馬亞斌,李新明,趙佳磊
(1.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南岳陽(yáng)414012;2.中國(guó)石化西安石化分公司,陜西西安710086)
再生滑閥在線修復(fù)技術(shù)在催化裂化裝置的應(yīng)用
馬亞斌1,李新明2,趙佳磊2
(1.湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南岳陽(yáng)414012;2.中國(guó)石化西安石化分公司,陜西西安710086)
催化裂化裝置運(yùn)行期間再生滑閥閥板與閥桿脫開(kāi),催化劑循環(huán)量大幅下降,裝置進(jìn)料量下降到正常進(jìn)料的50%,分餾及穩(wěn)定系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。為避免裝置停車,研究再生滑閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和電液控制系統(tǒng),充分考慮修復(fù)過(guò)程中存在的各種風(fēng)險(xiǎn),并制定相應(yīng)措施,在催化裂化工業(yè)裝置上首次成功實(shí)現(xiàn)再生滑閥閥板與閥桿脫落的在線修復(fù)。
石化設(shè)備;再生滑閥;電液控制系統(tǒng);在線修復(fù)
再生滑閥作為催化劑循環(huán)流程中的關(guān)鍵設(shè)備之一,在反應(yīng)再生生產(chǎn)中,對(duì)催化裂化反應(yīng)溫度控制、物料調(diào)節(jié)以及壓力控制起到關(guān)鍵作用[1]。在緊急情況下,還起到自保切斷兩器的安全作用。再生滑閥的動(dòng)作受提升管反應(yīng)溫度信號(hào)和該閥前、后壓差信號(hào)控制,反應(yīng)溫度與再生滑閥壓降組成超馳控制。再生滑閥出現(xiàn)故障將會(huì)直接關(guān)系到整個(gè)裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行[2-4]。
中國(guó)石化西安石化分公司80萬(wàn)噸/年MIP催化裂化裝置再生滑閥為TSLD600型電液?jiǎn)蝿?dòng)滑閥,設(shè)計(jì)溫度750℃,設(shè)計(jì)壓力0.5 MPa,介質(zhì)為催化劑。2016年2月,在調(diào)整裝置運(yùn)行負(fù)荷時(shí),操作參數(shù)與催化劑循環(huán)量出現(xiàn)大幅度波動(dòng),嚴(yán)重影響裝置正常生產(chǎn)和全廠油品質(zhì)量調(diào)和方案。分析原因?yàn)榇呋瘎┰偕y閥板與閥桿脫開(kāi)所致。為減少因裝置停車帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失,在各項(xiàng)安全技術(shù)措施落實(shí)的提前下,實(shí)施不停車在線開(kāi)孔頂開(kāi)閥板處置方案,該滑閥修復(fù)后可以實(shí)現(xiàn)液動(dòng)關(guān)閉,手動(dòng)開(kāi)閥的功能,不影響正常操作。本文主要介紹在不切斷反應(yīng)進(jìn)料的情況下催化裂化再生滑閥的在線修復(fù)技術(shù)方案。
2016年2月,80萬(wàn)噸/年MIP-CGP催化裝置(同軸式)正常運(yùn)行,加工負(fù)荷90%,再生滑閥開(kāi)度40%,反應(yīng)溫度505℃。09:00接調(diào)度指令提高反應(yīng)進(jìn)料,操作員將滑閥開(kāi)度提到45%,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)溫度沒(méi)有變化,再提到50%,同樣沒(méi)有變化。班長(zhǎng)命令內(nèi)操緩慢開(kāi)大滑閥,外操現(xiàn)場(chǎng)觀察滑閥閥桿活動(dòng)情況,現(xiàn)場(chǎng)反饋信息閥桿動(dòng)作與內(nèi)操指令相符,班長(zhǎng)命令內(nèi)操緩慢關(guān)閉滑閥,觀察動(dòng)作情況。當(dāng)內(nèi)操將滑閥關(guān)閉到38%時(shí)反應(yīng)溫度突然急劇大幅下降,內(nèi)操迅速下調(diào)反應(yīng)進(jìn)料,反應(yīng)溫度最低降至475℃,再生滑閥壓降從50 kPa升到82 kPa,加工負(fù)荷下調(diào)到50%后反應(yīng)溫度回升到480℃,但波動(dòng)較大,由于負(fù)荷太低,分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。技術(shù)人員對(duì)故障進(jìn)行會(huì)商,初步判斷為滑閥閥板與閥桿脫開(kāi),原因可能是閥桿T形掛鉤90°位移,導(dǎo)致閥桿與閥板脫扣或者閥桿斷裂。
