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    合成循環(huán)氣壓縮機(jī)蒸汽輪機(jī)振動(dòng)分析及處理

    2017-08-12 16:53:57
    河南化工 2017年7期
    關(guān)鍵詞:汽流調(diào)節(jié)閥汽輪機(jī)

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    (1.濮陽(yáng)永金化工有限公司,河南 濮陽(yáng) 457004 ; 2.河南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

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    合成循環(huán)氣壓縮機(jī)蒸汽輪機(jī)振動(dòng)分析及處理

    高明亮1,王志云2

    (1.濮陽(yáng)永金化工有限公司,河南 濮陽(yáng) 457004 ; 2.河南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457000)

    汽輪機(jī)組是化工裝置的核心設(shè)備,振動(dòng)也是其主要故障,文章分析了乙二醇裝置合成循環(huán)氣壓縮機(jī)振動(dòng)的原因及特征,采取了處理措施。

    合成循環(huán)氣壓縮機(jī) ; 蒸汽輪機(jī) ; 汽流激振 ; 故障

    0 前言

    某廠年產(chǎn)20萬(wàn)t乙二醇裝置合成循環(huán)氣壓縮機(jī)采用沈鼓DMCL804離心式壓縮機(jī),其驅(qū)動(dòng)機(jī)采用杭州中能HS5313背壓沖動(dòng)式蒸汽輪機(jī),其主要性能參數(shù)見(jiàn)表1。兩端的徑向軸承采用二油楔軸承,每個(gè)徑向軸承裝有互成90°的兩個(gè)本特利3 300振動(dòng)探頭??刂蒲b置采用SKZ-01-CM-10速關(guān)控制器,調(diào)節(jié)閥采用雙閥桿結(jié)構(gòu),有4個(gè)閥頭。轉(zhuǎn)子采用整鍛轉(zhuǎn)子,材料為優(yōu)質(zhì)鉻鉬釩鋼,有1個(gè)雙列調(diào)節(jié)級(jí)和4個(gè)壓力級(jí)。一階臨界轉(zhuǎn)速4 240 r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速7 967 r/min,轉(zhuǎn)子質(zhì)量1 820 kg,潤(rùn)滑油采用46號(hào)L-TSA汽輪機(jī)油。

    表1 蒸汽輪機(jī)主要性能參數(shù)

    1 問(wèn)題的產(chǎn)生

    機(jī)組開(kāi)車運(yùn)行兩年,調(diào)速機(jī)構(gòu)運(yùn)行正常,前軸承via163和后軸承via165振動(dòng)由28 μm左右上升至38 μm。通過(guò)頻譜分析,發(fā)現(xiàn)主要出現(xiàn)一倍頻和半倍頻幅值,判斷轉(zhuǎn)子本身出現(xiàn)一定變化,動(dòng)平衡受到破壞,同時(shí)軸承出現(xiàn)磨損。停機(jī)后出現(xiàn)了異常的振動(dòng)升高,解體后該轉(zhuǎn)子在DH50動(dòng)平衡機(jī)上做高速動(dòng)平衡,在第一級(jí)葉輪修正面處增加了80 g配重,兩端軸承處達(dá)到了小于1.12 mm/s的平衡精度要求。檢查軸承巴氏合金有一定程度的磨損,軸承間隙超標(biāo),經(jīng)調(diào)整后回裝。

    1.1第一次單試汽輪機(jī)情況

    啟動(dòng)后進(jìn)入1 200 r/min暖機(jī),前軸承via163振值28 μm左右,后軸承via165振值16 μm左右,45 min后進(jìn)入1 800 r/min暖機(jī),前后軸承振值基本穩(wěn)定。暖機(jī)40 min后,前后軸承振動(dòng)值均出現(xiàn)上升,其中前軸承via163達(dá)到44 μm,降低暖機(jī)轉(zhuǎn)速至1 400 r/min后,前后軸承振值下降。10 min后,前后軸承振動(dòng)值又出現(xiàn)上升,此時(shí)轉(zhuǎn)速1 600 r/min,后軸承振動(dòng)達(dá)到74 μm,降低轉(zhuǎn)速后振動(dòng)值又顯著下降,振動(dòng)趨勢(shì)比轉(zhuǎn)速信號(hào)滯后,此時(shí)判斷機(jī)組不能連續(xù)運(yùn)行,停機(jī)。

    停機(jī)后,高壓蒸汽調(diào)節(jié)閥不回復(fù)零位,出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,調(diào)節(jié)閥靜態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差。

