曾媛 陳宏璽 周文斌
【摘 要】某車型汽車?yán)戎Ъ馨惭b點(diǎn)在振動(dòng)耐久試驗(yàn)中發(fā)生多起疲勞開(kāi)裂失效的問(wèn)題。文章針對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,對(duì)現(xiàn)有的汽車?yán)劝惭b點(diǎn)進(jìn)行了模態(tài)和強(qiáng)度分析,確定了安裝點(diǎn)開(kāi)裂的主要原因是模態(tài)過(guò)低,結(jié)構(gòu)剛度不足,振動(dòng)疲勞開(kāi)裂,提出了結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,并且該方案通過(guò)了試驗(yàn)驗(yàn)證,完全解決了喇叭安裝點(diǎn)開(kāi)裂的問(wèn)題,效果十分顯著。結(jié)果表明,應(yīng)用CAE仿真模擬和試驗(yàn)相結(jié)合的方法可以有效地預(yù)測(cè)汽車?yán)劝惭b點(diǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否滿足剛度設(shè)計(jì)的性能要求。
【關(guān)鍵詞】汽車?yán)?;仿真模擬;喇叭安裝點(diǎn);結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);剛度設(shè)計(jì)
【中圖分類號(hào)】U463.653 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2017)03-0042-04
0 前言
汽車?yán)仁瞧嚢踩到y(tǒng)中不可缺少的電器元件,成本低、壽命長(zhǎng)、高可靠性和耐環(huán)境能力成為汽車?yán)鹊陌l(fā)展方向。汽車行駛在道路上,汽車與汽車之間、汽車與其他交通工具之間、汽車與行人之間都不可避免地會(huì)為道路的使用產(chǎn)生矛盾,因此需要采用合適的方法提醒對(duì)方,汽車?yán)茸匀皇亲詈?jiǎn)單、最直接的工具。隨著汽車保有量的增加,汽車?yán)纫搽S之發(fā)展。汽車?yán)鹊男阅苤苯雨P(guān)系到行人和其他交通工具的安全。
汽車?yán)鹊姆诸愑卸喾N,諸如氣喇叭、電喇叭、機(jī)械式喇叭、電子式喇叭、蝸牛形喇叭、盆形喇叭等,但是它們的工作方式都是當(dāng)按下轉(zhuǎn)向盤上或其他位置的喇叭按鈕時(shí),來(lái)自蓄電池的電流會(huì)通過(guò)回路流到喇叭繼電器的電磁線圈上,電磁線圈吸引繼電器的動(dòng)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)閉合,電流就會(huì)流到喇叭處。電流使喇叭內(nèi)部的電磁鐵工作,從而使振動(dòng)膜振動(dòng)而發(fā)出聲音。
汽車?yán)缺旧硎且粋€(gè)振動(dòng)激勵(lì)源,工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的振動(dòng)能量,對(duì)其安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)有較高的避振和剛度設(shè)計(jì)要求,以保證汽車?yán)日0l(fā)聲。以往的汽車?yán)劝惭b點(diǎn)的結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)要求通常比較籠統(tǒng),因此雖然設(shè)計(jì)人員都知道結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)的重要性,但卻沒(méi)有提出明確的剛度設(shè)計(jì)或者沒(méi)有將剛度設(shè)計(jì)指標(biāo)充分考慮到初始的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中。待結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成后,再對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度和剛度試驗(yàn)校核,滿足設(shè)計(jì)要求則設(shè)計(jì)完成,不滿足設(shè)計(jì)要求則通過(guò)不斷地修改結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直到滿足設(shè)計(jì)要求為止。這種傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì),可稱為被動(dòng)的結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)。這種結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)方法會(huì)消耗大量的人力和物力。
