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      焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)含量對鍋爐生產(chǎn)的影響

      2018-02-17 20:19:39
      冶金動力 2018年8期
      關(guān)鍵詞:三氧化硫焦?fàn)t煤氣預(yù)熱器

      張 燕

      (山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪 271104)

      1 問題的提出

      隨著萊鋼技改工程的實施,萊鋼生產(chǎn)規(guī)模的不斷發(fā)展壯大,增強了煤氣管網(wǎng)的調(diào)配能力。尤其是新1#、2#焦?fàn)t的投產(chǎn),使得焦?fàn)t煤氣在一段時間內(nèi)相對富裕,發(fā)生了放散的情況。

      為大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,提高經(jīng)濟效益,作為平衡煤氣管網(wǎng)壓力、降低煤氣放散、減少環(huán)境污染的程度、最大限度地滿足蒸汽供應(yīng)需求的鍋爐系統(tǒng),根據(jù)公司要求顧全大局、系統(tǒng)思考,進(jìn)行了與之相適應(yīng)的一系列改造。

      但是,由于焦?fàn)t煤氣中含有硫化物、焦油等雜質(zhì),水分高,過量燃用極易引起空氣預(yù)熱器等設(shè)備的低溫化學(xué)腐蝕和低溫粘結(jié)灰堵塞隱患,嚴(yán)重制約著鍋爐的負(fù)荷,危及著鍋爐設(shè)備的安全、經(jīng)濟運行。

      2 現(xiàn)狀分析

      2.1 3#鍋爐進(jìn)行了改燒焦?fàn)t煤氣改造,運行良好,效果明顯,蒸汽負(fù)荷在70 t/h,排煙溫度在120℃左右,達(dá)到了合理和充分利用焦?fàn)t煤氣、減少煤氣放散、穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)壓力的目的,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益,是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)挖潛增效、節(jié)能降耗的重要途徑和有效措施。但是,隨著運行時間的推移,一些問題也逐漸顯現(xiàn)出來:鍋爐運行工況越來越差、負(fù)荷難以提高、爐膛負(fù)壓難以保證、引風(fēng)機轉(zhuǎn)子粘灰引起振動超標(biāo)、低溫段結(jié)渣、腐蝕嚴(yán)重等等。特別是負(fù)荷較低的情況下,排煙溫度在90℃左右,低溫段腐蝕更為嚴(yán)重。具體表現(xiàn)為:

      (1)引風(fēng)機轉(zhuǎn)子粘灰引起振動超標(biāo)、低溫段結(jié)渣、腐蝕嚴(yán)重(90℃溫度低于露點造成低溫腐蝕)。

      (2)空氣預(yù)熱器管束堵塞嚴(yán)重(空氣預(yù)熱器管束堵塞80%以上)。

      (3)鍋爐運行工況差,最終導(dǎo)致3#鍋爐即使在焦?fàn)t煤氣大量富裕的情況下也難以增加焦?fàn)t煤氣燃用量。經(jīng)過一年多的運行,該爐出力變得嚴(yán)重不足,負(fù)荷最多帶到30 t/h,鍋爐各項運行參數(shù)均嚴(yán)重偏離設(shè)計工況,設(shè)備已無法安全運行,根據(jù)這種情況,為降低焦?fàn)t煤氣放散,我們對9#、、10#鍋爐進(jìn)行了增燒焦?fàn)t煤氣嘗試。

      2.2 9#、10#鍋爐建成后,進(jìn)行了大量燃用焦?fàn)t煤氣的嘗試,蒸汽負(fù)荷在120 t/h,焦?fàn)t煤氣帶負(fù)荷50%左右,排煙溫度在120℃左右,也基本達(dá)到了合理和充分利用煤氣、減少煤氣放散和穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)壓力的目的。經(jīng)過一段時間的運行,一些問題也逐漸顯現(xiàn)出來:鍋爐運行工況越來越差、負(fù)荷難以提高、爐膛負(fù)壓還是難以保證等等。9#鍋爐停爐后,對其進(jìn)行全面檢查發(fā)現(xiàn):①調(diào)節(jié)擋板、轉(zhuǎn)子粘灰、腐蝕嚴(yán)重。調(diào)節(jié)擋板卡澀、開關(guān)困難,葉片多處開焊、極易脫落。②一級空氣預(yù)熱器積灰、腐蝕嚴(yán)重。空氣流通管堵塞60%以上。煙道內(nèi)部積灰高度在200 mm左右。這與燃燒焦?fàn)t煤氣有直接關(guān)系,看來燃燒焦?fàn)t煤氣對設(shè)備造成的危害相當(dāng)嚴(yán)重。9#鍋爐運行時間不到2年,從空氣預(yù)熱器檢查情況來看,空氣預(yù)熱器堵塞、腐蝕已相當(dāng)嚴(yán)重,如果這樣繼續(xù)下去,設(shè)備將很難正常運行。我們不得不對9#鍋爐空氣預(yù)熱器、引風(fēng)機轉(zhuǎn)子和調(diào)節(jié)擋板等備件進(jìn)行了更換。

      2.3 根據(jù)3#、9#、10#鍋爐運行情況,我們進(jìn)行了改造,通過增燒50%高爐煤氣的辦法提高鍋爐排煙溫度,來降低低溫腐蝕。我們既要保證在焦?fàn)t煤氣富余情況下盡可能多燒焦?fàn)t煤氣,又要保證焦?fàn)t煤氣不足的情況下?lián)綗糠指郀t煤氣,提高尾部排煙溫度,防止低溫腐蝕?;谝陨弦笪覀儗?#鍋爐進(jìn)行了如下改造:

