劉 杰
1. 上海建工四建集團(tuán)有限公司 上海 201103;2. 上海建筑改建與持續(xù)利用工程技術(shù)研究中心 上海 201103
寧波新世界廣場5#地塊項目地上部分56層,高250 m,地下部分3層,局部有夾層,地下室底板形狀基本呈正方形,南北向長約140 m,東西向?qū)捈s110 m。基礎(chǔ)底板裙房區(qū)域采用承臺+防水板基礎(chǔ),底板厚800~1 000 mm,主樓區(qū)域采用樁筏基礎(chǔ),底板厚3 000~3 500 mm。
按傳統(tǒng)方法和現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定,一般大體積混凝土底板都是采用設(shè)置溫度后澆帶、沉降后澆帶等方法以解決混凝土早期溫度應(yīng)力釋放及各單體、地下室之間的沉降差異,本工程考慮到若采取后澆帶法施工將會產(chǎn)生以下問題:
1)后澆帶長期暴露,容易掉落各種垃圾和雜物,后期難以清理。
2)地下室后澆帶需通過型鋼換撐等措施以解決基坑水平傳力問題,增加項目成本。
3)后澆帶后期封閉混凝土澆筑條件差,后澆帶采用的微膨脹混凝土養(yǎng)護(hù)要求施工現(xiàn)場難以達(dá)到,可能產(chǎn)生混凝土質(zhì)量薄弱點(diǎn)。
采用跳倉法則有如下優(yōu)點(diǎn):
1)施工方便、縮短施工工期。跳倉法將大體積混凝土澆筑劃分成若干塊,塊與塊之間只有1條施工縫,澆筑間隔7 d,相較于后澆帶易于清理施工縫,縮短了流水節(jié)拍從而縮短了工期。
2)提高結(jié)構(gòu)整體性、防水性。跳倉法通過將大體積混凝土劃分成若干塊,能提前釋放混凝土內(nèi)部應(yīng)力和收縮變形,并在較短時間內(nèi)合攏形成整體,充分利用混凝土本身的抗拉強(qiáng)度,提高了結(jié)構(gòu)的整體性和自防水效果。
應(yīng)業(yè)主要求,本工程邀請了跳倉法專家參與方案評審與施工指導(dǎo),并協(xié)同設(shè)計調(diào)整了原有方案中主樓與地下室裙房區(qū)域樁位、樁數(shù)、單樁承載力等樁基設(shè)計參數(shù),擴(kuò)大了主樓筏板面積、加強(qiáng)了厚薄底板間鋼筋,從而增大了底板剛度,通過上述設(shè)計調(diào)整從而達(dá)到控制建筑設(shè)計使用年限內(nèi)的沉降差異,將沉降差異控制在1/1 000。
跳倉法施工對混凝土品質(zhì)要求較高,混凝土應(yīng)具有緩凝、低熱的特性。為滿足這一要求,本項目先后2次對底板大體積混凝土配合比進(jìn)行了調(diào)整(表1)。首次試配根據(jù)常規(guī)大體積混凝土配合比進(jìn)行試配,混凝土和易性未達(dá)到跳倉法施工要求。第1次調(diào)整減少了水泥用量,增加了礦粉和粉煤灰的用量,以降低混凝土水化熱;同時增加了粗骨料用量,混凝土和易性較首次有大幅度提升。結(jié)合本工程底板大體積混凝土澆筑季節(jié)及攪拌站至工地距離等因素,進(jìn)行了第2次調(diào)整,考慮到大體積混凝土夏季澆筑及混凝土運(yùn)輸途中的坍損,減小了粗骨料用量以增加混凝土的流動性與和易性,使得混凝土滿足跳倉法施工要求。
施工縫采用鋼絲網(wǎng)+止水鋼板的形式。根據(jù)跳倉法要求,止水鋼板折邊朝背水面,以防止混凝土在止水鋼板折邊面形成氣泡。鋼筋上下錯開35d(d為鋼筋直徑),預(yù)留一級鋼筋接駁器。施工縫采用20目鋼絲網(wǎng)以達(dá)到免拆施工縫的效果(圖1)。對比常規(guī)快易收口網(wǎng),鋼絲網(wǎng)對于先后澆筑混凝土接縫效果有大幅度提升。
表1 混凝土配合比(單位:kg/m3)
圖1 跳倉施工縫節(jié)點(diǎn)
根據(jù)跳倉法技術(shù)要求和專家意見,本項目底板分為9個區(qū)域(圖2),施工縫設(shè)置盡量避開了承臺和地梁,并考慮先后施工鋼筋預(yù)留長度的要求。由于本工程為超高層建筑,主樓筏板與裙房筏板土方挖深差異較大,且基坑臨近周邊住宅小區(qū)。本工程對基坑土方開挖有分次開挖的要求,故跳倉澆筑順序為:第1階段(1-1區(qū)、1-2區(qū)、1-3區(qū)、1-4區(qū))、第2階段(2-1區(qū)、2-2區(qū)、2-3區(qū))、第3階段(3區(qū))、第4階段(4區(qū))。各跳倉分倉邊長約40 m,其中最大的分倉4區(qū)主樓筏板區(qū)考慮到底板大面厚度達(dá)3.5 m,電梯井、集水井等位置更厚,留設(shè)施工縫風(fēng)險高,故4區(qū)分倉尺寸達(dá)到67 m×66 m。
1-1、1-2、1-3、1-4分區(qū)澆筑時間安排在6月8日,2-1、2-2、2-3分區(qū)澆筑時間安排在6月15日,3區(qū)澆筑時間為6月24日,4區(qū)澆筑時間為9月1日,跳倉間隔時間7 d以上,滿足要求。
