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      三效蒸發(fā)結(jié)晶回收氯離子工藝

      2017-07-07 00:45:10王國磊
      化工設計通訊 2017年7期
      關鍵詞:濃縮液閃蒸母液

      王國磊,謝 潭

      (西安航天華威化工生物工程有限公司,陜西西安 710100)

      三效蒸發(fā)結(jié)晶回收氯離子工藝

      王國磊,謝 潭

      (西安航天華威化工生物工程有限公司,陜西西安 710100)

      利用三效蒸發(fā)結(jié)晶技術,回收廢水中的氯化鈉,該工藝能夠回收廢水中98% 以上的氯離子。大大減少了氯離子的排放,控制了工業(yè)廢水對環(huán)境的污染。

      蒸發(fā)結(jié)晶;回收;氯離子;工藝

      某化工企 業(yè)在生產(chǎn) 過程中會 產(chǎn) 生 2 595.625kg/h 的廢水,廢水中含有 5.586% 的氯化鈉和 0.164% 的氯化鉀。含氯離子的廢水直接排放會對環(huán)境造成污染,國家標準明確規(guī)定了氯離子排放濃度不高于 1×10-6/L,所以須對廢水中的氯離子進行處理。

      1 工藝流程說明

      該工藝采用順流的三效蒸發(fā)方式??偭髁繛?2 595.625kg/ h 的廢水通過初步預熱到80℃,然后從一效降膜蒸發(fā)器頂部進入到其管程,用 1 030.2kg/h、0.5MPa 的飽和水蒸氣在其殼程加熱使廢水蒸發(fā),蒸發(fā)出 757.822kg/h、0.27MPa 的飽和水蒸氣,水蒸氣和濃縮液在一效分離室分離 ;分離出來 1 837.803 kg/h的一效濃縮液,在壓力差的作用下從二效蒸發(fā)器頂部進入到其管程,用一效蒸發(fā)的水蒸氣在其殼程加熱使一效濃縮液繼續(xù)蒸發(fā),蒸發(fā)出 823.501kg/h、0.12MPa 的飽和水蒸氣,同樣汽液在二效分離室分離 ;分離出來 1 014.302 kg/h 的二效濃縮液,在壓力差的作用下與閃蒸罐出來的循環(huán)物料以及回流母液混合,經(jīng)循環(huán)泵輸送至三效加熱器管程,用二效蒸發(fā)的水蒸氣在其殼程加熱,加熱后的二效濃縮液進入閃蒸罐,閃蒸出 841.441kg/h、0.02MPa 的飽和水蒸氣。剩余的三效濃縮液一部分作為循環(huán)物料,一部分作為出料進行固液分離。分離出 141.793kg/h(含母液量 4.254kg/h)的結(jié)晶產(chǎn)品氯化鈉,母液一部分回流進入三效蒸發(fā)器循環(huán)加熱、蒸發(fā),31.068kg/h 母液作為雜質(zhì)平衡采出母液。

      2 工藝技術要點分析

      2.1 廢水預熱

      蒸汽冷凝后排出的冷凝水有較高的溫度,可利用其余熱預熱廢溶液,減少系統(tǒng)運行中生蒸汽的用量。

      2.2 濃縮濃度控制

      廢水經(jīng)過一效和二效蒸發(fā)濃縮后,要控制氯化鈉濃度低于結(jié)晶濃度,即不能使一效和二效有氯化鈉晶體產(chǎn)生,否則換熱器會很容易結(jié)垢,嚴重影響傳熱效果及系統(tǒng)的運行。

      2.3 采出母液

      氯化鈉晶體分離后,剩余的母液如果全部回流,則會造成氯化鉀在系統(tǒng)的富集,當氯化鉀的濃度富集到一定程度,氯化鈉和氯化鉀會同時結(jié)晶出來,影響氯化鈉產(chǎn)品的純度。

