化學(xué)工業(yè)分公司烯烴分公司合成車間凈化崗位分低溫甲醇洗,和硫回收裝置。低溫甲醇洗設(shè)備,現(xiàn)有塔8個(gè)、罐8個(gè)、換熱器40個(gè)、泵25臺、壓縮機(jī)2臺。硫回收設(shè)備,現(xiàn)有塔4個(gè)、罐21個(gè)、換熱器15個(gè)、反應(yīng)器3個(gè)、泵31臺、空冷器2臺、風(fēng)機(jī)6臺、過濾器2個(gè)、煙囪1個(gè)。在生產(chǎn)中已經(jīng)出現(xiàn)腐蝕并能對生產(chǎn)產(chǎn)生直接影響的設(shè)備有:低溫甲醇洗的酸性氣冷卻器E-40014,熱再生塔再沸器E-40021;硫回收的尾氣焚燒爐余熱回收器E-45010。因此,本文對上述3個(gè)設(shè)備進(jìn)行介紹,并分析其失效原因,便于更好的維護(hù)和使用。

      1 設(shè)備生產(chǎn)的基本情況

      酸性氣冷卻器E-40014,該換熱器,管程介質(zhì)為循環(huán)水,殼程為來自熱再生塔塔頂閃蒸的酸性氣,主要成分為H2S,少量的CO2、CH4、H2O、NH3。該換熱器的作用:冷卻熱再生塔塔頂閃蒸的酸性氣,氣相送至酸性氣冷凝器E-40015,液相送至解析塔T-40004底部。

      熱再生塔再沸器E-40021,該換熱器,管程介質(zhì)為,0.55Map的低低壓蒸汽,殼程介質(zhì)為來自熱再生塔T-40005塔底的富硫甲醇。該換熱器的作用:加熱富硫甲醇,配合來自甲醇水塔的甲醇蒸汽,使富硫甲醇得到徹底的再生,是整個(gè)低溫甲醇洗的心臟。

      尾氣焚燒爐余熱回收器E-45010,該換熱器,管程介質(zhì)為來自尾氣焚燒爐焚燒的尾氣,溫度在800℃左右,中間有根沒有和殼程介質(zhì)接觸的中心管,殼程介質(zhì)中壓鍋爐給水,造作壓力為3.25Map。該換熱器的作用:回收尾氣焚燒爐的產(chǎn)生的熱量,冷卻排放大氣的尾氣。

      2 設(shè)備在實(shí)際生產(chǎn)中失效的基本情況

      酸性氣冷卻器E-40014,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕主要集中在殼程頂部氣相入口管線附近的列管處。

      熱再生塔再沸器E-40021,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕在管程,零散分部。

      尾氣焚燒爐余熱回收器E-45010,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕主要集中在底部換熱列管下五排處。

      3 設(shè)備失效對整個(gè)生產(chǎn)的影響以及現(xiàn)場的實(shí)際現(xiàn)象

      酸性氣冷卻器E-40014,該設(shè)備在解析框架5層,離地面大概20米左右,0.45Map的循環(huán)水在此處壓力應(yīng)低于0.45Map,單肯定大于0.17Map,列管腐蝕導(dǎo)致循環(huán)水進(jìn)入0.17Map的換熱器殼程,最終進(jìn)入系統(tǒng),增加系統(tǒng)水含量。更為嚴(yán)重的是,殼程介質(zhì)主要組分為H2S, H2S易溶于水,大量的H2S進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)水系統(tǒng)硫含量嚴(yán)重超標(biāo)。最直觀的表現(xiàn)為,循環(huán)水中污濁粘稠的白沫,在循環(huán)水噴淋的硫磺造粒機(jī)處尤為明顯。能證明循環(huán)水中污濁的白沫來自酸性氣冷卻器E-40014的有利證據(jù)為,在2014年5月大檢修前E-40014內(nèi)漏,造粒機(jī)噴淋冷卻水處污濁的沫子大量堆積在造粒機(jī)水槽處,而檢修后污濁的白沫消失,如果這只是一個(gè)巧合,那最近一次切換E-40014就能更直接的說明問題,在切換E-40014前,造粒機(jī)噴淋冷卻水處出現(xiàn)這種白沫,中化取樣發(fā)現(xiàn)E-40014內(nèi)漏,而在將E-40014切換到新曾換熱器后,白沫消失。如果長期使用這種被污染的循環(huán)水,對整個(gè)使用循環(huán)水系統(tǒng)的設(shè)備來說是致命的。