    1.2檢修處理及第二次單試汽輪機(jī)情況

    復(fù)查檢修資料,轉(zhuǎn)子在檢修期間檢查轉(zhuǎn)子跳動(dòng)0.05 mm,符合要求,同時(shí)做動(dòng)平衡合格,基本排除轉(zhuǎn)子不平衡的可能;復(fù)查前后軸承的檢修資料,前后軸承的瓦量和瓦背緊力符合要求,巴氏合金進(jìn)行的刮研也符合要求,各個(gè)汽封間隙及轉(zhuǎn)子在缸體中心的情況也符合要求。準(zhǔn)備再次試機(jī),在試機(jī)前采取以下措施:①針對(duì)停車時(shí)調(diào)節(jié)閥靜態(tài)數(shù)據(jù)偏差問(wèn)題,對(duì)調(diào)節(jié)閥閥桿和填料進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)閥桿有一定程度磨損,對(duì)閥桿和填料處理后靜態(tài)調(diào)試合格。②由于該次是大修后首次啟動(dòng)機(jī)組出現(xiàn)問(wèn)題,本次全面排查了蒸汽系統(tǒng)及缸體導(dǎo)淋系統(tǒng),排除缸體導(dǎo)淋排水不暢導(dǎo)致水擊的問(wèn)題。③由于滑銷系統(tǒng)僅有前端缸體軸向膨脹的監(jiān)測(cè),在開(kāi)機(jī)前對(duì)缸體前后各架四個(gè)百分表,觀察缸體橫向膨脹位移情況。④為更準(zhǔn)確分析判斷原因,使用分析儀直接從本特利3300表架上采集振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行振動(dòng)分析評(píng)價(jià),評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為相應(yīng)的國(guó)家振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)等同國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

    啟動(dòng)前嚴(yán)格控制缸體上下部的溫差范圍80~100 ℃,同時(shí)適當(dāng)延長(zhǎng)暖機(jī)的時(shí)間,機(jī)組在轉(zhuǎn)速為1 800 r/min暖機(jī),經(jīng)過(guò)暖機(jī)前軸承via163振值由29 μm降至25 μm。通過(guò)頻譜分析,主要是工頻,但也有部分半頻的分量。機(jī)組過(guò)臨界后,蒸汽調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)信號(hào)vsic151出現(xiàn)波動(dòng),蒸汽流量也出現(xiàn)波動(dòng),轉(zhuǎn)速達(dá)到5 220 r/min后,后軸承via165達(dá)到71.7 μm,前軸承via163最高達(dá)到57 μm,頻譜分析出現(xiàn)豐富的頻譜特征,同時(shí)波動(dòng)也很大,既有工頻成分,也有2、3、4倍頻及高頻成分,同時(shí)低頻成分超過(guò)工頻幅值。檢查汽機(jī)橫向膨脹比較均勻,四個(gè)百分表誤差在0.2 mm以內(nèi)。降低轉(zhuǎn)速至4 800 r/min,振動(dòng)值出現(xiàn)下降,10 min后又出現(xiàn)大幅度波動(dòng)上升,機(jī)組上缸有異常響聲,機(jī)組停機(jī),蒸汽調(diào)節(jié)閥未有效關(guān)閉,關(guān)閉主蒸汽大閥后機(jī)組轉(zhuǎn)速降至零。

    2 原因分析

    汽輪機(jī)作為一種大型機(jī)械設(shè)備,其組成部件數(shù)量較多,各部件之間的聯(lián)系也較復(fù)雜,與本次異常振動(dòng)相關(guān)的有以下原因。

    2.1機(jī)組動(dòng)靜碰磨

    機(jī)組發(fā)生碰磨時(shí),振動(dòng)時(shí)域波形發(fā)生畸變,出現(xiàn)削波現(xiàn)象,同時(shí)在振動(dòng)信號(hào)中有異常信號(hào)。同時(shí)碰磨有豐富的頻譜特征,既有工頻成分,也有2、3、4倍及高頻成分,也有半頻及固定頻率等低頻成分。

    2.2汽流激振

    汽流激振力通常來(lái)自以下幾個(gè)方面:①葉頂間隙激振力。汽輪機(jī)葉輪在偏心位置時(shí),由于葉頂間隙沿圓周方向不同,蒸汽在不同間隙位置處的泄漏量不均勻,使得作用在葉輪沿圓周向的切向力不相等,就會(huì)產(chǎn)生作用于葉輪中心的橫向力,也稱為間隙激振力。②汽封汽流激振力。由于轉(zhuǎn)子的動(dòng)態(tài)偏心,引起軸封和隔板汽封腔中沿周向蒸汽壓力分布不均勻,產(chǎn)生一個(gè)垂直于轉(zhuǎn)子偏移方向的合力,使轉(zhuǎn)子運(yùn)動(dòng)趨于不穩(wěn)定。③作用于轉(zhuǎn)子上的蒸汽力。由于缸體進(jìn)汽方式的影響,高壓蒸汽產(chǎn)生一個(gè)作用于轉(zhuǎn)子的蒸汽力,造成轉(zhuǎn)子流通部分間隙的變化。此蒸汽力的大小和方向受各噴嘴開(kāi)啟順序、開(kāi)度所影響。汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)級(jí)由于承受噴嘴噴出的高溫高壓蒸汽,該處的蒸汽溫度、壓力、速度和密度最大。該處是部分進(jìn)汽,且在不同工況各噴嘴的汽流流量不同,該級(jí)的汽流激振力是引起汽輪機(jī)振動(dòng)的重要因素。不同工況汽門(mén)噴嘴開(kāi)啟情況不同,本機(jī)有4個(gè)噴嘴,在均勻進(jìn)汽的情況力激振力較小,在進(jìn)汽不對(duì)稱且不均勻的情況下,激振力的大小和方向變化劇烈,容易引起振動(dòng)。

