摘 要:介紹了某電廠汽輪機(jī)振動大跳閘非停事件的經(jīng)過,分析了引起“汽輪機(jī)振動大保護(hù)”動作原因,指出了1號汽輪機(jī)高中壓缸轉(zhuǎn)子振動大存在的具體問題,提出了從運(yùn)行和檢修兩方面確保機(jī)組安全的維護(hù)要求和下一步要解決機(jī)組振動的措施。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);振動;跳閘; 防范措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.09.037
0 引言
某發(fā)電廠一期工程為2×660MW超臨界空冷機(jī)組。汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、直接空冷凝汽式汽輪機(jī)。
1 事件經(jīng)過
某電廠2號機(jī)組運(yùn)行,1號機(jī)組冷態(tài)啟動接帶330MW后出現(xiàn)汽輪機(jī)振動大情況: 1X 220um,1Y 145um,2X 95um,2Y 156um,機(jī)組振動在緩慢上升,穩(wěn)定330MW負(fù)荷運(yùn)行。1號汽輪機(jī)振動情況:1X由239 um突增至257 um,2Y由160 um突增至185 um,汽輪機(jī)跳閘,首出振動大跳閘,鍋爐MFT、發(fā)電機(jī)解列,廠用電切換正常。立即破壞機(jī)組真空。 00:27 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速1543rpm, 軸振最大:1X290um 、Y291um、2X180um 、2Y291um。 00:29 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速降至1200 rpm,頂軸油泵聯(lián)啟正常, 00:58 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速到0投入盤車,惰走時間為40分鐘。
機(jī)組故障發(fā)生后,該廠聘請電力科學(xué)研究院專家、著名振動專家石教授到廠對1號機(jī)組汽輪機(jī)振動大跳閘原因進(jìn)行檢查分析判斷。5月20日召開1號機(jī)組啟動分析會,經(jīng)與會專家一致討論同意,1號機(jī)組啟動,在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時中控制1號機(jī)高、中壓缸外缸金屬溫差(高壓側(cè))《40℃,在1000r/min進(jìn)行暖機(jī),暖機(jī)到高中壓缸外缸金屬溫差(高壓側(cè))《20℃后再進(jìn)行升速。1號機(jī)組于5月21日06:30點(diǎn)火,21:50并網(wǎng)成功,停機(jī)時間117h50min。
2 原因分析
該廠1號機(jī)組汽輪機(jī)因振動大跳閘后邀請西安西熱振動研究所有限公司石教授、電力科學(xué)研究院振動專家、哈爾濱汽輪機(jī)廠技術(shù)人員到廠檢查判斷。專家到廠后分析數(shù)據(jù)得出結(jié)論:該廠機(jī)組隨運(yùn)行時間增長振動逐漸增大,并且啟停約頻繁振動增長越快。結(jié)合此次開機(jī)過程分析,導(dǎo)致該廠開機(jī)振動大的主要原因是由于轉(zhuǎn)子熱彎曲加劇導(dǎo)致轉(zhuǎn)子永久性彎曲,轉(zhuǎn)子永久彎曲導(dǎo)致轉(zhuǎn)子運(yùn)行振動基數(shù)變大,加上轉(zhuǎn)子開機(jī)過程中熱彎的情況導(dǎo)致溫態(tài)開機(jī)困難。并且現(xiàn)階段該廠轉(zhuǎn)子已處于非正常狀態(tài),采取規(guī)程說明的正常開機(jī)程序是無法開機(jī)的。5月21日該廠采納專家意見根據(jù)現(xiàn)階段振動情況,確定了降低主、再熱汽溫,逐步升速觀察的開機(jī)方案。
該廠1號汽輪機(jī)自投產(chǎn)以后高中壓轉(zhuǎn)子一直存在振動大情況,并先后于2011年06月、2013年7月返廠處理,振動雖有所好轉(zhuǎn),但振動大問題沒有得到根本解決,在機(jī)組運(yùn)行中1X、1Y、2X、2Y振動趨勢仍不斷緩慢上升。
通過此次開機(jī)可以發(fā)現(xiàn)該廠轉(zhuǎn)子現(xiàn)階段存在一定的永久彎曲導(dǎo)致振動基數(shù)較返廠檢修后增大了約50μm。同時轉(zhuǎn)子熱敏感性強(qiáng),轉(zhuǎn)子存在一定的熱彎曲導(dǎo)致開機(jī)困難。該廠轉(zhuǎn)子現(xiàn)階段存在一定永久性彎曲和一定的熱彎曲。
3 機(jī)組運(yùn)行中防范措施
該廠結(jié)合1號汽輪機(jī)目前運(yùn)行實(shí)際情況制定了1號機(jī)組運(yùn)行期間關(guān)于汽輪機(jī)振動大重要防護(hù)要求。