      熱再生塔再沸器E-40021,該設(shè)備列管腐蝕失效,最直接的表現(xiàn)為中控操作畫面,熱再生塔T-40005塔底溫度遠(yuǎn)傳溫度顯示400TI0560溫度超過105℃。E-40021產(chǎn)生的影響可以從以下情況來看。E-40021凝液管線上有4寸的現(xiàn)場導(dǎo)淋,通過該導(dǎo)淋可以直接控制E-40021管程壓力,所以,E-40021產(chǎn)生的影響一是:管程壓力大于殼程壓力,致使蒸汽凝液進(jìn)入甲醇系統(tǒng),是塔底溫度超標(biāo),影響系統(tǒng)再生。二是:現(xiàn)場導(dǎo)淋開度過大,使管程壓力小于殼程壓力,致使塔底甲醇進(jìn)入凝液,排到現(xiàn)場,進(jìn)入污染雨水池,使外送的污水COD超標(biāo)。導(dǎo)致的后果就是,系統(tǒng)補(bǔ)甲醇的的頻次明顯增加,造成甲醇的嚴(yán)重浪費(fèi)。

      尾氣焚燒爐余熱回收器E-45010,該設(shè)備失效的表現(xiàn)為,殼程的中壓鍋爐給水進(jìn)入管程,侵泡鋪在焚燒爐底部的耐火磚,使耐火磚失效。該設(shè)備在2013年底的檢修拆開時(shí)發(fā)現(xiàn)更為嚴(yán)重的情況,一是,中心管尾部炸裂,導(dǎo)致鍋爐水進(jìn)入中心管,在煙囪形成液擊對后工段管道和煙囪造成嚴(yán)重的沖擊;二是,鍋爐水與尾氣中的SO2在高溫下反應(yīng)生成H2SO3,H2SO3與設(shè)備中的Fe反應(yīng)生產(chǎn)H2 ,這并不僅僅是理論的推測,在生產(chǎn)中的現(xiàn)象足以說明在E-45010確實(shí)發(fā)生過這樣的化學(xué)反應(yīng)。當(dāng)時(shí)E-45010內(nèi)漏嚴(yán)重,通過E-45010殼程的導(dǎo)淋接消防水帶排向污染雨水池,在污染雨水泵外送時(shí)發(fā)現(xiàn),雨水泵管線泄漏嚴(yán)重,在更換過管線后,很短的幾天內(nèi)管線大面積泄漏,一般的腐蝕很難有這么快的速度,這就說明管子內(nèi)的介質(zhì)很有可能是亞硫酸。下面的推測就足以說明,介質(zhì)就是亞硫酸。先做一個(gè)假設(shè),假設(shè)確實(shí)有亞硫酸生成,在亞硫酸的化學(xué)腐蝕下,E-45010殼程尾部壁厚56mm的低碳合金鋼材(16MnR),在很短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生了大大小小的腐蝕孔,并開始在現(xiàn)場泄漏,在在線堵漏過程中,監(jiān)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)在焊接時(shí)從腐蝕孔處噴出藍(lán)色火焰,可燃物有兩種可能,一是:燃料氣和需要焚燒的可燃尾氣;二是:亞硫酸與鐵反應(yīng)生成的氫氣。硫回收單元設(shè)計(jì)負(fù)荷7700Nm3/h,而在當(dāng)時(shí)生產(chǎn)實(shí)際負(fù)荷最多只有3800 Nm3/h,這說明焚燒爐膛內(nèi)的燃料氣和需要焚燒的可燃尾氣不可能出現(xiàn)在余熱回收器尾部,充分說明當(dāng)時(shí)噴出的淡藍(lán)色火焰是氫氣,這間接證明E-45011內(nèi)生成了亞硫酸。這產(chǎn)生的后果便是硫回收單元停車,甚至更嚴(yán)重的后果。

      4 設(shè)備失效的原因分析

      酸性氣冷卻器E-40014,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕主要集中在殼程頂部氣相入口管線附近的列管處。

      E-40014換熱管是10鋼,從換熱管失效的分部情況來看,設(shè)計(jì)腐蝕余量不存在不足。熱再生塔T-40005頂部閃蒸出的酸性氣對每根換熱管的腐蝕反應(yīng)應(yīng)該是一樣的,唯一不一樣的地方在于,頂部接近氣相管線入口的換熱管被酸性氣沖擊的更為猛烈,而在下面的換熱管由于具有一定流速的酸性氣被冷卻,以及被上面換熱管緩沖,在與下面換熱管接觸時(shí)酸性氣已經(jīng)相對緩和。因此判斷,E-40014換熱管失效是由湍流腐蝕引起的。

      熱再生塔再沸器E-40021,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕在管程,零散分部。

      E-40021換熱管是10號鋼。E-40021是整個(gè)低溫甲醇洗裝置的心臟,整個(gè)裝置投入精力最多,操作最為頻繁的地方也正在此處,隨氣量的多少,E-40021所承受的蒸汽流量低至10t/h,高至30t/h,蒸汽負(fù)荷頻繁的波動,是導(dǎo)致?lián)Q熱管失效的最主要原因。從腐蝕情況來看,屬于腐蝕疲勞。

