和勇
摘 要: 上海電氣生產(chǎn)的EH油系統(tǒng)在上海汽輪機廠1000MW汽輪機應(yīng)用中曾多次發(fā)生故障(特別是在機組投產(chǎn)初期),并導(dǎo)致機組異常跳閘。本文通過對與海豐電廠相同類型機組EH油系統(tǒng)的故障分析,提出相關(guān)防范措施,以確保機組的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞: 1000MW;上海電氣;EH油;故障
一、引言
廣東沿海某新建電廠采用上海汽輪機廠生產(chǎn)的,型號為N1000-27/600/600,型式是超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機,EH油系統(tǒng)為上海電氣配套的調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)。
此種搭配方式在目前國內(nèi)使用上汽1000MW汽輪機的電廠較為常見,例如PQ電廠、PH電廠均采用此種搭配方式。
二、事故發(fā)生背景情況
使用上汽生產(chǎn)的EH油系統(tǒng)的百萬機組,在投產(chǎn)初期有發(fā)生過因EH油系統(tǒng)故障而導(dǎo)致機組跳閘的事件,并且常伴隨著EH油壓力波動,嚴(yán)重影響機組的安全穩(wěn)定運行。PH電廠1號機組于2010年中投產(chǎn),2010年10月13日因EH油系統(tǒng)故障導(dǎo)致中壓調(diào)門波動,導(dǎo)致機組跳閘;2011年5月26日因2號高壓主汽門油動機EH油供油管路法蘭O形圈破損大量漏油,導(dǎo)致1號機緊急停機。PQ電廠3號機組于2012年底投產(chǎn),2013年8月2日因EH油壓低導(dǎo)致機組跳閘;4號機組于2013年中投產(chǎn),2013年8月15日因EH油壓低導(dǎo)致機組跳閘。
三、事故發(fā)生經(jīng)過
PQ電廠2013年8月2日3號機組跳閘的經(jīng)過為:18:18:20,3A主機EH油泵電流較之前有所上漲,機組負(fù)荷突增30MW,同時光字牌出現(xiàn)一次調(diào)頻動作報警;18:18:45,EH系統(tǒng)參數(shù)趨于穩(wěn)定;18:18:55,汽輪機高調(diào)開始波動,3A主機EH油泵電流再次緩慢上升,且EH油母管油壓開始下降,機組負(fù)荷在940MW~1063MW之間波動;18:19:10,EH 油母管油壓下降至14.2MPa后手動啟動3B主機EH油泵,EH油母管油壓上回升至14.9MPa,7秒后3B主機EH油泵跳閘,且搶起不成功;18:20:08,3號機因EH油母管油壓低于10.5MPa而保護動作,機組跳閘。
PQ電廠2013年8月15日4號機組跳閘的經(jīng)過為:17:57:00,4A主機EH油泵聯(lián)軸器緩沖墊更換工作票終結(jié)后,啟動4A主機EH油泵,泵出口壓力19.6MPa,電機電流17.2A,EH油系統(tǒng)壓力無變化;18:01:00,重新啟動4A主機EH油泵,調(diào)整泵出口壓力至15.7MPa,電機電流18A;18:07:01,停運4B主機EH油泵,并且投聯(lián)鎖備用;18:20:36,4A主機EH油泵跳閘,4B主機EH油泵聯(lián)啟;18:21:15,4B主機EH油泵出口壓力由16MPa瞬間降至3MPa,4A主機EH油泵聯(lián)啟,出口壓力由0上升至2MPa;18:21:20, 4號機因EH油母管油壓低而保護動作,機組跳閘。
四、事故原因分析
