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      淺談礦用立井多繩摩擦提升機平衡鋼絲繩更換工藝

      2017-07-08 06:32:27閔孟崗
      科技創(chuàng)新與應用 2017年19期

      閔孟崗

      摘 要:更換摩擦式提升機平衡鋼絲繩是一項耗時費力、工序繁多的大工程。目前普遍采用的“交互式”施工方案時,高效執(zhí)行“放新收舊”工序,可以降低勞動強度、減少危險因素并為礦井生產(chǎn)節(jié)省時間。胡家河礦主、副井先后進行了平衡鋼絲繩更換作業(yè),通過對比能夠?qū)ΦV井平衡鋼絲繩更換方案優(yōu)化、合理現(xiàn)場布局提供參考。

      關鍵詞:尾繩;膠輪車;DPT搬運車;繩盤

      中圖分類號:TD823 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)19-0161-02

      按照《煤礦安全規(guī)程》第412條要求,平衡鋼絲繩(常稱尾繩,下同)的報廢年限為4年。在實際使用過程中,考慮到井筒淋水、磨損及鋼絲繩質(zhì)量等因素,鋼絲繩各項參數(shù)變化會導致服務年限不同,大多會少于4年。結(jié)合立井礦井實際,主、副井交替更換,平均2年為周期。

      目前各礦井更換方案基本大同小異,沒有本質(zhì)上的區(qū)別,正因為這樣,往往忽視對其工藝的討論研究。實例說明,在“放新收舊”這個重要工序上進行優(yōu)化,可達到事半功倍的效果。

      胡家河礦兩次更換作業(yè)為例:2014年底,更換主井尾繩,用時48小時整;2015年5月,更換副井尾繩,用時28小時。前后兩次用時相差20小時,除了環(huán)境因素外,在施工過程中,優(yōu)化“放新收舊”工藝、合理布置施工現(xiàn)場起了關鍵作用。

      1 換繩工藝

      1.1 換繩原理

      目前普遍采用的“交互式”更換工藝,是利用提升機提升容器,在拆除舊繩懸掛新繩后,以檢修速度上提,同時在另一提升容器下放過程中回收舊繩。提升機檢修速度運行過程中,上新繩與收舊繩同時交互進行,實現(xiàn)新舊尾繩更換工作。

      1.2 換繩流程

      胡家河礦主井用40T雙箕斗提升,副井采用主、副罐籠提升。以副井更換為例做簡要說明。

      1.2.1 準備工作

      換繩前需做以下準備工作:(1)副井底東、西兩側(cè)合適位置安裝慢速絞車,并安裝電鈴用于信號聯(lián)系。(2)制作3個新繩盤。新繩盤需堅固可靠、轉(zhuǎn)動靈活,且方便地面固定。將新繩倒至繩盤后,運送副井底東側(cè),用錨桿固定牢靠。(3)準備施工用的工具、材料和加工件:對講機、鋼絲繩套、繩卡、尾繩板卡、倒鏈、螺栓、導向滑輪、槽鋼及搭設操作平臺用的木板等。

      1.2.2 換繩工序

      (1)副罐舊繩拆除。以1#舊尾繩為例:a.拆繩:慢速絞車的鋼絲繩頭穿過導向滑輪,繩頭用板卡與尾繩連接固定后,拆除固定尾繩與罐籠連接板卡。b.翻繩:用慢速絞車將舊尾繩下放,穿過保護傘至仰井地面。拆除固定板卡、撤回慢速絞車鋼絲繩頭,將其再次由主罐側(cè)放下,并與1#舊尾繩重新固定,隨后將1#尾繩頭拖至地面。(2)副罐新尾繩連接。以1#新繩為例:提前將新繩頭拉至井筒前,用慢速絞車牽引其穿過罐籠尾繩連接裝置并固定。(3)放新收舊。副罐以檢修速度帶動新繩上提,主罐則以檢修速度下放舊繩。(4)反向使用“副罐舊繩拆除”工序,進行新繩與主罐間的連接。(5)調(diào)試運行。

      2 主、副井換繩對比

      兩次更換作業(yè),工時利用上有20個小時的差距,除去一些客觀環(huán)境因素外,重點在以下幾點做出了調(diào)整:

      2.1 施工區(qū)域布局(因場地原因不可調(diào))

      如圖2示:主井更換時因空間原因,三個新繩盤依次設置,三根舊繩收繩與新繩盤放繩位于井筒同一側(cè)。

      2.2 新繩進入井筒后,導向裝置不同

      如圖3示:(1)主井采用100mm槽鋼加托輥焊接構(gòu)成三個

      出繩口,橫架于巷道兩側(cè),因長度及強度問題,不能受力,在新繩上升時需要人力轉(zhuǎn)動繩盤,費時費力。(2)副井采用100mm槽鋼加托輥焊接,制作三個分別對應三根新繩。對比主井導向裝置,考慮到裝置長度,受力至少減少2/3。在新繩上升時完全利用提升機自身帶動新繩盤轉(zhuǎn)動,大大節(jié)省了人力,縮短了工時。主井更換時,受制于導向裝置受力能力,在新繩上升時,三個繩盤均需人力配合轉(zhuǎn)動。

      2.3 舊繩回收時,拖拽工具及斷點選擇

      胡家河礦井下采用無軌膠輪車運輸系統(tǒng),在主井收繩時,采用載荷量5t的膠輪車與舊繩連接進行拖拽,每50米為一個斷點。副井作業(yè)時,更換DPT搬運車作為拖繩工具,拖繩能力大大提高,并擴大斷點為150米。兩者相比,在其他條件相同時,僅此項,600米尾繩主井需斷12次,副井則4次即可。

      若調(diào)整主井拖拽舊繩路線,改用DPT搬運車拖繩,擴大到每150米斷繩,與副井更換相同,可縮短交替作業(yè)時間。

      3 結(jié)束語

      從兩次更換作業(yè)過程不難看出,原理相同且采用同一工藝流程,細節(jié)處的優(yōu)化將工時節(jié)省了近一半,事半功倍。綜上不難得出以下幾點:

      (1)更換作業(yè)過程中,拆繩、翻繩及固定等工序大同小異。(2)選用何種導向裝置是關鍵。該導向裝置本身強度必須能夠承受提升機帶動新繩上升及繩盤轉(zhuǎn)動的導向力。在新繩上升時,繩盤轉(zhuǎn)動則全由提升機帶動即可,無需他力配合。導向裝置必須“生根”牢靠。(3)舊繩回收時,合理確定舊繩拖拽軌跡、確定斷點距離,能夠縮短施工時間,提升工效。(4)根據(jù)規(guī)程要求,考慮礦井生產(chǎn)實際,在條件允許時,合理安排作業(yè)時間,能夠降低施工難度。胡家河礦主井更換時恰好時至臘冬,空氣陰冷,加上井筒淋水,施工環(huán)境惡劣。相比下,副井作業(yè)時春末夏初,環(huán)境條件則相對優(yōu)越。

      通過對比兩次施工作業(yè),希望能夠為礦井提升機平衡鋼絲繩更換工藝優(yōu)化提供示例——優(yōu)化施工過程中的一個細節(jié),便可事半功倍。

      參考文獻:

      [1]張育英.摩擦輪提升機平衡鋼絲繩的更換辦法[J].煤,2005(03).

      [2]張建忠,李有.更換多繩摩擦提升機尾繩的工藝[J].煤礦機械,2003(9).

      [3]陳新永.多繩摩擦式提升機尾繩快速更換法[J].中國西部科技,2011(23).

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