      尾氣焚燒爐余熱回收器E-45010,經(jīng)檢修拆開發(fā)現(xiàn),腐蝕主要集中在底部換熱列管下五排處。

      E-45010換熱管是20號鋼。導(dǎo)致底部五排換熱管漏,可能的原因一是:耐火磚在高溫下會產(chǎn)生粉塵,粉塵在重力作用下沉積在焚燒爐底部,在工藝氣流帶動下,進(jìn)入管程,與換熱管摩擦,導(dǎo)致?lián)Q熱管內(nèi)漏。在檢修時(shí)拆開E-45010封頭發(fā)現(xiàn)并沒有大量的耐火磚粉塵,所以排除此原因。二是:現(xiàn)場所有鍋爐排污管線都集中在鍋爐排污冷卻器入口管線,在入口管線處有一個(gè)起跳壓力為1.0Map的安全閥,E-45010殼程壓力在3.25Map左右,現(xiàn)場對E-45010進(jìn)行鍋爐排污操作時(shí),稍微多開一點(diǎn)E-45010鍋爐排污閥,鍋爐排污冷卻器入口安全閥會起跳,導(dǎo)致現(xiàn)場排放,而這時(shí)操作人員一般會選擇直接關(guān)閉鍋爐排污閥,停止鍋爐排污,導(dǎo)致中壓鍋爐給水中的MgSO4、CaSO4等雜物沉積在E-45010殼程底部,最終這些雜志附著在換熱管壁上,使管壁傳熱效果減少,導(dǎo)致?lián)Q熱管壁溫度增加導(dǎo)致?lián)Q熱管爆裂。而來自高壓除氧器的中壓鍋爐給水,氧含量應(yīng)該符合要求,殼程中壓鍋爐給水液位基本維持在50%,浸泡換熱管一半,而E-45010只有底部五排換熱管發(fā)生泄漏,也說明最主要的原因不是水質(zhì)引起的。

      5 措施

      基于前面分析E-40014是由磨損腐蝕引起的,防止磨損腐蝕的措施:

      (1)改善結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。增加管徑,減少流速,以獲得層流;避免容易造成湍流的截面變化的設(shè)計(jì),可以減少湍流腐蝕,彎管的設(shè)計(jì)可視材料不同,使彎曲半徑為管徑的3~5倍,可防止沖蝕。

      (2)正確選材。對湍流腐蝕要綜合考慮材料的耐蝕性和耐磨性;對沖蝕、氣蝕要考慮材料的硬度和韌性。

      (3)表面處理。在金屬部件上襯以橡膠、塑料等彈性材料、可以減輕磨蝕的危害;耐蝕性良好的涂層,鍍層對防止湍流腐蝕等也是有益的。

      (4)控制環(huán)境??刂骗h(huán)境的溫度、pH值、氧含量、添加緩蝕劑、去除流體中的固體物質(zhì),對減輕湍流腐蝕、沖蝕是有效的。

      綜上所述:更換新的E-40014,在采購設(shè)計(jì)時(shí)考慮磨損腐蝕的防范,注意結(jié)構(gòu)及其材料的正確選擇。

      E-40021是因?yàn)樨?fù)荷頻繁波動導(dǎo)致腐蝕疲勞引起的。腐蝕疲勞的防護(hù)與控制措施:

      (1)合理選材。這里要指出,為了提高抗疲勞斷裂,一般選用強(qiáng)度較高的材料;而對于腐蝕疲勞,強(qiáng)度越高的鋼種,其腐蝕疲勞門坎值反而越低,因此,選擇強(qiáng)度低的材料更為安全。

      (2)降低應(yīng)力。可以從以下四方面考慮:1)改進(jìn)設(shè)計(jì),減少應(yīng)力;2)避免尖銳缺口;3)采用消除殘余應(yīng)力的熱處理;4)采用噴丸等表面處理,使表面層有殘余壓應(yīng)力。

      減少負(fù)荷大幅度波動,保持工況平穩(wěn),才是保證裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)的根本。操作加減蒸汽時(shí)應(yīng)以少量多次為根本原則。

      (3)減少腐蝕。常用措施有涂層、緩蝕劑和電化學(xué)保護(hù)。

      E-45010在檢修時(shí)將失效的換熱管用堵頭堵死。在日常生產(chǎn)中應(yīng)做好定期鍋爐排污工作,為E-45010鍋爐排污管線配置專門的排污副線。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馬培根.“氣煤混燒”技術(shù)在工業(yè)鍋爐上的應(yīng)用[J].區(qū)域供熱,2010(04):9.

      [2]劉小輝.設(shè)備腐蝕與防護(hù)技術(shù)問答[J].2014,7(01).

      作者簡介:張灝(1989-),男,山東菏澤人,本科,研究方向:煤化工技術(shù)。

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