王龍朝
摘 要:在動力煤選煤廠中,經(jīng)常會存在一個較為嚴(yán)重的問題,那就是浮選精煤灰分較高,針對這樣的問題,開展了相關(guān)的實驗研究工作,了解到1次的浮選工藝,會損失低灰粗顆粒精煤,并且容易出現(xiàn)精煤帶有數(shù)量大高灰細(xì)泥的污染問題,不利于提升精煤生產(chǎn)率,所以,設(shè)計出1次浮選+精細(xì)浮選的選煤工藝,其同原有選煤工藝相比,精煤生產(chǎn)率更高,有著較好的經(jīng)濟(jì)效益,提質(zhì)增效的效果明顯。
關(guān)鍵詞:動力煤選煤廠;浮選降灰;提質(zhì)增效
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.04.076
近些年,我國的煤炭行業(yè)不斷在改革,整體開采深度和機(jī)械化水平都在不斷提升。這樣背景下,粉煤和煤泥在原煤中的含量越來越多,細(xì)泥在入浮煤泥中的含量也在不斷增加,浮選精煤過程中,夾帶高灰細(xì)泥的問題越來越嚴(yán)重,浮選的精煤中,灰分的含量過高,想要滿足精煤質(zhì)量要求,必須要用到重選背灰方式。但是這種方式的生產(chǎn)率并不高,精煤生產(chǎn)率較低。針對這樣的問題,研究人員提出了改良浮選工藝的方法,主要想法就是盡最大的可能讓浮選中精煤灰分降低,提升精煤生產(chǎn)率。下面就對動力煤選煤廠煤泥浮選降灰提質(zhì)增效試驗做簡要的研究分析。
1 傳統(tǒng)浮選工藝
實踐生產(chǎn)中,煤泥的浮選工藝,通常應(yīng)用在煉焦煤的選煤廠中,主要作用為回收煤泥,一般不會應(yīng)用在動力煤煤廠。但是隨著煤炭市場競爭越加激烈,煤炭客戶對煤質(zhì)的要求也更高,動力煤選煤廠急需提升煤泥質(zhì)量。動力煤的選煤廠,開始嘗試應(yīng)用浮選工藝,對精煤灰分做一定的控制,但是發(fā)現(xiàn)其效用一般,為此,必須對其進(jìn)行改良。沒有改良前的浮選工藝,舉例一個整體動力是6.00Mt/a的選煤廠來說,原煤是貧煤,精選灰分標(biāo)準(zhǔn)為9%。但是實際工作中,平均精選灰分標(biāo)準(zhǔn)為9.56%,精煤生產(chǎn)率平均是56%,尾煤灰分平均達(dá)到了38%。這樣數(shù)據(jù)明顯超標(biāo),不利于銷售,企業(yè)收益較低。
2 煤泥浮選工藝優(yōu)化實驗
2.1 優(yōu)化浮選中藥劑應(yīng)用量的探索
選擇煤泥中標(biāo)準(zhǔn)為+0.5mm的煤泥。運用篩選方式將其脫除,然后開始浮選試驗,檢驗標(biāo)準(zhǔn)為最新的煤泥浮選試驗標(biāo)準(zhǔn),主要研究內(nèi)容為,觀察藥劑用量對于浮選結(jié)果有怎樣影響。選擇1.5L的機(jī)械式攪拌浮選機(jī),捕收藥劑使用正十二烷,起泡藥劑使用4-甲基-2-戊醇,浮礦漿的濃度是每升一百克,每分鐘1500轉(zhuǎn)的葉輪轉(zhuǎn)速,浮選機(jī)的單位充氣量是0.25m3/(m2·min)。機(jī)器啟動2分鐘后,將捕收劑加到礦漿液面中,過了1分鐘后,將起泡劑導(dǎo)入;10s的攪拌時間,然后將進(jìn)氣閥打開,實施刮泡;過了3分鐘,將進(jìn)氣閥關(guān)閉,機(jī)器停止。
整理試驗數(shù)據(jù),表現(xiàn)出這樣的特點,藥劑用量越少,精煤灰分就越低,精煤生產(chǎn)率也越低。分析其原因,少量的藥劑可以達(dá)到精煤避免高灰細(xì)泥污染問題,但是對于低灰和粗顆粒精密,沒有那么良好的回收效果,尾煤跑粗情況嚴(yán)重,灰分也不高。當(dāng)增加藥劑后,提升了精煤生產(chǎn)率,但還存在較高的精煤灰分問題。藥劑量變大還存在高精煤灰分的問題原因為,較多的藥劑在回收粗顆粒低灰精煤上有良好效果,可是容易出現(xiàn)夾帶高灰細(xì)泥的問題,這樣出現(xiàn)了嚴(yán)重的細(xì)泥污染問題,最終導(dǎo)致較高的精煤灰分。最后探索出,想要達(dá)到最完善的浮選標(biāo)準(zhǔn),各種藥劑的應(yīng)用量為,捕收劑2.7ml/kg、起泡劑0.9ml/kg。
