李宏旭,陳永輝
(國家電投阜新發(fā)電公司,遼寧 阜新 123003)
200MW機(jī)組低真空循環(huán)水供熱改造
李宏旭,陳永輝
(國家電投阜新發(fā)電公司,遼寧 阜新 123003)
根據(jù)公司增加供熱能力及節(jié)能降耗需要,對01號機(jī)組進(jìn)行低真空循環(huán)水供熱改造。通過將凝汽器的真空度降低,把凝汽器改為供熱系統(tǒng)的熱網(wǎng)加熱器,直接用作熱網(wǎng)的循環(huán)水換熱實(shí)現(xiàn)冷卻水溫提高,充分利用機(jī)組排汽的汽化潛熱加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,從而提高機(jī)組的循環(huán)熱效率,將冷源損失降低為零。
汽輪機(jī);低真空;循環(huán)水供熱;熱效率
國家電投阜新發(fā)電公司的前身阜新發(fā)電廠,始建于1936年。后經(jīng)多次擴(kuò)建,到1961年4月,裝機(jī)容量達(dá)57.4萬千瓦,是當(dāng)時(shí)亞洲最大的火力發(fā)電廠。至今多次擴(kuò)建,已成為百萬電廠,現(xiàn)有2×200MW機(jī)組和2×350MW機(jī)組共四臺,主營業(yè)務(wù)是向社會提供優(yōu)質(zhì)的電能、熱能的綠色能源。
由于東北地區(qū)機(jī)組負(fù)荷率偏低,公司現(xiàn)有的兩臺200MW供熱機(jī)組實(shí)際抽汽能力達(dá)不到設(shè)計(jì)值,需由兩臺350MW機(jī)組參與共同供熱才能滿足960萬平方米的供熱任務(wù),這種運(yùn)行方式是不經(jīng)濟(jì)的。針對以上情況,將01號汽機(jī)低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)改造,改造后的供熱系統(tǒng)在供熱初末期用01號機(jī)組低真空循環(huán)水直接供熱即能滿足供熱要求。在高寒期再經(jīng)其它機(jī)組調(diào)峰加熱達(dá)到外網(wǎng)所需溫度后對外供出。該方法可大幅降低供熱成本,是熱能轉(zhuǎn)換梯級利用最先進(jìn)合理的手段,可以大幅提高能源利用率,符合國家節(jié)能減排政策。
1.1.1 阜新發(fā)電公司的供熱需求和供熱能力
(1)阜新發(fā)電公司供熱能力面臨不足,急需提高熱源供熱能力。原設(shè)計(jì)供熱能力1200 萬平米,現(xiàn)由于機(jī)組負(fù)荷率及抽汽能力原因只供熱960 萬平米。
(2)將阜新發(fā)電公司乏汽余熱供熱,實(shí)現(xiàn)該電廠可持續(xù)發(fā)展。阜新發(fā)電公司在運(yùn)機(jī)組存在大量的汽輪機(jī)乏汽余熱通過冷卻塔排放掉,以保證汽輪機(jī)末端的正常工作。在額定抽汽工況下,該部分熱量可占燃料燃燒總發(fā)熱量的28%以上,相當(dāng)于供熱量的70%以上,其對于發(fā)電來說是不可利用,但是對于供熱采暖而言,則構(gòu)成巨大的能源浪費(fèi)。如果能夠充分將該部分乏汽余熱回收用于供熱,可以大幅提高供熱能力和能源利用效率,為企業(yè)帶來巨大的節(jié)能、環(huán)保與社會效益。
1.1.2 低真空供熱改造的必要性
阜新發(fā)電公司全廠熱效率為53%,損失47%的熱量,其中損失比例最大為凝汽器的冷源損失,約占總損失的28%。為了充分利用這部分冷源損失,在采暖期,通過低真空運(yùn)行,適當(dāng)提高汽輪機(jī)的排汽壓力,增加排汽溫度,保證熱網(wǎng)系統(tǒng)參數(shù)運(yùn)行。同時(shí)采暖抽汽量下降,雖然低真空運(yùn)行會降低循環(huán)功率,但通過利用機(jī)組排汽的汽化潛熱和采暖抽汽結(jié)合氣溫調(diào)整抽汽量來加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,不僅提高熱網(wǎng)循環(huán)水水溫保證供熱參數(shù),還將機(jī)組的冷源損失降低為零,提高全廠的熱效率。
