邵正勛,吳 杰
(河南安彩高科股份有限公司,河南安陽 455000)
水冷式鼓泡器在玻璃熔窯中的使用維護(hù)
邵正勛,吳 杰
(河南安彩高科股份有限公司,河南安陽 455000)
鼓泡技術(shù)廣泛應(yīng)用于大型玻璃熔窯,可起到提升熔化效率、提高玻璃質(zhì)量和節(jié)能的作用,但因鼓泡器需要接觸高溫玻璃液,如果使用不當(dāng),會導(dǎo)致鼓泡器燒損,反而影響玻璃熔制。通過對某型鼓泡器在某浮法玻璃熔窯應(yīng)用中的故障跟蹤,為該類型鼓泡器的使用積累了經(jīng)驗和教訓(xùn),并可為水冷式鼓泡系統(tǒng)的設(shè)計提供借鑒。
玻璃熔窯;鼓泡技術(shù);鼓泡器;結(jié)石;燒穿
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.26
鼓泡技術(shù)廣泛應(yīng)用于大型玻璃熔窯,其通過鼓泡器向熔窯的玻璃液底層鼓入一定壓力和流量的潔凈氣體,該氣體在高溫玻璃液內(nèi)膨脹形成氣泡,并逐漸上升長大,最終到達(dá)玻璃液面破裂逸出。氣泡在上升和長大過程中,帶動和強化了其周圍的玻璃液流,同時還吸收其周圍的一部分小氣泡,因此鼓泡過程可提高玻璃的熔化效率、加強玻璃液澄清和均化。另外,鼓泡過程中,還可將熔窯底部的低溫玻璃液帶到液面,促進(jìn)其與火焰空間的熱交換,從而提高熱能利用率。
但是,鼓泡器工作環(huán)境溫度較高,尤其是與玻璃接觸部位,需要耐受1100℃以上高溫,因此鼓泡器或采用特殊的耐高溫材料,或采取專門的冷卻裝置。下面以水冷式鼓泡器為例,通過其在某浮法池爐應(yīng)用中的故障分析,為該類鼓泡器的制造、冷卻水系統(tǒng)設(shè)計和日常使用維護(hù)提供借鑒。
某公司浮法玻璃熔窯,為橫火焰蓄熱式池爐,熔化部有6對小爐,熔化池全長40.7 m、寬12.2 m、池深1.4 m,其中熔化帶面積為273.28 m2,設(shè)計出料量為600 t/d,熔化率為2.2 t/(d·m2)。該池爐使用英國F.I.C公司鼓泡器。
鼓泡器結(jié)構(gòu)示意見圖1。設(shè)計思路是在鼓泡氣管外加裝了水冷套管,以保護(hù)鼓泡氣管。水冷套材料為碳鋼,工作端直徑為40 mm,管壁厚為4.25 mm。水冷套外管直接由鉆頭通過水冷鉆孔而成,與玻璃液接觸部分的管壁四周無焊接,這樣可使得各處導(dǎo)熱性能良好,以保證水冷效果,還可避免從焊點處開裂漏水。正常情況下,鼓泡器使用的冷卻水是工業(yè)軟化水,采用的是水泵和保安水塔相結(jié)合的供水方式,以提高供水的安全性;供水主管路還通過橋閥與消防水管路相連,緊急情況下,可短時間使用消防水進(jìn)行冷卻,以最大可能減少斷水情況的發(fā)生。每根鼓泡器有相對獨立的冷卻水供排管道,在各自進(jìn)出水管路上還安裝有截止閥,以便于在鼓泡器更換時切斷水路,而且每根鼓泡器的回水管路上還安裝有熱電阻,以對回水溫度進(jìn)行測量,并遠(yuǎn)傳至中控制室進(jìn)行日常監(jiān)控。
圖1 F.I.C公司鼓泡器
