河鋼宣鋼檢修公司 樊 番
宣鋼一棒電氣設(shè)備的技術(shù)攻關(guān)和功能優(yōu)化
河鋼宣鋼檢修公司 樊 番
宣鋼生產(chǎn)線投入十余年以來,原有設(shè)備已經(jīng)無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量的升級和生產(chǎn)工藝需求,各種故障也逐步表征出來。為盡快達到一棒產(chǎn)品質(zhì)量提升,展開對部分區(qū)域電氣設(shè)備進行技術(shù)攻關(guān)和功能優(yōu)化,電氣設(shè)備故障率明顯降低,滿足了產(chǎn)品質(zhì)量的升級和生產(chǎn)工藝需求,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。
宣鋼一棒;電氣設(shè)備;技術(shù)攻關(guān);功能優(yōu)化
宣鋼一棒生產(chǎn)線投產(chǎn)于2003年,其電氣控制部分采用安薩爾多進口原裝設(shè)備。隨著市場對棒材產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升,宣鋼結(jié)合自身發(fā)展實際,確立了提升產(chǎn)品質(zhì)量的戰(zhàn)略發(fā)展模式,一棒生產(chǎn)線生產(chǎn)十余年以來,原有設(shè)備已經(jīng)無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量的升級和生產(chǎn)工藝需求,各種故障也逐步表征出來,嚴重制約著一棒生產(chǎn)線提升產(chǎn)品質(zhì)量的順利進行。
為盡快達到一棒產(chǎn)品質(zhì)量提升,經(jīng)研究論證,第一步解決主傳動誤報警自由停車問題,提高設(shè)備運行率,降低對各品種開發(fā)生產(chǎn)的影響。第二步將冷剪剪前電磁輥改為磁性鏈,提高剪切定尺率。第三步展開對PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)問題技術(shù)攻關(guān),降低網(wǎng)絡(luò)故障,提高生產(chǎn)產(chǎn)能及產(chǎn)品質(zhì)量。
2.1 主傳動故障技術(shù)攻關(guān)
主傳動采用意大利安薩爾多公司的直流調(diào)速系統(tǒng),其控制中立即停車報警和延時停車報警使用A20和A21模塊,下面簡述A20和A21模塊功能。
A20(PROMPT STOP)模塊為立即停車模塊,所包括的故障有:DRIVE FUSES-傳動快熔故障;MOTOR OVERSPEED-電機超速故障;MOTOR WINDINGS TEMPREATURE-電機繞組超溫故障;MOTOR BEARINGS TEMPREATURE-電機軸承超溫故障。若相應(yīng)軋機系統(tǒng)出現(xiàn)以上故障時,A20模塊顯示面板相應(yīng)故障燈亮,聲光報警工作。傳動立即執(zhí)行停車命令,總進線開關(guān)自動分閘,勵磁控制器停止,相應(yīng)軋機立即停車,若軋線有鋼,1#、2#飛剪碎斷。同時,A20模塊將報警信號傳入PLC,并通過客戶機顯示畫面顯示報警信息。
A21(DELAY STOP)模塊為延時停車模塊,所包括的故障有:DRIVE VENTILATION-傳動風(fēng)機故障;MOTOR FAN OVERLOAD-電機風(fēng)機過載;AIR THERMOSTAT-空氣調(diào)溫器故障;AIR PRESSURE SWITCH-風(fēng)壓開關(guān)故障;WATER FLOW DETECTOR-水流檢查故障;WATER LEACK DETECTOR-漏水檢測故障。若相應(yīng)軋機系統(tǒng)出現(xiàn)以上故障時,A21模塊顯示面板相應(yīng)故障燈亮,聲光報警工作。故障信號經(jīng)PLC,延時控制相應(yīng)軋機。若軋機內(nèi)無鋼,所有軋機自由停車,故障軋機總進線開關(guān)自動分閘,勵磁控制器停止,其他軋機及輥道自動停車;若軋機內(nèi)有鋼,軋機延時3分鐘停車,相應(yīng)故障軋機總進線開關(guān)自動分閘,勵磁控制器停止,同時,A21模塊將報警信號傳入PLC,并通過客戶機顯示畫面顯示報警信息。
自生產(chǎn)以來,9架、11架等架次均出現(xiàn)過在運行狀態(tài)下出現(xiàn)堆鋼和自由停車的現(xiàn)象,特別是11架。這種現(xiàn)象剛開始偶爾發(fā)生,近兩年頻繁發(fā)生,經(jīng)過更換各種傳動柜中各種板卡和元器件,并更改PLC中程序,故障還一直未消除。最后無意發(fā)現(xiàn)A20和A21模板工作不穩(wěn)定,有時突然出現(xiàn)瞬時故障,引起誤報警停車,隨后A20和A21模板故障瞬間消失。因此,采取措施為:將各個報警信號不通過A20和A21模塊,直接輸入PLC,由PLC來控制傳動的報警停車,這樣根除了去中間的故障環(huán)節(jié)。A20和A21模塊不參與報警控制,只作為報警顯示。
