張志強(qiáng)
(萊鋼集團(tuán)設(shè)備檢修中心,山東萊蕪 271104)
2×1880 m3高爐渣處理采用圖拉法工藝,該工藝具有以下特點(diǎn):占地面積??;遇鐵不爆炸,可處理含鐵40%以上的熔渣;節(jié)水、節(jié)電;工藝流程短,易于布置;成品渣含水量低、質(zhì)量好等。工藝流程:高爐液態(tài)渣經(jīng)渣溝流落到快速旋轉(zhuǎn)的粒化輪,被?;喨~片擊碎,并沿切線方向拋射出去,同時(shí),受到從?;喩?、下噴頭噴出的高壓水流冷卻和水淬作用而形成水渣,再經(jīng)脫水器濾水后流到渣皮帶,通過皮帶外運(yùn)火車車皮。
循環(huán)水系統(tǒng)是整個(gè)工藝中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),從脫水器中被濾出的水,攜帶≤2 mm的小顆粒的?;M(jìn)入沉淀水池,經(jīng)重力沉淀后,由氣力提升機(jī)將?;馀旁鼒?,沉淀池中的水通過渣漿泵再用于冷卻粒化輪、殼體、水淬熔渣等,并沖洗內(nèi)、外篩網(wǎng)以保持脫水器的過濾性能。
循環(huán)水系統(tǒng)動力源由沖渣泵房提供,每座高爐泵房各有3套供水泵組,水泵均采用博山渣漿泵,泵組出水口控制閥門結(jié)構(gòu)形式均由水力控制閥和手動漿液閥組成(圖1)。水力控制閥主要用來防止管道內(nèi)的水倒流,以免水泵倒轉(zhuǎn),造成系統(tǒng)壓力卸壓或產(chǎn)生“水錘”,此特點(diǎn)優(yōu)于普通止回閥。手動漿液閥用來切斷管道出口,當(dāng)水泵出現(xiàn)故障時(shí),便于水泵檢修。在日常生產(chǎn)過程中,循環(huán)水系統(tǒng)所存在的各種缺陷逐漸暴露出來,集中于沖渣泵房內(nèi),主要存在4個(gè)問題。
(1)水力控制閥關(guān)不嚴(yán),引起渣漿泵倒轉(zhuǎn)。
(2)水力控制閥關(guān)不嚴(yán),造成供水管道系統(tǒng)卸壓,為了不影響供水壓力,需多臺水泵同時(shí)工作,嚴(yán)重浪費(fèi)資源。
(3)循環(huán)水與熔渣熱交換后,水溫迅速升高至80~97℃,導(dǎo)致水力控制閥密封老化快,縮短了使用壽命。
(4)手動漿液閥開關(guān)不靈活、關(guān)閉不嚴(yán)密,造成泄水現(xiàn)象。
圖1 供水泵組
循環(huán)水系統(tǒng)水力控制閥是故障的關(guān)鍵點(diǎn),控制開合主要依靠閥門進(jìn)出口水壓來自行控制,沒有外部驅(qū)動裝置,為此分析水力控制閥的工作原理。水泵啟動后,下控制腔由進(jìn)口端補(bǔ)水至下控制腔,推動閥芯向上運(yùn)動,上控制腔的水通過針閥排出至出口,由于針閥NV1的節(jié)流作用,閥門緩慢開啟。水泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,閥門繼續(xù)打開直到全開,水泵停止后閥板在感應(yīng)彈簧及水流作用下迅速關(guān)閉至90%,出口端高壓水通過針閥NV2進(jìn)入上控制腔,下控制腔的水通過BV流入進(jìn)口端,最終在上控制腔壓力的作用下完全關(guān)閉,其中上、下控制腔是靠膜片隔開的(圖2)。而進(jìn)入閥體上、下控制腔的通徑是直徑為Φ8的控制管路,含渣量高的渣水極易將控制管堵塞,一方面導(dǎo)致控制腔不通而形不成開啟或關(guān)閉壓力,另一方面在閥座上形成厚厚的積渣,造成閥板與閥座配合不嚴(yán)。
水力控制閥關(guān)閉不嚴(yán),渣漿泵倒轉(zhuǎn),渣漿泵軸頭密封由于反復(fù)正反轉(zhuǎn),造成密封處軸徑磨損嚴(yán)重,而軸承箱、泵體、殼體卻完好無損,由此可見水力控制閥對介質(zhì)清潔度要求較高,不適于該循環(huán)水系統(tǒng)使用環(huán)境,為此有必要進(jìn)行改造。手動漿液閥雖然結(jié)構(gòu)簡單,但是結(jié)構(gòu)剛性差,密封面易損壞,使用壽命短,開關(guān)不靈活,不能快速切斷水流。
圖2 水力控制閥工作原理
根據(jù)水力控制閥主要作用,選擇相同使用性能閥門替代,并對閥門結(jié)構(gòu)形式、使用壽命、性價(jià)比全面分析,可以采用電動閘閥或電動偏心半球球閥進(jìn)行替代。
