魏道君,王志榮
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261441)
1 000 MW機(jī)組再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏治理及調(diào)節(jié)線性優(yōu)化改造
魏道君,王志榮
(華電萊州發(fā)電有限公司,山東 萊州 261441)
針對某發(fā)電廠#1,#2鍋爐再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的零開度漏流、小開度調(diào)節(jié)線性差等問題,提出了將調(diào)節(jié)閥芯改為三重密封結(jié)構(gòu)、節(jié)流套改成三級調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)、閥門流量調(diào)節(jié)線性曲線采用等百分比特性曲線的改造方案。改造后消除了零開度漏流現(xiàn)象,閥門實(shí)際流量調(diào)節(jié)線性良好,可為同類型調(diào)節(jié)閥的改造提供參考。
再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥;內(nèi)漏;小開度;調(diào)節(jié)線性;等百分比特性
某發(fā)電廠#1鍋爐為1 000 MW高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐,是東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的DG3000/26.15-Ⅱ1型單爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥型號為19-859,壓力等級1 500 LB,出廠編號SN30520015。針對現(xiàn)場實(shí)際工況及存在的問題,本著消除零開度漏流、優(yōu)化小開度調(diào)節(jié)線性和實(shí)用有效的原則進(jìn)行改造。
2013年12月,該電廠#1,#2鍋爐運(yùn)行一段時間后,再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥有零開度漏流、小開度調(diào)節(jié)線性差的現(xiàn)象。通過分析統(tǒng)計數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥在正常調(diào)節(jié)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)線性沒能達(dá)到設(shè)計狀態(tài)(如圖1所示),閥門開啟到約1.3%時流量已經(jīng)達(dá)到43.67 t/h,開度在50%左右時已經(jīng)為最大流量,初步判定實(shí)際運(yùn)行曲線類似拋物線曲線(如圖2所示),與要求的等百分比曲線趨勢正好相反,調(diào)節(jié)閥根本無法進(jìn)行有效的調(diào)節(jié)。在解體閥門時,發(fā)現(xiàn)閥座密封面沖蝕嚴(yán)重,實(shí)際運(yùn)行1個月后最大漏流量可達(dá)15 t/h(零開度,額定負(fù)荷下)。
再熱器減溫水設(shè)計為事故噴水,運(yùn)行中投入大量的減溫水和長期內(nèi)漏會直接影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性;同時,調(diào)節(jié)閥小開度時流量的大幅變化,對高溫再熱器的氧化皮剝落產(chǎn)生了很大影響,更突顯此閥門改造的必然性。
圖1 原閥門設(shè)計流量調(diào)節(jié)線性曲線
圖2 原閥門實(shí)際流量調(diào)節(jié)線性曲線
該閥門為鼠籠式調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)[1],閥芯為平衡式閥芯,根據(jù)其密封面沖蝕嚴(yán)重的現(xiàn)象,將節(jié)流套由原來的單級調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu)改成三級調(diào)節(jié)結(jié)構(gòu),通過逐級降壓來降低介質(zhì)流速,減少介質(zhì)對閥芯與閥座密封面的沖蝕;同時,調(diào)節(jié)線性曲線采用等百分比曲線,這種曲線在小開度時調(diào)節(jié)性能優(yōu)秀。通過這些方面的改造,即可消除調(diào)節(jié)閥零開度漏流、優(yōu)化小開度調(diào)節(jié)線性的目的。閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門本體大部分不用更換,不但節(jié)省時間而且節(jié)約開支。
(1)從實(shí)際運(yùn)行情況看,再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥的閥門實(shí)際流量較設(shè)計流量大了很多,閥門的選型存在一定問題,即閥門的流通能力較大,節(jié)流面積大了,導(dǎo)致閥門小開度下流量較大,不能滿足閥門小開度調(diào)節(jié)的要求。