3.1 運(yùn)行方面
(1)結(jié)合1號汽輪機(jī)目前運(yùn)行實(shí)際情況以安全穩(wěn)定運(yùn)行為核心,各值長安排好1號機(jī)組的運(yùn)行人員,操作上要嚴(yán)格遵照運(yùn)行規(guī)程執(zhí)行,盡量保持負(fù)荷穩(wěn)定,調(diào)峰操作時要確保機(jī)組參數(shù)平穩(wěn),嚴(yán)禁大起大落。
(2)機(jī)組運(yùn)行中,認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)視機(jī)組各參數(shù),根據(jù)工況變化及時調(diào)整維護(hù),檢查,保證各參數(shù)穩(wěn)定。各值認(rèn)真檢查各系統(tǒng)、發(fā)現(xiàn)缺陷及時聯(lián)系處理。各值根據(jù)機(jī)組運(yùn)行方式做好機(jī)組振動大的事故預(yù)想。
(3)機(jī)組運(yùn)行中,盡量保持順序閥運(yùn)行,加減負(fù)荷或變工況運(yùn)行,調(diào)整參數(shù)時,若振動有上升趨勢,及時停止,適當(dāng)緩慢降低主汽溫度10℃左右,(根據(jù)5月21日啟動,專家判斷振動對主汽溫度比較敏感,溫度降低時,振動減緩或下降)。
(4)運(yùn)行設(shè)備出現(xiàn)的缺陷要做及時檢修部門進(jìn)行處理,主要缺陷匯報上級領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)防缺陷擴(kuò)大,影響機(jī)組安全運(yùn)行的重大缺陷值長立即匯報,監(jiān)督檢修人員及時消缺。
(5)遇有重大操作,重大檢修隔離恢復(fù)操作運(yùn)行部必須提前作好運(yùn)行方式的調(diào)整,安全、技術(shù)措施交底,部門管理人員及專工擔(dān)任后備監(jiān)護(hù)人進(jìn)行操作,確保重大操作的安全技術(shù)支持。
(6)當(dāng)班值班員要對機(jī)組振動進(jìn)行振動記錄監(jiān)視,做好記錄,當(dāng)值振動最大值及對應(yīng)負(fù)荷,參數(shù)等計入運(yùn)行日志。 確保1號機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,避免出現(xiàn)機(jī)組非停事件。
3.2 檢修方面
(1)設(shè)備部管理人員接到處理缺陷通知時,及時通知值班點(diǎn)檢人員、檢修公司檢修人員到現(xiàn)場協(xié)調(diào)缺陷處理。發(fā)生重大缺陷或事故處理時,各部門管理、技術(shù)人員等及時到現(xiàn)場協(xié)助處理。
(2)嚴(yán)格控制檢修消缺時間,點(diǎn)檢人員根據(jù)缺陷性質(zhì)合理安排消缺時間,若發(fā)生人員責(zé)任和協(xié)調(diào)不到位延誤消缺的事件,將按照《該廠設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)條款加倍考核。
(3)重大檢修工作,必須事先做好檢修工作三項(xiàng)措施,逐級審核后方可進(jìn)行工作。且在檢修工作時加強(qiáng)后備監(jiān)護(hù)。
(4)設(shè)備部各點(diǎn)檢人員對設(shè)備加強(qiáng)劣化分析,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷,有計劃的安排處理設(shè)備異常隱患排查。
(5)各生產(chǎn)部門要確保公用系統(tǒng)運(yùn)行正常,(如小機(jī)冷卻水系統(tǒng)、儀用壓縮機(jī)組系統(tǒng)等),確保無影響1號機(jī)組安全運(yùn)行缺陷。
4 下一步處理措施
(1)高中壓轉(zhuǎn)子的平衡:該廠高中壓轉(zhuǎn)子彎曲已影響機(jī)組正常開機(jī),5月21日開機(jī)過程數(shù)據(jù)振動人員已進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,在下次停機(jī)時繼續(xù)要求振動處理人員到廠進(jìn)行停機(jī)數(shù)據(jù)采集,并進(jìn)行配重。
(2)提高1、2瓦油膜剛度。在1號機(jī)組檢修期間檢查1、2瓦枕接觸情況,同時測量1、2瓦頂間隙,并咨詢制造廠合理減小瓦頂間隙,提高油膜剛度??紤]到現(xiàn)階段該廠1、2瓦能維持在66℃以下,可減小瓦頂間隙1~1.2‰。
(3)在機(jī)組檢修期間對汽輪機(jī)高、中壓缸保溫進(jìn)行拆除,重新制作,對熱控測點(diǎn)進(jìn)行校對。
(4)結(jié)合機(jī)組通流間隙深度改造,更換轉(zhuǎn)子,同時完善高中壓缸溫度測點(diǎn),提高監(jiān)控能力。
作者簡介:崔永江(1979-),男,工程師,主要從事電廠運(yùn)行管理工作。