莫冬清
摘 要:關(guān)于某110kV變電站10kV側(cè)Ⅰ段母線出現(xiàn)事故,究其原因是母線短路引起的開關(guān)拒動事故,造成10kV高壓室部分屏柜不同程度損壞。為查找事故產(chǎn)生的原因,需對站內(nèi)設(shè)備進行檢查。因此10kV間隔的斷路器拒動是造成此次事故的直接影響因素。
關(guān)鍵詞:110kV變電站;斷路器拒動;事故分析
中圖分類號:TM63 文獻標(biāo)志碼:A
1 事故的發(fā)生及概述
1.1 本次事故涉及的一次主接線圖
某110kV變電站于2013年建成,本期有1臺2MkVA主變,兩條110kV線路,主變高、中、低壓側(cè)均有開關(guān)、刀閘,110kV、35kV為單母線不分段,10kV為單母線分段運行。故障前,110kV城障線帶全站負荷,35kV側(cè)的4條線路均運行,10kV足保線、那崇線運行負荷約為3000kW。某110kV變電站一次設(shè)備簡圖,如圖1所示。
1.2 事故發(fā)生概述
近年11月某日2時14分,某110kV變電站接于10kV側(cè)Ⅰ段母線上發(fā)生短路,電腦監(jiān)控告警顯示:主保護間隔1差動保護動作,低后備保護間隔1過流1段、過流2段動作。故障持續(xù)512ms,并引起某220kV變電站斷路器跳閘,其主要原因是斷路器拒動導(dǎo)致事故擴大,造成10kV足保線904間隔、站用變0953間隔、10kV主變低壓側(cè)901間隔、那崇線905間隔、母聯(lián)柜900間隔、電容器903間隔等6面開關(guān)柜及附屬設(shè)備不同程度損壞,其中10kV足保線904間隔損毀最嚴(yán)重,有起火和爆炸痕跡。
2 事故原因分析
2.1 10kV側(cè)開關(guān)拒動檢查
檢修人員對站內(nèi)主變解除備用做好安全措施后,對各10kV出線柜的保護回路、控制回路進行檢查和試驗。該站主變保護采用許繼WBH-810系列,檢查主變出口跳閘定值正確,差動保護能正確動作,后臺信號正常,110kV、35kV側(cè)各開關(guān)都能正確跳閘。10kV出線柜廠家是采用成都某廠的WDR-831A、WXH-832A型保護裝置,按保護回路與操作回路不分開的原理進行設(shè)計生產(chǎn),使用LW39-16B-6AC-33X/3型轉(zhuǎn)換開關(guān)。經(jīng)檢查廠家屏柜原理圖和接線,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)換開關(guān)未將就地轉(zhuǎn)為遠方方式,會出現(xiàn)保護動作了,但開關(guān)仍拒動的現(xiàn)象。開關(guān)的控制回路如圖2所示,正常情況下(以10kV足保線904開關(guān)為例說明),904開關(guān)的跳閘線133接于1n405端子,137接于1n404端子,904開關(guān)的跳閘線與跳閘保護出口壓板1LP1串接后經(jīng)123線接1n411端子,再接入904開關(guān)的跳閘回路。當(dāng)904開關(guān)處于就地合位,904開關(guān)的遙合繼電器(YHJ)處于斷開位置。雖然主變差動保護動作時發(fā)出了跳904開關(guān)的跳閘命令,由于轉(zhuǎn)換開關(guān)的3-4觸點無+KM接入,造成遙合繼電器(YHJ)、跳閘繼電器(BTJ)處于斷開位置導(dǎo)致跳閘回路無法接通,最終致使904開關(guān)無法跳開。
針對廠家提供的接線不夠嚴(yán)謹(jǐn)問題,需根據(jù)實際使用情況對本站使用的成都某廠的WDR-831A、WXH-832A型保護裝置的10面10kV出線屏柜的控制回路進行整改,將SAH轉(zhuǎn)換開關(guān)的觸點3、4與觸點1、2分別并接(見圖3的小虛線框,即,需把遠方的分閘線另短接到就地的分閘線),改接后,經(jīng)保護模擬試驗,保護動作正確、可靠,10kV側(cè)各斷路器都能正確跳閘。
2.2 事故分析結(jié)論
