• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    降低缸體下平面精銑工加工廢率的有效措施

    2017-06-23 13:49:40張海濤
    環(huán)球市場 2017年15期
    關(guān)鍵詞:銑工刀痕進給量

    張海濤

    河南職業(yè)技術(shù)學院

    降低缸體下平面精銑工加工廢率的有效措施

    張海濤

    河南職業(yè)技術(shù)學院

    現(xiàn)階段NSE缸體生產(chǎn)線大量的使用了高速、大進給量的切削加工技術(shù),是國際上生產(chǎn)效率比較高,比較先進的生產(chǎn)線。但是長期以來,如何降低缸體下平面精銑工加工廢率是面臨的一個困擾,為了提高缸體下面精銑后的表面質(zhì)量,本文將著重分析探討降低缸體下平面精銑工加工廢率的有效措施,以期能為以后的實際工作起到一定的借鑒作用。

    缸體下平面;精銑工加工廢率;措施

    1 相關(guān)影響因素分析

    1.1 末端因素一

    (夾緊力不足)檢查夾具(見圖1)的夾緊裝置壓力監(jiān)控表:壓力顯示值為7.1MPa。符合夾具的夾緊力要求(7±0.5)MPa。結(jié)論是非要因。

    圖1

    圖2

    1.2 末端因素二

    (輔助支承失效)1)用紅丹粉涂抹在夾具的輔助支承上(見圖2),再觀察從夾具上卸下的工件,所有輔助支承的支撐點上都留有紅丹粉痕跡,說明輔助支承支撐到位。2)檢查輔助支承的壓力監(jiān)控表,液壓鎖緊力的顯示值為8.9MPa。符合夾具輔助支承的鎖緊力要求(8.5±0.5)MPa。結(jié)論是非要因。

    1.3 末端因素三

    (主軸跳動量大)用磁力表架、千分表檢測主軸的端面跳動量和徑向圓跳動量,測量結(jié)果0.0012~0.002mm。均符合機床主軸跳動量的精度要求(≤0.003mm)。結(jié)論是非要因。

    1.4 末端因素四

    (刀柄夾緊力不足)用測力儀檢測了機床主軸的蝶形彈簧對HSK刀柄的軸向拉緊力,檢測值為36.4kN。符合機床主軸對HSK刀柄的軸向拉緊力要求(≥18kN)。結(jié)論是非要因。

    1.5 末端因素五

    (導軌有爬行現(xiàn)象)用磁力表架和千分表檢測機床的X、Y、Z軸滾珠絲桿的反向間隙,測量結(jié)果0.002~0.004mm,均符合滾珠絲桿的反向間隙的精度要求(≤0.006mm)。結(jié)論是非要因。

    1.6 末端因素六

    (材料不合格)的確認過程:用硬度儀抽查了5臺缸體的材料硬度(在每臺缸體的下平面上選擇4個檢測點),檢測結(jié)果在HBS213--220之間。均符合材料硬度的技術(shù)要求(HBS190--241)。結(jié)論是非主要原因。

    1.7 末端因素七

    (修光刃安裝精度差)的確認過程:在鑄鐵測量平板上用磁力表架和千分表檢測了面鐵刀上的4個修光刃的安裝精度,對稱度在0.001--0.002mm之間;跳動量為0.0018mm。符合面銑刀修光刃的安裝精度要求(對稱度小于等于0.002mm;跳動量小于等于0.002mm)。結(jié)論是主要原因。

    1.8 末端因素八

    (主偏角偏大)的確認過程:拆下原來的主偏角為900的面銑刀,用一只主偏角為450的面銑刀進行刀具試驗,在切削參數(shù)不變的情況下連續(xù)加工420臺工件,只出現(xiàn)1臺接刀痕工廢(實際Rmax值為26Nm,超過20Nm的技術(shù)要求),工廢率為0.23%,小于QC活動前的工廢率。結(jié)論是主要原因。