根據(jù)該浮法玻璃池爐的溫度曲線,設(shè)置了一排鼓泡器,其位置在池爐熱點處,具體位置是,鼓泡器中心線距離加料端17 810 mm,位于第四對小爐后,距4#小爐中心線910 mm。在窯寬度方向上共設(shè)置了14根鼓泡器,相鄰兩鼓泡器的中心間距為764 mm,兩邊部鼓泡器中心距池壁1134 mm,以使得相鄰鼓泡之間不相互干擾,還可減輕鼓泡液流對池壁的沖刷。由于浮法玻璃窯爐較深,玻璃液深度就達(dá)1350 mm,因此鼓泡管口高于鼓泡磚635 mm,以減輕鼓泡對池底磚的沖刷,同時考慮到不同品種對鼓泡的要求,鼓泡器還可在一定范圍內(nèi)上下調(diào)整。
該窯爐鼓泡器于2011年9月25日投入使用,2012年5月21日首次出現(xiàn)故障,之后又有多根鼓泡器相繼發(fā)生故障,至2012年9月11日共有11根鼓泡器故障,使用壽命都不到1 a,距1個爐齡(約為8 a)的設(shè)計要求相差非常大。
對比這11根鼓泡器故障前后的各種現(xiàn)象,有以下2個共同特征。
(1)回水溫度逐漸升高。鼓泡器在使用一段時間后,各回水溫度均有所升高,但個別回水溫度升高幅度較大,逐步偏離一般情況。當(dāng)鼓泡器回水溫度>50℃時,其發(fā)生故障的幾率往往較大,且回水溫度越高越易發(fā)行故障,故可據(jù)此進(jìn)行預(yù)警。
(2)泡徑突然變大。在高回水溫度下運行的鼓泡器,一段時間后泡徑會突然變大,為正常泡徑的數(shù)倍,此時即可判斷鼓泡器發(fā)生了故障,圖2為工業(yè)電視中拍攝到鼓泡器故障時的畫面。檢查卸下的鼓泡器,可發(fā)現(xiàn)其外壁上有被燒穿的孔洞,泡徑變大即是漏出的冷卻水被高溫玻璃液加熱汽化所致,這是鼓泡器燒穿的典型特征,且漏水越嚴(yán)重泡徑越大。
圖2 鼓泡器故障時的鼓泡對比
鼓泡器故障對生產(chǎn)的影響可分為2個方面,一方面是泡徑變大后對玻璃液的劇烈翻騰,有可能攪起窯爐底部的滯留層而導(dǎo)致析晶結(jié)石;另一方面是鼓泡器停用期間,原來其發(fā)揮的作用暫時中斷,影響玻璃液的澄清和均化。
該窯爐鼓泡器首次燒穿后,由于經(jīng)驗不足,對其發(fā)現(xiàn)不及時,判斷和處理不果斷,致使較長時間(約1 h)鼓泡劇烈,將窯爐底部的大量滯留層翻騰起來,導(dǎo)致了長時間的析晶結(jié)石高發(fā),結(jié)石日數(shù)量由正常時的60枚左右激增至數(shù)千枚,圖3為結(jié)石統(tǒng)計曲線。有了此次教訓(xùn),之后的鼓泡器故障發(fā)現(xiàn)都比較及時,并立即關(guān)閉其冷卻水,然后將其抽出至安全位,在鼓泡器停用期間,升高池爐后部溫度,以加強玻璃液澄清,沒再出現(xiàn)結(jié)石高發(fā),但對應(yīng)于故障時段,內(nèi)氣泡有所增多。
圖3 鼓泡器故障前后結(jié)石數(shù)量(枚/日)
|鼓泡器所處的玻璃液溫度為1100~1350℃,與玻璃液直接接觸的鼓泡器外管材料為碳鋼。碳鋼在高溫下氧化比較快,在高溫玻璃液中會很快被侵蝕,而且溫度越高侵蝕速度越快。采用冷卻水的目的也就是通過水的流動來對鼓泡器進(jìn)行降溫。
