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      基于PLC的餅干包裝自動生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)

      2018-01-18 05:18:20劉路明鄒鵬達
      制造業(yè)自動化 2017年11期
      關鍵詞:包裝機餅干皮帶

      劉路明,鄒鵬達

      (溫州職業(yè)技術(shù)學院,溫州 325000)

      0 引言

      食品工業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)之一,歷經(jīng)幾十年,在食品機械行業(yè)的發(fā)展推動下,自動化水平逐漸提高,一些自動化單機設備層出不窮,國內(nèi)一些企業(yè)也開始大量引進自動化生產(chǎn)設備、技術(shù)[1~5]。我國包裝機械企業(yè)大多以生產(chǎn)單機為主,且行業(yè)集中度較低,未來產(chǎn)業(yè)鏈整合,向成套的智能包裝生產(chǎn)線發(fā)展將成為未來大趨勢。PLC作為自動化領域最常見的控制器已經(jīng)廣泛應用于包裝機械里各個方面[6~11]。

      本文以威化餅干包裝為例,對威化餅干包裝流程進行分析,設計滿足要求的自動化包裝生產(chǎn)線。采用歐姆龍PLC設計了食品包裝生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)。經(jīng)過現(xiàn)場生產(chǎn)表明:威化餅干包裝自動化生產(chǎn)線獲得良好的經(jīng)濟效益,具有廣闊的市場前景,值得應用推廣。

      1 系統(tǒng)構(gòu)成及特點

      1.1 生產(chǎn)線的構(gòu)成

      自動生產(chǎn)線由整列單元、金檢單元、下沉單元、接料單元、理料單元、包裝單元和儲存單元組成,除包裝單元,其他單元都有總控單元集中控制,總控單元與包裝單元之間有信號交換過程如圖1所示。

      自動生產(chǎn)線輸送控制系統(tǒng)的工作原理:該系統(tǒng)為餅干包裝生產(chǎn)線前端理料線,其為2臺臥式包裝機分配產(chǎn)品功能包括輸送和整理產(chǎn)品,如圖2所示。餅干一排排由前端通過傳送帶輸送過來,通過整列單元,把每一排的產(chǎn)品檔齊;檔齊裝置由旋轉(zhuǎn)氣缸驅(qū)動,當前面的對射式光電開光檢測到產(chǎn)品到達的時候,旋轉(zhuǎn)氣缸驅(qū)動檔片對整排產(chǎn)品進行整列的作用,之后產(chǎn)品基本整齊。接著進入金檢單元,若檢測到產(chǎn)品里有金屬物質(zhì),則剔除該整排產(chǎn)品。之后產(chǎn)品繼續(xù)由傳送帶驅(qū)動,到達下沉單元部分,當對射傳感器PE1檢測到產(chǎn)品時,PLC開始計算這排產(chǎn)品的距離,當這排產(chǎn)品輸送到該段皮帶前端一定距離處,下沉單元開始下沉,這時產(chǎn)品落入接料單元。接料單元位于下沉單元下部。運動方向為橫向輸送,產(chǎn)品在接料單元上橫向輸送給包裝機。由于產(chǎn)品在接料單元上排列為長邊朝前,而臥式包裝機需要產(chǎn)品短邊進入進行包裝,這時候就需要整理單元對產(chǎn)品進行方向的調(diào)整。整理單元包括兩條并列的皮帶、輸送皮帶和導向皮帶。兩條并列的皮帶有速度差,產(chǎn)品經(jīng)過的時候在速度差的作用下回發(fā)生偏轉(zhuǎn),然后進入輸送皮帶,再由導向皮帶把產(chǎn)品一條條短邊朝前導向到包裝機的進料系統(tǒng)里由包裝機進行包裝過程。通過1#下沉單元等給1#包裝機分配產(chǎn)品之后,后續(xù)的整排的產(chǎn)品繼續(xù)向前輸送進入2#下沉單元,運行過程如同1#下沉單元。餅干包裝生產(chǎn)線系統(tǒng)的配置根據(jù)前端產(chǎn)品的產(chǎn)量,配置包裝機的數(shù)量,使得產(chǎn)量和包裝機的處理能力相匹配。為了使得系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠的運行,我們配置了儲存單元,由于包裝機會出現(xiàn)故障停機,或者其他問題,這時候輸送帶上的產(chǎn)品就處理不完,這時候多余的產(chǎn)品會儲存到儲存單元上。