2.2 冷剪前永磁鏈改造
一棒冷剪采用移動定位剪切方式,原冷剪前使用電磁輥吸附鋼作為移動固定定位,但原電磁輥吸附力不夠,與鋼又是點接觸,吸附切鋼過程中,鋼固定不牢,容易發(fā)生位移、跑偏、彈跳,冷剪剪切定尺不準確,影響棒材成品定尺率。
為解決冷剪剪切定尺不準的難題,將剪前四根電磁輥改為磁性鏈。將電磁輥改為磁性鏈有以下優(yōu)點:
(1)磁場強度由原4顆電磁輥的200Gs提高到磁性鏈的800Gs(相當于16顆電磁輥產(chǎn)生的磁力)。
(2)由點接觸改為面接觸,消除鋼在剪切過程中發(fā)生的位移、跑偏、彈跳情況,可達到誤差±25mm標準。
(3)磁性鏈為永磁體材質(zhì),完全不使用電磁部分的所有裝置,消除電磁故障點,提高生產(chǎn)作業(yè)率。
改為磁性鏈后也給電氣方面帶來了一些新的難題。
(1)磁性鏈改造后,電磁部分取消,需去掉原電磁輥給磁部分及連鎖控制。
(2)電磁輥改為磁性鏈后,電機啟動轉(zhuǎn)矩增大,原電機變頻器容量不夠,經(jīng)常啟動時報過載故障。
(3)減速機減速比發(fā)生變化。
(4)磁性鏈振動大,各檢測元件包括剪前光柵、磁性鏈速度編碼器及其連接器經(jīng)常出現(xiàn)損壞。
(5)磁性鏈磁性強,干擾嚴重,對檢測元件及其線路的正常運行造成影響,甚至損壞各檢測元件。
因此,針對上述問題,采取以下措施:
(1)原設(shè)計為,電磁輥必須有磁,冷剪才執(zhí)行剪切命令,因此修改程序去掉原電磁輥給磁部分及連鎖控制。
(2)對逆變器增容,由SVGT028(28KW)增加到SVGT036(36KW)。
(3)減速機減速比發(fā)生變化,通過計算、修改程序確定速度。
(4)針對磁性鏈振動大情況,對冷剪前光柵及磁性鏈速度編碼器安裝進行改造。
(5)磁性鏈速度編碼器選用抗磁性干擾性能,且加強線路屏蔽,降低磁性鏈的干擾因素。
2.3 PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)功能優(yōu)化
使用PROFITRACE網(wǎng)絡(luò)測試分析儀對PLC1網(wǎng)絡(luò)總線進行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)中各基站的運行電壓參差不齊,如5站、8站電壓較低,17站運行電壓波動大,傳輸波形形狀不規(guī)則,波峰和波谷大多為圓弧狀,非常容易出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失情況,引起網(wǎng)絡(luò)故障。因此,針對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),采取以下措施:
(1)更改網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),降低網(wǎng)絡(luò)長度,避免干擾
(2)在滿足工藝要求的前提下,降低PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)通訊傳輸速率,傳輸速率由1.5MB/s降為187.5KB/s,提高網(wǎng)絡(luò)傳輸距離,降低報文丟失故障概率。
(3)增加DP網(wǎng)絡(luò)中繼器和有源終端電阻,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定度。DP網(wǎng)絡(luò)中繼器起到信號隔離、放大的作用,能夠有效增加信息傳輸距離,降低干擾因素;有源終端電阻較DP網(wǎng)頭電阻穩(wěn)定性強,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定度,降低網(wǎng)絡(luò)故障率。
(4)更改DP網(wǎng)頭,將壓接式改為固定式,并將網(wǎng)線頭溜錫,提高網(wǎng)絡(luò)運行穩(wěn)定度。
(5)重新做接地,并將數(shù)字地和公共地分開,避免接地系統(tǒng)存在電勢差,出現(xiàn)干擾電流,利于整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
經(jīng)對PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)改造后,使用PROFITRACE網(wǎng)絡(luò)測試分析儀再次測試,發(fā)現(xiàn)各基站的運行電壓總體平穩(wěn),略高于標準電壓5V,并且運行波動小。傳輸波形形狀基本為標準方波,網(wǎng)絡(luò)工作狀態(tài)良好。
通過對一棒部分區(qū)域電氣設(shè)備進行技術(shù)攻關(guān)及功能優(yōu)化,這些區(qū)域的電氣設(shè)備故障率明顯降低,滿足了產(chǎn)品質(zhì)量的升級和生產(chǎn)工藝需求,提高了生產(chǎn)作業(yè)率。