為了判斷鼓泡器選型是否合適,對鼓泡器的熱工情況進(jìn)行了計算,重點是鼓泡器外壁的換熱計算。任意選用1根新?lián)Q上的鼓泡器,對其相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算:由內(nèi)側(cè)環(huán)隙進(jìn)水,溫度27℃,從外側(cè)環(huán)隙回水,溫度為32.5℃,回水流量60 L/min。查找得到該溫度下水的密度和比熱容,回水與進(jìn)水溫度差Δt=5.5,冷卻水流量qv=0.001 m3/s,冷卻水密度ρ=995.7 kg/m3,水的比熱容cp= 4.174 kJ/(kg·℃)。根據(jù)公式QT=qvρcpΔt,計算得出鼓泡器正常情況下的熱負(fù)荷為22.86 kJ/s。另一方面,測得鼓泡器與玻璃液接觸的高度為635 mm;鼓泡器外管外直徑40 mm,內(nèi)直徑31.5 mm,碳鋼50℃左右時的導(dǎo)熱系數(shù)λ=50.6 W/(m·℃)。正常情況下,玻璃液→鼓泡器外壁→冷卻水之間的熱量傳遞可視為穩(wěn)態(tài)傳熱,因此冷卻水單位時間帶走的熱量與鼓泡器外壁的傳熱速率是相等的。如果把鼓泡器外壁的傳熱看作簡單的單層圓壁的一維定態(tài)熱傳導(dǎo),則可由公式Q=2πλL(t2-t1)/ln(r2/r1),其中,Q為傳熱速率,t1為圓筒內(nèi)壁溫度,t2為圓筒外壁溫度,可求出鼓泡器外壁的內(nèi)外溫度差。
綜合上述相關(guān)數(shù)據(jù),可得出鼓泡器外壁的內(nèi)外溫度差為27℃。這樣,與鼓泡器接觸的玻璃液被冷卻至凝固狀態(tài),而玻璃的導(dǎo)熱性隨著溫度的降低而降低,即鼓泡器的冷卻效果越好,會使得玻璃液向鼓泡器的傳熱速率越小。通過上述計算可知,正常情況下冷卻水流量,完全可滿足鼓泡器的冷卻需要。
由上述計算結(jié)果可知,如果冷卻水流量保持正常,就可以保護(hù)鼓泡器正常工作。而在對回水溫度偏高(>50℃)的鼓泡器檢查時,發(fā)現(xiàn)冷卻水流量僅為10 L/min,約是正常流量的1/6。
為進(jìn)一步調(diào)查造成冷卻水量降低的原因,對更換下來的鼓泡器進(jìn)行了解剖,發(fā)現(xiàn)冷卻水的進(jìn)水和回水通路堵塞都非常嚴(yán)重。管壁上粘附大量黑色雜物,中間是大量泥沙,一方面阻擋了水的流動,另一方面影響了管壁的導(dǎo)熱性,因此大大降低了對最外層管壁的冷卻效果,使得管壁局部溫度升高,最終因溫度過高而被玻璃液侵蝕燒穿。
鼓泡器冷卻用水為工業(yè)軟化水,日常監(jiān)測其硬度為0.4~0.6 mg·N/L,因此可初步排除結(jié)垢的可能。在檢查鼓泡器回水時曾發(fā)現(xiàn)冷卻水中的懸浮物較多,沉淀后主要為泥沙等雜物。鼓泡器的供水系統(tǒng)為半封閉式循環(huán)供水,工藝流程簡圖見圖4。盡管鼓泡器的回水為封閉式,但是熔窯和錫槽的其他用水設(shè)備的回水槽多為開放式集水槽,受周圍環(huán)境影響,容易落入灰塵。
圖4 循環(huán)水工藝流程
對冷卻水供水系統(tǒng)進(jìn)一步檢查又發(fā)現(xiàn),供水系統(tǒng)的冷卻塔為開式冷卻塔,而它們又緊臨廠內(nèi)道路和碎玻璃堆場,其操作平臺上可見大量粉塵,因此冷卻塔周圍空氣中的灰塵和飛揚的雜物會隨著冷卻氣流進(jìn)入塔內(nèi),然后隨下降水流進(jìn)入冷水池。盡管在水池內(nèi)一部分泥沙會沉淀,但仍會有大量懸浮泥沙進(jìn)入抽水泵。
再有,冷卻水的原來過濾方式為“旁濾式”,過濾器安裝在與供水管道并聯(lián)的管路上,將水過濾后再送入冷水池,因此它只能起到逐步凈化池內(nèi)水質(zhì)的作用。而一旦冷水池內(nèi)的水被污染,水質(zhì)較差的冷卻水就會直接進(jìn)入供水管道,而過濾器對該部分水中的污染物起不到阻擋作用。
