劉偉明
摘 要: 目前甲醇制烯烴項(xiàng)目是國(guó)家優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的重要項(xiàng)目之一 [1]~[2],而急冷水用戶以及分離塔的堵塞情況[3],成為影響甲醇制烯烴長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸,所以提高急冷塔粉塵脫除率,解決急冷水用戶和分離塔堵塞成為裝置生產(chǎn)的重要內(nèi)容,此次技改對(duì)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益取得了一定的效果,但仍未達(dá)到預(yù)期,但為我們提供了經(jīng)驗(yàn),為以后的改造提供了借鑒。
關(guān)鍵詞: 急冷塔堵塞;急冷塔洗滌除塵效果;粉塵脫除率
1.急冷塔改造原因
本次改造涉及某甲醇制烯烴裝置技改消缺項(xiàng)目急冷塔。該塔最初設(shè)計(jì)為人字擋板結(jié)構(gòu),開工后發(fā)現(xiàn)該塔洗滌效果不理想,催化劑粉塵不能脫除至設(shè)計(jì)指標(biāo);2014年對(duì)該塔進(jìn)行改造,將原塔人字擋板更換為規(guī)整格柵(比表面積約10m2/m3),氣相進(jìn)料口增設(shè)雙列葉片氣體分布器[4]~[5],液相進(jìn)口更換新的液體分布管。改造后,該塔洗滌效果沒(méi)有改善,反而比采用人字擋板結(jié)構(gòu)的除塵效果更差,導(dǎo)致分離塔壓差由開車時(shí)的24kPa漲至33kPa,致使分離塔經(jīng)常出現(xiàn)液泛,而急冷水用戶E-5002、E-5005堵塞的情況嚴(yán)重,清洗周期變短,E-5002運(yùn)行10天清洗一次,E-5005運(yùn)行12到15天清洗一次;目前,該塔已成為制約整套裝置效益的瓶頸,此次利用裝置停車檢修時(shí)間,對(duì)急冷塔進(jìn)行了第二次技術(shù)改造,希望通過(guò)更換高效洗滌格柵及設(shè)置其他內(nèi)件等手段進(jìn)行改造,提高該塔的洗滌脫塵效果。
2.急冷塔改造方案
原塔結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)述:原塔共設(shè)置一段規(guī)整格柵填料,填料段高度2400mm;填料段上方設(shè)置水漿循環(huán)上返塔分布管,填料段下方設(shè)置雙列葉片氣體分布器[4];塔釜設(shè)置水漿循環(huán)下返塔分布管及攪拌蒸汽分布管。
本次改造內(nèi)容(從塔釜往塔頂):
(1)塔釜含塵量最大,采用人字擋板可充分保證氣相與擋板間的有效碰撞,從而有利于氣相中夾帶的顆粒物聚集沉降,所以在氣體分布器(塔釜雙列葉片不變)上方增設(shè)6層人字擋板從上至下依次編號(hào)為1#-6#,板間距為600mm,采用分塊布置,每塊塔盤采用自身梁結(jié)構(gòu)保證其強(qiáng)度,塔盤特定區(qū)域上開有舌孔,可以同時(shí)起到加強(qiáng)洗滌效果和減少氣相沖擊的作用。
(2)考慮到顆粒物的濃度分布,在人字擋板上方設(shè)置1.8m高的TUG1.0垂直格柵填料,在該段格柵填料上氣液進(jìn)行進(jìn)一步逆流接觸,相比較于原塔內(nèi)的洗滌格柵,比表面積增加,一方面保證洗塵的效果,另一方面該垂直格柵通量足夠大,抗堵性能優(yōu)良。
(3)格柵填料上方設(shè)置2m高TUPAC1.0規(guī)整填料,主要目的是進(jìn)一步除去粒徑更小的催化劑顆粒。經(jīng)過(guò)人字擋板和垂直格柵對(duì)氣相的洗塵后,氣相中夾帶的催化劑顆粒粒徑逐漸變小,除塵也變得越來(lái)越困難,此處需要效率更高的填料,才能保證氣液高效的逆流接觸從而達(dá)到除塵的目的。綜合考慮抗堵性能、填料除塵效率、填料的通量幾個(gè)影響因素,設(shè)置TUPAC1.0規(guī)整填料較為合適。
