陳小東
摘 要:鍋爐配煤摻燒是影響發(fā)電成本的重要因素,會對整個機組的安全運行產(chǎn)生不小的影響。最近幾年,隨著我國電力系統(tǒng)不斷向前發(fā)展,發(fā)電機組日趨復(fù)雜化、龐大化,同時,隨著煤炭資源不斷減少,優(yōu)質(zhì)煤炭資源的供給量不足,為了保證鍋爐能夠正常運行,采用鍋爐配煤摻燒是解決煤炭資源供給不足的主要措施。本文主要以長焰煤為例,就鍋爐配煤摻燒運行對機組運行影響進行了詳細的分析,希望通過本次研究對同行有一定幫助。
關(guān)鍵詞:鍋爐配煤 摻燒運行 機組運行 影響
中圖分類號:TM621 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2017)12-0-02
長焰煤是我國煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)中,煤化程度最低的煙煤,其揮發(fā)分較高,燃燒時火焰較長,其原煤灰分平均在26.99%左右,基本以中灰為主,原煤全硫平均為0.46%,屬于低硫煤。在鍋爐運行過程中摻燒不同比例的長焰煤,會對鍋爐系統(tǒng)運行和正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來諸多不便。本次研究以600MW亞臨界空冷凝汽式機組為例,研究機組摻配不同比例的長焰煤對鍋爐燃燒、結(jié)渣、脫硫等問題的影響,并進行總結(jié)分析,希望通過本次分析為其他機組的高效安全運行提供一定幫助。
一、鍋爐運行情況
本次研究的機組配套鍋爐為東方鍋爐公司制造的亞臨界、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的π型汽包爐,型號為DG2070/17.5-π4。制粉系統(tǒng)配置 6 臺 HP1103 型磨煤機,爐膛燃燒方式為正壓直吹前后墻對沖燃燒,共配有30只LNASB低NOx軸向旋流式煤粉燃燒器,分三層分別布置在鍋爐前后墻水冷壁上,每層各有 5 只 LNASB 燃燒器。鍋爐原來燃燒煤為大同混煤,實驗過程中大同混煤和長焰煤按照3:1/2:1和1:1的比例在爐前摻混。摻混前后大同混煤、長焰煤和混合煤的煤質(zhì)分析如表1所示。從表中數(shù)據(jù)可以看出,大同混煤和長焰煤的基本特征差異性較小,其中長焰煤的含硫量略低于大混煤,其他指標(biāo)基本保持在同一個水平內(nèi)。
二、鍋爐摻燒長焰煤對機組運行影響
1.鍋爐摻燒長焰煤對爐膛溫度的影響分析
表2和表3數(shù)據(jù)是不同比例長焰煤和大同混煤混合摻燒后,燃燒器出口溫度和爐膛溫度的變化,通過分析表2數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),實驗環(huán)境下第一次風(fēng)噴口溫度最低,在900度左右,剩余其他各層燃燒器出口溫度均保持在1050度以左右,和摻燒長焰煤相比,全部燃燒大同混煤的下一次風(fēng)噴口溫度和中下一次風(fēng)噴口溫度均處于最低水平。出現(xiàn)這種情況可能和全燃燒大同混煤熱量釋放比較分散有很大關(guān)系。通過分析表3數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),隨著燃燒器高度的增加,主燃燒器內(nèi)爐膛溫度呈現(xiàn)先增加后下降的趨勢,爐膛內(nèi)最低溫度為中1200度,最高溫度為1450度左右,隨著長焰煤摻入比例的增加,爐膛內(nèi)溫度最高值呈現(xiàn)上升趨勢。詳細情況如表2、表3所示。
2.鍋爐摻燒長焰煤對爐渣結(jié)渣情況分析
