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      基于PLC的液晶面板撕膜機(jī)設(shè)計(jì)與改進(jìn)

      2018-03-16 07:24:22敏,
      機(jī)械管理開(kāi)發(fā) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:壓膜壓塊機(jī)械手

      金 敏, 王 芳

      (中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二研究所,山西 太原 030024)

      引言

      當(dāng)前液晶行業(yè)技術(shù)日新月異,對(duì)液晶專用設(shè)備技術(shù)工藝的要求也越來(lái)越高。觸控面板(Touch Sensor)是整個(gè)液晶顯示面板中非常重要的組成部分,它的主要功能是接收觸頭等輸入訊號(hào)的感應(yīng)式液晶顯示裝置。當(dāng)用戶觸摸了屏幕上的圖形按鈕時(shí),屏幕上的觸覺(jué)反饋系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先編譯好的程序去觸發(fā)相應(yīng)的功能,可用以取代機(jī)械式的按鈕面板,并借由液晶顯示畫(huà)面制造出生動(dòng)的影音效果。觸摸屏作為一種最新的電腦輸入設(shè)備,它是目前最簡(jiǎn)單、方便、自然的一種人機(jī)交互方式。它賦予了多媒體以嶄新的面貌,是極富吸引力的全新多媒體交互設(shè)備,它主要應(yīng)用于公共信息的查詢、領(lǐng)導(dǎo)辦公、工業(yè)控制、軍事指揮、電子游戲、點(diǎn)歌點(diǎn)菜、多媒體教學(xué)等。

      1 工藝流程

      撕膜是貼合的上游工序,是觸控面板(以下簡(jiǎn)稱Sensor)在與光學(xué)膠(以下簡(jiǎn)稱OCA)進(jìn)行貼合前的一道工序。Sensor在出廠時(shí)會(huì)附著一層黏性保護(hù)膜來(lái)保護(hù)Sensor,確保Sensor與OCA貼合前避免劃傷與臟污。撕膜機(jī)的主要的功能是要將Sensor表層的薄膜撕掉同時(shí)保證產(chǎn)品不會(huì)被帶起(產(chǎn)生形變)。工藝流程是通過(guò)上料機(jī)將產(chǎn)品放置在一個(gè)真空平臺(tái),由撕膜夾爪夾取易撕貼后,利用易撕貼粘牢Sensor的一角將膜撕起。由于Sensor尺寸較小且很薄電路很細(xì),很小的形變就會(huì)有折斷電路的可能,這就要求在撕膜過(guò)程中不能有一點(diǎn)帶起,同時(shí)平臺(tái)真空也不能很大,太大的真空會(huì)給Sensor留下真空孔印。所以,對(duì)撕膜工藝的把控是成功的關(guān)鍵。

      2 整機(jī)結(jié)構(gòu)組成

      該撕膜機(jī)是面板貼合生產(chǎn)線的一部分,它可以實(shí)現(xiàn)與上下料機(jī)和貼合機(jī)聯(lián)機(jī)自動(dòng)運(yùn)行,也可以實(shí)現(xiàn)單機(jī)運(yùn)行。具體工作流程如圖1所示。

      圖1 撕膜機(jī)工作流程圖

      2.1 撕膜平臺(tái)機(jī)構(gòu)

      撕膜平臺(tái)機(jī)構(gòu)主要由平臺(tái)X軸、壓膜旋轉(zhuǎn)氣缸和壓膜升降氣缸組成。平臺(tái)X軸主要負(fù)責(zé)搬運(yùn)Sensor以及配合撕膜機(jī)械手完成撕膜動(dòng)作。壓膜旋轉(zhuǎn)氣缸與壓膜升降氣缸主要是為小尺寸Sensor撕膜準(zhǔn)備的。在進(jìn)行小尺寸Sensor撕膜時(shí),由于尺寸過(guò)小,平臺(tái)真空吸附力相對(duì)較小,而易撕貼黏性不變,在撕膜過(guò)程中易撕貼很容易將Sensor帶起,產(chǎn)生形變。所以,在進(jìn)行小尺寸Sensor撕膜時(shí),通過(guò)動(dòng)作這兩個(gè)壓膜氣缸,壓住Sensor的除起撕角以外的剩余部分進(jìn)行撕膜,避免產(chǎn)品產(chǎn)生形變,提高撕膜成功率。撕膜平臺(tái)機(jī)構(gòu)三維圖如下頁(yè)圖2所示。

      2.2 撕膜機(jī)械手機(jī)構(gòu)