2013年8月2日PQ電廠3號機組跳機的主要原因為DCS采用的是雙VP卡冗余配置,VP卡之間的同步通訊需要經(jīng)由DPU。事故發(fā)生前,機組調(diào)門因一次調(diào)頻而動作頻繁,VP卡之間的通訊占用DPU大量的運算時間,導(dǎo)致系統(tǒng)反應(yīng)變慢,輸出滯后,最終導(dǎo)致調(diào)門震蕩,引起EH油壓持續(xù)下降。EH 油壓降低后備用3B主機EH油泵聯(lián)啟,由于EH油流量增大,3B主機EH油泵啟動后額定電流持續(xù)6S未返回,導(dǎo)致3B主機EH油泵事故跳閘,無法維持EH油壓穩(wěn)定,最終致機組跳閘。2013年8月15日PQ電廠4號機組跳機后,檢修對4A、4B主機EH油泵解體檢修發(fā)現(xiàn)兩臺主機EH油泵泵體固定螺栓均脫落,泵體與電機基本脫落,導(dǎo)致4A、4B主機EH油泵不起壓,最終致4號機因EH油壓低而跳閘。除此之外,PH電廠在2013年10月16日1號機組跳閘后對汽輪機調(diào)門油動機EH油管路以及油動機結(jié)構(gòu)進行了檢查,在EH油質(zhì)化驗合格的請況下,油動機內(nèi)發(fā)現(xiàn)了較明顯的固體雜質(zhì)。
五、問題解決方案
第一、由于汽輪機調(diào)節(jié)閥閥芯間隙很小,若EH油中的雜質(zhì)微粒隨油進入調(diào)壓閥,將阻塞間隙,造成調(diào)節(jié)閥卡澀,因此對于EH油油質(zhì)要求特別高。所以在調(diào)試期間EH油的濾油工作應(yīng)該盡可能的提前進行,增加EH油的濾油時間。對于調(diào)試期間現(xiàn)場環(huán)境較為惡劣,細(xì)微粉塵較多可能會污染EH油的實際情況,可以考慮搭建臨時的獨立空間,為EH油濾油工作提供一個相對好的環(huán)境。為提高EH油的油質(zhì),還應(yīng)該提前增加EH油的在線濾油裝置,PH電廠和PQ電廠在增加EH油的在線濾油裝置后EH油壓波動的問題有了明顯好轉(zhuǎn)。
第二、EH油油箱底部采用稍微傾斜的設(shè)計或者EH油油箱基座采用稍微傾斜的設(shè)計方式,EH油泵的取油口布置在傾斜側(cè)的上方,使EH油在運行過程的產(chǎn)生的雜志可以沉積在EH油箱底部的最低位置,最大程度的避免較大的固體顆粒雜志在EH系統(tǒng)中循環(huán)。防止汽輪機調(diào)節(jié)閥油動機因固體顆粒物堵塞而導(dǎo)致故障。
第三、由于汽輪機調(diào)節(jié)閥油動機直接安裝在蒸汽閥門座上,沒有冷卻裝置,其局部工作溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于EH的抗劣化溫度。O形圈的耐高溫能力較弱,長期處于高溫環(huán)境中會造成O形圈的損壞,導(dǎo)致滲漏,并脆化產(chǎn)生“炭黑”小顆粒,卡澀油動機,阻塞伺服閥,所以平常運行時應(yīng)該多注意對O形圈的檢查。
第四、上海電氣的EH油系統(tǒng)采用內(nèi)置式的EH油泵,正常運行時無法對EH油泵本體以及聯(lián)軸器進行檢查,導(dǎo)致不能將EH油泵的缺陷發(fā)現(xiàn)于萌芽狀態(tài)并及早的進行處理。PQ電廠和PH電廠均多次出現(xiàn)過EH油泵損壞不出力的情況。據(jù)了解目前PQ電廠配有4臺備用EH油泵,即使有如此多臺備用泵,還不能保證EH油系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。針對這種情況,建議將EH油泵改為外置式的設(shè)計,以便于正常運行時的檢查,及時發(fā)現(xiàn)缺陷并及早處理
第五、當(dāng)正常運行中因為一次調(diào)頻動作而引起汽輪機調(diào)門波動時,及時退出一次調(diào)頻,防止調(diào)門震蕩而引起EH油壓的下降。
第六、要求調(diào)試單位在調(diào)試期間對EH油系統(tǒng)的調(diào)試進行嚴(yán)格的把關(guān),以最高的標(biāo)準(zhǔn)對EH油系統(tǒng)進行調(diào)試工作?!?