最初,站內(nèi)10kV側(cè)足保線A相母線套管絕緣擊穿放電,造成相間短路,雖然低后備保護動作、主變差動動作,跳開主變?nèi)齻?cè)開關(guān),但904開關(guān)拒動導(dǎo)致保護動作越級跳閘,全站失壓。造成本次開關(guān)拒動的原因是生產(chǎn)廠家設(shè)計缺陷,SAH轉(zhuǎn)換開關(guān)在就地運行方式時,遠方控制回路無+KM電源給跳閘回路,以至保護動作而開關(guān)拒動的現(xiàn)象,因此,904開關(guān)控制回路存在就地與遠方接線的不嚴(yán)謹(jǐn)是導(dǎo)致此次10kV斷路器拒動引起全網(wǎng)失壓的根本原因。
3 事故處理總結(jié)
3.1 本次事故處理的教訓(xùn)
(1)此次事件發(fā)生主變跳閘、全站失壓等多種情況,發(fā)生得突然,處理有一定難度,雖然當(dāng)值值班人員采取應(yīng)急措施,及時操作設(shè)備,及時撲滅煙火,但仍然顯得緊張和不果斷。因此,要求多組織人員進行全站反事故演練,運行值班人員處理事故過程要沉著冷靜,不應(yīng)慌亂,能迅速且正確地進行各項操作。
(2)知識儲備和事故處理經(jīng)驗不足,運行人員要不斷加強學(xué)習(xí),增強事故分析、判斷能力,多與調(diào)度和上級部門溝通,匯報時要準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎,爭取縮短設(shè)備恢復(fù)運行的時間。
(3)對設(shè)備巡視檢查工作責(zé)任心不強,特別是對設(shè)備在運行中的異常、缺陷沒有做到及時發(fā)現(xiàn)。該站四面環(huán)山,地處環(huán)境比較潮濕,平時以電源轉(zhuǎn)換居多,事故發(fā)生前兩天因其他站設(shè)備檢修而轉(zhuǎn)移負荷,站內(nèi)兩條10kV線路才承擔(dān)少量負荷,其中足保線約有2000kW負荷,由于10kV側(cè)設(shè)備閑置時間較長,導(dǎo)致設(shè)備絕緣強度下降,設(shè)備通電帶負荷后,在高電壓作用下,帶電設(shè)備會產(chǎn)生局部放電,絕緣擊穿而引發(fā)事故。
3.2 注意事項
某110kV變電站自某年5月投運至事故發(fā)生,一直未能發(fā)現(xiàn)10kV側(cè)各屏柜開關(guān)的控制回路與保護回路接線問題,暴露以下問題:
(1)裝調(diào)試未按有關(guān)規(guī)程規(guī)定的檢驗項目實施。《繼電保護及電網(wǎng)安全自動裝置檢驗條例》明確規(guī)定:所有繼電保護裝置、電網(wǎng)安全自動裝置及其回路接線,須按要求進行檢驗,以確定裝置元件是否良好,回路接線、定值及特性等是否正確;除此之外,還應(yīng)將保護裝置及重合閘裝置接到實際的斷路器回路進行必要的跳、合閘試驗,以檢驗各有關(guān)跳合閘回路、防跳回路、重合閘停用回路及氣壓閉鎖回路動作的正確性,每相的電流、電壓及斷路器跳合閘回路的相別是否一致。此次事故的直接原因是對該變電站未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗步驟,沒有進行整組傳動試驗以檢查跳閘回路接線的正確性,同時,受限于缺少現(xiàn)場檢驗設(shè)備和檢驗經(jīng)驗不足。
(2)驗收把關(guān)不嚴(yán),項目驗收不全。根據(jù)規(guī)定,繼電保護和安全自動裝置均應(yīng)在檢驗和整定完畢,并經(jīng)上級主管部門組織的驗收合格后,才能正式投運。但該站存在工程驗收過程中的不嚴(yán)謹(jǐn),特別是10kV側(cè)各條出線未接有負荷的情況下,未能檢驗各有關(guān)跳合閘回路、防跳回路、重合閘回路及電壓閉鎖回路動作的正確性,使得保護裝置控制回路存在的不足未能得到糾正。
(3)繼電保護裝置的整定值不配合,出現(xiàn)越級跳閘,引起全網(wǎng)失壓。
結(jié)語
電力設(shè)備和電力系統(tǒng),在運行中常常會發(fā)生各種異?,F(xiàn)象或事故。熟悉電氣設(shè)備事故處理的方法是對運行人員的基本要求,也是保證設(shè)備和電網(wǎng)安全的保障。運行人員要經(jīng)常分析各類事件,對事故處理方法有正確的認(rèn)識,科學(xué)正確迅速地進行事故處理,提高事故處理的效率,保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定長期運行。
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