    汽流激振對(duì)負(fù)荷比較敏感,發(fā)生在高壓轉(zhuǎn)子或高中壓轉(zhuǎn)子上。產(chǎn)生的低頻振動(dòng)以接近0.5倍頻分量為主,嚴(yán)重時(shí)與轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速相吻合。

    根據(jù)振動(dòng)的特征,判斷由于調(diào)節(jié)蒸汽分配造成的汽流激振,在低速情況下對(duì)轉(zhuǎn)子影響不大,但在過(guò)臨界之后,激振力突然增大,機(jī)組處于失穩(wěn)狀態(tài),出現(xiàn)轉(zhuǎn)子碰磨,加劇了機(jī)組振動(dòng)。

    3 檢修處理

    解體機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥后,4號(hào)噴嘴閥頭脫落,閥蝶螺紋損壞,該閥頭由螺紋固定在閥蝶螺栓上,同時(shí)用銷釘鉚牢,由于該閥頭處于蒸汽進(jìn)口,受到?jīng)_擊較大,由于長(zhǎng)期運(yùn)行銷釘松動(dòng)脫落,該閥頭從閥蝶螺栓上松脫。汽閥配置示意圖如圖1所示。

    圖1 汽閥配置示意圖

    由圖1得知,查機(jī)組資料得知該汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥共有4個(gè)閥頭,其中1號(hào)閥頭閥徑50 mm,2號(hào)閥頭閥徑56 mm,3號(hào)閥頭閥徑56 mm,4號(hào)閥頭閥徑45 mm。1號(hào)閥頭升程3 mm(即調(diào)節(jié)閥行程達(dá)到3 mm時(shí)該閥頭開(kāi)始動(dòng)作,以下同理);2號(hào)閥頭升程12 mm;3號(hào)閥頭升程18 mm;4號(hào)閥頭升程23.5 mm。隨著負(fù)荷的增加,閥頭順序打開(kāi),在汽輪機(jī)單試過(guò)程中,由于負(fù)荷較小,根據(jù)汽閥配置圖我們得知僅有1號(hào)閥頭打開(kāi),而4號(hào)閥頭脫落失效,導(dǎo)致調(diào)節(jié)級(jí)配汽嚴(yán)重不平衡,隨著轉(zhuǎn)速的提高,輪室內(nèi)的壓力升高,不平衡力矩越來(lái)越大,轉(zhuǎn)子失穩(wěn),出現(xiàn)了動(dòng)靜摩擦,加劇了機(jī)組的振動(dòng)。

    對(duì)閥頭和閥蝶螺栓更換新件,并將閥頭與固定銷用氬弧焊點(diǎn)死,同時(shí)將其它三個(gè)閥頭與固定銷點(diǎn)焊處理,消除了隱患。

    由于開(kāi)車進(jìn)度原因,檢修后開(kāi)車直接帶壓縮機(jī)啟動(dòng),暖機(jī)時(shí)前軸承via163和后軸承via165振值均在15 μm左右,過(guò)臨界后各軸承振值在20~24 μm,機(jī)組進(jìn)入正常運(yùn)行區(qū)后,各軸承振值在23~29 μm,檢修效果較好。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    汽輪機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,不僅要承受汽流的作用力和由葉片、葉輪本身離心力所引起的應(yīng)力,而且承受著由溫度差所引起的熱應(yīng)力等多種作用力,因此汽輪機(jī)的振動(dòng)在所難免。要獲得正確的振動(dòng)故障診斷,要認(rèn)識(shí)機(jī)組的振動(dòng)特征規(guī)律,收集振動(dòng)數(shù)據(jù),進(jìn)行仔細(xì)的分析和推理,才能對(duì)汽輪機(jī)振動(dòng)故障作出準(zhǔn)確的判斷。

    2017-04-10

    高明亮(1975-),男,高級(jí)工程師,從事化工設(shè)備方面管理工作,電話:13721728230。

    TQ050.7

    :B

    :1003-3467(2017)07-0037-02

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