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      絞車電動機與減速器裝置連接方式的探討

      2018-02-17 11:45:02李云峰
      機電工程技術(shù) 2018年7期
      關(guān)鍵詞:閘瓦絞車減速器

      李云峰

      0 前言

      煤礦絞車發(fā)生故障主要是由于電動機故障或者是減速器故障,而電動機和減速器之間的連接方式對于故障發(fā)生概率有很大影響?,F(xiàn)階段,很多礦井所使用的提升機設(shè)備中,電動機裝置和減速器間連接裝置多為帶制動輪的彈性柱銷齒式聯(lián)軸器裝置。在制動裝置之中,振動閘瓦元件設(shè)置于制動輪外側(cè)部位。但是,這種類型的聯(lián)軸器運行時極易發(fā)生一些故障,多是因為進行制動的過程中閘瓦和制動力進行摩擦,會生成較多熱量,導(dǎo)致連軸裝置之中的尼龍柱銷由于過熱而發(fā)生一定形變,導(dǎo)致電動機裝置和減速器裝置出現(xiàn)不同心的問題,從而產(chǎn)生抖動問題。只有采取更為合理的連接方式,才能有效地預(yù)防電動機和減速器故障問題,從而確保礦井生產(chǎn)的安全性,進一步提升礦井生產(chǎn)效率,確保煤礦企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。

      1 提升絞車運行原理

      在礦用絞車設(shè)備之中,包含有單筒絞車、電氣控制裝置以及滑輪裝置等不同的部分。在煤礦開采過程中,提升絞車主要的作用是進行物資的升降以及人員和設(shè)備的輸送等等,同時在鉆爆平臺的提升過程中也會使用到礦用提升絞車。絞車包含有動力裝置、傳動裝置、制動裝置、操縱裝置以及指示保護裝置等等。礦用提升絞車的動力來源為電動機,電動機也是絞車設(shè)備中最為主要的組成,同時減速器裝置以及主軸等共同組合而成了提升絞車重要傳動系統(tǒng)以及工作系統(tǒng)。提升絞車中的液壓裝置、制動裝置等一起組合而成了提升絞車制動系統(tǒng)。操縱裝置、電氣控制裝置等一起組合而成了提升絞車的控制系統(tǒng)。指示裝置以及測速裝置等共同組成了提升絞車的指示保護系統(tǒng)[1]。上述各個系統(tǒng)共同實現(xiàn)提升絞車各種功能,并且確保提升絞車運行過程中的安全性與可靠性。

      2 提升絞車易發(fā)問題分析

      2.1 制動裝置問題

      (1)制動裝置發(fā)生振動力矩較小或者是剎車失靈的問題。由于重錘的計算重量較小,或者是由于重錘下方存在一定的雜物,導(dǎo)致閘瓦裝置出現(xiàn)了超限磨損的問題,或是由于閘間所擁有的間隙相對較大;閘輪或者是閘盤存在油、水等物質(zhì);碟形的彈簧結(jié)構(gòu)存在疲勞問題或是出現(xiàn)斷裂問題;電液調(diào)壓設(shè)備的噴嘴裝置出現(xiàn)堵塞問題,導(dǎo)致回油受到一定阻礙;絞車存在超負荷的運行問題[2]。

      (2)制動閘在松閘的過程中較為緩慢,而且存在不靈活的問題。由于傳動裝置中的活節(jié)或者是制動裝置中油缸發(fā)生卡缸問題;制動手把絲杠的拉桿長度值調(diào)節(jié)不太適宜;制動裝置之中油缸存在空氣,或是由于密封損壞;制動裝置之中溢流閥門之中的節(jié)流孔發(fā)生堵塞問題,或者是由于滑閥出現(xiàn)卡死問題;由于溢流閥門自身密封性能較差,或者是由于調(diào)壓裝置出現(xiàn)漏油問題。

      (3)制動閘出現(xiàn)發(fā)熱量較大的問題。由于閘瓦投入使用的時間相對較長,而且絞車未能安裝電氣動力制動裝置,在重物下放的過程中,較長時期內(nèi)均是帶閘工作的,而且由于調(diào)整不恰當(dāng),導(dǎo)致制動過程中的制動力出現(xiàn)不均勻問題,用閘相對猛;閘輪出現(xiàn)相對大的擺動;閘瓦和閘輪之間在安裝過程中方式不恰當(dāng),兩者之間的接觸面積相對小,導(dǎo)致閘瓦出現(xiàn)了較為嚴重的磨損,螺栓頭接觸到了閘輪結(jié)構(gòu)[3-4]。

      2.2 減速器裝置問題

      減速器中的齒輪響聲相對較大,或是出現(xiàn)較為劇烈的振動。由于在裝配的過程中,嚙合的間隙達不到要求;齒輪進行加工的過程中精度較低,或者是在制造過程中齒輪形狀存在不對稱問題;兩個齒輪的軸線存在不平衡問題,或者是出現(xiàn)不垂直問題,導(dǎo)致兩者之間的接觸較差。由于軸承之間的存在較大間隙;齒輪之間的磨損相對較大,且潤滑較差;連接鍵出現(xiàn)松動問題;裝配過程不夠嚴格,導(dǎo)致嚙合以及潤滑等存在問題;提升機的載荷相對大,或是由于金屬出現(xiàn)疲勞問題[5-6]。

