陳祥彬 董彩琴 張耀霞
(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 延安 727406)
MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo)原因分析及預(yù)防措施
陳祥彬 董彩琴 張耀霞
(陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 延安 727406)
本文闡述了MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo)的現(xiàn)狀,通過因素分析,提出預(yù)防措施,進(jìn)而通過對外購甲醇原料質(zhì)量的嚴(yán)格把關(guān)、氣分原料液化氣的質(zhì)量控制、脫戊烷塔及催化蒸餾塔的優(yōu)化操作、催化蒸餾塔低點(diǎn)抽出線的輔助操作及保證設(shè)計負(fù)荷的加工量等措施,有效的降低了MTBE產(chǎn)品硫含量,對提高企業(yè)的汽油調(diào)和能力具有十分重要的意義。
MTBE產(chǎn)品;硫含量;原因分析;預(yù)防措施
延安石油化工廠12萬噸/年甲基叔丁基醚(簡稱MTBE)裝置,以活化后的大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂為催化劑,不考慮樹脂的活化和再生,為一次性裝填催化劑[1]。聯(lián)合二車間氣分和MTBE裝置為聯(lián)合生產(chǎn)裝置,上游氣分裝置的操作將影響到下游MTBE裝置的平穩(wěn)運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量合格。近期出現(xiàn)MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo)的情況,因此分析并找出影響MTBE產(chǎn)品硫含量的因素,并采取有效的預(yù)防措施,便顯得尤為重要。
表1 甲醇及碳四原料硫含量的控制指標(biāo)
MTBE是一種無色、透明、高辛烷值的液體,具有醚樣氣味,是生產(chǎn)無鉛、高辛烷值(馬達(dá)法MON101,研究法RON117)[1]、含氧汽油的理想調(diào)合組份,作為汽油添加劑,已經(jīng)在全世界范圍內(nèi)普遍使用。它不僅能有效提高汽油辛烷值,而且還能改善汽車性能,降低排氣中CO含量,利于暖車和節(jié)約燃料,蒸發(fā)潛熱低,對冷啟動有利,常用于無鉛汽油和低鉛油的調(diào)合,同時可降低汽油生產(chǎn)成本。但對于汽油國五標(biāo)準(zhǔn),對MTBE產(chǎn)品有著硫含量的要求。MTBE硫含量的控制指標(biāo)如表2所示。
表2 MTBE產(chǎn)品硫含量的控制指標(biāo)
MTBE裝置采用的是醚化樹脂催化劑,樹脂催化劑的結(jié)構(gòu)分為骨架部分、活性基團(tuán)及可交換離子三部分,強(qiáng)酸性的活性基團(tuán)為是磺酸基,可交換離子是氫離子,正常情況下異丁烯和甲醇進(jìn)入到催化劑反應(yīng)孔道中反應(yīng)生成MTBE,反應(yīng)后的產(chǎn)物會在反應(yīng)孔道內(nèi)停留一段時間,由于反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行,早期生成的MTBE及異丁烯和甲醇離子會伴隨物料析出,從而達(dá)到持續(xù)生產(chǎn)的目的。
當(dāng)物料中硫伴隨碳五進(jìn)入到催化劑反應(yīng)孔道內(nèi),由于硫不與其他離子反應(yīng),而是吸附到孔道的骨架上,同樣在停留一段時間后才隨著物料析出,而原料中硫的含量不穩(wěn)定,當(dāng)原料中硫降低后,MTBE產(chǎn)品中硫還會持續(xù)一段時間進(jìn)行解析,造成硫含量超標(biāo)的時間較長[2]。
MTBE裝置在2017年3月份進(jìn)行大檢修,4月1日開工,產(chǎn)品合格外送,但MTBE產(chǎn)品中硫含量較高,超出調(diào)和汽油的指標(biāo)。在開工初期由于汽油精制裝置未開工,導(dǎo)致氣分脫戊烷塔塔底組分碳五一直未外送,在全回流的條件下造成硫隨碳四進(jìn)入到MTBE裝置,4月8日至5月3日,硫含量較高,持續(xù)時間較長,數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 MTBE產(chǎn)品硫含量
甲醇原料為生產(chǎn)MTBE產(chǎn)品的原料之一,甲醇內(nèi)所帶的硫?qū)⑷窟M(jìn)入到系統(tǒng)內(nèi),由于硫不參加反應(yīng),而會伴隨MTBE產(chǎn)品送出裝置,進(jìn)而影響到MTBE對汽油的調(diào)和。
