陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
基于PLC的輸送鏈自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng)
陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
輸送鏈自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)原理和方案,自動(dòng)潤(rùn)滑流程、PLC和觸摸屏的選型及軟件編程。開發(fā)出的輸送鏈自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng),經(jīng)過實(shí)際測(cè)試和使用,達(dá)到了輸送鏈的潤(rùn)滑要求,有效提高了潤(rùn)滑效率和潤(rùn)滑質(zhì)量。
輸送鏈;自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng);PLC
輸送鏈作為運(yùn)輸設(shè)備,在使用過程中處于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài),如果潤(rùn)滑不良,將造成鏈條及鏈輪的快速磨損,降低設(shè)備使用壽命。采用人工潤(rùn)滑方式,作業(yè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,潤(rùn)滑效率低;人工加注量無法控制,存在漏加或多加的情況,潤(rùn)滑效果難以保證。為此,開發(fā)一套先進(jìn)、高效、可靠的自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng),以提高潤(rùn)滑效率,保證鏈條的正常運(yùn)行。
輸送鏈潤(rùn)滑采用干油潤(rùn)滑和稀油潤(rùn)滑2種方式,干油潤(rùn)滑鏈輪,稀油潤(rùn)滑鏈條。干油潤(rùn)滑設(shè)計(jì)為同步追隨的方式,將潤(rùn)滑脂加入快速移動(dòng)的鏈輪油杯中;稀油潤(rùn)滑通過霧化的方式,將潤(rùn)滑脂均勻噴涂在鏈條上。輸送鏈運(yùn)行過程中,2種潤(rùn)滑方式即可同時(shí)進(jìn)行,也可單獨(dú)進(jìn)行。
自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成??刂葡到y(tǒng)以PLC為核心,GOT觸摸屏做為人機(jī)交互平臺(tái),通過對(duì)觸摸屏的輸入信息和傳感器的信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算處理后,發(fā)送指令給電磁閥控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)工作。執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要由干油加脂裝置(加脂槍和定位桿)、儲(chǔ)脂桶、回位氣缸、回位調(diào)速閥、定位傳感器和稀油加脂裝置等組成。
2.1 干油潤(rùn)滑工作流程(1)設(shè)定好潤(rùn)滑時(shí)間,按下干油潤(rùn)滑啟動(dòng)按鈕后,潤(rùn)滑開始。(2)PLC發(fā)送信號(hào)給定位桿電磁閥,電磁閥打開,定位桿伸出,干油加脂裝置跟隨鏈輪向前運(yùn)行,對(duì)油杯油嘴進(jìn)行定位。
(3)加脂裝置到達(dá)加注點(diǎn)后,定位傳感器發(fā)送信號(hào)給PLC,干油加脂電磁閥打開,加脂槍伸出,對(duì)鏈輪油杯進(jìn)行加脂。
(4)加注完成后,加脂槍縮回,定位桿縮回。
(5)回位電磁閥打開,回位氣缸推動(dòng)加脂裝置復(fù)位。
(6)回位電磁閥關(guān)閉,回位氣缸復(fù)位,一個(gè)鏈輪的干油潤(rùn)滑過程完成。
(7)如果潤(rùn)滑設(shè)定時(shí)間未到,重復(fù)第1步到第6步,對(duì)其他鏈輪進(jìn)行潤(rùn)滑。
2.2 稀油潤(rùn)滑工作流程
(1)設(shè)定好潤(rùn)滑時(shí)間,按下稀油潤(rùn)滑啟動(dòng)按鈕后,潤(rùn)滑開始。(2)定位傳感器感應(yīng)到鏈節(jié)后,稀油加注電磁閥打開,加注槍噴出霧化的潤(rùn)滑油對(duì)鏈節(jié)進(jìn)行潤(rùn)滑。
(3)定位傳感器信號(hào)消失后,稀油加注電磁閥關(guān)閉,一個(gè)鏈節(jié)的稀油潤(rùn)滑過程完成。
(4)如果潤(rùn)滑時(shí)間未到,重復(fù)第1步到第3步,對(duì)其他鏈節(jié)進(jìn)行潤(rùn)滑。
3.1 I/O表設(shè)計(jì)
為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制功能,經(jīng)統(tǒng)計(jì),系統(tǒng)共需要開關(guān)量輸入信號(hào)12個(gè),開關(guān)量輸出信號(hào)7個(gè)。輸入信號(hào)(X0~X13)包括6個(gè)按鈕信號(hào)和6個(gè)傳感器信號(hào),輸出信號(hào)(Y0~Y6)包括3個(gè)指示燈信號(hào)和4個(gè)驅(qū)動(dòng)電磁閥的信號(hào),具體I/O點(diǎn)設(shè)計(jì)見表1。
表1 I/O輸入輸出表
3.2 PLC和觸摸屏選型
工況需要PLC的輸入點(diǎn)數(shù)量≥11,輸出點(diǎn)數(shù)量≥7。考慮到冗余備用點(diǎn)和系統(tǒng)運(yùn)行速度,PLC選用三菱FX3u-32MT/DSS。該P(yáng)LC內(nèi)置CPU,集成16個(gè)輸入點(diǎn)、16個(gè)晶體管輸出點(diǎn),8 KB內(nèi)存,235個(gè)計(jì)數(shù)器,512個(gè)定時(shí)器以及8000個(gè)數(shù)據(jù)寄存器,CPU處理速度0.065 μs/基本指令。
