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      采用給水加熱實現(xiàn)660 MW超臨界機組寬負荷脫硝的理論研究

      2018-01-29 09:26:50張國柱李冰心李亞維李本鋒劉繼平
      動力工程學報 2018年1期
      關鍵詞:煙溫噴射器省煤器

      張國柱, 李冰心, 李亞維, 李 飛, 李本鋒, 劉繼平

      (1.大唐(北京)能源管理有限公司,北京 100097;2.西安交通大學 能源與動力工程學院,西安 710049)

      燃煤機組在我國電力生產(chǎn)中占據(jù)主導地位,不但承擔基本負荷,還需參與調(diào)峰.近年來,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展的轉(zhuǎn)型以及風能、太陽能和核能發(fā)電的發(fā)展,燃煤機組發(fā)電量占總發(fā)電量的比例逐年下降,年利用小時數(shù)已連續(xù)多年降至4 000 h左右,機組平均負荷率只有70%左右,一些機組的最低運行負荷率甚至達到40%,頻繁調(diào)峰以及低負荷運行已成為我國燃煤機組的運行常態(tài)[1].

      從熱力循環(huán)的角度分析,影響機組經(jīng)濟性的主要因素有循環(huán)熱效率和汽輪機相對內(nèi)效率[2].低負荷運行不但使燃煤機組的熱效率下降,還會使NOx排放增加.我國燃煤機組普遍采用選擇性催化還原(SCR)法進行煙氣脫硝,該裝置布置在鍋爐省煤器與空氣預熱器之間.SCR裝置的脫硝效果與其運行溫度有關,當溫度超過400 ℃時,催化劑被燒結,失去活性;當溫度低于300 ℃時,脫硝效率將急劇下降,造成氨氣大量逃逸[3].我國很多燃煤機組在負荷下降至60%左右時,省煤器出口煙溫即降至SCR催化劑的活性溫度范圍以下,需要停止噴氨以保證機組安全穩(wěn)定運行,此時機組NOx排放將大大超出GB 13223—2011 《火電廠大氣污染物排放標準》給定的上限[4].

      國內(nèi)學者提出了省煤器給水旁路、省煤器加裝循環(huán)水泵、省煤器煙氣旁路、省煤器分級布置及低負荷給水加熱等方法,通過提高SCR裝置的入口煙溫來解決燃煤機組低負荷運行的脫硝問題[5].其中,省煤器給水旁路法需要旁路給水流量在較大的范圍內(nèi)變化才能獲得較好的效果,可能會影響鍋爐運行穩(wěn)定性;省煤器加裝循環(huán)水泵可以大幅度調(diào)節(jié)SCR入口煙溫,但由于給水溫度及壓力較高,對水泵的要求較高;省煤器煙氣旁路法容易造成煙氣溫度分布不均,影響其效果,且煙氣調(diào)節(jié)擋板容易出現(xiàn)故障.這些措施均會導致鍋爐排煙溫度上升、機組熱經(jīng)濟性下降.省煤器分級布置法雖然效果較好,也不影響機組熱經(jīng)濟性,但投資較大,且在高負荷時可能會導致催化劑燒結.

      通過合理選擇加熱汽源,低負荷給水加熱不但可以解決低負荷脫硝問題,還可以提高機組熱經(jīng)濟性.喬加飛等[6]針對某1 000 MW機組的研究表明,通過在高壓缸新增抽汽作為No.0高壓加熱器的汽源,在75%負荷下可降低汽輪機熱耗率27.4 kJ/(kW·h),但該方案需要進行汽輪機通流部分改造,投資較大;李千軍等[7]引入蒸汽噴射器,采用主蒸汽引射高壓缸1段抽汽作為低負荷給水加熱汽源,可使某660 MW超臨界機組煤耗率下降1.0 g/(kW·h)以上,但計算中沒有考慮鍋爐效率的變化;而李冰心等[8]采用GSE軟件,對某660 MW超臨界機組采用蒸汽噴射器的低負荷給水加熱系統(tǒng)的變工況性能進行了仿真,結果表明該系統(tǒng)可使機組煤耗率降低0.5 g/(kW·h),并顯著提高了低負荷下的脫硝效率.

      采用蒸汽噴射器的低負荷給水加熱系統(tǒng)既能解決燃煤機組低負荷脫硝問題,又能提高機組的熱經(jīng)濟性,投資也較小.李千軍等[7-8]的研究主要是針對50%以上負荷,而目前國內(nèi)很多燃煤機組的運行負荷已降至40%左右,需要對低負荷給水加熱系統(tǒng)進行改進;在低負荷下,給水壓力降至亞臨界,當提高給水溫度后,給水在省煤器內(nèi)可能會出現(xiàn)汽化;研究表明蒸汽噴射器在高負荷下具有較大的富裕升壓能力,如果合理利用這一特性對系統(tǒng)進行優(yōu)化,可以提高其熱經(jīng)濟性.筆者以某660 MW超臨界機組為例,對低負荷給水加熱系統(tǒng)進行改進,研究了No.0高壓加熱器的給水溫升范圍和低負荷給水加熱系統(tǒng)寬負荷脫硝時的機組熱經(jīng)濟性,以及調(diào)節(jié)高壓蒸汽閥門對高負荷運行時機組熱經(jīng)濟性的影響.