含有大量懸浮物的冷卻水進(jìn)入鼓泡器后,一部分會逐漸在管道內(nèi)沉積吸附,隨著沉積物的增多,管內(nèi)水的流速會降低,這樣使得雜物更易沉積,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致管路的嚴(yán)重堵塞。而由于熔窯和錫槽其他水冷卻設(shè)備內(nèi)腔較大,水中懸浮物對它們的影響非常小。
經(jīng)過上述討論,已經(jīng)明確了導(dǎo)致鼓泡器燒穿的根本原因,由于冷卻水中懸浮物,造成冷卻水管路的堵塞,因此對策的重點就是提高冷卻水的潔凈度,具體措施有4項。
(1)現(xiàn)場各回水集水槽加裝槽蓋,以避免灰塵的落入。
(2)冷卻塔吸風(fēng)口處加裝兩層過濾網(wǎng),外層過濾精度為10目,內(nèi)層為40目,并定期進(jìn)行沖洗,以阻擋外界灰塵和雜物通過冷卻塔進(jìn)入集水池。
(3)冷卻塔旁邊的碎玻璃堆場加裝噴淋水管,定期對碎玻璃濕潤,以減少玻璃粉塵的飛揚,從源頭上減少粉塵進(jìn)入冷卻塔。
(4)改進(jìn)冷卻水的凈化措施,由原來的循環(huán)水旁濾,改造為全濾,即在各抽水泵出口加裝高壓反沖洗式過濾器,過濾精度為50 μm,從根本上保證冷卻水的潔凈度。
針對于冷卻水中懸浮物的情況,增加了水的“濁度”指標(biāo)測量。濁度是指水中懸浮物對光線透過時所發(fā)生的阻礙程度。水中的懸浮物一般是泥土、砂粒、微細(xì)的有機物和無機物、浮游生物、微生物和膠體物質(zhì)等。水的濁度不僅與水中懸浮物質(zhì)的含量有關(guān),而且與它們的大小、形狀及折射系數(shù)等有關(guān)。
對策措施在實施時按難易程度分步進(jìn)行,至2013年2月各項措施全部完成,水的濁度也相應(yīng)地逐步下降。嚴(yán)重時濁度14.2 NTU,第一二項措施實施后,濁度10.1 NTU,第三項措施實施后濁度 7.5 NTU,第四項措施實施后3.6 NTU,穩(wěn)定情況后濁度3.3 NTU。2013年3月初,現(xiàn)場檢查各鼓泡器回水,發(fā)現(xiàn)水質(zhì)清澈,肉眼已基本看不到懸浮物。
隨著供水系統(tǒng)改善措施的逐步實施,水質(zhì)在逐步好轉(zhuǎn),同時回水流量一直保持在55~65 L/min,各鼓泡器的回水溫度沒有出現(xiàn)明顯的偏離性升高。
水冷式鼓泡器在玻璃窯爐使用過程中,如果冷卻水質(zhì)出現(xiàn)異常,就會造成內(nèi)腔結(jié)垢或堵塞,從而降低冷卻效果而導(dǎo)致鼓泡器回水溫度升高,直到燒穿漏水,進(jìn)而影響玻璃質(zhì)量,因此必須加強水質(zhì)監(jiān)控和管理,包括硬度和懸浮物。由此,鼓泡器冷卻水系統(tǒng)在設(shè)計時,要充分考慮其特殊要求,最好使用相對獨立的封閉式循環(huán)水系統(tǒng),而且可以對冷卻水溫度和壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,以保證冷卻效果穩(wěn)定。
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〔編輯 凌 瑞〕