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      某廠330?MW汽輪機(jī)高壓調(diào)門通流改造后定位銷斷銷原因分析及解決措施

      2017-08-24 09:53:47陳喜發(fā)
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2017年14期
      關(guān)鍵詞:改造

      陳喜發(fā)

      DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.14.120

      摘 要:某廠330 MW機(jī)組在通流改造后因檢修工藝問題發(fā)生兩次#2高壓調(diào)門定位銷斷銷事件。該文從調(diào)門的波動現(xiàn)象出發(fā),通過深入分析各參數(shù),認(rèn)為調(diào)門為檢修工藝問題導(dǎo)致定位銷斷銷并經(jīng)現(xiàn)場拆檢得到證實。先后采取搶修和改造兩種措施,最終消除了調(diào)門定位銷斷銷的故障,對處理同類型的異常和故障具有較好的參考價值。

      關(guān)鍵詞:調(diào)門 定位銷 斷銷 參數(shù)分析 改造

      中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(b)-0120-03

      某廠330 MW機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠N330-16.7/537/537型(合缸)亞臨界一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽凝汽式機(jī)組。機(jī)組配汽方式采用調(diào)節(jié)配汽(全周進(jìn)汽):高壓部分4個調(diào)節(jié)閥根據(jù)控制系統(tǒng)的指令按相同的閥位開啟,對應(yīng)于4組噴嘴同時進(jìn)汽。機(jī)組于2007年5月投入,2014年5月1日至7月20日進(jìn)行大修及綜合升級改造,2014年8月11日20:00完成機(jī)組大修后滿負(fù)荷168 h試運行,但分別在2014年9月23日和2015年1月17日發(fā)生兩次#2高調(diào)門卡澀銷子斷開事件。

      1 事情經(jīng)過

      2014年9月23日7:50機(jī)組開始加負(fù)荷,AGC投入,指令252 MW,10:36#1、2高壓調(diào)速汽門開始波動(負(fù)荷指令),從55%擺動到85%,至11:04開始波動從55%至100%,運行人員10:50設(shè)壓力偏置,從-0.1MPa一直設(shè)至-0.5 MPa,11:14#1、2高壓調(diào)速汽門全開不擺動,11:22#1、2高壓調(diào)速汽門又開始擺動,11:31運行人員退出AGC,機(jī)主控退手動模式。12:39做調(diào)速汽門的全行程試驗,發(fā)現(xiàn)#2高壓調(diào)速汽門關(guān)不到位,連續(xù)做了兩次試驗,卡在19.2%(36 mm)。

      2 事情原因分析

      2014年9月23日機(jī)組在7:50開始加負(fù)荷,負(fù)荷加至260 MW后負(fù)荷指令在240 MW與260 MW之間波動,調(diào)門波動較平穩(wěn),10:36#1、2高壓調(diào)速汽門開始擺動,從表1可知10:17,機(jī)組負(fù)荷從260 MW下降至223 MW,此時可發(fā)現(xiàn)其調(diào)門的開度比8:57負(fù)荷238 MW的開度還大(40%上升至43,且負(fù)荷少15 MW),可判斷此時開始#2調(diào)門開始落座(實際情況是#2調(diào)門的門桿與其上部連接部件的銷子已斷,調(diào)門門芯在汽流的沖擊下旋轉(zhuǎn)帶動門桿轉(zhuǎn)退出與其上部連接,但不完全脫離仍然與上部連接,只不過是調(diào)門的門芯向下移動,即#2調(diào)門的實際開度不是反饋所顯示的值)。從表1可知,11:40的負(fù)荷222.3 MW,其調(diào)門的指令已是54%,比10:17的43%更嚴(yán)重,因此其擺動幅度更大。這是因為機(jī)組在協(xié)調(diào)方式運行,且負(fù)荷剛好在#1、2調(diào)門開度的上部,由于高調(diào)門的流量特性,其開度在60%~100%之間的流量特性曲線較陡,因此在此負(fù)荷下調(diào)門指令剛好是55%,此時若要加負(fù)荷,CCS根據(jù)調(diào)門流量特性曲線計算的負(fù)荷流量發(fā)指令開調(diào)門,由于該段的調(diào)門流量特性曲線較陡,加上#2調(diào)門已落座(調(diào)門按CCS指令開時其調(diào)門流量特性曲線已不在較陡的開度上),#2調(diào)門按CCS指令開調(diào)門,其開度所增加的流量與CCS計算出的流量不相符,比CCS計算的流量大,所以,此時開大調(diào)門,加負(fù)荷的速率一定大,CCS控制系統(tǒng)會產(chǎn)生超調(diào),CCS控制系統(tǒng)超調(diào)后又會發(fā)指令關(guān)調(diào)門,基于#2調(diào)門開度與實際不相符,關(guān)調(diào)門后CCS控制系統(tǒng)還是會超調(diào),CCS控制系統(tǒng)超調(diào)后又發(fā)開調(diào)門的指令,而且反復(fù),就產(chǎn)生了上述#1、2高壓調(diào)速汽門的連續(xù)波動,從調(diào)門活動試驗的歷史趨勢圖(圖1)可知,當(dāng)作#2調(diào)門活動時,#2調(diào)門從29%關(guān)至19%時(顯示值),其他3個調(diào)門開度沒有變化,此時可判斷#2調(diào)門有落座的可能。(實際上為:#2調(diào)門門桿與上部連接的定位銷子先斷,由于調(diào)門門芯的汽流沖擊產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),使#2調(diào)門的逐漸落座,#2調(diào)門落座后,負(fù)荷剛好在調(diào)門特性曲線較陡的開度上就會產(chǎn)生調(diào)門擺動(CCS協(xié)調(diào)方式下))。