觸摸屏是系統(tǒng)的人機(jī)界面,通過觸摸屏可以設(shè)置潤(rùn)滑時(shí)間、潤(rùn)滑節(jié)拍等參數(shù),以及對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。本系統(tǒng)選擇三菱GOT1030-HBD觸摸屏,屏幕尺寸4.5英寸,分辨率288×96,每個(gè)畫面最多可組態(tài)50個(gè)觸控鍵,通過RS422接口與PLC進(jìn)行通訊。
3.3 PLC程序設(shè)計(jì)
PLC程序設(shè)計(jì)采用三菱公司GX Work2編程軟件,使用梯形圖編制程序。梯形圖程序編譯成功后,通過RS422通訊編程接口,將程序代碼下載到PLC處理器中。
整個(gè)系統(tǒng)程序分為手動(dòng)控制、自動(dòng)控制、參數(shù)設(shè)置、狀態(tài)監(jiān)控和故障報(bào)警5個(gè)模塊。系統(tǒng)程序結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 PLC控制系統(tǒng)程序結(jié)構(gòu)
(1)手動(dòng)控制模式。通過觸摸屏可以對(duì)定位桿、干油加脂槍、回位氣缸、稀油加注閥、干油潤(rùn)滑指示燈、稀油潤(rùn)滑指示燈以及急停指示燈等相關(guān)器件的動(dòng)作進(jìn)行控制和測(cè)試,方便對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試和后期維護(hù)。手動(dòng)控制程序如圖2所示。
圖2 手動(dòng)控制程序
(2)自動(dòng)控制模式。干油潤(rùn)滑系統(tǒng)和稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)在PLC控制下自動(dòng)完成潤(rùn)滑和停止工作。系統(tǒng)需要具備定時(shí)停止功能和循環(huán)潤(rùn)滑功能??梢岳肞LC內(nèi)置的時(shí)鐘繼電器設(shè)計(jì)定時(shí)停止功能。通過對(duì)M8013(秒脈沖)進(jìn)行計(jì)數(shù),來實(shí)現(xiàn)定時(shí)功能,控制程序如圖3所示。到設(shè)定時(shí)間后,自動(dòng)停止?jié)櫥?/p>
(3)循環(huán)潤(rùn)滑功能。使用順序控制,采用步進(jìn)的方法來實(shí)現(xiàn)。干油潤(rùn)滑從定位桿定位到回位氣缸復(fù)位為一個(gè)潤(rùn)滑循環(huán),完成對(duì)一個(gè)鏈輪的潤(rùn)滑?;匚粴飧讖?fù)位后,如果潤(rùn)滑設(shè)定時(shí)間未到,則繼續(xù)進(jìn)行下個(gè)潤(rùn)滑循環(huán)。干油潤(rùn)滑順序控制程序如圖4所示。
(4)稀油潤(rùn)滑。通過定位后向鏈節(jié)噴灑潤(rùn)滑脂,完成對(duì)一個(gè)鏈節(jié)的潤(rùn)滑。單個(gè)鏈節(jié)潤(rùn)滑完成后,如果潤(rùn)滑設(shè)定時(shí)間未到,則
圖3 自動(dòng)定時(shí)控制程序
圖4 干油潤(rùn)滑順序控制程序
繼續(xù)進(jìn)行下個(gè)潤(rùn)滑循環(huán)。稀油潤(rùn)滑控制程序如圖5所示。
圖5 稀油潤(rùn)滑控制程序
系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)潤(rùn)滑時(shí)間、潤(rùn)滑節(jié)拍等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。狀態(tài)監(jiān)控程序可以實(shí)時(shí)監(jiān)控潤(rùn)滑狀態(tài)和運(yùn)行時(shí)間。故障報(bào)警程序可以在出現(xiàn)過限位、儲(chǔ)脂桶液位低等情況時(shí),及時(shí)停止設(shè)備運(yùn)行,對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù),并發(fā)出報(bào)警提示信息。
3.4 觸摸屏程序設(shè)計(jì)
觸摸屏程序設(shè)計(jì)采用三菱公司GT Work3編程軟件,根據(jù)需要組態(tài)監(jiān)控畫面、參數(shù)設(shè)置畫面和報(bào)警查詢畫面等。人機(jī)界面組態(tài)完成后,通過RS232通訊編程接口,將程序代碼下載到觸摸屏中。狀態(tài)監(jiān)控畫面可以對(duì)干油潤(rùn)滑以及稀油潤(rùn)滑的設(shè)定時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間和運(yùn)行狀態(tài)等進(jìn)行監(jiān)控。參數(shù)設(shè)置畫面可以對(duì)潤(rùn)滑節(jié)拍、收槍時(shí)間、回位時(shí)間和潤(rùn)滑間歇等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。報(bào)警查詢畫面可以對(duì)系統(tǒng)的報(bào)警信息進(jìn)行查詢和清除。
基于PLC的輸送鏈自動(dòng)潤(rùn)滑控制系統(tǒng)運(yùn)行成本低,自動(dòng)化程度高,安裝維護(hù)方便。整個(gè)潤(rùn)滑過程,在PLC的控制下自動(dòng)完成,提高了潤(rùn)滑效率和潤(rùn)滑質(zhì)量。后期還可通過通訊模塊,與輸送鏈設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行通訊。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后,在駕駛室輸送鏈上進(jìn)行了測(cè)試,運(yùn)行正常,系統(tǒng)軟、硬件設(shè)計(jì)達(dá)到了輸送鏈潤(rùn)滑的各項(xiàng)要求。
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〔編輯 李波〕
H117.2
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.44