本文主要針對(duì)某車型前艙部件——上彎梁焊合組件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),通過(guò)對(duì)此結(jié)構(gòu)件在整車耐久試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的汽車?yán)劝惭b點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題進(jìn)行研究和分析,總結(jié)了汽車?yán)劝惭b點(diǎn)結(jié)構(gòu)的剛度設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),為汽車?yán)劝惭b點(diǎn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)提供依據(jù)和參考,變被動(dòng)的剛度設(shè)計(jì)為主動(dòng)的剛度設(shè)計(jì),避免了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的偶然性和盲目性,可以大大地縮短其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)周期。對(duì)汽車?yán)劝惭b點(diǎn)結(jié)構(gòu)的失效展開(kāi)研究將有益于汽車企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、性能的提升,降低用戶的投訴率,同時(shí)對(duì)交通安全、噪聲環(huán)境治理和汽車生產(chǎn)過(guò)程中的節(jié)能降耗也有非常重要的作用。
1 整車耐久試驗(yàn)路試車分析
在整車開(kāi)發(fā)過(guò)程中,各階段的樣車制造出來(lái)后會(huì)根據(jù)本公司的整車可靠性試驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行整車結(jié)構(gòu)的耐久規(guī)范試驗(yàn)。耐久規(guī)范涉及壞路、城市、蛇形、直線、高速、16坡度、點(diǎn)制動(dòng)、全制動(dòng)等方面。各規(guī)范構(gòu)成所占比例不同,比重最大的為壞路,其余比例根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)分配。
某車型的前艙部件——上彎梁焊合組件在開(kāi)發(fā)階段的某次整車耐久性試驗(yàn)中,汽車?yán)劝l(fā)音不正常,經(jīng)排查確認(rèn),電路和喇叭本身沒(méi)有故障,拆卸喇叭后發(fā)現(xiàn),其左右喇叭安裝點(diǎn)開(kāi)裂(如圖1所示),發(fā)生開(kāi)裂時(shí)路試?yán)锍桃淹瓿?7 188 km。
上彎梁焊合組件喇叭安裝點(diǎn)開(kāi)裂說(shuō)明,上彎梁焊合組件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,需要進(jìn)一步優(yōu)化。
此結(jié)構(gòu)借用原有車型,原有車型的喇叭安裝點(diǎn)曾經(jīng)因喇叭進(jìn)水問(wèn)題導(dǎo)致失效的輸入而做過(guò)更改,將上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)下移了22 mm,更改后一共跑了4臺(tái)耐久路試車輛,含此故障車,經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn),此4臺(tái)耐久路試車輛的上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)均出現(xiàn)了不同程度的開(kāi)裂。
反查喇叭安裝點(diǎn)更改前的上彎梁焊合組件耐久路試車輛,其他耐久路試車輛的上彎梁焊合組件喇叭安裝點(diǎn)無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象(如圖2所示)。
2 原因分析
上彎梁焊合組件前期為解決喇叭進(jìn)水問(wèn)題,根據(jù)喇叭安裝要求的輸入,將上彎梁焊合組件對(duì)應(yīng)的喇叭安裝點(diǎn)下移22 mm,導(dǎo)致模態(tài)下降,開(kāi)裂趨勢(shì)增大。
上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)處僅有單層板(t=0.8 mm),無(wú)螺母板加強(qiáng),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度偏弱,存在開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)。
3 其他車型結(jié)構(gòu)對(duì)比
為了進(jìn)一步確認(rèn)此車型的上彎梁喇叭安裝點(diǎn)開(kāi)裂問(wèn)題的原因及尋求好的解決方案進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,特與其他車型的上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了以下對(duì)比。車型A:上彎梁料厚t=1.2 mm,螺母板料厚t=1.2 mm,路試情況無(wú)開(kāi)裂;車型B:上彎梁料厚t=1.2 mm,螺母板料厚t=1.2 mm,路試情況無(wú)開(kāi)裂;車型C:上彎梁料厚t=1.0 mm,螺母板料厚t=1.0 mm,路試情況無(wú)開(kāi)裂;車型D:上彎梁料厚t=1.0 mm,螺母板料厚t=1.2 mm,路試情況無(wú)開(kāi)裂。
根據(jù)以上對(duì)比信息,各對(duì)比車型中的上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)處的料厚為1.0~1.2 mm,均大于0.8 mm,同時(shí)上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)均配有螺母板且料厚為1.0 mm~1.2 mm,路試結(jié)果好,無(wú)開(kāi)裂情況。