      2.3 電動機裝置問題

      在按下電動機裝置的啟動鍵之后,電動機無法開啟,同時線電流存在不平衡的問題,電動機的定值繞組也存在過熱問題,出現(xiàn)一些異常的問題。電動機發(fā)生問題的原因可能是由于轉(zhuǎn)子進線出現(xiàn)了中斷,或者是由于軸瓦出現(xiàn)了非常嚴重磨損,軸承存在一定的移動現(xiàn)象。

      電動機在運行的過程中還會出現(xiàn)噪音過大或者是過熱的問題。由于電動機的工作時間相對較長,而且存在一定的通風(fēng)不良問題,從而導(dǎo)致了電動機發(fā)熱量增加,出現(xiàn)過熱問題。

      3 提升絞車減速器出現(xiàn)失效問題的具體原因

      3.1 驅(qū)動裝置不合理

      由于在傳統(tǒng)的過程中,采取的是鏈傳統(tǒng)這一方式,導(dǎo)致減速裝置在輸出軸向的方向之上會存在非常大拉力作用。同時,由于減速器箱體屬于鑄鐵結(jié)構(gòu),其能夠承受的徑向載荷非常有限,若是提升絞車的負荷不斷增加,極易導(dǎo)致變速箱結(jié)構(gòu)發(fā)生拉裂問題。

      3.2 傳動的配置不夠科學(xué)

      該設(shè)備所配置功率相對較小,相較于電動機設(shè)備而言,減速器裝置所選型號相對較小。同時,在對減速器裝置的輸出軸向進一步進行受力計算后得出,對應(yīng)的許用載荷相對較小。如此,便會使得提升絞車中電氣保護系統(tǒng)容易出現(xiàn)失效問題,在電動機未超過其額定電流的情況下,減速裝置的箱體便可能出現(xiàn)被拉裂的風(fēng)險[7]。

      3.3 安裝設(shè)備有缺陷存在

      目前所安裝的提升絞車為中等沖擊載荷裝置,提升絞車在傳動的過程中不具有良好平穩(wěn)性。而且提升絞車設(shè)備機殼安裝過程中采用的固定方法未能達到標準要求,導(dǎo)致提升絞車的固定不太可靠,在設(shè)備實際運行時會出現(xiàn)一定的晃動現(xiàn)象,使得傳動裝置也隨之發(fā)生振動,導(dǎo)致系統(tǒng)對傳統(tǒng)系統(tǒng)帶來的沖擊有所增加。另外,由于振動可能會導(dǎo)致傳動系統(tǒng)出現(xiàn)卡頓問題,對系統(tǒng)運行的安全與可靠性帶來極為不利的影響。

      4 優(yōu)化電動機和減速器連接方式以減少故障問題

      當(dāng)提升絞車發(fā)生以上問題情況下,將會嚴重影響到裝置壽命,同時也不利于提升絞車運行的安全性。而這些問題的出現(xiàn)很多情況下是因為制動過程中出現(xiàn)高溫以及震動,在長期的作用之下,導(dǎo)致了提升絞車各個裝置發(fā)生故障,為了能夠有效解決目前存在的技術(shù)問題,可以通過優(yōu)化電動機和減速器裝置連接方式的方法,改善提升絞車的運行狀況。把聯(lián)軸器裝置和制動輪分開安裝,同時利用四爪聯(lián)軸器裝置,將電動機裝置和減速器裝置進行連接。具體的連接方案如下。

      在電動機和減速器優(yōu)化連接過程中,使用到連軸器裝置、制動輪裝置以及工作制動器裝置等等,所使用聯(lián)軸器裝置包含有左半聯(lián)軸裝置、右半聯(lián)軸裝置以及安裝于中間位置的耐磨連接裝置。其中將左半聯(lián)軸裝置,安裝在減速裝置的輸入端位置,將右半聯(lián)軸裝置,安裝在電動機的輸出軸之上,工作制動器與代表的是電動機均和耐磨連接裝置進行連接[8]。為了確保連接更加牢靠,增加連接裝置的穩(wěn)定性,在耐磨連接裝置之中一共設(shè)置有八個連接爪結(jié)構(gòu),右邊的連接爪和左半聯(lián)軸裝置通過銷釘進行連接,而其余的連接爪則和右半聯(lián)軸裝置通過銷釘進行連接,連接爪呈現(xiàn)交叉狀分布。

      通過利用該種連接技術(shù),取得了顯著的效果,首先,能夠有效地避免提升絞車系統(tǒng)在運行過程中制動時產(chǎn)生高溫問題,從而避免了聯(lián)軸器裝置收到破壞;其次,還能夠進一步增加電動機在啟動過程中彈性緩沖,在電機的安裝過程中也無需太高的精度要求,確保聯(lián)軸裝置使用壽命進一步得到提升,也使得提升絞車的維護工作變得更為簡單,確保提升絞車運行的成本有所減少。

      5 結(jié)語

      在采用上述改造工藝之后,提升絞車設(shè)備電動機和減速器連接位置在運行長達1年的時間內(nèi)未出現(xiàn)任何問題,同時提升絞車其余部件發(fā)生故障的概率也顯著降低,整個設(shè)備的運行更為平穩(wěn),確保設(shè)備高效與安全的運行,實現(xiàn)了預(yù)設(shè)的目標。

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