曾鳳 周文斌 蔣子慶
【摘 要】隨著近年來汽車保有量的持續(xù)增長,安全問題日益凸顯。汽車座椅的后排安裝點需要滿足座椅安裝點強(qiáng)度的法規(guī)要求,同時還要滿足行李廂沖擊試驗及安全帶拉力試驗的要求,其結(jié)構(gòu)設(shè)計至關(guān)重要。文章通過對某車型后排座椅安裝點的結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究,采用CAE輔助分析,提出結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。
【關(guān)鍵詞】座椅加強(qiáng)板;結(jié)構(gòu)改進(jìn);CAE分析
【中圖分類號】U463.836 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688(2017)03-0031-04
0 引言
汽車座椅是乘員的直接承載體,也是汽車的一種被動安全保護(hù)裝置,對乘員的安全性保護(hù)起著至關(guān)重要的作用。除了對座椅自身結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度有要求外,座椅與車身的連接點也必須保證可靠不失效,尤其對于后排座椅,還需要滿足行李廂沖擊試驗和安全帶拉力試驗。因此,座椅在車身上的安裝點結(jié)構(gòu)設(shè)計是車身設(shè)計的重點之一。
本文基于某車型后排座椅安裝點安全帶拉力試驗中出現(xiàn)的高失效風(fēng)險問題,采用CAE輔助分析手段,對其固定點結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)仿真結(jié)果滿足法規(guī)要求,改進(jìn)方案成功通過了試驗驗證。通過這一實例,總結(jié)了后排座椅安裝點結(jié)構(gòu)設(shè)計的經(jīng)驗,為今后進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計提供了借鑒和參考。
1 背景
某車型后排座椅采用四六分座椅的結(jié)構(gòu),六分座椅有2個后腳安裝點,其中內(nèi)側(cè)的安裝點布置在后車架后地板橫梁二的翻邊上。為了提高后排乘客的舒適度,增大后排座椅前部空間,需將后排座椅的安裝點整體往后移動60 mm,導(dǎo)致六分座椅的內(nèi)側(cè)后安裝點由后車架后地板橫梁二上移動到了橫梁外。后排座椅的安裝螺母布于座椅安裝加強(qiáng)板上,先與后座椅下板焊接之后,再與后車架的后地板橫梁二通過電阻點焊連接,后排座椅通過螺栓安裝在此座椅安裝加強(qiáng)板上(如圖1所示)。
在對座椅后移60 mm后的初版結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全帶拉力試驗?zāi)M分析的時候發(fā)現(xiàn),座椅中后腳的固定點處焊點力普遍偏大(如圖2所示),都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目標(biāo)值(3 kN),焊點開裂失效的風(fēng)險特別大。
2 原因分析
通過對CAE分析結(jié)果進(jìn)行研究,同時對初版數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)深入分析后我們認(rèn)為,該處焊點力偏大的原因有以下幾點。
(1)該座椅安裝點為六分座椅的右后安裝點,座椅上端即為安全帶施力點,為試驗過程中受力最大的安裝點。
(2)座椅安裝加強(qiáng)板X向尺寸偏小,焊點離受力點近,特別是座椅安裝點的后方,為受力敏感點,但焊點數(shù)量偏少,容易導(dǎo)致焊點力集中而失效。
(3)此結(jié)構(gòu)中的座椅安裝加強(qiáng)板是一個簡單的平板,與后座椅下板焊接后,實際上僅相當(dāng)于局部加厚,整個結(jié)構(gòu)的剛度并沒有改善,依然偏弱,在試驗過程中容易導(dǎo)致地板變形嚴(yán)重。
(4)后排座椅的中后安裝點受力時,座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板將會先受力被拉起,然后座椅安裝加強(qiáng)板、后座椅下板和后地板橫梁二之間的焊點再受力被拉扯開,此時的受力為剝離力,容易開裂。
后地板橫梁二由于受其他結(jié)構(gòu)限制而無法后移,所以需要通過更改座椅安裝點的結(jié)構(gòu)來改善此處的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度。
3 改進(jìn)方案
3.1 方案一
方案描述:更改座椅安裝加強(qiáng)板的X向尺寸,使其延長至后座椅下板的斜面上,增加座椅安裝點后方座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板之間的焊點,同時更改座椅安裝加強(qiáng)板的搭接結(jié)構(gòu),使其先與后地板橫梁二焊接,再與后座椅下板焊接(如圖3所示)。此更改的結(jié)構(gòu)使座椅安裝點處的力分散至受力敏感點上,座椅安裝加強(qiáng)板、后座椅下板和后地板橫梁二之間的焊點力由剝離力更改為剪切力,座椅安裝點受力時,座椅安裝加強(qiáng)板和后地板橫梁二先受力,然后再擠壓后座椅下板使其受力,連帶后座椅下板一起變形。
