劉淑玉等
摘要:根據(jù)汽車(chē)排氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)排氣背壓和尾管噪聲兩大指標(biāo),對(duì)消聲器筒體體積、腔數(shù)、尾管直徑進(jìn)行估算,設(shè)計(jì)出預(yù)選方案;通過(guò)GT-Power模擬和實(shí)車(chē)測(cè)試交替進(jìn)行,對(duì)預(yù)選方案進(jìn)行二次篩選優(yōu)化,最終得到滿足噪聲及背壓要求的最終方案。
關(guān)鍵詞:汽車(chē)排氣系統(tǒng);消聲器設(shè)計(jì);GT-Power
中圖分類(lèi)號(hào):U464.134.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1005-2550(2018)01-0039-05
前言
汽車(chē)是當(dāng)代人使用的主要交通工具。隨著汽車(chē)保有量的逐年增長(zhǎng),汽車(chē)噪聲已經(jīng)成為城市環(huán)境噪聲的主要部分。而排氣噪聲又是汽車(chē)主要噪聲源之一,因此排氣噪聲的控制也越來(lái)越受到重視。
排氣噪聲的控制是通過(guò)排氣消聲器實(shí)現(xiàn):一般排氣背壓越大,消聲效果越好,但發(fā)動(dòng)機(jī)功率損失也越大;反之亦然。本文通過(guò)GT-Power輔助分析、實(shí)車(chē)測(cè)試對(duì)排氣尾管噪聲和排氣背壓兩個(gè)主要指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)選,確定消聲器的最終方案。
1設(shè)計(jì)目標(biāo)
排氣背壓:要求不大于37kPa——配有排氣系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)在額定轉(zhuǎn)速時(shí)三元催化器前端檢測(cè)的壓力損失臺(tái)架數(shù)據(jù)。
尾管噪聲:圖1為排氣尾管噪聲的總聲壓級(jí)及各階次聲壓級(jí)限值曲線(三檔全油門(mén)加速)。
2計(jì)算分析
2.1消聲器簡(jiǎn)體體積估算
通常,消聲器簡(jiǎn)體容積較小,發(fā)動(dòng)機(jī)功率損耗就會(huì)較大,消聲效果較差;容積較大,雖然消聲量大、功率損耗小,但消聲器裝配性變差,且消聲器成本會(huì)上升。筒體體積的選擇以稍高于設(shè)計(jì)目標(biāo)值為佳,以控制系統(tǒng)成本。
以某款配1.2L自然吸氣四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型為例,對(duì)消聲器容積進(jìn)行估算:
2.2消聲器腔數(shù)的選擇
常見(jiàn)的筒體一般分隔為2~4腔。理論上,腔數(shù)越多,高頻消聲越好,低頻消聲越差,排氣背壓也會(huì)越大;腔數(shù)越少,低頻消聲越好,高頻消聲越差。因此,消聲器筒體腔數(shù)的選擇應(yīng)兼顧消聲特性和消聲量嘲。一般是根據(jù)消聲量進(jìn)行選擇:
A類(lèi)消聲量≥10dB(A),n=2~3;
B類(lèi)消聲量≥15 dB(A),n=3~4;
C類(lèi)消聲量≥20dB(A),n≥4。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)選擇B類(lèi),兼顧消聲效果和成本,下面針對(duì)3腔和4腔兩種方案分別進(jìn)行分析。
2.3消聲器尾管管徑的選擇
尾管直徑對(duì)消聲量及發(fā)動(dòng)機(jī)功率損耗有直接的影響。通常,尾管應(yīng)設(shè)計(jì)為細(xì)長(zhǎng)結(jié)構(gòu),可以獲得較好的消聲效果,但排氣系統(tǒng)背壓會(huì)增大,發(fā)動(dòng)機(jī)功率損耗相應(yīng)增加。圖2是發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣特性(最大氣體質(zhì)量流量)與尾管管徑關(guān)系圖,該發(fā)動(dòng)機(jī)的為238Kg/h,對(duì)應(yīng)尾管內(nèi)徑為φ38。
