摘要:針對(duì)21113工作面初采期上隅角CO濃度異常升高現(xiàn)象,分析了超限原因,提出了“停止回采→封面注氮→啟封排氮→均壓通風(fēng)開采”的多項(xiàng)階段性技術(shù)措施,取得了良好的治理效果。
關(guān)鍵詞:近距離煤層;薄層間距;綜采工作面;CO超限
1 工程概況
21113工作面為井工二礦11#煤第10個(gè)工作面,工作面長(zhǎng)130m,推進(jìn)長(zhǎng)度900m。西為21109工作面(正在回采),北為露天礦邊幫保護(hù)煤柱,南為9煤輔運(yùn)大巷,東為斷層發(fā)育帶,上部為9#煤29211工作面采空區(qū)。21113工作面在9#煤層采空區(qū)下,層間距平均4.8m,埋深平均190m。工作面采用傾斜長(zhǎng)壁后退式綜合機(jī)械化采煤法,設(shè)計(jì)采高3.3m,開采石炭系上統(tǒng)太原組11#煤層,屬自燃煤層,自燃發(fā)火等級(jí)Ⅱ級(jí),發(fā)火期3~6個(gè)月。煤厚平均3.7m,頂板為砂質(zhì)泥巖。
2 CO異常升高過程及原因分析
(1)工作面有害氣體情況。
1月27日早班工作面老頂初次垮落,監(jiān)測(cè)到機(jī)頭回風(fēng)隅角CO濃度270ppm,主運(yùn)巷回風(fēng)流CO濃度40ppm,面內(nèi)CO濃度241ppm。1月27日至2月4日,工作面CO濃度不斷升高,回風(fēng)隅角CO濃度最高524ppm,平均369.7ppm;回風(fēng)流CO濃度最高91ppm,平均67.5ppm。
(2)CO濃度異常升高原因分析。
a.CO濃度異常升高發(fā)生在工作面頂板初次垮落之后,考慮到9#煤采空區(qū)下3.9~4.8m的薄層間距,頂板垮落后極易和9#煤層采空區(qū)溝通。由此可知,CO來自上部9#煤層采空區(qū)。
b.工作面采用U型負(fù)壓通風(fēng),頂板初次垮落后形成“泄壓”作用,導(dǎo)致上部煤層采空區(qū)有害氣體下泄,有害氣體極易聚積在回風(fēng)隅角。
c.井田內(nèi)存在9煤廢棄小窯,小窯房式開采時(shí)遺煤較多,煤層埋深淺且為自燃煤層,在地表漏風(fēng)作用下,小窯采空區(qū)出現(xiàn)不同程度的煤層自燃。另外,上覆29211工作面巷道掘進(jìn)時(shí)曾揭露過小窯巷道,小窯火區(qū)的高濃度CO氣體串入29211采空區(qū)。21113工作面頂板初次垮落后形成漏風(fēng)通道,9煤采空區(qū)高濃度CO氣體涌入21113工作面采空區(qū),造成氣體超限。
3 CO異常升高治理方案
(1)停止回采。
1月27日起停止回采21113工作面,適當(dāng)加快21109工作面回采,待21109工作面安全回撤后再進(jìn)行21113工作面啟封回采工作。
(2)工作面封閉注氮。
注氮封閉:
a.在距工作面50m處主、輔運(yùn)巷分別設(shè)置板閉,用快速密閉材料噴涂,確保密閉墻不漏風(fēng)。
b.工作面輔運(yùn)、主運(yùn)巷要同時(shí)構(gòu)筑板墻,首先封閉主運(yùn)巷,再封閉輔運(yùn)巷;封閉期間,兩巷道的局部通風(fēng)機(jī)開啟,確保施工人員安全。
c.封閉結(jié)束后,密閉墻前20m巷道頂幫圍巖噴漿,防止圍巖裂隙作為有害氣體外泄通道。
d.加強(qiáng)封閉期間有害氣體檢查,每周利用束管抽取氣樣化驗(yàn)分析工作面隅角、板墻外的氣體變化情況,必要時(shí)每天化驗(yàn)分析氣體情況。
e.封閉注氮期間,加強(qiáng)相鄰21109工作面氣體監(jiān)測(cè)及密閉墻、巷道漏風(fēng)及有毒有害氣體檢測(cè),預(yù)防有害氣體擴(kuò)散進(jìn)入相鄰工作面采空區(qū)。
f.封閉注氮期間,做好工作面兩順槽頂板巡查,防止壓力過大壓壞密閉墻,一旦發(fā)現(xiàn)密閉墻損壞漏風(fēng)時(shí),及時(shí)退回5m補(bǔ)打密閉墻。
(3)工作面啟封和排氮。