(2)閥座與閥體焊在一起,閥座密封面與閥座節(jié)流套配合部位較薄,閥座密封面硬質(zhì)合金層易脫落。
(3)節(jié)流套雖為兩層但兩層之間有較大間隙,相當(dāng)于單級節(jié)流,密封面沖刷較嚴(yán)重。
(4)閥座與閥體焊接在一起,檢修時閥座更換很不方便。
原閥門結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 原閥門結(jié)構(gòu)
根據(jù)閥門的運(yùn)行參數(shù)可知,此閥的壓差較大,可改為三級節(jié)流,減小每級的壓差。首先對每級的流通能力進(jìn)行計算,并計算出閥門所需的面積;然后,根據(jù)閥門的運(yùn)行工況,選用等百分比流量特性計算出不同開度下流過閥門的介質(zhì)流量;最后,設(shè)計節(jié)流套節(jié)流部分的通過能力(即截面積的總數(shù)值),并確定閥芯的合理結(jié)構(gòu)。該閥芯為平衡式結(jié)構(gòu),為達(dá)到零泄漏的目的,將閥芯密封結(jié)構(gòu)設(shè)計為三道密封的結(jié)構(gòu),計算公式如下[5]
通過公式可以看出,當(dāng)閥門通過的流量一定時,閥門為一級節(jié)流時壓差較大,閥門的流速v較大,對閥門的沖刷較嚴(yán)重。閥門采用多級節(jié)流時,每級的壓差減小,流速相對減小,介質(zhì)對閥門的沖刷減小。
(1)將閥門的調(diào)節(jié)閥芯密封圈改為多個密封圈結(jié)構(gòu),采用1個金屬活塞環(huán)+1個炭精環(huán)+1個特氟龍密封圈的三重密封結(jié)構(gòu),可保證閥門在關(guān)閉時零泄漏[6-7]。
(2)對閥門的調(diào)節(jié)付重新進(jìn)行設(shè)計計算,采用多級節(jié)流形式,減小每級的壓差。小孔節(jié)流將介質(zhì)分解為多個小水柱,消耗其能量,減小沖刷,減少閥門的振動并提高使用壽命。
(3)采用等百分比流量特性(原閥門的流量特性是直線特性),并考慮流量的裕度,優(yōu)化小開度調(diào)節(jié)。改造后的閥門設(shè)計流量調(diào)節(jié)線性曲線如圖4所示,實(shí)際流量調(diào)節(jié)線性曲線如圖5所示。由實(shí)際運(yùn)行流量曲線可以看出,改造后閥門線性度調(diào)節(jié)良好。
圖4 改造后的閥門設(shè)計流量調(diào)節(jié)線性曲線
圖5 改造后的閥門實(shí)際流量調(diào)節(jié)線性曲線
(4)閥瓣采用抗沖刷的不銹鋼,密封面堆焊硬質(zhì)合金,而且保證堆焊層有足夠的厚度,并將閥瓣表面做硬化處理,增強(qiáng)密封付的抗沖刷能力,提高閥芯的使用壽命[8]。
(5)將閥座改為活閥座,密封面與節(jié)流套配合部位適當(dāng)加厚,防止堆焊層脫落[9]。
改造后的閥門結(jié)構(gòu)如圖6所示,改造后的運(yùn)行參數(shù)見表1。
圖6 改造后的閥門結(jié)構(gòu)
參數(shù)單位數(shù)值最大工作壓力MPa13.5正常工作壓力MPa9.1~10.0正常工作溫度℃195正常汽水壓差(減溫水母管與再熱蒸汽)MPa6.0~6.5最小汽水壓差MPa2.0最大汽水壓差MPa12.0正常工作流量t/h0~36最小工作流量t/h0最大工作流量(全開時調(diào)節(jié)閥壓差為5.3MPa)t/h89
此次改造不但解決了再熱器減溫水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)線性問題,還把不可拆卸閥座改成可以拆卸的,檢修時閥座無論更換或修復(fù),只需更換下面的密封墊片即可,大量降低了檢修維護(hù)成本。
通過實(shí)際運(yùn)行流量曲線可以看出,此次改造無論從內(nèi)漏治理,還是從閥門線性度調(diào)節(jié)來看,均很好地達(dá)到了設(shè)計目的,改造是可靠和經(jīng)濟(jì)的,并給以后的檢修帶來便利。
[1]閥門的標(biāo)志和涂漆:JB/T 106—2004[S].
[2]形狀和位置公差 未注公差值:GB/T 1184—1996[S].
[3]電站閥門:NB/T 47044—2014[S].
[4]電站調(diào)節(jié)閥技術(shù)條件:GB/T 10869—2008[S].
[5]通用機(jī)械研究所.閥門設(shè)計與計算[M].北京:通用機(jī)械研究所,1974.
[6]承壓設(shè)備無損檢測 第5部分:滲透檢測:NB/T 47013.5—2015[S].
[7]氣動調(diào)節(jié)閥:GB/T 4213—2008[S].
[8]承壓設(shè)備無損檢測 第3部分:超聲檢測:NB/T 47013.3—2015[S].
[9]氣焊、手工電弧焊及氣體保護(hù)焊焊縫坡口的基本形式與尺寸:GB 985—1988[S].
(本文責(zé)編:劉芳)
2017-01-04;
2017-02-21
TK 223.3+7;TK 223.7+5
B
1674-1951(2017)03-0039-03
魏道君(1981—),男,山東濰坊人,助理工程師,從事電廠集控運(yùn)行工作(E-mail:714499422@qq.com)。