    1.9 末端因素九

    (進給量偏大)的確認過程:將面鐵刀的進給量由原來的2150mMmin降低為1800mm--min,連續(xù)加工420臺工件,只出現(xiàn)1臺接刀痕工廢(實際Rmax值為24am,超出20Nm的技術(shù)標準),工廢率為0.23%,小于QC活動前的工廢率。結(jié)論是主要原因。

    1.10 末端因素十

    (走刀路徑不合理)的確認過程。由于缸體下平面的接刀痕的位置都是集中在A區(qū)域,而原來的走刀軌跡是面銑刀要在該區(qū)域進行兩次900的高速變向,在變向過程中容易出現(xiàn)過切現(xiàn)象,形成接刀痕。所以通過修改面銑刀的加工程序,嘗試了新的走刀路徑:讓面銑刀在A區(qū)域能夠有切出、切入工件的過程,提高修光刃的光整效果,達到消除接刀痕的目的。在切削參數(shù)不變的情況下,連續(xù)加工420臺工件,沒有出現(xiàn)接刀痕工廢。結(jié)論是主要原因。

    2 降低缸體下平面精銑工加工廢率的措施

    根據(jù)相關(guān)試驗最終確認導致缸體下平面精銑接刀痕質(zhì)量問題主要有進給路徑不合理、進給量偏大和主偏角偏大引起,針對這些要因,本文提出了一些提高的有效措施。

    2.1 為了提高修光刃的光整效果,讓面銑刀在A區(qū)域能夠有切出工件和切入工件的過程,修改面銑刀進給路徑的加工程序,系統(tǒng)為SIMENS840D。

    2.2 為了提高切削的平穩(wěn)性,在銑刀盤進給量不變的情況下,面銑刀的刀齒數(shù)由24齒改為28齒,每齒進給量由0.15mm/z減少到0.13mm/z。

    2.3 為了爭搶刀片的抗振性,面銑刀的徑向切削力下降30%,面銑刀的主偏角由90°修改為45°。

    2.4 為了使刀具在刀片單價不變的情況下消耗降低50%,可轉(zhuǎn)為刀片的形狀由四邊形修改為八邊形,刀片的切削刃數(shù)量增加一倍。

    [1]周文.發(fā)動機缸體高速加工工藝設(shè)計與研究[D].燕山大學,2006.

    [2]雷鋒杰.汽車發(fā)動機缸體加工變形分析與精度控制研究[D].上海交通大學,2012.

    [3]房長興,羅和平,高志永,張瑜.發(fā)動機缸體加工工藝研究[J].機械設(shè)計與制造,2013,03:262-264.

    猜你喜歡
    銑工刀痕進給量
    水力割刀痕跡和刀片選擇分析
    石油研究(2020年8期)2020-09-07 07:13:23
    淺析如何降低缸蓋座圈加工崩刀
    時代汽車(2020年17期)2020-03-08 06:23:24
    預折刀工作終止位置對包邊邊界縮進的影響
    SiCp/AI微銑削進給量對切削力和表面形貌的影響
    銑工工作過程中的注意事項
    科技視界(2017年8期)2017-07-31 21:00:01
    木刻版畫刀痕的藝術(shù)語言解讀
    銑工實用小經(jīng)驗二則
    銑工工藝與技能訓練教學創(chuàng)新與實踐
    科技視界(2015年3期)2015-08-15 00:54:11
    機械加工工藝中的自動化控制技術(shù)研究
    硬車削進給量對加工表面應力的影響
    軸承(2014年9期)2014-07-24 05:01:18
    上蔡县| 博罗县| 永泰县| 南漳县| 新民市| 吉木萨尔县| 安新县| 淮安市| 拜泉县| 中牟县| 和政县| 清水县| 长宁县| 明溪县| 砀山县| 万年县| 德清县| 阿城市| 桦甸市| 邢台县| 思茅市| 汝南县| 新竹县| 若尔盖县| 三台县| 宁阳县| 衡山县| 通山县| 平阴县| 岳普湖县| 潮安县| 罗山县| 张家港市| 敦煌市| 中阳县| 宁南县| 五河县| 海盐县| 峨山| 家居| 大连市|