01號機(jī)組系哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CC140/N200—12.7/535/535型汽輪機(jī),為一次中間再熱,三缸兩排汽,抽冷凝式汽輪機(jī),設(shè)計(jì)中排最大抽汽量280t/h,實(shí)際最大抽汽量220t/h,符合改造條件。
低真空循環(huán)水供熱是通過提高凝汽器中乏汽的壓力,即降低凝汽器的真空度,利用換熱提高冷卻水溫,將凝汽器改為熱網(wǎng)系統(tǒng)的初級熱網(wǎng)加熱器,而冷卻水直接采用熱網(wǎng)系統(tǒng)的循環(huán)水,充分利用機(jī)組排汽的汽化潛熱加熱循環(huán)水,從而提高機(jī)組的循環(huán)熱效率,將冷源損失降低為零。主機(jī)部分主要包括汽輪機(jī)進(jìn)行通流部分改造,凝汽器進(jìn)行加強(qiáng)處理;熱網(wǎng)部分主要包括熱網(wǎng)管路新建及改造,原有系統(tǒng)與改造后系統(tǒng)切換閥門的布置,從而實(shí)現(xiàn)低真空循環(huán)水供熱。
200MW機(jī)組熱網(wǎng)首站共設(shè)有六臺熱網(wǎng)加熱器,每臺加熱器換熱面積900m2,每臺機(jī)組的供熱抽汽對應(yīng)三臺熱網(wǎng)加熱器,熱網(wǎng)供、回水母管為DN1000,為市區(qū)熱力公司提供熱源?,F(xiàn)有01、02號機(jī)采暖抽汽共計(jì)296t/h,經(jīng)校核配套加熱器及循環(huán)泵均能滿足運(yùn)行需求,以0.7MW/t蒸汽折算,200MW機(jī)組熱網(wǎng)首站現(xiàn)有供熱能力=296×0.7=207.2MW。
原市網(wǎng)循環(huán)水參數(shù):供水壓力 P1=0.7MPa,回水壓力P2=0.15MPa,流量Q=5000m3/h。
350MW機(jī)組熱網(wǎng)首站共設(shè)有四臺熱網(wǎng)加熱器,每臺換熱器換熱面積1100m2,每臺機(jī)組的供熱抽汽對應(yīng)兩臺熱網(wǎng)加熱器,熱網(wǎng)供、回水母管為DN1200,為鴻源熱力網(wǎng)提供熱源現(xiàn)有3、4號機(jī)采暖抽汽共計(jì)276t/ h,經(jīng)校核配套加熱器及循環(huán)泵均能滿足運(yùn)行需求,以0.7MW/t折算,350MW機(jī)組熱網(wǎng)首站現(xiàn)有供熱能力=276×0.7=193.2MW。
原鴻源循環(huán)水參數(shù):供水壓力P1=0.5MPa,回水壓力P2=0.15MPa,流量Q=5500m3/h。
(1)根據(jù)現(xiàn)有實(shí)際采暖熱負(fù)荷的需要,對01號機(jī)組低壓通流部分進(jìn)行改造,采暖期該機(jī)組高背壓35.4kPa運(yùn)行,排汽溫度提高到73℃,滿足機(jī)組高背壓長期運(yùn)行的安全可靠性。
(2)對機(jī)組凝汽器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和承壓能力進(jìn)行應(yīng)力核算和改造,滿足凝汽器溫度升高和水室壓力增大狀況下的安全運(yùn)行要求。
(3)對熱網(wǎng)系統(tǒng)一次網(wǎng)供回水管路、熱網(wǎng)循環(huán)泵和熱網(wǎng)加熱器進(jìn)行相應(yīng)核算及改造,將熱網(wǎng)一次網(wǎng)回水先引入凝汽器水側(cè),通過吸收汽輪機(jī)乏汽熱量,提高一次網(wǎng)供水溫度,然后利用機(jī)組熱網(wǎng)加熱器進(jìn)行二次加熱,實(shí)現(xiàn)高溫水對外供熱。
