張建
(中國空空導彈研究院二分廠,河南洛陽 471009)
米克朗UCP系列5軸加工中心換刀系統(tǒng)改造
張建
(中國空空導彈研究院二分廠,河南洛陽 471009)
分析換刀系統(tǒng)電氣及機械設(shè)計原理,找出米克朗UCP系列加工中心換刀系統(tǒng)故障率偏高的原因。通過3種維修方案的對比,確定選擇加裝變頻器的改造方案。項目實施后,機床換刀振動和刀庫故障減少,節(jié)省維修費用。
5軸加工中心;換刀系統(tǒng);變頻器
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.54
米克朗UCP系列5軸加工中心采用海德漢iTNC530數(shù)控系統(tǒng),該機床是專為滿足工業(yè)模具、航天和賽車業(yè)要求而設(shè)計的多軸、高精度零件加工機床。
UCP系列加工中心采用盤式刀庫,通過手動裝載刀具,在加工進程中換刀系統(tǒng)處于準備狀態(tài)。垂直軸通過伺服驅(qū)動移動到換刀位置,然后抓取刀具。刀具切屑端朝下存儲在刀盤上,這樣可防止鐵屑、切屑液等污染主軸抓刀錐孔。在加工過程中,自動防護門關(guān)閉,使換刀系統(tǒng)與加工區(qū)域隔離,防止刀具及換刀系統(tǒng)被鐵屑及切屑液污染。
UCP系列加工中心的換刀流程:操作人員輸入換刀指令后,數(shù)控系統(tǒng)CNC接到請求刀號信號,控制PLC的O11輸出信號,K602繼電器線圈上電,其常開觸點吸合給M600供電使其正向旋轉(zhuǎn),驅(qū)動大導程的螺旋傳動機構(gòu)旋轉(zhuǎn),帶動螺母做直線運動,從而將刀盤推出刀庫,同時通過機械傳動推開刀庫門,B638接近開關(guān)檢測刀盤前進后退位置是否到位,同時刀盤上的刀夾夾緊主軸上的刀具,數(shù)控系統(tǒng)控制主軸松刀并上移。然后CNC根據(jù)目標位置和現(xiàn)在位置確定最短路徑旋轉(zhuǎn)方向,隨后通過伺服放大器A501驅(qū)動電機M611旋轉(zhuǎn)。電機的旋轉(zhuǎn)運動通過刀盤驅(qū)動減速器轉(zhuǎn)變?yōu)榈侗P的旋轉(zhuǎn)運動,刀盤的角度位置信息通過編碼器精確地反饋給數(shù)控系統(tǒng),判斷刀盤旋轉(zhuǎn)是否使指定刀號達到換刀位置。指定刀號達到換刀位置后,主軸移動到抓刀位抓取刀具,PLC的010輸出信號,控制M600反轉(zhuǎn),把刀盤拉進刀庫并關(guān)閉刀庫門,完成換刀動作。
圖1 換刀系統(tǒng)布局
換刀系統(tǒng)部件如圖1所示,刀盤驅(qū)動減速器、刀盤旋轉(zhuǎn)伺服電機M611、刀庫前進/后退到位檢測開關(guān)B638、驅(qū)動刀庫前進/后退交流異步電機M600分布在刀庫中,刀庫零點開關(guān)B637、換刀位刀具檢測開關(guān)B611、刀具監(jiān)測開關(guān)B630分布在刀盤底部及前方。
控制系統(tǒng)主要包括人機交互界面MMC、海德漢數(shù)控系統(tǒng)CNC、可編程邏輯控制器PLC、驅(qū)動電機和檢測開關(guān)等(圖2)。系統(tǒng)采用集中控制方式,控制系統(tǒng)的核心為CNC與PLC,由人機界面發(fā)出換刀信號,經(jīng)CNC及PLC運算處理后,使電機驅(qū)動刀盤做前進、后退以及旋轉(zhuǎn)運動,后經(jīng)接近開關(guān)把信號反饋給 LC,PLC負責處理信號的邏輯關(guān)系,從而控制刀盤的準停。
圖2 控制系統(tǒng)原理
換刀系統(tǒng)驅(qū)動電氣圖如圖3所示,換刀系統(tǒng)檢測電氣圖如圖4所示。
圖3 換刀系統(tǒng)驅(qū)動
