王禮鵬,王磊,秦淇,藍(lán)曉村,姬亞
(中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,鄭州 450000)
鍋爐低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度低的原因分析及燃燒器改造
王禮鵬,王磊,秦淇,藍(lán)曉村,姬亞
(中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華中分公司,鄭州 450000)
針對(duì)國(guó)內(nèi)某350 MW鍋爐低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題,經(jīng)摸底和燃燒調(diào)整試驗(yàn),確定僅通過(guò)運(yùn)行調(diào)整難以有效緩解該問(wèn)題,需進(jìn)行燃燒器優(yōu)化改造。提出了減弱爐膛吸熱和減小爐膛上部煙氣旋轉(zhuǎn)殘余的燃燒器優(yōu)化設(shè)計(jì)改造方案,改造后的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果表明:機(jī)組低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度明顯提高,爐膛燃燒及結(jié)渣情況得到改善,機(jī)組NOx排放質(zhì)量濃度有所降低。改造后的燃燒調(diào)整試驗(yàn)為運(yùn)行人員提供了機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整指導(dǎo)卡片,有效提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
鍋爐;低負(fù)荷;再熱蒸汽溫度;燃燒器;改造
電力工業(yè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生,在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著十分重要的地位,2014年全國(guó)電力生產(chǎn)總量達(dá)56 495.8億kW·h。目前雖然有1 000 MW大型燃煤機(jī)組陸續(xù)投入生產(chǎn),但國(guó)內(nèi)燃煤機(jī)組容量仍以300 MW和600 MW為主。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排政策,國(guó)內(nèi)300 MW機(jī)組鍋爐燃燒器大部分進(jìn)行了低氮改造,但改造后普遍存在再熱蒸汽溫度低于設(shè)計(jì)值,尤其是低負(fù)荷時(shí)鍋爐再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題。再熱蒸汽溫度低不僅影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,而且會(huì)增加汽輪機(jī)的排汽濕度,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)降低末級(jí)葉片的壽命,影響機(jī)組運(yùn)行的安全性。
國(guó)內(nèi)學(xué)者針對(duì)鍋爐再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題開(kāi)展了大量研究,喬永生等人[1]從運(yùn)行控制和設(shè)備改進(jìn)兩個(gè)方面提出了防治措施;孟建國(guó)等人[2]通過(guò)減少分隔屏過(guò)熱器受熱面、增加省煤器受熱面的方法研究了某600 MW機(jī)組低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度偏低問(wèn)題;王英坤等人[3]提出了將冷段再熱器入口由爐前側(cè)改為爐后側(cè),強(qiáng)化再熱器換熱,以提高再熱蒸汽溫度;強(qiáng)君剛等人[4]針對(duì)某300 MW鍋爐再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題,通過(guò)熱力計(jì)算,提出了敷設(shè)衛(wèi)燃帶的治理方案;吳云輝[5]則系統(tǒng)分析了燃煤鍋爐主、再熱蒸汽溫度偏低的影響因素,針對(duì)某125 MW機(jī)組設(shè)計(jì)資料,通過(guò)各受熱面熱力計(jì)算提出了解決再熱蒸汽溫度低的不同改造方案。雖然相關(guān)的專(zhuān)家和學(xué)者對(duì)不同電廠出現(xiàn)的再熱蒸汽溫度偏低問(wèn)題,都提出了自己的解決方案[6-16],但這些都是通過(guò)受熱面面積改造或衛(wèi)燃帶敷設(shè)解決再熱蒸汽溫度偏低問(wèn)題,通過(guò)燃燒器改造改善低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度偏低的試驗(yàn)研究并不多見(jiàn)。
國(guó)內(nèi)某350 MW亞臨界壓力自然循環(huán)汽包鍋爐低氮燃燒器改造后一直存在低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題,本文針對(duì)該問(wèn)題,通過(guò)熱力計(jì)算及燃燒器配風(fēng)改造,研究提高低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度的方法,并結(jié)合燃燒調(diào)整試驗(yàn)進(jìn)行改造效果驗(yàn)證。