      撕膜機(jī)械手部件由Y軸、Z軸、θ軸、旋轉(zhuǎn)氣缸和壓塊氣缸組成。其中Y軸、Z軸、θ軸相互配合實(shí)現(xiàn)夾取易撕貼、撕膜以及扔膜動(dòng)作;旋轉(zhuǎn)氣缸主要作用是在撕膜時(shí)通過(guò)旋轉(zhuǎn)氣缸動(dòng)作使撕膜夾爪與撕膜平臺(tái)形成一定角度,方便撕膜。壓塊氣缸主要作用是在易撕貼黏住Sensor起撕角后壓塊氣缸壓一下,使易撕貼與起撕角粘得更牢固,提高撕膜成功率。撕膜機(jī)械手機(jī)構(gòu)三維圖如圖3所示。

      圖2 撕膜平臺(tái)機(jī)構(gòu)三維圖

      圖3 撕膜機(jī)械手機(jī)構(gòu)三維圖

      2.3 易撕貼卷料機(jī)構(gòu)

      易撕貼卷料機(jī)構(gòu)主要由卷料電機(jī)、壓帶氣缸以及易撕貼到位光纖組成。自動(dòng)運(yùn)行時(shí),壓帶氣缸運(yùn)動(dòng)到高位,卷料電機(jī)正轉(zhuǎn),當(dāng)光纖檢測(cè)到易撕貼到位后,壓帶氣缸運(yùn)動(dòng)到低位壓住易撕貼卷帶,等待撕膜機(jī)械手取料。易撕貼卷料機(jī)構(gòu)三維圖如圖4所示。

      圖4 易撕貼機(jī)構(gòu)三維圖

      2.4 下料機(jī)構(gòu)

      下料機(jī)構(gòu)主要由X軸、θ軸和上下氣缸組成。由它們來(lái)配合完成Sensor的取放料動(dòng)作。下料機(jī)構(gòu)三維圖如圖5所示。

      3 控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

      圖5 下料機(jī)構(gòu)三維圖

      該機(jī)采用三菱可編程邏輯控制器(PLC)作為其核心控制部件,配合三菱觸摸屏實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互。選用PLC控制的優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)穩(wěn)定、拓展性強(qiáng)、維護(hù)方便。根據(jù)程序量的大小以及拓展要求選用了三菱L06型CPU和GS21系列觸摸屏。

      按照客戶要求,該撕膜機(jī)設(shè)計(jì)了單機(jī)運(yùn)行模式、聯(lián)機(jī)運(yùn)行模式、撕膜使用/停用選項(xiàng)、易撕貼夾取/不夾取選項(xiàng)等功能選項(xiàng)。單機(jī)運(yùn)行是指在沒(méi)有上下料機(jī)與貼合機(jī)連線的情況下單獨(dú)進(jìn)行撕膜操作。該模式需要人工手動(dòng)上料,以及在撕膜成功后手動(dòng)下料。聯(lián)機(jī)運(yùn)行模式指的是撕膜機(jī)與上下料機(jī)、貼合機(jī)或者AOI(異物檢測(cè)機(jī))連線作業(yè),該模式下所有機(jī)臺(tái)需同時(shí)開(kāi)始、同時(shí)暫停。該模式不需人工參與,自動(dòng)化程度較高。撕膜使用/停用選項(xiàng)是指在特定產(chǎn)品不需要撕膜時(shí),撕膜機(jī)的撕膜流程自動(dòng)屏蔽,只運(yùn)動(dòng)撕膜平臺(tái)與下料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的定位并進(jìn)入下一道工序。易撕貼夾取/不夾取選項(xiàng)也是針對(duì)特定產(chǎn)品設(shè)計(jì)。即有的類型Sensor在出廠時(shí)表面附著的保護(hù)膜本身自帶撕角,這就不需要撕膜機(jī)再去夾取易撕貼。且本身自帶撕角的話,撕膜機(jī)械手需要在撕膜平臺(tái)上夾取Sensor自帶撕角[1],但是夾爪張開(kāi)的距離有限,這就要求夾爪要先運(yùn)動(dòng)到撕角后面,接著夾爪運(yùn)動(dòng)到撕角正中心后向前運(yùn)行夾取撕角,夾住撕角后,并入原有的撕膜進(jìn)程進(jìn)行撕膜。