UCP系列加工中心近7年故障維修統(tǒng)計如圖5所示,刀庫及換刀故障相比于其他類型故障數(shù)量最多。產(chǎn)生這些故障的主要原因是換刀過程產(chǎn)生的沖擊振動造成位置檢測開關(guān)B611和 B630檢測不到信號或者造成刀庫傳動機構(gòu)的機械損壞。因此需要找出換刀系統(tǒng)振動大的原因然后對換刀系統(tǒng)的故障進行維修,解決換刀過程振動大的問題。
圖4 換刀系統(tǒng)檢測
圖5 UCP系列故障統(tǒng)計
驅(qū)動螺桿如圖6所示,整個機構(gòu)由一部三相交流異步電機驅(qū)動螺旋傳動機構(gòu)旋轉(zhuǎn),帶動螺母做直線運動,從而實現(xiàn)刀盤的進出移動。
式中:v——速度,m/sP——螺桿導程,mn——電機額定轉(zhuǎn)速,r/min
從式(1)可以看出,在電機恒定轉(zhuǎn)速下,螺桿導程越小,刀盤直線移動速度越低。螺桿的設(shè)計就是根據(jù)這一原理,使其導程角漸變式呈現(xiàn)兩端小、中間大的特征,從而實現(xiàn)刀盤直線移動的加減速運動,在機械上實現(xiàn)刀盤直線運動的減速制動功能。
隨著機床役齡的增長,螺桿兩端的小導程角螺紋逐漸被磨損,導致刀盤在移動結(jié)束的瞬間都是機械上硬性撞擊減速停止的,沒有任何緩沖裝置,具體表現(xiàn)為換刀過程中的巨大振動和聲響,損壞機床機械結(jié)構(gòu),影響換刀檢測開關(guān)信號的穩(wěn)定性,增加機床換刀系統(tǒng)的故障率。根據(jù)式(1)計算,在忽略所有阻力的理想狀態(tài)下刀盤撞擊前移動速度為9 m/s。
圖6 驅(qū)動螺桿在換刀過程中,刀盤直線移動速度
3個可選方案:①更換螺桿備件;②采用減速電機或低速電機替換原有電機來降低速度;③利用變頻器控制電機的加速減速曲線并配合變頻器的智能剎車控制(表1)。
表1 可選方案
在上述3種方法中,第一種不用改動電氣控制,但是螺桿備件采購周期約2~3周,需要進行機械拆卸及裝配,拆卸并更換螺桿維修工時約2~3個工作日,沒有可調(diào)性;第二種采用減速電機的方法,雖然有成熟的電機可以直接替換,但是需要重新設(shè)計連接緊固機構(gòu),周期也相對較長,也沒有可調(diào)性;第三種利用變頻器設(shè)置基本頻率和柔性加減速參數(shù)來實現(xiàn),此方法在機械上不需改動、電路上不需增加其他器件,只需將原繼電器控制的線路接到變頻器的輸入輸出,正反轉(zhuǎn)控制線路則接到原正反轉(zhuǎn)控制接觸器的輔助觸點。
通過比較不難發(fā)現(xiàn),加裝變頻器的方案有實施周期短、備件費用低、操作簡單、有可調(diào)整性等諸多優(yōu)點,因此選擇利用變頻器來實施改造方案。
變頻器型號選擇為臺達VFD-M,安裝實景(圖7)。繼電器的控制線路接到變頻器的輸入輸出,原正反轉(zhuǎn)控制繼電器的輔助觸點接到變頻器正反轉(zhuǎn)信號。
圖7 變頻器安裝實景
反復調(diào)試設(shè)置最終確定主頻率為25.6 Hz,加速時間P10為0.5 s,減速時間P11為1 s,電機停車方式P02為00(恒減速剎車方式),主頻率設(shè)定源P00為04(由數(shù)字操作器上的旋鈕設(shè)定),停止時直流制動時間0.5 s,因為控制的電機為永磁機,永磁電機不存在勵磁線圈,所以控制模式P105設(shè)置為00(V/F控制、標量控制)。
通過此改造項目之后,機床換刀過程中刀盤直線運動最大速度降低為4.5 m/s,通過恒減速剎車方式使刀盤在接近兩端終點時速度降低至0,因此換刀過程振動大大減輕,機床刀庫故障率降低。
TH17
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〔編輯 吳建卿〕