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    輪對(duì)除銹清洗機(jī)的改造與應(yīng)用

    2017-04-20 03:29:56
    設(shè)備管理與維修 2017年11期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)缸清洗機(jī)平穩(wěn)性

    李 奐

    (成都鐵路局貴陽南車輛段設(shè)備車間,貴州貴陽 550005)

    1 問題的提出

    輪對(duì)除銹清洗機(jī)是鐵路車輛檢修部門的重點(diǎn)設(shè)備之一,擔(dān)負(fù)著車輛檢修車間對(duì)輪對(duì)軸身、卸荷槽清洗除銹的任務(wù),其運(yùn)行狀況關(guān)系到車輛檢修部門每日修車任務(wù)能否順利完成。輪對(duì)除銹清洗機(jī)在日常生產(chǎn)中的使用頻率較高,逐步暴露出的設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷見表1。

    表1 設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷

    經(jīng)進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),2012年第一季度、2012年第二季度,該車輛段輪對(duì)除銹清洗機(jī)滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽機(jī)構(gòu)的維修次數(shù)分別為 29次、31次,分別占當(dāng)季度該設(shè)備總維修次數(shù)的70.74%和68.90%;維修費(fèi)用分別為人民幣2.42萬元、2.51萬元,分別占當(dāng)季度該設(shè)備總維修費(fèi)用的72.46%和73.40%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,輪對(duì)除銹清洗機(jī)滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽機(jī)構(gòu)在該設(shè)備的故障次數(shù)及維修費(fèi)用方面占有較大比例,若不及時(shí)更新改造、消除故障隱患,將會(huì)對(duì)該車輛段定檢部門日常修車任務(wù)的完成造成一定的影響。

    2 問題分析

    (1)滾輪裝置。采用208軸承,強(qiáng)度較小,易損壞;裝置采用座子安裝式,維修時(shí)手須伸入槽鋼下拆卸分解,維修難度大(圖1)。

    (2)出輪裝置。采用風(fēng)缸控制,每邊一個(gè)風(fēng)缸,風(fēng)缸缸徑100 mm,因缸徑小導(dǎo)致推輪時(shí)出力不一致,推力不足,輪對(duì)運(yùn)行不平穩(wěn)。

    (3)卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)。采用風(fēng)缸控制,每邊一個(gè)風(fēng)缸,因風(fēng)缸只控制升降,除銹時(shí)滑輪在導(dǎo)向槽內(nèi)移動(dòng),輪對(duì)運(yùn)行時(shí)平穩(wěn)性差。

    以上分析看出,原滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)的初始設(shè)計(jì)缺陷已成為設(shè)備故障率高的重要原因。原卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)見圖2。

    3 改造措施

    (1)滾輪裝置。用308軸承代替208軸承,提高滾輪強(qiáng)度,減少磨損;裝置采用騎馬卡式安裝,維修時(shí)拆卸方便,降低維修難度。見圖3。

    (2)出輪裝置。采用不倒翁式推背推動(dòng)輪對(duì)軸身,確保平穩(wěn),避免輪對(duì)流轉(zhuǎn)時(shí)碰傷人,提高安全系數(shù);采用一個(gè)風(fēng)缸,風(fēng)缸缸徑增大為120 mm,增大推輪推力(圖4)。

    (3)卸荷槽除銹機(jī)構(gòu):每邊采用2個(gè)風(fēng)缸控制,一個(gè)風(fēng)缸控制升降,另一個(gè)風(fēng)缸控制水平,同時(shí)增設(shè)直線軸承控制,增加平穩(wěn)性和安全性(圖5)。

    4 改造效果

    經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)的改造符合輪對(duì)除銹清洗機(jī)作業(yè)要求,應(yīng)用效果良好。

    (1)降低了設(shè)備故障率。改造前,原滾輪裝置滾輪及安裝座子使用壽命不足2個(gè)月,出輪風(fēng)缸使用壽命不足半年,卸荷槽升降風(fēng)缸使用壽命不足3個(gè)月。改造后,滾輪裝置滾輪從未壞過,騎馬卡座子使用壽命最少半年,出輪風(fēng)缸及不倒翁式推背良好,卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)良好。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,改造后每季度滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)僅維修3~5次,設(shè)備故障率下降85%~90%。

    圖1 滾輪裝置

    圖2 卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)

    圖3 改造后滾輪裝置

    (2)降低了設(shè)備維修費(fèi)用。一個(gè)208軸承單價(jià)約100元人民幣,308軸承約130元人民幣;出輪風(fēng)缸(直徑100 mm)單價(jià)約1200元人民幣,出輪風(fēng)缸(直徑120 mm)單價(jià)約1400元人民幣;卸荷槽控制風(fēng)缸單價(jià)約800元人民幣。統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,改造后每季度該設(shè)備故障維修費(fèi)減少1.75萬元人民幣,降低75%~80%。

    (3)提高了設(shè)備安全系數(shù)。改造前,原出輪裝置風(fēng)缸缸徑不足會(huì)導(dǎo)致推輪時(shí)推力不足,輪對(duì)運(yùn)行不平穩(wěn),卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)除銹時(shí)滑輪在導(dǎo)向槽內(nèi)移動(dòng),輪對(duì)運(yùn)行時(shí)平穩(wěn)性差。改造后,采用不倒翁式推背推動(dòng)輪對(duì)軸身,平穩(wěn)性強(qiáng),有效避免輪對(duì)流轉(zhuǎn)時(shí)碰傷人,安全系數(shù)得到提高;卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)風(fēng)缸缸徑增大,增設(shè)直線軸承控制,增加了輪對(duì)流轉(zhuǎn)的平穩(wěn)性和安全性。

    圖4 改造后出輪裝置

    圖5 改造后卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)

    5 結(jié)論與建議

    改造后,輪對(duì)除銹清洗機(jī)滾輪裝置、出輪裝置及卸荷槽除銹機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)得到優(yōu)化,設(shè)備故障率降低,設(shè)備保養(yǎng)、維修、操作更加方便,提高了設(shè)備整機(jī)安全系數(shù)和延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。為進(jìn)一步提高設(shè)備科技含量,提出以下建議:

    (1)抓好降設(shè)備故障和降生產(chǎn)維修成本工作。通過以降低設(shè)備故障發(fā)生頻次和縮短停機(jī)時(shí)間,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和維修成本。

    (2)根據(jù)生產(chǎn)需要,對(duì)設(shè)備進(jìn)行分析、調(diào)研和改造。要充分發(fā)揮一線技術(shù)人員和崗位工作人員的主觀能動(dòng)性,他們對(duì)設(shè)備使用性能和后續(xù)引發(fā)的問題清楚明了,對(duì)確定改造方案更加有效。

    (3)重視技術(shù)創(chuàng)新和大力提高創(chuàng)新能力。通過對(duì)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)的學(xué)習(xí)、研究和消化吸收,探索出一些更先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),并不斷的追求和探索設(shè)備管理維修模式的創(chuàng)新,達(dá)到提高設(shè)備運(yùn)行效率和保證企業(yè)安全與可靠生產(chǎn)的目的。

    [1]李康寧.加強(qiáng)設(shè)備管理工作,提高設(shè)備運(yùn)行效率[J].設(shè)備管理與維修,2011(1):12-14.

    [2]蔡承萬.爭(zhēng)創(chuàng)一流設(shè)備管理水平工作實(shí)踐[J].設(shè)備管理與維修,2011(1):14-15.

    [3]裴既華.鎳冶煉進(jìn)口設(shè)備部件國產(chǎn)化淺析[J].設(shè)備管理與維修,2012(1):13-15.

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