用電動閘閥代替水力控制閥。將1#沖渣泵房水力控制閥更換為Z941H-10 DN400型電動閘閥;將2#沖渣泵房水力控制閥更換為Z941H-10 DN500型電動閘閥。由于所使用的介質(zhì)水中帶渣嚴(yán)重,常因閥座底部積渣而造成閘板關(guān)不嚴(yán),對此要求生產(chǎn)廠家對閘閥做相應(yīng)的改進(jìn)。具體改進(jìn)操作時(shí),可將閥門底部開一個(gè)通孔后再加上一個(gè)小的閥門,主要作用是通過開啟閘閥底部閥門將積渣及時(shí)排出,從而保證閘板能夠關(guān)閉到位(圖3)。
圖3 閘板閥改造示意
用電動偏心半球球閥代替水力控制閥。同樣考慮到使用介質(zhì)水中帶渣嚴(yán)重,會在閥體下部積渣而造成球體無法轉(zhuǎn)動關(guān)不嚴(yán),要求現(xiàn)場安裝時(shí)要改變一下角度,同時(shí)要求生產(chǎn)廠家把電機(jī)、手輪的安裝位置進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和安裝;并在閥門底部留出一個(gè)通孔,再加上一個(gè)小的閥門,目的是通過開啟球閥底部閥門將積渣及時(shí)排出,從而保證閥門球體能夠關(guān)閉到位。
圖4 電動偏心半球球閥改造示意
正常安裝位置(球體轉(zhuǎn)軸垂直安裝)適用于清水介質(zhì),根據(jù)現(xiàn)場介質(zhì)的需要,安裝時(shí)應(yīng)沿軸線旋轉(zhuǎn)90°,使其球體轉(zhuǎn)軸呈水平狀態(tài),閥球體運(yùn)行軌線是由上到下,這樣閥門在開啟狀態(tài)時(shí),球體旋到上部,沖渣水可暢通無阻的通過;閥門在關(guān)閉時(shí),球體自上而下旋轉(zhuǎn)。
電動閘閥主要零件材料,閥體、閥蓋為WCB;閘板、閥座WCB1Cr18Ni9;不銹鋼閥桿;閥桿螺母黃銅;油浸石棉盤根或柔性石墨填料;石棉橡膠板墊片。電動偏心半球球閥主要零件材料,WCB的閥體、閥蓋;上下閥桿2Cr13;1Cr18Ni9Ti的球體;合金鋼的閥座密封圈;柔性石墨填料;墊片是柔性石墨復(fù)合墊。2種閥門尺寸參數(shù)見表1。由各表可看出,①電動閘閥重量大,所需安裝空間大,管路的承載力能力不足,須制作管托;②電動閘閥電動偏心半球球閥體積小、重量輕,結(jié)構(gòu)形式更為合理。最終選用電動偏心半球球閥。
表1 尺寸參數(shù)
以2#爐沖渣泵房3#泵組為例,將現(xiàn)場水力控制閥由目前的位置拆除,在原位置加等通徑,長度1100-540=570 mm的管道,再將DN500的電動偏心半球球閥安裝到相應(yīng)位置。閥門接電及信號的設(shè)定由電氣、自動化部負(fù)責(zé)(圖5)。1#沖渣泵改造方法同2#,新加管路長度以現(xiàn)場測量為準(zhǔn)。
2#沖渣泵房 3#泵 自2016年1月定修改造以來,運(yùn)行效果非常理想,閥門開關(guān)靈活,密封性能可靠,完全消除了泵倒轉(zhuǎn)問題,滿足了生產(chǎn)的需要,相對應(yīng)泵及閥門的使用壽命有了很大的提高。
圖5 2#沖渣泵房3#泵組改造示意
(1)渣漿泵。改造前每臺渣漿泵泵軸使用壽命約6個(gè)月,改造后,使用壽命提高到18個(gè)月,2座沖渣泵房每年可節(jié)省泵軸8根。每臺泵軸總成價(jià)值3.5萬元,每年可節(jié)省費(fèi)用28萬元。
(2)漿液閥。改造前漿液閥每臺使用壽命3個(gè)月,改造后,閥始終處于常開狀態(tài),開關(guān)頻率極低,使用壽命提高到24個(gè)月,2座沖渣泵房每年可節(jié)省漿液閥21個(gè)。每臺漿液閥價(jià)值0.68萬元,每年可節(jié)省費(fèi)用14.28萬元。
(3)水力控制閥。改造前水力控制閥每臺使用壽命3個(gè)月,改造后,偏心半球閥閥使用壽命12個(gè)月,每臺水力控制閥價(jià)值2.3萬元,每臺偏心半球閥價(jià)值3.8萬元,每年可節(jié)省費(fèi)用26.4萬元。
改造前,需2臺甚至是3臺泵同時(shí)工作才能滿足生產(chǎn)需要,改造后,只需1臺泵就能達(dá)到用水要求,每座沖渣泵閥組每天工作18 h以上,電機(jī)功率355 kW,電費(fèi)按0.55元/kW·h,則每年可節(jié)省用電費(fèi)用256.56萬元。
改造前,2015年每座泵房處理故障平均需放火渣72爐次,改造后,泵房處理故障無需再放火渣,清1爐火渣費(fèi)用2000元,則每年可節(jié)省渣場清理費(fèi)用28.8萬元。各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)每年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益354.04萬元。