國(guó)內(nèi)某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-1172/17.2-PM2型亞臨界壓力一次中間再熱自然循環(huán)鍋爐。鍋爐采用四角切圓燃燒方式,配有5臺(tái)HP863型碗式中速磨煤機(jī),采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)。該鍋爐的爐膛斷面近似正方形(寬14 048 mm、深14 019 mm),爐膛高熱負(fù)荷區(qū)域的水冷壁采用內(nèi)螺紋管的膜式水冷壁,爐膛上部布置有墻式再熱器、分隔屏過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器;水平煙道中布置有屏式再熱器、末級(jí)再熱器、末級(jí)過(guò)熱器和立式低溫過(guò)熱器;后煙道豎井布置有水平低溫過(guò)熱器和膜式省煤器,煙道豎井下部布置有2臺(tái)空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)空預(yù)器)。過(guò)熱器采用兩級(jí)噴水減溫:一級(jí)在分隔屏過(guò)熱器入口作為粗調(diào),保護(hù)分隔屏過(guò)熱器不超溫;二級(jí)在后屏過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器之間作為細(xì)調(diào),保證主蒸汽溫度。再熱器設(shè)計(jì)為通過(guò)改變?nèi)紵鲊娍趦A角來(lái)調(diào)節(jié)汽溫,異常時(shí)利用再熱器入口的事故噴水進(jìn)行減溫。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1(表中:BMCR工況為鍋爐最大連續(xù)出力工況;ECR工況為鍋爐經(jīng)濟(jì)出力工況)。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
該鍋爐爐膛四角布置了4組擺動(dòng)式燃燒器,每組有8個(gè)噴嘴,其中5個(gè)煤粉噴嘴、3個(gè)油槍噴嘴。共11層二次風(fēng)噴口,其中布置有2層上燃盡風(fēng)和1層下燃盡風(fēng)。煤粉噴嘴內(nèi)部布置有百葉窗式分離器,利于向火側(cè)的著火與穩(wěn)燃,防止背火側(cè)區(qū)域的結(jié)焦;同時(shí),噴口周?chē)加兄芙顼L(fēng),以冷卻煤粉噴嘴。2012年進(jìn)行了低NOx燃燒改造,主要改造內(nèi)容為:在主燃燒器上方增加2層分離燃盡風(fēng)(SOFA)燃燒器;主燃燒器各層(5層)一次風(fēng)、二次風(fēng)標(biāo)高及數(shù)量均不變,緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA)二次風(fēng)由原來(lái)的3層改為2層,最上層EE4風(fēng)密封;爐膛減少部分衛(wèi)燃帶,避免結(jié)焦;一次風(fēng)室采用水平濃淡燃燒器并配有周界二次風(fēng);B層燃燒器為帶小油槍的燃燒器,沒(méi)有百葉窗濃淡分離裝置;一次風(fēng)周界風(fēng)小風(fēng)門(mén)遮蓋部分面積,增加風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié)特性。
通過(guò)改造前的燃燒調(diào)整試驗(yàn),確定該鍋爐低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度低的原因主要如下。
(1)爐內(nèi)熱偏差無(wú)法消除。燃燒調(diào)整過(guò)程中由于爐內(nèi)熱偏差較大,在提高火焰中心高度、提高爐膛出口煙溫時(shí),分隔屏過(guò)熱器及高溫再熱器出口壁溫容易超限,分隔屏過(guò)熱器壁溫易超限點(diǎn)主要靠左側(cè)及中部,而高溫再熱器壁溫易超限點(diǎn)在中間偏右側(cè)位置。試驗(yàn)中采用增大SOFA反切角度的方法加強(qiáng)反切風(fēng)動(dòng)量矩,但不能消除高溫再熱器出口汽溫、壁溫偏差;也曾采用增大反切風(fēng)開(kāi)度的方法提高反切風(fēng)動(dòng)量矩,下兩層反切SOFA開(kāi)度增大到50%,同樣無(wú)法消除壁溫偏差,進(jìn)一步增大下2層SOFA開(kāi)度時(shí),爐膛風(fēng)箱壓差降至0.35 kPa以下,易引起燃燒不穩(wěn);采取增、減某一角主燃區(qū)風(fēng)量的措施同樣無(wú)法消除壁溫偏差。
(2)水冷壁吸熱量偏大,爐膛出口煙溫偏低。低氮燃燒器改造后,過(guò)熱器減溫水量及各段煙溫明顯降低,表明對(duì)流吸熱份額減小。改造后雖然主燃區(qū)放熱量減少,但主燃區(qū)二次風(fēng)量減少,所以主燃區(qū)爐膛溫度變化不大。但是,改造后一方面二次風(fēng)量降低,另一方面二次風(fēng)噴口外壁與二次風(fēng)箱間隙偏大,其間的漏風(fēng)使二次風(fēng)噴口風(fēng)速降低,造成二次風(fēng)動(dòng)量減小,進(jìn)而使二次風(fēng)切圓直徑增大,二次風(fēng)區(qū)域燃燒更靠近水冷壁壁面,使水冷壁吸熱量增加,降低了爐膛出口煙氣溫度,導(dǎo)致再熱蒸汽溫度降低。
通過(guò)摸底燃燒調(diào)整試驗(yàn),基本確定了鍋爐低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度低的原因,因受熱面部分壁溫容易超溫,僅通過(guò)運(yùn)行調(diào)整難以有效緩解再熱蒸汽溫度低的問(wèn)題,需進(jìn)行燃燒器優(yōu)化改造,改造的主要方向?yàn)闇p弱爐膛吸熱和減小爐膛上部煙氣旋轉(zhuǎn)殘余,最終確定的優(yōu)化改造方案如下。