      圖1 系統(tǒng)構(gòu)成

      圖2 系統(tǒng)布局圖

      1.2 輸送系統(tǒng)特點

      輸送系統(tǒng)的關鍵是下沉單元的控制。它包括產(chǎn)品檢測傳感器由對射式光電傳感器構(gòu)成,可檢測到傳送帶上的產(chǎn)品,以及傳送帶上安裝有增量式編碼器,用于計算產(chǎn)品由光電傳感器位置運行的距離,到達計算距離位置,下沉單元開始下沉,之后上臺。該下沉單元驅(qū)動包括兩個變頻電機如圖3所示,一是水平皮帶運行電機,另一個可正反轉(zhuǎn),由凸輪帶動,驅(qū)動皮帶機構(gòu)下沉和上臺過程。如圖4(a)、(b)、(c)所示,水平變頻電機帶動皮帶運轉(zhuǎn),產(chǎn)品在皮帶上移動,當運行到光電傳感器的地方,此時傳感器檢測到產(chǎn)品,說明此處有產(chǎn)品,這時候控制器采集安裝在水平電機軸端的增量式編碼器信號,開始計算產(chǎn)品運行的距離。為了保證產(chǎn)品能穩(wěn)定的落在接料單元上,必須嚴格計算產(chǎn)品下料位置到達之后,控制下沉的電機正轉(zhuǎn)開始下沉,之后反轉(zhuǎn)開始上臺。圖5為下沉變頻電機接線圖,變頻器采用ABB的一款變頻器,具有模擬量控制功能,PLC通過模擬量輸出模塊輸出模擬量信號給變頻器,接于2、3兩個端口。變頻器端口7、8可控制電機實現(xiàn)運行過程的正、反轉(zhuǎn)從而帶動機構(gòu)下沉和上臺過程。

      圖3 下沉單元控制原理

      圖4 下沉單元

      圖5 下沉單元

      2 程序設計與運行

      2.1 程序設計

      程序設計是整個PLC 控制系統(tǒng)的核心部分[12,13],根據(jù)餅干包裝自動生產(chǎn)線的工作過程和工藝要求,確定系統(tǒng)的控制方式和控制參數(shù),按工藝過程完成相應動作。為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性還需要增加必要的保護、連鎖和互鎖功能。

      該控制系統(tǒng)采用模塊化編程[14,15],工作流程如圖6所示。流程分析如下:

      1)系統(tǒng)上電后,開始模式的選擇,手動模式下,我們可以對各段皮帶進行點動運行,方便對其進行檢修??蓪Ω鱾€氣缸進行操作。自動運行選擇自動模式。

      2)采用自動運行之后整列單元、金檢單元、1#、2#下沉單元、接料/整理單元以及儲存單元在PLC總控單元的控制下進行集中控制。

      3)該系統(tǒng)包括2個包裝機,1#下沉單元和2#下沉單元分別為1#包裝機和2#包裝機提分配產(chǎn)品。以1#下沉單元為例,當PLC讀取到安裝于傳送帶上的傳感器的信號,此時歐姆龍高速計數(shù)模塊CJ1W-CT021開始讀取旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖,PLC計數(shù)產(chǎn)品走過的距離。當產(chǎn)品到達距皮帶頂端300MM處,下沉變頻電機開始下沉動作,產(chǎn)品落入接料單元,之后下沉變頻電機開始上臺。按工藝要求,若包裝機故障或者接料單元上有產(chǎn)品時,下沉單元不可動作,否則產(chǎn)品堆積,嚴重影響生產(chǎn)線的運行。

      4)為了保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性,該系統(tǒng)配置了儲存單位,由于生產(chǎn)線來的產(chǎn)品大致穩(wěn)定,若包裝機偶爾故障或者接料單元上有產(chǎn)品還未處理完,這時候多余的產(chǎn)品需要輸送到儲存單元上。儲存單元由變頻電機驅(qū)動皮帶。在皮帶前端安裝有光電開關,用于檢測是否有產(chǎn)品到達,若檢測到產(chǎn)品,皮帶走一段長度。該長度可由PLC單獨控制,根據(jù)產(chǎn)品大小,皮帶速度來確定,使得多余的產(chǎn)品按照一定的間隔存儲于存儲單元上。

      5)為了保障設備以及人生安全,生產(chǎn)線上配備拉線開關,該信號輸入到PLC,當出現(xiàn)緊急事故需要停機時,工人只需拉動次開關,系統(tǒng)就會停止運行。

      6)系統(tǒng)程序按照各單位功能不同,分段進行編程,簡單明了,方便排查,以及日后多個包裝機站進行擴展。

      圖6 系統(tǒng)PLC控制原理圖

      2.2 設備運行

      設備調(diào)試運行如圖7所示,需要考慮多方面因素,生產(chǎn)線在工作狀態(tài)隨時會遇到緊急情況,所以需要在設備上安裝急停按鈕和拉線急停開關。一旦發(fā)生緊急情況,只需要按下緊急停止按鈕和拉線式開關,整套生產(chǎn)線立即停止工作;故障解除后按啟動按鈕使生產(chǎn)線各個部分繼續(xù)工作。該系統(tǒng)可對各段皮帶進行單獨檢修,在手動模式下,單獨點動各段皮帶。自動運行時,該系統(tǒng)可處理25-30排/分鐘的產(chǎn)品,每分鐘可到達1000包的產(chǎn)量,并且穩(wěn)定運行。

      圖7 現(xiàn)場運行

      【】【】

      3 結(jié)論

      系統(tǒng)采用了歐姆龍CJ2M可編程控制器作為控制系統(tǒng)的核心,統(tǒng)一協(xié)調(diào)自動線各模塊之間的動作,結(jié)合變頻器技術(shù),傳感器技術(shù)實現(xiàn)對自動生產(chǎn)線輸送系統(tǒng)的控制。系統(tǒng)經(jīng)過實際運行表明,其可以廣泛應用于食品包裝領域,與臥式包裝機組成自動化生產(chǎn)線系統(tǒng),大大地提高了生產(chǎn)效率。

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