2.2 煤樣分步釋放的試驗
為了改良浮選方法,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了分步釋放試驗。試驗條件為,達(dá)到最完善浮選標(biāo)準(zhǔn)的各項試驗條件,捕收劑應(yīng)該是2.7ml/kg、起泡劑應(yīng)該是0.9ml/kg,浮礦漿的濃度是每升一百克,每分鐘1500轉(zhuǎn)的葉輪轉(zhuǎn)速,0. 15 m3/(m2·min)是機(jī)器的充氣量。經(jīng)過粗選和精選兩個過程,并重復(fù)實施精選,得出精選產(chǎn)品。粗選過程,捕收劑2分鐘后倒入,起泡劑1分鐘后倒入,進(jìn)氣閥10s后打開,刮泡,然后3分鐘后將進(jìn)氣閥關(guān)閉。精選過程,在浮選槽中加入全部的泡沫產(chǎn)品,并添入適量的水,攪拌30s,將進(jìn)氣閥打開,刮泡,接下來3分鐘后將進(jìn)氣閥關(guān)閉。
試驗數(shù)據(jù)呈現(xiàn)這樣的特點,在藥劑應(yīng)用適當(dāng)?shù)臈l件下,尾煤產(chǎn)率、尾煤灰分、精煤回收率都表現(xiàn)良好,高灰分物質(zhì)大多數(shù)已經(jīng)排除到了尾煤中。又經(jīng)過第2次的精選,精煤中灰分程度大大降低,精煤產(chǎn)出率大大提升,經(jīng)過這樣的精選,精煤灰分會越來越低,污染物質(zhì)逐漸減少。這樣就可以判定,在經(jīng)過1次浮選,多次精選后,煤泥可以達(dá)到浮選回收標(biāo)準(zhǔn),這樣選煤方法,值得在實踐中應(yīng)用。
2.3 1次精選工藝的藥劑優(yōu)化
在上一步試驗的結(jié)果中,可以看到,1次精選的選煤工藝,有在入浮煤泥浮選降灰上的效果明顯提升,所以,針對精選階段應(yīng)用的藥劑使用量,同樣做了優(yōu)化試驗。試驗選擇粗選后的精礦,試驗中,粗選條件依然定為最完善浮選標(biāo)準(zhǔn)的條件,捕收劑為2. 7 mL/kg,藥量比是3比1;精選條件為,捕收劑用量不同,第一組,0. 3 mL/kg;第二組,0.6ml/kg;第三組,0. 9 mL/kg,藥量比均是3比1。
此次試驗結(jié)果呈現(xiàn)這樣特點,精選階段,不斷增加藥劑量,也會提升精煤生產(chǎn)率,但是也增加了精煤灰分;當(dāng)捕收劑量保持在0.6ml/kg的狀態(tài)時,浮選階段的精煤灰分符合標(biāo)準(zhǔn),8. 91%是精煤灰分,61%多的精煤生產(chǎn)率。
從整個試驗可以看出,對于煤泥的篩選,先要實施粗選,盡最大的努力回收粗選中的精煤,然后實施1次精選,將粗選的精煤里面含有的高灰物質(zhì)清除掉,這種選煤工藝比1次浮選工藝,有更好的效果。
3 結(jié)束語
綜上所述,針對煤泥浮選工藝中存在問題,實施了煤泥浮選降灰提質(zhì)增效試驗,試驗結(jié)果表明,應(yīng)用改良后的浮選工藝,可以對于降低精煤灰分,提高精煤生產(chǎn)率有著明顯的效果。改良后的浮選工藝主要有兩部分構(gòu)成,一是粗選,一是精煤篩選,這種方式優(yōu)化了傳統(tǒng)浮選中的缺點,確保精煤灰分達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),在很大程度是上提升了精煤生產(chǎn)率,應(yīng)用在動力煤的煤泥浮選中,有著明顯的提質(zhì)增效的作用。
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