方案分析:CAE分析結(jié)果如圖4所示,我們發(fā)現(xiàn)方案一的焊點力普遍下降[如圖4(a)所示],說明增加座椅安裝點后側(cè)焊點是有效的,但是下降數(shù)值有限,仍超過目標(biāo)值。由于結(jié)構(gòu)變更已經(jīng)使焊點力轉(zhuǎn)化為剪切力,焊點開裂的風(fēng)險已經(jīng)下降,但是通過焊點連接帶動后座椅下板和后地板橫梁二變形后,后地板橫梁二的應(yīng)變急劇增大至0.226[如圖4(b)所示],已超目標(biāo)值0.12,因此出現(xiàn)了鈑金撕裂的高風(fēng)險。因為座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板之間的結(jié)構(gòu)更改,對整個結(jié)構(gòu)的剛度幾乎沒有影響,所以失效風(fēng)險還是很高。
3.2 方案二
方案描述:在方案一的基礎(chǔ)上新增加強(qiáng)板,新增的加強(qiáng)板前端延長至后地板橫梁二處,與后地板橫梁二焊接,形成密封式腔體。新增的加強(qiáng)板后端仍延長至后座椅下板斜面,并更改座椅安裝螺母板,增加座椅安裝螺母板和新增加強(qiáng)板的焊接(如圖5所示)。此結(jié)構(gòu)主要是通過增加密封式腔體,提升安裝點處座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板之間的剛度,座椅安裝點受力時,座椅安裝螺母板最先受力,然后拉動新增加強(qiáng)板和原座椅安裝加強(qiáng)板,同時擠壓后座椅下板變形。
方案分析:CAE分析結(jié)果顯示應(yīng)變很小,說明提升結(jié)構(gòu)剛度也能有效地降低失效風(fēng)險。但此方案還需關(guān)注焊點力。方案二的CAE受力分析(如圖6所示),我們可以看出座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板之間的焊點力顯著下降,但是此結(jié)構(gòu)的座椅安裝螺母板和新增加強(qiáng)板在后座椅下板斜面上的焊點卻超過了3 kN,且由結(jié)構(gòu)可以看出,此時焊點受到的是剝離力。該方案雖然有效地降低了座椅安裝加強(qiáng)板和后座椅下板之間的焊點力,但引起了新焊點的開裂風(fēng)險。
3.3 方案三
方案描述:結(jié)合方案一和方案二,保留座椅安裝點后側(cè)新增的焊點,將座椅安裝螺母板布置于座椅安裝加強(qiáng)板下方,同時更改座椅安裝加強(qiáng)板的結(jié)構(gòu),在座椅安裝螺母板的兩側(cè)增加筋條(如圖7所示)。該方案通過增加筋條保留了一定的腔體結(jié)構(gòu),從而提升整個安裝點結(jié)構(gòu)的剛度,又將座椅安裝螺母板和座椅安裝加強(qiáng)板之間的焊點力由剝離力轉(zhuǎn)換為剪切力。當(dāng)座椅安裝點受力時,座椅安裝螺母板和座椅安裝加強(qiáng)板最先受力,然后拉動后地板橫梁二,同時擠壓后座椅下板,使后座椅下板受力變形。
方案分析:由CAE的分析結(jié)果(如圖8所示)可以看出,該方案顯著降低了座椅安裝點處的焊點力,其中有一個焊點的焊點力超了3 kN,但是此焊點受到是對地板的擠壓力,開裂風(fēng)險很小。同時,查看整個結(jié)構(gòu)的應(yīng)變分析結(jié)果,顯示最大應(yīng)變僅為0.102,小于0.12,也滿足要求。因此,我們判斷此方案能有效地降低安全帶拉力試驗的失效風(fēng)險。
4 驗證
我們采用方案三制造樣車進(jìn)行了一次后排四六分安全帶拉力摸底試驗,試驗結(jié)果顯示結(jié)構(gòu)沒有出現(xiàn)焊點開裂或是鈑金撕裂的現(xiàn)象,其他考核指標(biāo)也都滿足國家相關(guān)法規(guī)的要求。因此,我們最終選定方案三,即將座椅安裝螺母板布置在座椅安裝加強(qiáng)板的下方,在座椅安裝螺母板兩側(cè)增加座椅安裝加強(qiáng)板的加強(qiáng)筋來提升剛度,并延長座椅安裝加強(qiáng)板,在后座椅下板斜面處增加焊接。實施方案三后進(jìn)行正式的后排四六分安全帶拉力試驗,試驗再一次成功通過。
5 結(jié)論
在對某車型后排座椅安裝點的結(jié)構(gòu)設(shè)計過程中,我們基于初始數(shù)據(jù)計算,找出可能存在的問題,然后嘗試了不同的方案對結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,最終得到了滿足試驗要求的改進(jìn)方案。通過對設(shè)計結(jié)構(gòu)的不斷對比和研究,我們得出了有效降低安全帶拉力試驗中座椅安裝點處失效的方法。
(1)座椅安裝加強(qiáng)板的X向尺寸應(yīng)該適當(dāng)加長,在座椅安裝點后側(cè)的受力敏感點增加焊點,建議最好使座椅安裝點布置在座椅安裝加強(qiáng)板中間或是靠前的位置。
(2)座椅安裝加強(qiáng)板需要適當(dāng)增加筋條,可以通過設(shè)計有一定的腔體結(jié)構(gòu)來提升整個結(jié)構(gòu)的剛度。
(3)優(yōu)化座椅安裝加強(qiáng)板和座椅安裝螺母板的結(jié)構(gòu),使其受力方式能由剝離力更改為剪切力。這些新的思路和經(jīng)驗,為今后相似結(jié)構(gòu)的設(shè)計及類似問題的解決,提供了借鑒和參考,更有利于日后座椅安裝點處的優(yōu)化設(shè)計。
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[責(zé)任編輯:鐘聲賢]