      事后在機(jī)組停運后由檢修人員拆開#2高調(diào)門及其操縱座后得到證實。拆開后發(fā)現(xiàn)門桿的止動銷子斷為三段,斷口呈錐形。門桿上的銷孔與十字套上的銷孔不對應(yīng),從十字套上的銷孔看不見門桿上的銷孔,說明門桿已經(jīng)旋出,這樣就使門桿相對加長,使調(diào)門在實際是全關(guān)的情況下,開度指示仍處于一定開度的位置上。用手轉(zhuǎn)動調(diào)門門芯,使門桿與十字套分離,抽出門桿,發(fā)現(xiàn)門桿上的銷孔呈橢圓樣,說明門桿已能在汽流的作用左右轉(zhuǎn)動且已很長一段時間,與止動銷子錐形斷口相應(yīng)(圖2)。

      3 解決措施

      (1)在第一次斷銷事件發(fā)生后,施工人員進(jìn)行現(xiàn)場搶修,重新進(jìn)行高調(diào)門的調(diào)整、安裝,但由于搶修過程中仍未能按施工規(guī)范要求將閥桿與調(diào)整墊塊頂緊,導(dǎo)致螺絲的預(yù)緊力很小,使定位銷承擔(dān)了部分閥桿垂直方向的剪切力。這導(dǎo)致在2015年1月17日再次發(fā)生#2調(diào)門卡澀銷子斷開事件。事件的參數(shù)和現(xiàn)象與第一次基本一致,在此不再表述。

      機(jī)組在原因比較明確的情況下,做機(jī)組調(diào)門嚴(yán)密性試驗合格的情況下暫時采取強(qiáng)制#2高調(diào)門關(guān)閉,機(jī)組利用#1、3、4調(diào)門采用單閥方式運行。

      (2)介于調(diào)門門桿與十字套之間的連接方式設(shè)計存在不足,門桿無獨立的螺母固定,門桿的固定完全依靠與調(diào)整墊塊的預(yù)緊力,而該預(yù)緊力圖紙無明確要求,需憑經(jīng)驗調(diào)整預(yù)緊力,國內(nèi)同類型機(jī)組已有多臺機(jī)組發(fā)生同類的斷銷情況,決定通過改造連接方式克服這種設(shè)計上的不足。改造后的結(jié)構(gòu)設(shè)計為(圖3):閥桿上端設(shè)計成一定角度的錐體,與錐形襯套配合為一體,用圓螺母牢固鎖緊后再加裝一帶槽鎖緊圓螺母將圓螺母鎖死,防止圓螺母可能發(fā)生的松脫。完成上述裝配工作后將錐襯套連同閥桿裝入十字頭并用6-M20六角圓柱螺釘聯(lián)接成一體。

      此結(jié)構(gòu)與原設(shè)計相比較,閥桿與十字頭無直接連接關(guān)系,原設(shè)計的拆卸弊病不可能在該結(jié)構(gòu)上發(fā)生;拆卸、維修方便,只需拆除連接螺釘,便完成了十字頭與閥桿的分解工作。閥桿與襯套的分解,卸掉上端螺母后,便可取下襯套。對用戶檢修來講無任何后顧之憂。該設(shè)計結(jié)構(gòu)巧妙利用內(nèi)外錐面緊密配合的自鎖原理,有效地抑制了閥桿因汽流擾動所產(chǎn)生的不規(guī)則顫動,大大增強(qiáng)了調(diào)節(jié)閥工作的穩(wěn)定性。

      4 結(jié)語

      汽輪機(jī)調(diào)門作為汽輪機(jī)進(jìn)汽的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),直接影響汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)性和安全性能。特別是機(jī)組進(jìn)行升級改造或者大修過程中容易發(fā)生檢修工藝引起的各種故障。該文從運行中調(diào)門的波動現(xiàn)象出發(fā),通過深入分析各參數(shù),分析出高壓調(diào)門故障的根本原因并經(jīng)現(xiàn)場拆檢得到證實。先后采取搶修和改造兩種措施,機(jī)組利用停機(jī)調(diào)峰機(jī)會進(jìn)行改造,最終消除了調(diào)門定位銷斷裂的故障。為掌握機(jī)組檢修工期主動性、改造方案設(shè)計和備品備件準(zhǔn)備贏得了充足的時間,對處理同類型的異常和故障具有較好的參考價值。

      參考文獻(xiàn)

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      [3] 付忠廣.電廠汽輪機(jī)運行與事故處理[M].北京:中國電力出版社,2007.

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