4 上彎梁焊合組件喇叭安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
針對(duì)上彎梁焊合組件喇叭安裝點(diǎn)的開(kāi)裂問(wèn)題,新的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案為在對(duì)應(yīng)的安裝位置增加1塊螺母板。方案一和方案二的螺母板形式尺寸相同,料厚分別采用1.0 mm和1.2 mm,螺母板與上彎梁焊合組件用2個(gè)點(diǎn)焊連接;方案三的螺母板采用“幾”字形結(jié)構(gòu),加大與上彎梁焊合組件的搭接面,與上彎梁用4個(gè)焊點(diǎn)連接,其中2個(gè)二層焊、2個(gè)三層焊,料厚t=1.0 mm(見(jiàn)表1)。
5 CAE仿真模擬分析和方案對(duì)比
模型描述:上彎梁材料為BLD,料厚t=0.8 mm,喇叭重量為0.24 kg。
首先,喇叭安裝點(diǎn)位于上彎梁焊合組件上,通過(guò)螺栓連接的方式實(shí)現(xiàn)喇叭安裝。
其次,有了相關(guān)的安裝位置輸入條件后,可以借助整車強(qiáng)度分析工具CAE模擬分析上彎梁焊合組件喇叭安裝點(diǎn)的應(yīng)力情況來(lái)判定強(qiáng)度是否滿足要求。利用GRAV卡片定義重力加速度場(chǎng),進(jìn)行模擬分析時(shí),將工況分為以下3種。工況1:x向5 g加速度,z向-1 g加速度;工況2:y向7 g加速度,z向-1 g加速度;工況3:z向-10 g加速度。約束車身截?cái)嗝嫒孔杂啥取?/p>
由CAE仿真結(jié)果(見(jiàn)表2)對(duì)比各方案來(lái)看,各方案在3種工況下的最大應(yīng)力均符合要求,低于對(duì)應(yīng)的屈服強(qiáng)度,即155MPa。強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求。針對(duì)開(kāi)裂情況,同步對(duì)模態(tài)進(jìn)行模擬仿真,模態(tài)值見(jiàn)表2。
上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)下移22 mm狀態(tài)分析模型。上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)下移22 mm狀態(tài)的模態(tài)分析結(jié)果如圖3所示。
根據(jù)圖3的結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:由于喇叭重心位置的改變和力臂的變化,導(dǎo)致模態(tài)降低了1.4 Hz,新?tīng)顟B(tài)的模態(tài)為29.35 Hz,低于路面激勵(lì)30 Hz。
而從表2的仿真結(jié)果來(lái)看,方案三的一階模態(tài)最高為32.78 Hz。
由以上的仿真模擬分析來(lái)看(如表2和圖3所示),仿真模擬分析結(jié)果基本符合試驗(yàn)現(xiàn)象,由于前一階固有頻率比較低,處在整車一階模態(tài)范圍內(nèi),因此引起了喇叭安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)的共振。在模態(tài)仿真分析中,喇叭安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)一階模態(tài)為29.35 Hz,模態(tài)偏低,低于整車一階模態(tài)(30 Hz),說(shuō)明喇叭安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)確實(shí)在該頻率下存在共振現(xiàn)象。同時(shí),該頻率最大應(yīng)變能位置為喇叭安裝點(diǎn)區(qū)域,與實(shí)際斷裂位置相符。由此可知,支架斷裂極可能是安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)剛度不足,導(dǎo)致其一階模態(tài)只有29.35 Hz,落在整車的激烈頻率范圍內(nèi)。該問(wèn)題的解決辦法是提高剛度,使安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)的第一階固有頻率大于30 Hz;此外,上彎梁最大應(yīng)力出現(xiàn)在工況三(27.6 MPa),低于材料屈服強(qiáng)度(≥155 MPa),滿足強(qiáng)度要求,因此排除了強(qiáng)度不足導(dǎo)致上彎梁安裝點(diǎn)結(jié)構(gòu)開(kāi)裂的可能性。
當(dāng)喇叭支架的固有頻率與裝配支架鈑金的固有頻率接近或相等時(shí),就會(huì)出現(xiàn)共振現(xiàn)象,從而影響喇叭的音質(zhì),情況嚴(yán)重的可導(dǎo)致喇叭不能正常發(fā)聲。本文所分析的汽車?yán)戎Ъ芄逃蓄l率為27 Hz,而路面的激勵(lì)模態(tài)為30 Hz左右,喇叭安裝點(diǎn)的模態(tài)要同時(shí)遠(yuǎn)離以上2個(gè)激勵(lì)越遠(yuǎn),則避振效果越好。因此,最終確定采用方案三,即在上彎梁焊合組件的喇叭安裝點(diǎn)處增加t=1.0 mm的“幾”字形螺母板,使用2個(gè)二層焊、2個(gè)三層焊與上彎梁進(jìn)行連接。
按方案三的結(jié)構(gòu)進(jìn)行實(shí)車試驗(yàn)驗(yàn)證,喇叭安裝點(diǎn)沒(méi)有出現(xiàn)開(kāi)裂。
6 結(jié)論