啟封地點(diǎn):主、輔運(yùn)巷距工作面煤壁50m的兩處密閉;排放流經(jīng)線路:21113工作面→21113主運(yùn)順槽→9煤回風(fēng)大巷→回風(fēng)井。
a.啟封前一天,停止向工作面采空區(qū)注氮,確保各種儀器、儀表能夠正常使用,同時(shí)準(zhǔn)備好再次封閉工作面的應(yīng)急封閉材料。
b.鎖風(fēng)探查:在密閉墻的左上角拆除兩塊木板,形成一個(gè)不大于0.5m2的孔洞,檢查密閉墻內(nèi)有害氣體濃度、溫度、壓差等參數(shù),觀察是否有異常現(xiàn)象。無異常時(shí),先使風(fēng)筒偏離孔洞,然后逐漸靠近,確保慢慢供風(fēng),嚴(yán)禁“一風(fēng)吹”。
c.啟封排氮:?jiǎn)⒎庵鳌⑤o運(yùn)順槽內(nèi)的密閉墻同時(shí)進(jìn)行,當(dāng)工作面進(jìn)、回風(fēng)流區(qū)域CO濃度小于24ppm、O2濃度大于18%、瓦斯?jié)舛刃∮?%、CO2濃度小于1.5%時(shí),由小口通風(fēng)逐漸擴(kuò)大開口直至進(jìn)、回風(fēng)巷板閉全部拆除。
(4)均壓通風(fēng)防系統(tǒng)。構(gòu)筑均壓通風(fēng)系統(tǒng):
①輔運(yùn)巷安設(shè)4臺(tái)2*37KW風(fēng)機(jī)(2運(yùn)、2備),具備“雙風(fēng)機(jī)、雙電源、自動(dòng)切換”功能。
②輔運(yùn)巷構(gòu)筑三道4.0×3m均壓風(fēng)門,風(fēng)門間距為15m。
③主運(yùn)巷構(gòu)筑三道均壓調(diào)節(jié)風(fēng)窗(預(yù)留風(fēng)門)、間距6m,調(diào)節(jié)風(fēng)窗與皮帶處設(shè)置擋風(fēng)簾。
④主運(yùn)巷調(diào)節(jié)風(fēng)窗(最外部)側(cè)安裝水柱計(jì),建立測(cè)壓系統(tǒng),隨時(shí)觀測(cè)、掌握壓力情況。
均壓通風(fēng)相關(guān)參數(shù):
①工作面需風(fēng)量:維持原設(shè)計(jì)風(fēng)量不變,即Q=1165m3/min;
②單臺(tái)風(fēng)機(jī)吸風(fēng)量Q吸=280800m3/min,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)量為5601600m3/min。
③工作面供風(fēng)量:
Q吸=1600m3/min>1165m3/min,符合要求。
④風(fēng)機(jī)選型:根據(jù)風(fēng)量和工作風(fēng)壓,選擇4臺(tái)(2用2備)FBDNo7.1/2×37型智能變頻式局部通風(fēng)機(jī)即可滿足工作面供風(fēng)要求,風(fēng)機(jī)參數(shù)見下表。
風(fēng)機(jī)技術(shù)特征表
型號(hào)功率(kW)電壓(V)全風(fēng)壓(Pa)全風(fēng)量(m3/min)
FBDNo7.1/2×372×376608906630398785
(5)封閉注氮治理效果。
2月6日至3月15日監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù):主運(yùn)巷密閉墻內(nèi)CO濃度由1284ppm下降至10ppm;輔運(yùn)巷密閉墻內(nèi)CO濃度由1030ppm下降至3ppm。工作面封閉區(qū)域CO濃度顯著下降,注氮效果良好,有效的抑制了上層采空區(qū)有害氣體下泄。
4 結(jié)語
受小窯采空區(qū)遺煤自燃影響,井工二礦在9#煤層采空區(qū)下開采21113工作面過程中面臨CO濃度異常升高的安全威脅,通過采用工作面封閉注氮、建立均壓通風(fēng)系統(tǒng)等綜合防治措施,能夠有效的抑制上層采空區(qū)有害氣體下泄,為工作面安全開采提供保障。另外,和采用探測(cè)火源位置、注漿隔離CO源的治理方案相比,節(jié)約近千萬元開采成本。
作者簡(jiǎn)介:牛晉斌(1986),男,山西晉城人,助工,現(xiàn)在門克慶煤礦綜采隊(duì)工作。