李揚帆
摘 要:隨著社會的發(fā)展,各地域的加工能力不斷加強,以往只出現(xiàn)在北方的大型工件加工,如今在南方也可能會遇到,由于大件工件數(shù)量相對較少,如果購買大型設(shè)備成本較高,以盾構(gòu)機為例,其技術(shù)要求高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,建造難度大,內(nèi)齒圈的齒形就是我們所面臨的嚴(yán)峻問題之一。利用假期前往廣船國際參觀學(xué)習(xí),正好遇到攻關(guān)小組在解決此問題,通過我們對問題的分析和研究,決定改裝數(shù)控電火花線切割以及制造與其相配合的工裝來加工制造該大直徑內(nèi)齒輪,在后期我們了又解決了鉬絲易斷以及切削液回流難的細(xì)節(jié)問題。最終達(dá)到了加工尺寸精度要求以及降低成本的目的,同時保證了加工制造周期。
關(guān)鍵詞:大直徑內(nèi)齒輪;盾構(gòu)機;數(shù)控電火花線切割
1 加工方案設(shè)計
1.1 加工任務(wù)及加工方法的選擇
盾構(gòu)機,全名叫盾構(gòu)隧道掘進機,是一種隧道掘進的專用工程機械。盾構(gòu)機其中幾個重要部件的加工難度較大,由于盾構(gòu)機直徑長達(dá)6260mm,所以部分部件也相當(dāng)?shù)拇螅渲形覅⑴c了盾構(gòu)機大直徑內(nèi)齒輪的加工,該齒輪齒頂圓直徑3852mm,齒根圓直徑3930mm,齒數(shù)216,模數(shù)18,壓力角20度,齒厚誤差±0.5mm,毛坯外徑4500mm。齒輪直徑龐大導(dǎo)致加工遇到了一定的困難,內(nèi)齒圈外徑為?4500mm,分度圓直徑為Φ3888mm,就目前公司僅有的ND-4型,最大加工內(nèi)齒直徑?1300mm的滾齒機而言,這么大的內(nèi)齒圈是無法加工的。針對如何加工內(nèi)齒圈齒形這個主題,應(yīng)從何處入手解決,我們提出了以下三個突破口。
經(jīng)過評估,我們依照分?jǐn)?shù)的高低選定方案3“改裝設(shè)備自行研制”作為我們的突破口,通過對小型的數(shù)控電火花線切割機進行改裝來加工大直徑的內(nèi)齒輪。
1.2 機床以及工裝
1.2.1機床的改裝
數(shù)控電火花切割機工作原理是將工作裝夾在數(shù)控工作臺上,利用工作臺移動和鉬絲上下往復(fù)切割工件,線切割機裝有鉬絲的頭部是固定不動的,為了能夠?qū)崿F(xiàn)對如此大內(nèi)齒圈進行切割。我們設(shè)想將帶有鉬絲的頭部裝在工作臺上,通過數(shù)控工作臺的移動帶動頭部鉬絲切割放在工裝架上的內(nèi)齒圈內(nèi)齒。
1.2.2工裝的制作
完成了對機床的改裝之后就是對工件進行裝夾定位的問題,內(nèi)齒輪的毛坯是一個外直徑為4500mm的圓環(huán)。如圖1所示,我們在一個正方形的墊板上的四個角安裝四根支架支撐起毛坯,同時在支架的頂部和側(cè)面裝上調(diào)整螺栓,在螺栓上套上絕緣的膠套,一來可以避免毛坯接地,二來螺栓可以用來校正工件。
這樣一來工件固定住,通過改裝后的數(shù)控線電火花切割機的工作臺帶動鉬絲切割系統(tǒng)移動來切割齒輪,但是單單把數(shù)控電火花線切割擺放在圓環(huán)毛坯里是不夠的,因為齒輪的X軸橫向行程是有限的,不可能加工整一圈的內(nèi)齒,于是我們在正方形平臺上的正中安裝了一個旋轉(zhuǎn)工作臺。將數(shù)控線切割機放在旋轉(zhuǎn)工作臺上,以工作臺中心為軸心旋轉(zhuǎn)工作臺就可以實現(xiàn)齒輪整圈的加工了。
1.2.3設(shè)計傳動機構(gòu),對內(nèi)齒圈進行分度
1)通過分度頭傳給主軸比為1:40,即分度頭轉(zhuǎn)40圈,主軸轉(zhuǎn)1圈,內(nèi)齒圈轉(zhuǎn)過216個齒。所以分度頭旋轉(zhuǎn)1圈時,內(nèi)齒圈轉(zhuǎn)過5.4個齒,我們選擇孔數(shù)為54的法蘭盤,得出要加工出1個齒的話,分度頭只要轉(zhuǎn)過10孔數(shù)就可以了。這樣就解決了分度的問題。
2)帶軸承內(nèi)齒圈的齒數(shù)為106,而需加工內(nèi)齒圈的齒數(shù)為216,為了使能夠按以上所述的方法進行分度。就必須設(shè)計一個傳動齒輪機構(gòu),我們通過分析按照一定的傳動方案進行,其傳動比為:1/40×20/20×53/54×20/30×30/30×30/40×40/106=1/216。傳動方式依據(jù)齒數(shù)的分解有許多種,我們只是較方便可行性選擇了此種傳動方案。
3)我們對分度方法進行了驗證,在大齒圈的齒坯上劃出內(nèi)齒圈216個齒的分度線,操縱分度手柄空行程對線確認(rèn),經(jīng)確認(rèn),分度準(zhǔn)確。
2 加工效果檢查
我們用改裝后的線切割機進行了試切削齒形樣板,樣板固定不動,用裝配在數(shù)控工作臺上的頭部通過其工作臺的移動對齒樣進行切割,之后同樣對切割后的齒形樣板交質(zhì)檢員檢驗。經(jīng)檢測,齒厚:28.27,四齒間的弦長:197.83。其數(shù)據(jù)結(jié)果同改造前切割數(shù)據(jù)是完全一致。
我們按照上述分度方法,指派專門人員進行操作,操縱線切割機加工出單個齒,轉(zhuǎn)動分度手柄,重復(fù)加工出所有內(nèi)齒。為了保證工期,要求24小時連續(xù)作業(yè)。
加工完成后,我們對我們的切削制作進度進行了統(tǒng)計,與實施目標(biāo)進行了對比我們是按照最快的切割速度進行切割,速度為32.5mm2/min,一個齒的表面積為:3378mm2,加工一個齒的時間為:1.83H,加工216個齒所用的時間為:33天。從而在此實施步驟中,我們比目標(biāo)天數(shù)36天減少了3天。
參考文獻(xiàn):
[1] 孔振宇,于華,劉晉春.敏捷制造環(huán)境下的線切割CAD/CAM系統(tǒng).中國機械工程出版社,1998年6期.
[2] 上海第二紡織機械廠編.舊機床改裝,2007年 6月.