本文通過(guò)整車耐久路試振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn)推斷汽車?yán)劝惭b點(diǎn)開(kāi)裂的原因是模態(tài)過(guò)低,對(duì)比其他成熟車型和利用仿真模擬結(jié)果,提出了優(yōu)化措施,即對(duì)于汽車?yán)劝惭b點(diǎn)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),除了需要考慮安裝點(diǎn)的應(yīng)力分析外,還需要考慮喇叭安裝點(diǎn)的模態(tài)要求,計(jì)算出喇叭支架的固有頻率后,可以和車身安裝點(diǎn)的固有頻率進(jìn)行對(duì)比,當(dāng)兩者頻率接近或相等時(shí),假定喇叭支架不改變,可以通過(guò)提高車身安裝點(diǎn)固有頻率來(lái)避免共振。最佳推薦喇叭在車身上安裝點(diǎn)所在的鈑金厚度至少大于1.2 mm(若條件允許,推薦厚度為1.5 mm)或者2層板結(jié)構(gòu)。
汽車?yán)葹榈湫偷钠嚇?gòu)件之一,汽車?yán)劝惭b點(diǎn)開(kāi)裂失效也是典型的結(jié)構(gòu)剛度引起的實(shí)際問(wèn)題,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初期采取主動(dòng)結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)思想,即主動(dòng)結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)法。主動(dòng)的結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)是指在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的初期,就將剛度設(shè)計(jì)指標(biāo)通過(guò)各種分析手段定量地確定下來(lái),以結(jié)構(gòu)參數(shù)作為設(shè)計(jì)參數(shù),通過(guò)一定的設(shè)計(jì)方法,結(jié)合需要滿足的各種設(shè)計(jì)條件,設(shè)計(jì)出滿足該條件的最優(yōu)結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計(jì)方法應(yīng)歸屬于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的逆向設(shè)計(jì)法。主動(dòng)結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)旨在使設(shè)計(jì)出的結(jié)構(gòu)具有良好的剛度特性。為了實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)出的結(jié)構(gòu)具有良好的剛度特性,可以通過(guò)比較法和優(yōu)化設(shè)計(jì)法2種方法。
比較法是將幾套結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)作為備選方案,然后分別進(jìn)行驗(yàn)證、分析、比較,從中選出最好的設(shè)計(jì)方案。這種方案操作簡(jiǎn)單、方便、快捷,但是設(shè)計(jì)結(jié)果受限于備選方案,且得到的結(jié)果不一定滿足設(shè)計(jì)要求的最好設(shè)計(jì)結(jié)果,而只是幾種備選方案中最好的。
優(yōu)化設(shè)計(jì)法以結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)為設(shè)計(jì)變量,滿足一定的設(shè)計(jì)條件,采用適當(dāng)?shù)膬?yōu)化方法,使設(shè)計(jì)出的結(jié)果具有良好的剛度特性。主動(dòng)結(jié)構(gòu)剛度設(shè)計(jì)法中的比較法具有方便、快捷的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化法可以保證取得的值最優(yōu),二者可以結(jié)合使用。通過(guò)比較法得到的較優(yōu)解可以作為優(yōu)化法的設(shè)計(jì)初始值。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]和麗梅.某微型車上彎梁的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)改進(jìn)[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2010(22).
[2]陳宏璽,朱燈宏.某微車膨脹箱安裝支架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)
[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2013(19).
[3]Q/SGMWJ 0801—2011,整車常規(guī)可靠性試驗(yàn)規(guī)范[S].
[4]黃天澤,黃金陵.汽車車身結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.
[5]林炳華.最新汽車使用設(shè)計(jì)[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,2005.
[責(zé)任編輯:鐘聲賢]