      1 低負荷給水加熱系統(tǒng)模型

      1.1 機組的設計數(shù)據(jù)

      所研究的660 MW超臨界濕冷機組鍋爐型號為SG2066/25.4,汽輪機為N660-24.2/566/566一次再熱直接濕冷凝汽式汽輪機.該機組典型工況下的鍋爐及汽輪機相關參數(shù)見表1.從表1可以看出,當機組負荷下降至40%時,省煤器出口煙溫已降至300 ℃以下.該機組實際運行時要求SCR裝置的入口煙溫在320~400 ℃,則在50%負荷下SCR裝置就需停運.

      表1某660MW超臨界濕冷機組典型工況

      Tab.1Typicalworkingconditionsofa660MWwetcoolingunit

      參數(shù)負荷/%100755040機組功率/MW660.1495.1330.1221.3主蒸汽質(zhì)量流量/(t·h-1)1897.21393.1900.0607.7屏式過熱器出口汽溫/℃538.7538.1528.8535.0后煙道省煤器出口水溫/℃325.5308.6289.4268.4前煙道省煤器出口水溫/℃294.1288.2269.8243.8省煤器入口水溫/℃282.6272.1249.4161.9前煙道省煤器入口煙溫/℃347.1346.8322.6291.9后煙道省煤器入口煙溫/℃363.5320.9297.8277.3省煤器出口煙溫/℃355.8337.8314.4286.31段抽汽壓力/MPa6.6055.5153.7342.4631段抽汽溫度/℃367.2355.0357.6360.4排汽壓力/kPa5.885.885.885.88

      1.2 低負荷給水加熱系統(tǒng)設計

      根據(jù)文獻[7]和文獻[8]的研究結果,設計低負荷給水加熱系統(tǒng)如圖1所示.該系統(tǒng)中蒸汽噴射器(以下簡稱噴射器)的引射汽源來自鍋爐屏式過熱器出口,以減少系統(tǒng)管道及設備的投資,被引射蒸汽來自汽輪機高壓缸1段抽汽,噴射器出口蒸汽進入No.0高壓加熱器對給水進行加熱,其疏水自流進入No.1高壓加熱器.與文獻[8]中的系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)增加了噴射器旁路,部分引射蒸汽可通過該旁路直接進入No.0高壓加熱器.圖中VH、VL和VB分別為高壓蒸汽入口調(diào)節(jié)閥、1段抽汽入口調(diào)節(jié)閥和旁路調(diào)節(jié)閥.

      1.3 低負荷給水加熱系統(tǒng)計算模型

      當采用圖1所示的低負荷給水加熱系統(tǒng)之后,鍋爐給水溫度升高.如果忽略散熱損失,則省煤器的熱平衡及傳熱方程為:

      (1)

      設采用低負荷給水加熱系統(tǒng)前后煙氣及空氣流量不變,省煤器入口煙溫也不變,即可獲得省煤器出口煙溫及出口水溫.排煙溫度變化及其對鍋爐熱效率的影響可用文獻[9]中的方法計算.

      進入噴射器的高壓蒸汽質(zhì)量流量為:

      qm,H=0.638ξAH(pHρH)1/2

      (2)

      式中:ξ為噴嘴效率;AH為高壓噴嘴喉部面積,m2;pH為高壓噴嘴入口壓力,Pa;ρH為高壓噴嘴入口密度,kg/m3.

      李冰心等[8]的研究表明,對于給定的噴射器,其引射系數(shù)φ在很大的負荷范圍內(nèi)基本不變,由此獲得進入噴射器的1段抽汽的質(zhì)量流量qm,VL為:

      qm,VL=φqm,H

      (3)

      式中:φ為引射系數(shù).

      進入No.0高壓加熱器的蒸汽質(zhì)量流量qm,0為:

      qm,0=qm,H+qm,VL+qm,VB=qm,VH+qm,VL

      (4)

      式中:qm,VB為高壓旁路蒸汽質(zhì)量流量,kg/s.

      進入No.0高壓加熱器的蒸汽焓值h0為:

      (5)

      式中:hVH、hVL分別為高壓管道和引射蒸汽焓值,kJ/kg.

      采用上述處理方法后,可將No.0高壓加熱器按照常規(guī)的回熱加熱器進行處理,并按照文獻[9]中的方法對各工況進行回熱系統(tǒng)熱平衡計算,得到機組熱經(jīng)濟性指標的變化.