      (1)改造燃燒器以滿足在不同燃料結(jié)構(gòu)情況下鍋爐運行工況需求。

      (2)改造空氣預(yù)熱器,達(dá)到正常使用工況和防腐目的。

      (3)更換引風(fēng)機部分配件并進(jìn)行防腐,達(dá)到正常使用工況目的。

      (4)焦?fàn)t煤氣手動蝶閥改為電動蝶閥;更換熱風(fēng)門和煤氣閘閥;優(yōu)化系統(tǒng)使之操作合理、維護(hù)方便。實踐證明,改造有一定效果,但因為焦?fàn)t煤氣含硫量太高,一直無法從根本上解決鍋爐低溫腐蝕問題。

      3 焦?fàn)t煤氣內(nèi)雜質(zhì)對設(shè)備的影響

      焦?fàn)t煤氣在凈化之前的荒煤氣內(nèi)含有大量的水、焦油、苯及硫化物和氧化物,同時包括部分氨等物質(zhì)。焦?fàn)t荒煤氣通過凈化除去部分雜質(zhì),但是仍然含有較多,對煤氣的輸送、儲存、使用帶來諸多困難。特別是對軋材線上加熱爐的影響十分嚴(yán)重,具體如下:

      3.1 焦油的影響

      焦?fàn)t荒煤氣中所含的焦油蒸汽在凈化過程中大部分冷凝后被凈化,但是仍有一部分呈霧態(tài)或小油滴仍然存在于煤氣中。由于沉降速度小于煤氣流速,所以在煤氣輸送過程中沉降一部分,還有一部分就帶到了用戶處。在加熱爐的燒嘴處,由于燒嘴的通徑較小,會由于焦油不斷的沉降造成堵塞。

      3.2 苯的影響

      苯在溫度低于60℃后開始在煤氣內(nèi)析出,但是在凈化后仍含有較多。隨著煤氣的輸送,溫度會逐步降低,同時在環(huán)境氣候發(fā)生變化時也會造成苯的析出。苯析出后會在管道內(nèi)壁上懸掛,久而久之會造成堵塞。

      3.3 雜質(zhì)多的影響

      由于煤氣內(nèi)所含的雜質(zhì)很多不具有燃燒性或者燃燒后的熱值比煤氣要小,直接造成煤氣的熱值下降。同時由于雜質(zhì)過多,在燃燒過程中火焰不穩(wěn)定,對鋼坯的加熱存在不均勻性,導(dǎo)致加熱時間長,效果也不好等問題。

      4 低溫腐蝕和低溫粘結(jié)灰堵塞的機理

      煤氣中的硫和硫化物在燃燒時生成二氧化硫。二氧化硫與煙氣中的氧氣化合成三氧化硫,三氧化硫與煙氣中的水蒸氣化合成硫酸蒸汽。當(dāng)受熱面溫度低于硫酸蒸汽的露點時,硫酸蒸汽就會在受熱面上凝結(jié)成硫酸腐蝕受熱面。三氧化硫的形成有兩種方式:一種是二氧化硫在高溫下(火焰中心)與氧原子化合成三氧化硫,即:SO2+[O]=SO3;另一種是在煙道中遇催化劑(Fe2O3或V2O5)時與煙氣中的過剩氧反應(yīng)生成三氧化硫,即:2SO2+O2=2SO3。煙氣中的三氧化硫含量是很少的,但即使很少的三氧化硫含量也會使煙氣露點升高很多,如當(dāng)煙氣中的硫酸蒸汽含量為0.005%時,硫酸露點就升高到130℃~150℃,即提高了受熱面發(fā)生腐蝕的上限溫度。

      當(dāng)受熱面壁溫低于煙氣中的水蒸氣露點時,煙氣中的二氧化硫直接溶于水生成亞硫酸(H2SO3)對管壁金屬產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕,加快了腐蝕速度。另外低溫腐蝕和低溫粘結(jié)灰是相互促進(jìn)的,硫酸蒸汽的凝結(jié)一方面發(fā)生腐蝕,另一方面發(fā)生粘結(jié)灰,發(fā)生低溫腐蝕后,腐蝕表面潮濕粗糙,煙氣中的灰粒附著在受熱面上,造成積灰、堵灰加劇。

      5 結(jié)論

      在鍋爐運行中,焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)如含塵、硫分、煤焦油等對鍋爐造成一定危害。含塵主要造成焦?fàn)t煤氣管道阻塞,爐膛受熱面掛灰,煙道集灰等,導(dǎo)致吸熱效率下降,煙道阻力增大等問題。硫分燃燒后生成硫化物,在低溫下與煙氣中水分結(jié)合反應(yīng),形成酸性物質(zhì),造成受熱面腐蝕。煤焦油導(dǎo)致煤氣閥門以及細(xì)管道堵塞,降低輸送能力,而且污染環(huán)境。該物質(zhì)燃燒后附著力較強,粘結(jié)在受熱面上,很難清除,造成熱效率下降。因此焦?fàn)t煤氣雜質(zhì)含量對生產(chǎn)帶來的影響應(yīng)是關(guān)注的重點。

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