(4)改造后循環(huán)水量為9000m3/h時(shí),供回水溫度為50/70℃,1號機(jī)組改造前采暖高峰期抽汽量148t/h,抽氣壓力0.16MPa,溫度按150℃計(jì)算,其供熱能力約為94MW;低真空循環(huán)水供熱改造后采暖抽汽量為0 t/h,低壓缸采暖排氣429.2t/h,排氣壓力32kPa,按飽和狀態(tài)計(jì)算其供熱能力約為210MW。01號機(jī)組改造前后增加的供熱能力210-94=106MW。嚴(yán)寒期通過臨機(jī)氣源抽氣尖峰加熱器提溫,保證供回水溫度分別為90℃、46℃,供回水溫差44℃。
根據(jù)改造阜新發(fā)電公司01號機(jī)組在保證供熱參數(shù)及新增面積增加的同時(shí),保證了環(huán)保指標(biāo)實(shí)現(xiàn)減排,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)節(jié)電節(jié)水,有效降低公司生產(chǎn)發(fā)電成本,取得經(jīng)濟(jì)、社會效益全面提升。
項(xiàng)目改造后,年節(jié)標(biāo)煤量100846t,折原煤量223605t(折標(biāo)系數(shù):0.451),相當(dāng)于年減排如下。
(1)二氧化碳:原煤碳含量為40.25%,每年減排放的二氧化碳為33.15萬t。
(2)二氧化硫:含硫量為0.28%,二氧化硫去除率以90%計(jì),每年排放的二氧化硫?yàn)?25.77t。
(3)煙塵:煤質(zhì)灰份為15.28%,機(jī)械不完全燃燒損失為0.3,鍋爐灰渣總量為:224589×(0.1528+0.3×14510/33913/100)=34604t。
(4)除塵設(shè)施去除率以98%計(jì),飛灰份額以0.7考慮,每年產(chǎn)生的煙塵量為484t。
(5)項(xiàng)目節(jié)能改造后,年減少二氧化碳排放量33.15萬t,二氧化硫125.77t,煙塵484t。
改造前,冬季供熱期間運(yùn)行兩臺冷卻塔循環(huán)水泵,電功率合計(jì)約為1600kW。采暖期按151天折合3624小時(shí)計(jì)算,則每臺泵年耗電
1600kW×3624h=610.56萬 kW·h
改造后,冬季供熱期可停運(yùn)一臺冷卻塔循環(huán)水泵,電功率1600kW,年節(jié)電量=1600kW×3624h=580萬kW·h,則每年節(jié)約廠用電580萬kW·h。據(jù)《綜合能耗計(jì)算通則》(GB/T 2589—2008)中規(guī)定電力與標(biāo)準(zhǔn)煤換算系數(shù)0.4040kgce/kW·h計(jì)算,則全年節(jié)標(biāo)煤量為:
580×104kW·h×0.4040kgce/kW·h=2343tce。
改造前,每座冷卻塔風(fēng)吹損失為25t/h,蒸發(fā)損失為265t/h、排污損失為44t/h,總損失為334t/h。
改造后,冬季供熱期停用一座冷卻塔,其損失降為零,采暖期按1440+2160=3600h,則每年節(jié)水334t/h×3600h= 1202400t。
01號機(jī)組實(shí)施低真空循環(huán)水供熱改造后,在節(jié)能的同時(shí),二氧化碳、二氧化硫、煙塵等污染物的排放量也大為減少,具有極大的環(huán)保效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
01號機(jī)組低真空供熱改造后,其供熱量大幅度增加,供電煤耗下降明顯,使得供熱期間節(jié)省很大的費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)了減虧增效,推動了公司的良好發(fā)展。發(fā)展低真空供熱,在不增加機(jī)組規(guī)模的前提下,積極開發(fā)供熱能力,增大供熱面積,不僅為企業(yè)發(fā)展擴(kuò)寬空間,還會帶來經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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