殷淑芳, 趙敏玲
(青島濱海學院,山東 青島 266555)
煤炭作為我國主要消費能源,煤炭產(chǎn)業(yè)化開采直接關(guān)系到我國社會經(jīng)濟進步和能源戰(zhàn)略安全性。采煤機作為煤炭開采關(guān)鍵性機構(gòu),實際工作平臺為刮板輸送機,其運動軌跡是由專門液壓支架協(xié)調(diào)控制完成[1]。采煤機運動實際工作軌跡,需要依據(jù)采煤工作面來確定??梢姴擅簷C運動軌跡控制的準確、穩(wěn)定和魯棒性,已成為系統(tǒng)控制和相關(guān)學者研究一個熱點。目前,我國采煤機都是通過操作人員在線操作控制,其煤炭開采實際效率較低,造成很多不必要經(jīng)濟損失。因此,滾筒式采煤機運動軌跡控制是采煤機控制系統(tǒng)的核心問題。學術(shù)界關(guān)于滾筒式采煤機運動軌跡控制研究主要從兩方面出發(fā)。一方面強調(diào)對于煤炭開采結(jié)構(gòu)面識別技術(shù),依據(jù)模式識別完成采煤機運動軌跡確定,進而對于采煤機運行姿態(tài)加以控制。由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和傳感器安裝方位的局限性,模式識別方法尚處于研究試驗階段,如通過γ射線對于煤巖界面和地質(zhì)情況識別[2]。另一方面,在一定人工監(jiān)控背景下,實現(xiàn)采煤機運動軌跡自動化。通過采煤機前一次運動路徑記錄,選取迭代學習算法,來預(yù)測和推斷下一次采煤機運動點位置,這種方法被長期運用到煤炭開采領(lǐng)域,如美國JOY公司采煤作業(yè),而這一方法主要適用于煤炭界面平穩(wěn)環(huán)境下應(yīng)用,并不能真正意義上實現(xiàn)煤炭地質(zhì)面開采智能化,更不能有效適應(yīng)煤炭層較薄區(qū)域。選擇煤礦生產(chǎn)地質(zhì)勘探企業(yè)和實際煤炭開采的過程數(shù)據(jù),構(gòu)建出符合實際煤炭開采地址特征的虛擬樣機和三維虛擬工作面[3],利用現(xiàn)代計算機虛擬計算技術(shù),結(jié)合現(xiàn)代智能化采礦控制手段,進行綜合性采煤機運動軌跡控制方面研究,對于提升采煤效率具有現(xiàn)實和理論意義。
滾筒式采煤機運動控制軌跡控制實際是滾筒高度的自適應(yīng)調(diào)整控制。采煤機滾筒高度自動化調(diào)整,主要是根據(jù)采煤生產(chǎn)工況下振動、聲音和負荷等多信號融合結(jié)果或者采煤工人工作經(jīng)驗實現(xiàn)[4]。筆者采煤機運動軌跡控制是在虛擬采煤工作面研究成果基礎(chǔ)上實現(xiàn)。依據(jù)采煤機實際工作位置信息,反饋到虛擬采煤工作面,結(jié)合虛擬三維采礦數(shù)據(jù),計算出采煤機所處的實際采礦位置,從而判斷出采煤機需要調(diào)整高度數(shù)值,為下一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)軌跡運動提供信息,從而完成采煤機運動路徑軌跡修正控制。
依據(jù)我國煤炭開采作業(yè)相關(guān)要求和標準,在煤炭地質(zhì)挖掘過程中要求,采煤機的上下挖掘平面要保持割平形態(tài)、煤壁保持一定深度值,并且依據(jù)地質(zhì)情況合理調(diào)整采掘高度,減少相應(yīng)煤炭礦層曲線工作面和臺階式挖掘。可見滾筒式采煤機運動軌跡控制,就是以煤巖為基本準則面,在安全生產(chǎn)條件和提升效率前提下,科學合理設(shè)置煤炭采掘高度。由于采煤機液壓伺服驅(qū)動存在一定的結(jié)構(gòu)性延時,同時采煤一般選取低速度模式,因此需要控制采煤機運動軌跡實際調(diào)整頻率。滾筒式采煤機進行煤炭挖掘過程中,無需嚴格實施頂板巖界面形態(tài)運動學跟蹤,通常情況下選擇斜線切割法[5],即在煤炭開采層分割為若干工作面,并按照切割區(qū)間進行采煤機姿勢調(diào)整。根據(jù)煤炭開采地質(zhì)區(qū)域虛擬工作面數(shù)據(jù),采用切割法劃分實際區(qū)域,設(shè)置采煤機滾筒調(diào)整高度位置數(shù)據(jù)信息。因為采煤工作面一般在150~240 m左右,若切割工作面劃分點為20~30個,則大約每8 m調(diào)整一次采煤機運動軌跡。例如MG2×100/460-WD采煤機,移動速度控制范圍在0~6.9 m/min,設(shè)置采煤工作面高度為180 m,切割點為30個,則每6 m調(diào)整一次,若設(shè)置采煤機速度值為6 m/min,則采煤機運動姿態(tài)需要每1 min調(diào)整一次。對于煤炭切割面挖掘點,比較虛擬工作面指令和實際采集位置信號,假設(shè)位置信號過低,電液控制系統(tǒng)獲得一個補償性偏差信號,經(jīng)過伺服控制器補償,進行活塞桿位移增量控制,直到位置達到控制誤差范圍以內(nèi),固定好挖掘機位置,也就是完成一次標準采煤機運動位置控制。采煤機運動軌跡框圖,如圖1所示。
圖1 采煤機運動軌跡控制框圖