      2 研究結果及討論

      2.1 No.0高壓加熱器的溫升范圍

      在低負荷給水加熱系統(tǒng)實際運行時,No.0高壓加熱器的溫升既要保證SCR脫硝溫度,又要滿足省煤器出水不汽化的要求.由于設計工況下省煤器入口煙溫為450 ℃,只要省煤器正常運行,其出口煙溫均不會超過400 ℃,低負荷給水加熱系統(tǒng)需要控制省煤器出口煙溫高于320 ℃,且滿足省煤器出水不汽化的要求.一般認為省煤器出口水溫比其飽和水溫低20 K,給水在省煤器就不會汽化.根據(jù)這些條件,計算No.0高壓加熱器溫升對省煤器出口煙溫及出口水溫的影響,結果如圖2所示.圖中實線表示脫硝要求的最小溫升,虛線表示給水不汽化要求的最大溫升,當No.0高壓加熱器溫升在實線以上、虛線以下時,才能同時保證脫硝及給水不汽化.由圖2可知,當負荷較高時,No.0高壓加熱器可選擇的溫升范圍相當大;而在負荷低于30%左右時,實線在虛線以上.為了解決該問題,可在負荷低于30%時提高主蒸汽壓力,以滿足脫硝要求的No.0高壓加熱器溫升.

      圖2 No.0高壓加熱器的溫升范圍

      2.2 熱經(jīng)濟性研究

      噴射器的設計引射比是影響低負荷給水加熱系統(tǒng)性能的重要參數(shù),當噴射器入口蒸汽參數(shù)不變時,設計引射比增加,其出口壓力降低,No.0高壓加熱器溫升也降低.根據(jù)文獻[8]的結果,取50%負荷為噴射器的設計負荷,分別取No.0高壓加熱器溫升為20 K、25 K和30 K,設計噴射器參數(shù)如表2所示.表中只有No.0高壓加熱器溫升為30 K的方案才能滿足45%負荷下脫硝的要求;其他2種方案在45%負荷下噴射器出口蒸汽壓力過低,不能達到脫硝所需的加熱溫升,此時可關閉圖1中的閥門VL,開啟閥門VB,將高壓蒸汽直接節(jié)流后與噴射器出口蒸汽混合供給No.0高壓加熱器,以實現(xiàn)寬負荷脫硝,此時噴射器僅起到節(jié)流減壓的作用.

      表2 噴射器設計參數(shù)[8]

      圖3給出了不同設計溫升下的低負荷給水加熱系統(tǒng)的全工況熱經(jīng)濟性.從圖3可以看出,在較大的負荷范圍內(nèi),3種方案熱經(jīng)濟性均相差不大,但在高負荷下溫升較大的方案熱經(jīng)濟性較差;而在低負荷下噴射器只起到節(jié)流作用,因此其經(jīng)濟性隨負荷的降低而迅速下降,但能滿足脫硝要求,以達到排放指標.

      圖3 不同設計溫升下的低負荷給水加熱系統(tǒng)熱經(jīng)濟性

      Fig.3 Thermal efficiency of the low-load feedwater heating system at different design temperature rises

      2.3 高負荷時噴射器的運行優(yōu)化

      從圖3還可以看出,當機組運行在80%負荷(即528 MW)及以上時, 鍋爐排煙溫度上升,鍋爐效率下降,此時機組標準煤耗率上升,熱經(jīng)濟性降低.

      由圖4可知,當?shù)拓摵山o水加熱系統(tǒng)運行在較高負荷(90%負荷)以上時,可以調(diào)節(jié)高壓蒸汽入口調(diào)節(jié)閥的開度,通過降低噴射器入口高壓蒸汽壓力,改變給水溫升,提高機組熱經(jīng)濟性,從而避免低負荷給水加熱系統(tǒng)的頻繁切除,簡化操作運行.

      圖4 閥門VH的開度對低負荷給水加熱系統(tǒng)熱經(jīng)濟性的影響

      Fig.4 Effect of VH valve opening on thermal efficiency of the low-load feedwater heating system

      2.4 No.0高壓加熱器的選型

      圖5給出了低負荷給水加熱系統(tǒng)在不同設計溫升下No.0高壓加熱器加熱負荷Q隨機組負荷的變化規(guī)律.由圖5可知,不同設計溫升下,隨著機組負荷的變化No.0高壓加熱器加熱負荷的變化較大.實際選型應按照圖5所示,選擇加熱負荷較高的工況作為No.0高壓加熱器的設計數(shù)據(jù),并在其他負荷下進行換熱能力的校核.

      3 結 論

      (1) 低負荷給水加熱系統(tǒng)運行至45%負荷(即297 MW)以下時,可關閉1段抽汽入口調(diào)節(jié)閥,開啟旁路調(diào)節(jié)閥,將高壓蒸汽直接節(jié)流后與噴射器出口蒸汽混合供給No.0高壓加熱器,以實現(xiàn)寬負荷脫硝.

      圖5 不同設計溫升下的No.0高壓加熱器變工況性能

      Fig.5 Performance of No.0 high-pressure heater under variable working conditions

      (2) 當?shù)拓摵山o水加熱系統(tǒng)運行在90%負荷(即594 MW)以上時,可以調(diào)節(jié)高壓蒸汽入口調(diào)節(jié)閥的開度,提高機組熱經(jīng)濟性.

      (3) 在No.0高壓加熱器設計選型時,應按照其最高的加熱負荷進行設計,并在其他負荷下進行校核.

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