由于我廠液化氣精制裝置采用胺洗+堿洗+水洗的加工工藝,因此液化氣中不可避免攜帶含硫組分,含硫組分中硫醚與碳五組分相似,碳五含量高,攜帶的硫醚隨之增多[3]。氣分裝置液化氣原料中碳五含量超標(biāo),脫戊烷塔不能徹底分離,塔頂碳四組分中碳五組分超標(biāo),繼而碳四原料不可避免攜帶部分含硫組分。進(jìn)入MTBE裝置后,經(jīng)過一系列反應(yīng),含硫組分最終落入催化蒸餾塔底,致使MTBE產(chǎn)品總硫含量增大。因此氣分原料中碳五指標(biāo)的合格與否,會直接影響到MTBE產(chǎn)品,具體指標(biāo)及關(guān)系如表4和圖1所示。
表4 裝置原料控制指標(biāo)及控制裝置
圖1 三套裝置原料、產(chǎn)品及控制關(guān)系
由圖1可以看出,如果氣分裝置原料中碳五含量較高超過合格標(biāo)準(zhǔn),會造成MTBE裝置原料不合格,進(jìn)而使得MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo),具體數(shù)據(jù)如表5所示。
(1)氣分裝置脫戊烷塔操作因素的影響
氣分裝置脫戊烷塔的作用是分離碳四和碳五組分,在原料中碳五含量超標(biāo)的情況下,會導(dǎo)致碳四產(chǎn)品或戊烷產(chǎn)品質(zhì)量不合格。如果碳四產(chǎn)品不合格會造成MTBE產(chǎn)品純度降低,硫含量升高。而戊烷產(chǎn)品不合格,會使戊烷產(chǎn)品中攜帶液化氣,造成安全隱患。根據(jù)生產(chǎn)安排,要嚴(yán)格保證戊烷產(chǎn)品合格,力爭碳四產(chǎn)品合格。
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(2)MTBE裝置催化蒸餾塔操作因素的影響
MTBE裝置催化蒸餾塔是生產(chǎn)MTBE產(chǎn)品的深度反應(yīng)器,催化蒸餾塔分為三段,分別為精餾段、提餾段和反應(yīng)段。反應(yīng)段分為10段床層,每段床層裝填一定數(shù)量的樹脂催化劑。在硫組分進(jìn)入到催化蒸餾塔后,會大量的積聚在反應(yīng)床層,吸附到孔道的骨架上,在操作參數(shù)恒定的情況下,停留一段時間后,會落入塔底伴隨MTBE產(chǎn)品送出裝置。
MTBE裝置的設(shè)計加工負(fù)荷為34.24t/h[1],在裝置開工初期,根據(jù)物料平衡安排MTBE加工量為50~53t/h,為設(shè)計負(fù)荷的146%~155%。而由于原料中碳五含量較高,導(dǎo)致大量的硫伴隨碳五進(jìn)入到MTBE裝置中,造成MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo)。
在對外購甲醇進(jìn)行驗(yàn)收時,要求硫含量在5ppm以內(nèi),驗(yàn)收分析如表6所示。
表5 原料、產(chǎn)品碳五及硫含量
表6 甲醇原料硫含量
根據(jù)氣分原料的控制指標(biāo),匯報生產(chǎn)調(diào)度,協(xié)調(diào)降低液化氣原料中碳五含量,爭取從源頭控制硫含量,以降低碳四原料中碳五及硫含量。
(1)氣分裝置脫戊烷塔的優(yōu)化操作
針對近期原料中碳五含量超標(biāo)的情況,5月3日,在保證脫戊烷塔戊烷合格的前提下,適當(dāng)將回流比增大,由原來的0.5~0.8增大為0.8~1.0,可有效的降低碳四中的碳五及硫含量,起到了降低MTBE裝置原料中硫含量的目的。
(2)MTBE裝置催化蒸餾塔的優(yōu)化操作及低點(diǎn)抽出線的輔助操作
①由于硫組分在進(jìn)入到催化蒸餾塔后會停留一段時間,為了解決此問題,5月4日,將催化蒸餾塔回流比適當(dāng)增大,由原來的0.8~1.0增大為1.0~1.2,可有效的縮短硫組分的停留時間。
②催化蒸餾塔低點(diǎn)抽出線的位置位于重沸器(301-E-110)的最低端,可每天利用離心泵對低點(diǎn)物料抽出,有利于加快硫組分隨MTBE的外送,縮短硫含量持續(xù)高的時間。
在物料平衡允許的條件下,盡量保證按照裝置設(shè)計加工負(fù)荷進(jìn)行加工。
通過調(diào)整操作,MTBE產(chǎn)品硫含量有所下降,并呈現(xiàn)硫含量在10ppm以內(nèi)的良好態(tài)勢。具體數(shù)據(jù)如表7所示。
表7 MTBE產(chǎn)品硫含量
針對MTBE產(chǎn)品硫含量超標(biāo)的情況,提出了有效的預(yù)防措施,通過對外購甲醇和碳四原料質(zhì)量的把關(guān)、脫戊烷塔及催化蒸餾塔的優(yōu)化操作、催化蒸餾塔低點(diǎn)抽出線的輔助操作及保證設(shè)計負(fù)荷的加工量等措施,有效的降低了MTBE產(chǎn)品硫含量,為調(diào)和合格的國五汽油做出積極貢獻(xiàn)。
[1]劉長慶,李建平,等.12萬噸/年MTBE裝置操作規(guī)程[S].2009,3.
[2]高步良.MTBE生產(chǎn)技術(shù) MTBE技術(shù)協(xié)作組[M].2003.
[3]王旭波.MTBE裝置催化劑壽命分析及對策[J].石油化工應(yīng)用.2008,(4):109-114.
陳祥彬(1987- ),男,內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰人,工程師,從事石油化工生產(chǎn)、技術(shù)管理工作。