(4)TUPAC1.0規(guī)整填料上方設(shè)置旋流板除沫器[6],其除沫效率高。夾帶霧沫的氣體穿過(guò)旋流板除沫器葉片時(shí)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),在離心力的作用下將液滴甩至塔壁(由于壁效應(yīng)和重力作用)而分離,如霧沫中夾帶著催化劑顆粒,可以通過(guò)旋流板除沫器將霧沫有效甩至塔壁,保證了顆粒物和氣相的有效分離。
(5)綜上所述,一方面塔體需要加高,急冷塔的切線高度比之前增高5m;
(6)塔頂水漿循環(huán)上返塔口N2管口分布孔密度為49.6個(gè)/m2,偏低,因此對(duì)該分布管進(jìn)行改造,改造后的型式為分布管搭配抗堵塞型液體分布器結(jié)構(gòu),保證抗堵的同時(shí),增加液體分布點(diǎn)密度,從而保證洗塵的效果。
(7)1#人字擋板上方新增加下段進(jìn)料分布管N6,以保證對(duì)液相的初始均勻分布。
3.急冷塔改造目標(biāo)
(1)保證急冷塔的洗滌效果,即粉塵脫除率≮93%
(2)E-5002的清洗周期在30天左右;E-5005的清洗周期在45天至60天之間。
4.急冷塔改造后的實(shí)際效果及分析
急冷塔的粉塵脫除率是急冷塔改造后洗滌除塵效果的最直接表現(xiàn),而E-5002與E-5005的清洗周期與急冷塔的洗滌除塵效果有很大關(guān)系,E-5002與E-5005的清洗周期也是表征急冷塔改造后的洗滌除塵效果一個(gè)重要方面;但由于此次檢修期間,E-5002管束全部更換,對(duì)清洗周期影響較大,所以沒(méi)有用E-5002的清洗周期來(lái)表征急冷塔改造后的洗滌除塵效果;因此此次采用了急冷塔粉塵脫除率和E-5005的清洗周期來(lái)表征此次急冷塔技改的洗滌除塵效果。
注:急冷塔洗下來(lái)的催化劑(kg)=急冷塔外排水×24(h)×水漿固(mg/l)/1000
粉塵脫除率 = 急冷塔洗下來(lái)的催化劑(kg)/反應(yīng)器日跑損催化劑(kg)×100%
日跑損催化劑(通過(guò)催化劑罐檢尺來(lái)計(jì)算)是反應(yīng)器和再生器日跑損催化劑之和,反應(yīng)器和再生器催化劑跑損量的比值約為3.8:1。
表4.2 急冷塔技改前后E-5005清洗周期的對(duì)比
對(duì)從上述的數(shù)據(jù)分析得出:
①通過(guò)幾個(gè)月的對(duì)比發(fā)現(xiàn)急冷塔的粉塵脫除率由檢修前的43%提升至約70%以上,最高時(shí)能達(dá)到90%,雖然比檢修的有顯著提高,但還遠(yuǎn)未達(dá)到目標(biāo)值≥93%。
②E-5005從2015年11月至2016年1月份的運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,其清洗周期與檢修前相比變化不明顯;但在2016年2月至4月通過(guò)對(duì)E-5005的流通介質(zhì)進(jìn)行擾動(dòng)后,大幅提高了E-5005的清洗周期;而檢修前對(duì)E-5005的流通介質(zhì)進(jìn)行擾動(dòng),對(duì)延長(zhǎng)E-5005清洗周期影響不明顯,但檢修后效果明顯。
5.總結(jié)
此次急冷塔技改后,粉塵脫除率比技改前有了顯著提高;E-5005通過(guò)對(duì)流通介質(zhì)進(jìn)行擾動(dòng)后清洗周期也有了較大延長(zhǎng);分離塔截止到目前壓差穩(wěn)定,生產(chǎn)穩(wěn)定,根據(jù)負(fù)荷不同在8kpa到12kpa之間波動(dòng),沒(méi)有出現(xiàn)液泛現(xiàn)象;綜上所述,此次技改雖沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的效果,但還是對(duì)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益起到了一定的效果?!?/p>
參考文獻(xiàn)
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