實際煤礦開采過程中,虛擬工作面是通過企業(yè)地質(zhì)勘查和實際生產(chǎn)所獲取大量三維空間數(shù)據(jù)所建立。但是鑒于復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu),會出現(xiàn)褶皺、隆起等復(fù)雜地質(zhì)煤層,同時,在實際煤炭開采過程中,由于振動作用條件下,將會引起煤礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)下沉,甚至是塌陷,這都將對于采煤機運動軌跡產(chǎn)生重要影響。單一選用切割法進行煤炭開采,不能很好地處理復(fù)雜煤層,使得運動軌跡控制算法魯棒性降低。對此可以通過相關(guān)傳感器對采煤機運動軌跡進行修正。由于煤炭硬度指標在1.5~3,而巖石硬度為8以上,當采煤機挖掘過程中遇到巖石等現(xiàn)象時,油壓會表現(xiàn)出突發(fā)式增加,為采煤機修改路徑提供重要改變信號。具體步驟為:①記錄采煤機在全煤層的驅(qū)動液壓指標值,作為判定基準p;②在實際采煤自動控制過程中,測得驅(qū)動液壓值為p1;③設(shè)置相應(yīng)判斷誤差極限標準值e,假設(shè)e1=|p1-p|,實際壓力差值,進行與標準值比較,如果大于標準值e,則采煤機切割的是巖石,此時需要調(diào)整采煤機滾筒高度,當壓力回到標準控制范圍內(nèi),調(diào)節(jié)指令結(jié)束,主要目的是減少對于采煤機頻繁性操作,實現(xiàn)采煤效率值保持在穩(wěn)定水平,對應(yīng)的采煤機運動軌跡修正補償結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
圖2 采煤機運動軌跡修正控制框圖
選擇MG2×100/460-WD采煤機為研究對象,采煤機運動軌跡自動控制過程,由電液伺服驅(qū)動閥為方向控制,實現(xiàn)液壓缸往復(fù)運動,選取電液伺服滾筒式采煤機壓力傳感方式,對應(yīng)的系統(tǒng)框圖如圖2所示,經(jīng)過數(shù)學推導,可以獲得電液伺服流量和力學平衡方程如下:
(1)
(2)
式中:m是液壓活塞承受的最大壓力值,A1、A2是活塞腔和活塞桿對于活塞的作用面積值,假設(shè)無外力F作用條件下,不同采煤機運動切割截面積等效剛度最小,則聯(lián)立公式(1)、(2),并進行拉氏變換,獲得采煤機運動估計數(shù)學模型,如公式(3)所示:
(3)
(4)
對于計算出MG2×100/460-WD采煤機控制系統(tǒng)數(shù)學模型,搭建對應(yīng)控制MATLAB/Simulink數(shù)學模型,鑒于所選采煤機調(diào)整運動速度和時間間隔,具有一致性特征,可以不考慮采煤機不同工況下延時系數(shù),通過大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析顯示,采煤機正常的運行過程中,壓力值為7~18 MPa,仿真設(shè)置壓力調(diào)整誤差限值為18 MPa。
2.2.1采煤機運動軌跡正常壓力
選取t=3 s時,采煤機運動狀態(tài)壓力值為p=10 MPa,煤層頂部控制開采落差為0.1 m,即采煤機運動估計需要在最快調(diào)節(jié)范圍內(nèi),達到0~0.1變化值,實驗仿真如圖3所示,由圖可知,液壓缸工作于正常的壓力值范圍內(nèi),控制軌跡依據(jù)政策調(diào)節(jié)采煤機的運行狀態(tài),在t=3 s時刻,采煤機開始動作,t=4.7 s后系統(tǒng)達到穩(wěn)定值。
圖3 采煤機運動軌跡修正仿真
2.2.2采煤機運動軌跡非正常壓力
選取t=3 s時,采煤機運動狀態(tài)壓力值為p=19 MPa,采煤機壓力超過設(shè)定極限范圍值,這就需要調(diào)整采煤機滾筒運動高度,以實現(xiàn)采煤機壓力小于設(shè)定值。煤層頂部控制開采落差為0.1 m,即采煤機運動估計需要在最快調(diào)節(jié)范圍內(nèi),達到0~0.1變化值,實驗仿真如圖4所示,由圖可知,液壓缸工作于正常的壓力值范圍內(nèi),控制軌跡依據(jù)政策調(diào)節(jié)采煤機的運行狀態(tài),在t=3 s時刻,采煤機壓力值超限,調(diào)用調(diào)節(jié)控制子程序,當t=3.3 s時刻,壓力回復(fù)正常壓力值范圍,采煤機開始動作,t=5 s后系統(tǒng)達到穩(wěn)定值。
圖4 采煤機運動軌跡修正控制仿真
在分析國內(nèi)外采煤機運動軌跡控制策略基礎(chǔ)上,依據(jù)采煤機所處于煤層虛擬空間三維數(shù)據(jù),結(jié)合煤層中所切割雜質(zhì)剛度不一致性,將會產(chǎn)生壓力升高變化這一特征,設(shè)計采煤機運動軌跡在正常煤層開采和非正常煤層控制策略。最后,建立采煤機電液伺服控制系統(tǒng)數(shù)學模型,并以常用MG2×100/460-WD采煤機為研究對象,進行實際數(shù)學模型建立,選用MATLAB/Simulink軟件進行仿真,實驗結(jié)果表明,在正常和非正常煤層開采過程中,通過虛擬工作面技術(shù)和壓力變化檢測,能夠有效保證采煤機運動軌跡準確性,更好的服務(wù)和提升煤炭開采效率。
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