李俊和 李艷莉1,* 韓文杰 袁新英 冀云武1,
1(河北省天然色素工程技術研究中心,河北邯鄲057250)2(晨光生物科技集團股份有限公司,河北邯鄲057250)
晨光生物科技集團股份有限公司是以農(nóng)產(chǎn)品為原料進行天然植物有效成分提取的出口創(chuàng)匯型企業(yè),主要研制和生產(chǎn)天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然營養(yǎng)及藥用提取物、油脂和蛋白等四大系列80多種產(chǎn)品。甜菊糖是公司的主要產(chǎn)品之一,其生產(chǎn)原料為甜菊葉,經(jīng)水提取、絮凝沉淀、過濾、樹脂吸附、解吸、濃縮、噴霧得到甜菊糖苷成品。
近年來,公司通過量化節(jié)能降耗考核目標方式不斷挖掘節(jié)能潛力,大力推進節(jié)能降耗,先后進行的甜菊糖壓榨機、蛋白離心機、精制薄膜、超臨界壓胚機等工藝改造有效降低了能源的消耗,最終實現(xiàn)資源利用的最大化和污染排放的最小化。
通過對2016年全年甜菊糖生產(chǎn)能耗數(shù)據(jù)進行匯總分析,得出主要工序的重點耗能設備消耗值,確定可節(jié)能降耗點。
2016年全年各工序蒸汽消耗平均值統(tǒng)計結(jié)果見表1。
表1 2016年1月—12月各工序蒸汽消耗平均值統(tǒng)計
從表1可以看出,萃取和精制車間蒸汽消耗較多,合計占比86.75%,主要用于溶劑加熱、溶劑回收、精餾等方面,有減少用蒸汽量的空間。
2016年全年各工序電消耗平均值統(tǒng)計結(jié)果見表2。將表2數(shù)據(jù)結(jié)合工藝過程分析,噴霧干燥和污水處理還有降低用電量的空間。
2016年全年各工序水消耗平均值統(tǒng)計結(jié)果見表3。將表3數(shù)據(jù)結(jié)合工藝過程分析,萃取、過濾、吸附有節(jié)水空間,反滲透工序制作純水,整個生產(chǎn)過程用水量降低,反滲透工序用水量隨之降低。
2016年甜菊糖生產(chǎn)耗標準煤5031 tce,年加工量6 600 t,總產(chǎn)值為118 800萬元,萬元產(chǎn)值能耗為0.04 tce/萬元,單位能耗由2010年的759.1 kgce/t降至2016年的657.2 kgce/t,降幅達15.5%。2016年甜菊糖生產(chǎn)能源消費結(jié)構(gòu)見表4。
表2 2016年1月—12月各工序電消耗平均值統(tǒng)計
表3 2016年1月—12月各工序水消耗平均值統(tǒng)計
表4 2016年甜菊葉能源消費結(jié)構(gòu)表
過程分析:精餾塔的氣相為1#、2#降膜蒸發(fā)器的熱源。1#降膜閃發(fā)箱氣相溫度62℃,流量4 m3/h,溶劑濃度60%,2#閃發(fā)箱氣相溫度60℃,流量2 m3/h,溶劑濃度40%。精餾氣相經(jīng)過2#降膜后溫度75℃,流量1.5 m3/h,溶劑濃度80%,三股氣相直接進冷凝器冷凝回收溶劑,同時清洗板框所用一次水及萃取所用一次水需要從20℃加熱至60℃。若將精餾氣相及降膜氣相余熱與一次水換熱再進冷凝器,即能降低蒸汽消耗又能節(jié)省循環(huán)水冷量。
節(jié)能措施:增加兩臺換熱器,用精餾塔和降膜蒸發(fā)器的氣相與萃取一次水和洗板框一次水換熱,目前萃取一次水用量W1=12 m3/h,洗板框一次水用量W2=19 m3/h,一次水溫度T1=20℃。
計算過程:經(jīng)計算可使水溫升至46.8℃。
1#降膜閃發(fā)箱氣相:210kcal/kg×4.2×4000L×0.91 kg/L×0.6=192.63 萬 kJ。
2#降膜閃發(fā)箱氣相:210kcal/kg×4.2×2000L×0.93 kg/L×0.4=65.62 萬 kJ。
精餾氣相經(jīng)過2#降膜后氣相:210 kcal/kg×4.2×1 500 L×0.86 kg/L×0.8=91.02 萬 kJ。
合計 Q=(192.63+65.62+91.02)kJ=349.27 萬 kJ,
其中:210 kcal/kg為酒精的汽化潛熱,
0.91kg/L為60%酒精密度,
0.93kg/L為40%酒精密度,
0.86kg/L為80%酒精密度。
只考慮汽化潛熱,三股氣相可釋放熱量349.27萬kJ。
改造前萃取車間用蒸汽3.0 t/h,改造后用蒸汽1.4 t/h,節(jié)約蒸汽1.6 t/h,降幅53%。改造前后的設備流程圖分別見圖1、圖2。