      2.4 蒸發(fā)設備型式

      經(jīng)過一、二效蒸發(fā)濃縮后廢水濃度還沒有達到結(jié)晶濃度,所以一效蒸發(fā)和二效蒸發(fā)選用降膜蒸發(fā)器,該種蒸發(fā)器傳熱系數(shù)高,但處理有結(jié)晶的物料時容易結(jié)垢。在三效蒸發(fā)中,廢水中的氯化鈉已經(jīng)開始結(jié)晶,所以三效蒸發(fā)采用強制循環(huán)蒸發(fā)器,該種蒸發(fā)器中的廢水在加熱室中受熱但不沸騰,待廢水到閃蒸罐中壓力降低而閃蒸,可有效地減少加熱面上結(jié)垢的可能性,同時高速流體對管壁的沖刷也使污垢不易沉積。

      2.5 蒸發(fā)系統(tǒng)的效數(shù)

      多效蒸發(fā)中,前一效產(chǎn)生的蒸汽作為后一效的加熱蒸汽,增加效數(shù)可以減少生蒸汽的消耗量,但效數(shù)受到經(jīng)濟及技術上的限制。

      3 工藝節(jié)能、經(jīng)濟分析

      3.1 節(jié)能分析

      廢水經(jīng)過系統(tǒng)收集的冷凝水預熱到80℃后,蒸發(fā)需要消耗 0.5MPa 的飽和生蒸汽量是 1 030.2kg/h。如不經(jīng)過冷凝水預熱,按照常溫20℃直接進料蒸發(fā),則廢水從20℃升高到80℃需要的能量要由生蒸汽提供,轉(zhuǎn)換成生蒸汽的量為:

      Q—廢水從20℃升高到80℃需要的能量 kJ/h

      r—0.5MPa 飽和生蒸汽汽化潛熱 kJ

      m—廢水流量 kg/h

      Δt—溫差變化 ℃

      Cp—廢水比熱容 kJ/(kg ·K)

      由此可見,使用冷凝水的余熱預熱廢水后,能夠節(jié)省22.0% 的生蒸汽。

      3.2 經(jīng)濟分析

      根據(jù)物料衡算,該工藝能夠回收 141.793kg/h(含母液量4.254kg/h,即含濕量 3%)的結(jié)晶產(chǎn)品氯化鈉,生蒸汽和二次蒸汽冷凝后會產(chǎn)生 3 453.0kg/h 的無離子水。這些副產(chǎn)品能夠產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益,減少廢水處理的運行成本。

      4 工藝特點

      1)該工藝適用于回收電解質(zhì)溶液中的鹽類,既適合單一電解質(zhì)溶液也適合含有少量雜質(zhì)的混合電解質(zhì)溶液。針對該廢水,回收了其中絕大部分的氯化鈉,有效地處理了氯離子的排放問題。

      2)三效蒸發(fā)中,總的蒸發(fā)量分配與各個蒸發(fā)器,但只有第一效才使用生蒸汽,故加熱蒸汽的使用率大為提高,減少了能源的浪費。

      3)三效蒸發(fā)是將廢水分段濃縮,大約2/3 的水是在一效和二效中蒸發(fā)出去的,此時廢水的濃度和黏度變化,傳熱條件得以改善,可以降低蒸發(fā)器的換熱面積,減少了設備的投資。

      4)采用順流的三效蒸發(fā)方式,由于前一效的蒸發(fā)器管程壓力比后一效蒸發(fā)器管程壓力高,溶液可以在壓力差的作用下自動流動,無需泵輸送,減少了動設備的投資,方便后期操作、維護。

      [1] 陳敏恒 .化工原理教與學 [M].北京 :化學工業(yè)出版社,1996.

      Recovery of Chloride Ion by Crystallization of Three-effect Evaporation

      Wang Guo-lei,Xie Tan

      The use of three-effect evaporation crystallization technology,the recovery of sodium chloride in wastewater,the process can recover more than 98% of the wastewater chloride ions.Greatly reducing the chloride ion emissions,control of industrial wastewater pollution of the environment.

      evaporation crystallization ;recovery ;chloride ion ;process

      TE45

      :A

      :1003–6490(2017)07–0227–01

      2017–06–06

      王 國 磊(1985—), 男, 陜 西 西 安 人, 工 程 師, 主 要 從 事化工分離技術研究工作。

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