2.4簡(jiǎn)體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
根據(jù)前面確定的參數(shù),考慮排氣系統(tǒng)周?chē)锢磉吔缂暗妆P(pán)布置要求,設(shè)計(jì)出排氣系統(tǒng)單筒體結(jié)構(gòu)方案(圖3):排氣系統(tǒng)由排氣管及消聲器兩部分組成。
圖4和圖5分別為兩個(gè)細(xì)分方案,僅筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同:兩個(gè)方案均為復(fù)合消聲結(jié)構(gòu),擴(kuò)張腔、共鳴腔用于消除中、低頻噪聲,高頻管用于消除中高頻噪聲。
方案一為四腔(圖4),單個(gè)進(jìn)氣管,單個(gè)出氣管,高頻管位于進(jìn)氣管上;
方案二為三腔(圖5),單個(gè)進(jìn)氣管,單個(gè)出氣管,高頻管位于出氣管上。
2.5 GT-Power輔助分析
根據(jù)兩個(gè)不同的筒體方案,分別在GT-Power中建立發(fā)動(dòng)機(jī)與排氣系統(tǒng)的耦合模型(圖6)。
在GEM3D中根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)繪制筒體模型,“材料”設(shè)置為STEEL,“初始溫度”設(shè)置為300K,“壁面溫度解耦器”的“外部對(duì)流效率”按經(jīng)驗(yàn)設(shè)置為20,存儲(chǔ)后離散處理保存。
在GT-ISE打開(kāi)發(fā)動(dòng)機(jī)GT模型,導(dǎo)入三元催化器模型和離散消聲器筒體模型,按照實(shí)際設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)繪制連接管路及尾管,連接好發(fā)動(dòng)機(jī)、三元催化器和消聲器筒體。管路的材料、初始溫度、外部對(duì)流效率設(shè)置同上。
在消聲器尾管后布置麥克風(fēng)用于測(cè)試尾管口噪聲。由于通常拿到的發(fā)動(dòng)機(jī)GT模型已經(jīng)設(shè)置好循環(huán)數(shù)case,因此“主要參數(shù)”的“計(jì)算持續(xù)”設(shè)置為“最后一個(gè)循環(huán)”;“最大頻率”設(shè)置為1000Hz,即測(cè)試0~1000Hz的聲頻;針對(duì)四缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī),“階次追蹤對(duì)象”設(shè)置為2階、4階和6階?!霸磪?shù)”涉及到麥克風(fēng)的布置位置,根據(jù)通用GMW14218標(biāo)準(zhǔn),麥克風(fēng)需布置在消聲器尾管口同等高度,距尾管口500mm,與尾管口X向順時(shí)針成45。,因此“X/Y/Z方向”設(shè)置為354mm/-354mm/0mm,“氣體密度”和“聲速”采用默認(rèn)值,“聲學(xué)指向”設(shè)置為半球形,“麥克風(fēng)距離地面高度”設(shè)置為實(shí)際值315mm。“結(jié)果圖示”中除了1/10倍頻程不選取,其他都選上用于查看結(jié)果。
在麥克風(fēng)之后設(shè)置“外部環(huán)境”,“環(huán)境背壓”設(shè)置1bar,“溫度”300K,“成分”選擇air。
完成以上工作,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)與排氣系統(tǒng)的耦合模型進(jìn)行預(yù)處理,開(kāi)始進(jìn)行計(jì)算。兩個(gè)方案排氣尾管噪聲總聲壓級(jí)與主要階次曲線見(jiàn)圖7、圖8。計(jì)算結(jié)果顯示,兩個(gè)排氣尾管噪聲總聲壓級(jí)與主要階次曲線均在目標(biāo)線以下。實(shí)際測(cè)試中,高轉(zhuǎn)速下胎噪的影響也會(huì)較大,因此仿真分析數(shù)據(jù)主要參考4000rpm以下結(jié)果。