圖1 改造前流程圖
圖2 改造后流程圖
精餾塔塔釜水流量4 m3/h,溫度98℃,改造前直接排放至污水站。改造后增加一臺換熱器,進塔液溫度約30℃,與塔釜水先預熱再進精餾塔,可節(jié)約蒸汽0.5 t/d。
熱風爐尾氣水蒸汽量2 m3/h,溫度105℃,經(jīng)計算此部分熱量相當于174 kg標準煤/h,折合蒸汽2 321 kg,直接外排。改造前污水站進厭氧罐污水使用蒸汽加熱至35℃,考慮熱風爐出口氣相含有粉塵,熱量利用率低,在污水站調(diào)節(jié)池中增加盤管,通入熱風爐尾氣,可以將廢水加熱至35℃,改造后可節(jié)約蒸汽0.5 t/h。
精制車間清洗樹脂柱每天需要純水280 m3,反滲透制作純凈水每天會產(chǎn)生濃水100 m3,將此部分反滲透濃水用作萃取車間新溶劑,可減少一次水用量。絮凝工序平均每天過濾18板框,每板框清洗需用水30 m3,前7 m3清洗水經(jīng)絮凝后進入吸附柱,共126 m3,另外后23 m3清洗水打入拖鏈浸出器中回用,每天可減少一次水量414 m3。
改造前每根脫色柱再生9遍,每遍使用堿液5 m3,每天使用405 m3堿液,改造后,將雜質(zhì)含量高的再生第一遍及第二遍堿液外排,其余325 m3再生堿液用于吸附柱再生,堿液套淋使用可減少用堿量。再生后樹脂柱需要用水沖洗至中性,改造前每根樹脂柱需用水30 m3,改造后將前一柱第二遍清洗水用于下一柱的第一遍清洗水,串柱清洗平均每根樹脂柱用水20 m3,按照20 d為一個生產(chǎn)周期,每輪再生39根吸附柱,使用套淋工藝前,每個生產(chǎn)周期精制車間需排污2 820 m3,調(diào)整再生工藝后,共計排污1 010 m3,節(jié)水1 810 m3,平均每天節(jié)水90 m3。
采用一種新的工藝方法將甜菊糖下柱水重新當做新溶劑進行使用,回用下柱水對甜葉菊的萃取得率沒有影響,利用下柱水作新溶劑得到的產(chǎn)品能夠達到合格標準,低濃度下柱水回用到萃取再經(jīng)吸附后對樹脂處理能力基本無影響,按每小時回用6 m3下柱水計算,每年能節(jié)水2.88萬m3。
改造前甜菊糖噴霧干燥設備加熱方式為蒸汽+電加熱,為降低噴霧干燥成本,降低電耗,采用蒸汽+天然氣進行進風加熱。
改造前蒸汽+電加熱,每小時加熱成本263.6元,改造后蒸汽+天然氣,每小時加熱成本169.25元,改造后成本降低35.8%
為確保設備的運行效率,自2016年8月起對公司內(nèi)的一些重點耗能設備定期組織其能效測試工作,通過對各車間運行電機的啟動電流、額定電流、運行電流進行檢測,更換電機,避免“大馬拉小車”的耗電現(xiàn)象。甜菊糖車間電機檢測更換方案匯總表見表5。改造方案實施后,用電消耗降低15%。
表5 甜菊糖車間電機檢測更換方案匯總表
近幾年公司在余熱、余冷及一次排水的回收利用上持續(xù)挖潛,成效顯著,今后的節(jié)能降耗工作可以從以下幾方面入手。
1)大力推廣自動化技術,提高操作水平:人工操作很難使生產(chǎn)維持在最優(yōu)狀態(tài),通過自動檢測及控制裝置等進行過程控制,根據(jù)原料性質(zhì)變化適時調(diào)節(jié)生產(chǎn)參數(shù),使生產(chǎn)始終保持在最優(yōu)狀態(tài),全過程自動化,可提高設備處理能力,降低成本,同時能顯著提高生產(chǎn)指標。
2)節(jié)水思路:提升“水是稀缺資源”意識,形成像管溶劑一樣去管水的模式;首先從工藝角度考慮減少新水補充量,其次考慮循環(huán)套用,最后考慮特定技術處理回用。
3)積極采用先進生產(chǎn)工藝,減少一次能源消耗,提高二次能源利用率,最大限度實現(xiàn)能源的梯級利用。
4)大力推進新型節(jié)能設備的應用:可率先考慮永磁變頻空壓機,永磁電機的使用。
5)改善能源消費結(jié)構(gòu),對耗能大且耗能種類可選擇的設備,要做技術經(jīng)濟分析比較,節(jié)能優(yōu)先。
6)工藝流程的設計要盡量避免間斷與重復加熱的過程,對既要加熱又需冷卻的工藝過程,要考慮熱量串級使用的可能性。
7)做好保溫工作,包括閥門,確保車間消耗蒸汽總和與鍋爐房產(chǎn)生的蒸汽基本達到平衡。
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