其中3區(qū)緊鄰周邊小區(qū),為保證小區(qū)地基沉降安全,需待第1階段、第2階段底板澆筑完成后方可開挖,混凝土澆筑日期也相應(yīng)延后。因除4區(qū)以外的分倉混凝土澆筑時間較早,形成了類似環(huán)狀的混凝土支撐,與設(shè)計溝通可一次性開挖4區(qū)。4區(qū)中C坑(坑深4 900 mm)、D坑(坑深6 000 mm)坑深過大,經(jīng)與專家討論,先將C、D坑澆筑至與4區(qū)底板底平,后隨4區(qū)底板一起澆筑。4區(qū)分倉面積略超常規(guī)分倉面積,但由于此時周圍裙房區(qū)域底板早已完成收縮變形,抗拉強(qiáng)度也已滿足要求,可以抵抗4區(qū)混凝土后期的收縮變形。
裙房底板每塊混凝土方量約為150 m3,4區(qū)混凝土方量為13 500 m3。
1)本工程對進(jìn)場混凝土質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。對進(jìn)入現(xiàn)場的混凝土按批次(三車為一批)進(jìn)行檢測,保證坍落度控制在120 mm±30 mm。嚴(yán)禁工人向混凝土內(nèi)加水。對不合格混凝土堅決予以退車,嚴(yán)禁不合格混凝土進(jìn)入泵車輸送。及時向攪拌站反饋現(xiàn)場混凝土實際坍落度、可泵性、和易性等質(zhì)量信息,控制攪拌站出料質(zhì)量。
2)混凝土澆筑時,本工程通過控制混凝土的出盤溫度,采用草袋、麻袋包裹混凝土輸送管道并澆水降溫等措施達(dá)到控制混凝土入模溫度(入模溫度30 ℃)的目的。
3)混凝土采用斜面分層的澆筑方法,對于厚3 000、3 500 mm的基礎(chǔ)底板,按厚500 mm分幾步澆筑到頂,保證上層混凝土覆蓋已澆混凝土的時間不超過混凝土初凝時間,以充分實現(xiàn)混凝土的自防水效果。
4)現(xiàn)場要求振動機(jī)械操作“快插慢拔”,鋼筋密集部位用撬棒分開以便振動器插入,并配備了φ35 mm的振動棒。采用二次振搗,以增加混凝土密實度,提高抗裂性。
5)本工程混凝土表面處理要求做到“三壓三平”。首先,按面標(biāo)高用煤撬拍板壓實,長刮尺刮平;其次,初凝前用鐵滾筒數(shù)遍碾壓、滾平;最后,終凝前用木蟹打磨壓實、整平,以閉合混凝土收水裂縫。
測溫點(diǎn)布置:在基礎(chǔ)底板上有針對性地選取了18個測區(qū),共88個測點(diǎn)(圖3)。其中F、H、J、K、M、N每個測區(qū)各布置5個測點(diǎn),E、L每個測區(qū)各布置7個測點(diǎn),G、I測區(qū)各布置8個測點(diǎn),其余測區(qū)均各布置3個測點(diǎn),另外設(shè)4個大氣溫度測點(diǎn)。
圖2 底板分區(qū)和澆筑流程
圖3 測溫點(diǎn)布置
測溫報告顯示,L測區(qū)、G測區(qū)測溫期間混凝土溫差超過25 K的報警溫度,施工方及時在該測區(qū)混凝土上加蓋1層薄膜再加3層麻袋使溫差達(dá)到要求。
本工程底板體量大,混凝土約26 320 m3,按跳倉法施工要求分塊施工。底板施工時間為6~9月,正值夏天高溫天氣?;炷翝矒v完成后,及時在底板表面覆蓋1層塑料薄膜和3層草袋或麻袋、綠網(wǎng)等,進(jìn)行蓄熱溫差養(yǎng)護(hù)。
1)跳倉法將大底板分割成一塊塊小板,與此同時底板上的鋼筋、模板也被分成了小塊,提供了工作面,方便采用流水施工,在此基礎(chǔ)上合理安排勞動力,就能縮短整體工期。
2)取消后澆帶,一次澆筑成型,將減少后期封堵工序,提前進(jìn)行土方回填,消除后澆帶對后期二次結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等專業(yè)施工的影響,節(jié)約工期。
1)后澆帶留置期間,鋼筋會銹蝕,混凝土面會結(jié)垢污染,取消后澆帶省去了鑿毛、清理、除銹等大量清理費(fèi)用。
2)取消后澆帶可整體傳遞圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳來的水平力 ,減小支護(hù)結(jié)構(gòu)位移,節(jié)省后澆帶中換撐施工費(fèi)。
3)取消后澆帶可最快地形成整體結(jié)構(gòu),方便現(xiàn)場材料的堆放與運(yùn)輸 ,節(jié)省后澆帶保護(hù)費(fèi)用。
取消后澆帶可避免后澆帶部位出現(xiàn)排水不及時產(chǎn)生的底板隆起問題,破壞附加防水層。通過實際現(xiàn)場觀察并無明顯裂縫產(chǎn)生,收水裂縫也大大減少,分塊面接縫平順,底板平整度大大提高。
本工程優(yōu)化了設(shè)計,采用“抗”與“放”的設(shè)計原則,整個工程采取跳倉法施工工藝,通過設(shè)計、施工、材料等多方面的綜合技術(shù)措施,實現(xiàn)底板大體積混凝土施工的無縫銜接,節(jié)約工期,簡化工藝且施工質(zhì)量容易保障,極大地減小底板滲漏的風(fēng)險,特別是在主樓與地下室之間取消沉降后澆帶,保證了結(jié)構(gòu)整體性、抗震性、耐久性及抗?jié)B性,節(jié)約了堵漏費(fèi)用和人工,效益顯著。