兩個(gè)方案排氣背壓GT-powerg型,見(jiàn)圖9、圖10。計(jì)算結(jié)果顯示,兩個(gè)方案排氣背壓均達(dá)到目標(biāo)要求:≤37kpa。
3實(shí)車(chē)測(cè)試
基于理論計(jì)算結(jié)果,制作了兩個(gè)方案的排氣系統(tǒng)樣件,在實(shí)車(chē)上進(jìn)行尾管噪聲測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖11。對(duì)比測(cè)試結(jié)果與仿真結(jié)果,總聲壓級(jí)、4階及6階數(shù)據(jù)趨勢(shì)基本一致,2階在2000rpm附近的峰值狀態(tài)一致,但是3000rpm之后的數(shù)據(jù)存在差異。由于是在室外瀝青路面對(duì)整車(chē)的排氣系統(tǒng)尾管噪聲進(jìn)行測(cè)試,經(jīng)過(guò)的其他車(chē)輛、輪胎的胎噪以及風(fēng)聲等各種外部因素都會(huì)影響到測(cè)試結(jié)果,導(dǎo)致實(shí)車(chē)測(cè)試結(jié)果與仿真數(shù)據(jù)存在差異性。
結(jié)果顯示,方案二(三腔)尾管噪聲要優(yōu)于方案一(四腔),因此選擇方案二進(jìn)行正式開(kāi)發(fā)。方案二在3200rpm和4000rpm的2階噪聲峰值超出目標(biāo)線約5dB,需對(duì)方案二進(jìn)行優(yōu)化以達(dá)到實(shí)車(chē)測(cè)試的目標(biāo)要求。
4優(yōu)化改進(jìn)及測(cè)試
方案二的主要存在問(wèn)題是2階噪聲超目標(biāo)。由于消聲器筒體容積已確定,若單獨(dú)隔出一個(gè)共振腔處理3500rpm附近的峰值,會(huì)對(duì)其他階次噪聲產(chǎn)生較大影響。因此,初步優(yōu)化方案是在方案二基礎(chǔ)上調(diào)整隔板穿孔數(shù)量,但是穿孔數(shù)的減少會(huì)導(dǎo)致排氣系統(tǒng)背壓增大,因此僅調(diào)整第一個(gè)隔板的穿孔數(shù),由80×φ13.5更改為72×φ3.5,筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整后如圖12所示:
仿真分析,初步優(yōu)化的筒體方案排氣尾管噪聲和排氣背壓見(jiàn)圖13和14,2階噪聲在3200rpm有一個(gè)下降,背壓值增大至34Kpa。
根據(jù)優(yōu)化后的方案制造樣件進(jìn)行實(shí)車(chē)測(cè)試,結(jié)果如圖15所示:新方案尾管主要階次噪聲表現(xiàn)較好,僅在4500rpm時(shí)2階次噪聲超標(biāo)2dB;總聲壓級(jí)在2000rpm以上超過(guò)目標(biāo)約3dB。
考慮到室外測(cè)試背景噪聲等各種因素對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的不良影響,我們?cè)诎胂暿疫M(jìn)行測(cè)試:尾管噪聲總聲壓級(jí)與主要階次曲線均低于目標(biāo)線,達(dá)到噪聲要求(圖15)。
圖15優(yōu)化后排氣尾管噪聲半消音室測(cè)試結(jié)果
此外排氣背壓實(shí)測(cè)為36.6kpa,亦達(dá)到要求(目標(biāo)≤37kpa)。
優(yōu)化后的消聲器在實(shí)車(chē)測(cè)試中其尾管噪聲和排氣背壓均達(dá)到了目標(biāo)要求。
5結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)消聲器的選擇原則,針對(duì)不同排量不同類(lèi)型的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)排氣系統(tǒng)主要目標(biāo)參數(shù)(尾管噪聲、排氣背壓)進(jìn)行控制。借助GT-Power仿真計(jì)算,可以較快較好地開(kāi)發(fā)出成本與性能兼?zhèn)涞呐艢庀到y(tǒng)。