(1)對(duì)燃燒器上部EE2,EE3二次風(fēng)進(jìn)行可調(diào)水平擺角改造。拆除原EE2,EE3層共8只二次風(fēng)噴口,更換為新加工件,同時(shí)為其增設(shè)手動(dòng)的水平切角擺動(dòng)機(jī)構(gòu)(原來(lái)的垂直擺動(dòng)機(jī)構(gòu)依舊),實(shí)現(xiàn)水平方向左、右20°范圍內(nèi)的擺動(dòng),垂直方向的擺動(dòng)不受影響。實(shí)際運(yùn)行中這2層二次風(fēng)可反切運(yùn)行,削減主燃區(qū)旋轉(zhuǎn)動(dòng)量矩,減小爐膛上部的煙氣旋轉(zhuǎn)殘余。
(2)SOFA噴口及主燃區(qū)二次風(fēng)噴口局部封堵。對(duì)各層SOFA噴口及主燃區(qū)二次風(fēng)噴口進(jìn)行局部封堵(除本次已改造的EE2,EE3層及AA1層),減小二次風(fēng)噴口總面積,提高二次風(fēng)風(fēng)速及動(dòng)量,增強(qiáng)二次風(fēng)后期對(duì)一次風(fēng)的卷吸控制能力,以達(dá)到提高運(yùn)行穩(wěn)定性、減輕或消除結(jié)渣、降低爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差及降低飛灰可燃物的目的。封堵方法為在噴口左、右側(cè)筋板上焊接銷(xiāo)釘,并布置耐火澆注料。
改造前、后燃燒器設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2,燃燒器改造情況如圖1所示。
改造前進(jìn)行了A,B,C和C,D,E兩種磨煤機(jī)運(yùn)行方式的原始工況摸底試驗(yàn)及C,D,E磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)的燃燒調(diào)整試驗(yàn),改造后同樣是先進(jìn)行摸底試驗(yàn),再進(jìn)行A,B,C和C,D,E兩種磨煤機(jī)運(yùn)行方式的燃燒調(diào)整試驗(yàn),各試驗(yàn)工況參數(shù)對(duì)比情況見(jiàn)表3。
表2 燃燒器改造前、后設(shè)計(jì)參數(shù)
由表3可以看出:改造后低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度比改造前原始工況分別提高了27 ℃(C,D,E磨煤機(jī)運(yùn)行)、36 ℃(A,B,C磨煤機(jī)運(yùn)行),比改造前優(yōu)化工況平均提高了19 ℃(C,D,E磨煤機(jī)運(yùn)行);改造后各工況選擇性催化還原(SCR)脫硝裝置入口NOx質(zhì)量濃度比改造前各工況有所降低,末級(jí)再熱器最高壁溫相差不大。通過(guò)觀察和運(yùn)行人員反映,改造后爐膛結(jié)渣情況也有明顯好轉(zhuǎn)。
圖1 燃燒器改造
工況機(jī)組負(fù)荷/MW磨煤機(jī)運(yùn)行方式再熱蒸汽溫度/℃過(guò)熱蒸汽溫度/℃氧量(A/B)/%SCR入口NOx質(zhì)量濃度(A/B,標(biāo)態(tài))/(mg·m-3)末級(jí)再熱器最高壁溫/℃改前原始工況174C,D,E504.0536.03.35/2.75563/607570.0177A,B,C489.0530.03.30/2.60468/528558.0改前燃燒調(diào)整試驗(yàn)工況177C,D,E510.0536.03.60/2.80618/637569.0176C,D,E514.0538.73.60/3.10601/635571.0改后原始工況175C,D,E517.0536.03.07/3.11420/501569.0改后燃燒調(diào)整試驗(yàn)工況177C,D,E531.0538.04.50/4.00480/580573.0177A,B,C525.0538.03.22/3.04448/509561.0
(1)通過(guò)調(diào)整優(yōu)化,改造后低負(fù)荷時(shí)再熱蒸汽溫度比改造前原始工況提高27 ℃(C,D,E磨煤機(jī)運(yùn)行)、36 ℃(A,B,C磨煤機(jī)運(yùn)行),比改造前優(yōu)化工況平均提高19 ℃(C,D,E磨煤機(jī)運(yùn)行)。
(2)優(yōu)化后低負(fù)荷工況C,D,E磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式下再熱蒸汽溫度能穩(wěn)定在531 ℃左右,與額定溫度540 ℃尚有9 ℃差距,為進(jìn)一步解決該問(wèn)題,建議進(jìn)行衛(wèi)燃帶的核算敷設(shè)。
(3)通過(guò)總結(jié)改造后燃燒調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果,提供了機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行的優(yōu)化調(diào)整指導(dǎo)卡片,建議機(jī)組低負(fù)荷時(shí)按照推薦方式運(yùn)行。
(4)改造后優(yōu)化工況SCR脫硝裝置入口煙氣NOx平均質(zhì)量濃度為480~550 mg/m3(標(biāo)態(tài)),低于600 mg/m3(標(biāo)態(tài)),比改造前工況有所降低,而末級(jí)再熱器最高壁溫相差不大,爐膛結(jié)渣情況也有明顯好轉(zhuǎn)。
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(本文責(zé)編:劉芳)
2016-11-14;
2017-06-06
TM 621.2
B
1674-1951(2017)07-0036-03
王禮鵬(1988—),男,河南鄭州人,助理工程師,工學(xué)碩士,從事燃煤電廠鍋爐的環(huán)保、節(jié)能、高效運(yùn)行研究(E-mail:michealwlp@163.com)。