      撕膜進(jìn)程是該機(jī)的核心進(jìn)程,常規(guī)動(dòng)作是上料機(jī)上料對(duì)位后,將Sensor放置在等待取料的撕膜平臺(tái)上,撕膜平臺(tái)上料完成后,平臺(tái)真空開(kāi)啟,利用負(fù)壓將Sensor吸附在平臺(tái)上,運(yùn)行到撕膜位置,等到同時(shí)運(yùn)動(dòng)的撕膜機(jī)械手成功夾取易撕貼來(lái)到撕膜位后,機(jī)械手上的壓塊氣缸下壓將易撕貼與起撕角粘牢,接著撕膜平臺(tái)X軸與撕膜機(jī)械手Y軸、Z軸配合動(dòng)作,開(kāi)始撕膜。由于Sensor很薄電路很細(xì),很小的形變就會(huì)有折斷電路的可能,這就要求在撕膜過(guò)程中不能有一點(diǎn)帶起,同時(shí)平臺(tái)真空也不能很大,太大的真空會(huì)給Sensor留下真空孔印。所以撕膜路徑的選擇很重要。剛開(kāi)始設(shè)計(jì)的路徑是易撕貼粘牢起撕角后,撕膜機(jī)械手Z軸抬起,同時(shí)平臺(tái)X軸前移來(lái)配合撕膜,由于平臺(tái)真空很小,Z軸向上的拉力很容易將Sensor帶起,產(chǎn)生形變使得產(chǎn)品報(bào)廢。通過(guò)客戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察研究后,將撕膜路徑優(yōu)化為三段式撕膜。第一段起撕:在壓塊氣缸下壓將易撕貼與起撕角粘牢后,Z軸不動(dòng)作,平臺(tái)X軸與機(jī)械手Y軸配合緩慢動(dòng)作(X軸向右運(yùn)動(dòng),Y軸向前運(yùn)動(dòng)),這樣,X向、Y向產(chǎn)生的力與負(fù)壓產(chǎn)生的吸附力不會(huì)抵消,起撕角不會(huì)帶起。第二段慢撕:通過(guò)第一段起撕角被撕起后,過(guò)大的力還是會(huì)帶起Sensor,這時(shí)機(jī)械手Z軸開(kāi)始慢速抬起,同時(shí)平臺(tái)X軸、機(jī)械手Y軸動(dòng)作保持不變,通過(guò)三軸動(dòng)作配合,使得Sensor與膜繼續(xù)分離的同時(shí)不產(chǎn)生形變。第三段快撕:通過(guò)第二段慢撕后,Sensor與膜已分離一半左右,這時(shí),平臺(tái)X軸、機(jī)械手Y軸停止動(dòng)作,同時(shí)快速抬起機(jī)械手Z軸,利用Z軸上升的拉力將剩余的膜與產(chǎn)品分離,撕膜成功[2]。該撕膜路徑在程序?qū)懛ㄉ弦髮?duì)平臺(tái)X軸、機(jī)械手Y軸、Z軸進(jìn)行三段速度來(lái)回切換以及位置賦值。

      4 生產(chǎn)中的常見(jiàn)問(wèn)題分析

      4.1 撕膜完成后廢膜黏在撕膜夾爪上

      撕膜成功后,一般情況下廢膜是垂在撕膜機(jī)械手上,隨機(jī)械手運(yùn)動(dòng)到扔膜位置將廢膜扔掉。但是由于在撕膜過(guò)程中很容易產(chǎn)生靜電,且廢膜很薄很輕,扔膜時(shí)如果撕膜機(jī)械手Y軸速度太快,會(huì)使得廢膜向上飄起并由靜電吸在撕膜夾爪上,導(dǎo)致扔不掉膜。解決方案是在機(jī)械手Z向增加向下吹的離子風(fēng)扇,這樣通過(guò)吹出的離子風(fēng)在消除靜電的同時(shí)還能將廢膜始終吹向下方,避免上述情況發(fā)生。

      4.2 下料時(shí)下料機(jī)械手吸不起料

      由于下料機(jī)械手取料是由吸盤來(lái)完成的,吸盤的真空很小,且由于在撕膜前期會(huì)用壓膜氣缸壓Sensor的動(dòng)作,使得Sensor與平臺(tái)近乎沒(méi)有空氣(類似真空狀態(tài)),所以即使下料時(shí)關(guān)閉撕膜平臺(tái)真空,平臺(tái)與Sensor之間的吸力也還是大于吸盤的吸力,導(dǎo)致下料不成功。解決方法是在關(guān)閉平臺(tái)真空的同時(shí)增加平臺(tái)吹氣,利用吹氣破壞Sensor與平臺(tái)之間的真空力,實(shí)現(xiàn)下料成功率。

      5 結(jié)語(yǔ)

      在沒(méi)有撕膜機(jī)之前,客戶單純只靠人工撕膜來(lái)維持生產(chǎn),這種模式既效率低下耗費(fèi)人力,且很容易將膜撕裂。該撕膜機(jī)有效地代替了人工撕膜。通過(guò)對(duì)撕膜工藝的研究與改良,撕膜效率在15 s/片左右,撕膜成功率98%以上,大大提高了生產(chǎn)效率,受到了客戶一致的好評(píng)。

      [1]吳中俊,黃永紅.可編程序控制器原理及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003:32-34.

      [2]金春鳳,吳璟.超薄液晶屏撕膜機(jī)的研究與設(shè)計(jì)[J].科技風(fēng),2016(10):11-12.

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