灰質(zhì)成分和熔化溫度是鍋爐結(jié)渣的主要原因,通常說來酸性氧化物能夠顯著提升灰分的熔點和年粘度,堿性氧化物在一定環(huán)境和條件下,能夠有效降低灰分熔點,使其變得更加稀薄,各個組分含量和比例情況都會對熔點產(chǎn)生影響。在灰質(zhì)中酸性氧化物主要有氧化硅,氧化鋁和氧化鈦,這些物質(zhì)的熔點十分高,其中灰質(zhì)中硅鋁含量越高,鍋爐越不容易結(jié)渣。堿性氧化物主要氧化亞鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈉和氧化鉀等物質(zhì),這些成分在一定范圍內(nèi),煤種會呈現(xiàn)出較強的焦粘性,成分中鈉含量越多,鍋爐越容易結(jié)渣。摻燒不同比例的長焰煤,鍋爐水冷壁為發(fā)生嚴(yán)重的結(jié)渣現(xiàn)象,灰質(zhì)中酸性氧化物的含量,尤其是硅鋁的含量要遠遠大于堿性氧化物的含量,這在很大程度減小長焰煤灰分對鍋爐結(jié)渣的影響。詳細情況見表4所示。
3.鍋爐摻燒長焰煤對脫硫系統(tǒng)運行的影響
通過對表5數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),隨著長焰煤摻燒比例的增加,二氧化硫的排放量呈現(xiàn)下降趨勢,之所以會出現(xiàn)這種情況可能是因為1:1比例的煤炭中含硫量較2:1配煤中含硫量有所提升,由于長焰煤含硫量較低,隨著長焰煤添加比例的增加,二氧化硫的排放量呈現(xiàn)下降趨勢,這樣能夠很好的環(huán)節(jié)脫硫系統(tǒng)的壓力。此外,在不同摻燒比例下,漿液和廢水中的氯氟離子的變化量不明顯,這說明摻燒長焰煤不會對漿液和廢水中氯氟離子產(chǎn)生影響作用。詳細情況如表5所示。
通過進一步研究發(fā)現(xiàn),脫硫系統(tǒng)中漿液出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,這可能和經(jīng)過電除塵后微細顆粒粉塵不能被電除塵捕捉而進入到脫硫系統(tǒng)中,導(dǎo)致漿液中毒現(xiàn)象的發(fā)生。通過對表6數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),隨著長焰煤摻燒比例的增加,飛灰顆粒直徑有減小趨勢,微細粒所占比例增加。這說明有較多的粉塵出現(xiàn)逃逸,最終導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)漿液中毒。詳細情況如表6所示。
三、鍋爐配煤摻燒的運行分析
1.鍋爐配煤摻燒對制粉影響
由于摻配煤種的不同,會使混合煤質(zhì)發(fā)生變化,這對制粉系統(tǒng)、鍋爐壁溫、主汽壓力都有很大的影響。特別是在配煤不均的情況下煤量變化大,此時機組協(xié)調(diào)方式下運行,主汽壓力、溫度、壁溫等都會大幅擾動,直接影響機組的安全穩(wěn)定運行。因此鍋爐運行時要注意加強對整個鍋爐燃燒系統(tǒng)的監(jiān)視,當(dāng)煤質(zhì)發(fā)生變化時,防止燃燒惡化,及時根據(jù)氧量、溫度等參數(shù)進行調(diào)整,防止出現(xiàn)低壓、低溫或超壓的現(xiàn)象。機組負荷低時盡量減少摻燒或差煤側(cè)維持最低給煤量運行,火檢差、燃燒擾動大時應(yīng)拉等離子穩(wěn)燃保證機組安全運行。
四、結(jié)論
本次研究的長焰煤具有特殊的性質(zhì),通過實驗結(jié)果可以得知,摻燒長焰煤有利有弊。鍋爐燃燒區(qū)域結(jié)渣是因為一次和二次風(fēng)沒有混合好,爐膛出口具備存在供氧不足中,導(dǎo)致了灰質(zhì)熔點降低,出現(xiàn)結(jié)渣現(xiàn)象,所以摻燒長焰煤并不是導(dǎo)致爐膛結(jié)渣的原因。由于摻燒長焰煤導(dǎo)致灰分顆粒直徑呈現(xiàn)減小趨勢,進而不能有效的取出飛灰中的微細顆粒是,導(dǎo)致脫硫漿液出現(xiàn)中毒現(xiàn)象,但同同時摻燒長焰煤可以很好的改善經(jīng)濟成本。在具體應(yīng)用過程中,結(jié)合實際情況綜合應(yīng)用,從而為電廠創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。
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