公司組織人員會(huì)商后,計(jì)劃實(shí)施“在線修復(fù)”。即制作手動(dòng)推動(dòng)頂桿機(jī)構(gòu),在單動(dòng)滑閥背部與閥桿同軸位置帶壓開(kāi)孔,裝上頂桿機(jī)構(gòu),用手動(dòng)推動(dòng)頂桿推動(dòng)閥板,實(shí)現(xiàn)閥板開(kāi)啟。由于該方案無(wú)經(jīng)驗(yàn)借鑒,高溫開(kāi)孔穿過(guò)耐磨襯里層采用何種刀具、推進(jìn)頂桿能否對(duì)準(zhǔn)閥板、能否頂開(kāi)都是未知數(shù)。邀請(qǐng)滑閥制造廠家、帶壓開(kāi)孔廠家以及推進(jìn)機(jī)構(gòu)制作廠家,對(duì)方案進(jìn)行可行性論證,確定具體實(shí)施步驟。
(1)與滑閥廠家及帶壓開(kāi)孔廠家確定開(kāi)孔位置及孔徑。開(kāi)孔位置定在滑閥背部與閥桿同軸位置,開(kāi)孔直徑38 mm。
(2)開(kāi)孔廠家根據(jù)襯里材料確定開(kāi)孔刀具材料及開(kāi)孔工藝。采用高溫合金研磨鉆頭,低速研磨開(kāi)孔。
(3)推進(jìn)機(jī)構(gòu)制作廠家根據(jù)公司提供的設(shè)計(jì)圖制作推進(jìn)機(jī)構(gòu)。推進(jìn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)部分、支架及填料函利用舊DN200 mm閘閥改造,頂桿直徑36 mm,材料為316L。
(4)搭設(shè)臨時(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)操作操作平臺(tái)、敷設(shè)推進(jìn)機(jī)構(gòu)保護(hù)蒸汽管線。
設(shè)備開(kāi)孔位置、推進(jìn)機(jī)構(gòu)及實(shí)物圖見(jiàn)圖1~圖3。
施工操作要點(diǎn):開(kāi)孔位置的確定是在線修復(fù)方案成敗的關(guān)鍵,接管法蘭的焊接要確保與滑閥閥桿同心,開(kāi)孔速度要控制平穩(wěn),以免傷害襯里。
2016年2月25日15:00時(shí),在線修復(fù)施工完成,15:20開(kāi)始投用。投用步驟:①將滑閥電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)閥位開(kāi)度調(diào)到45%位置。②將推進(jìn)機(jī)構(gòu)前高溫閘閥全部打開(kāi)。③投用反吹蒸汽。④緩慢推進(jìn)頂桿,隨時(shí)測(cè)量頂桿推進(jìn)距離,以及時(shí)掌握頂桿進(jìn)入閥體的大概位置。15:30,頂桿即將到達(dá)預(yù)計(jì)的頂桿與滑閥閥板接觸位置時(shí),通知內(nèi)操注意反應(yīng)溫度變化情況,及時(shí)調(diào)節(jié)反應(yīng)溫度。當(dāng)頂桿再次推進(jìn)后,反應(yīng)溫度開(kāi)始快速上升,滑閥壓降開(kāi)始下降,表明推進(jìn)頂桿已經(jīng)頂開(kāi)閥板,該修復(fù)方案成功。再生滑閥修復(fù)前后裝置操作參數(shù)見(jiàn)表1。16:00,從頂桿測(cè)量數(shù)據(jù)估算,閥板大約頂開(kāi)120 mm,開(kāi)度約42%。反應(yīng)進(jìn)料負(fù)荷提到計(jì)劃進(jìn)料量后,反應(yīng)系統(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)均趨于正常。在需要關(guān)閉滑閥時(shí)用電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成,需要開(kāi)啟滑閥時(shí)用手動(dòng)推進(jìn)頂桿完成。
待生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)后,將推進(jìn)頂桿緩慢退出,根據(jù)滑閥結(jié)構(gòu),將頂桿退到與滑閥襯里齊平位置,投用滑閥電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)。退出頂桿的目的:①保證在事故狀態(tài)下再閥的迅速關(guān)閉。②避免頂桿被催化劑的沖刷。③減少開(kāi)孔處的襯里被催化劑渦流沖刷。
再生滑閥作為催化裂化反應(yīng)—再生系統(tǒng)的重要設(shè)備,其運(yùn)行狀況直接關(guān)乎到裝置的長(zhǎng)周期、安全、平穩(wěn)運(yùn)行。在以往的生產(chǎn)過(guò)程中,若再生滑閥出現(xiàn)閥板和閥桿脫開(kāi),均執(zhí)行停車修復(fù)方案,嚴(yán)重影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)用實(shí)踐表明,只要控制好關(guān)鍵點(diǎn),再生滑閥閥桿脫落在線修復(fù)技術(shù)方案完全可行,并且操作簡(jiǎn)單,安全風(fēng)險(xiǎn)可控、成功率極高。對(duì)解決催化劑連續(xù)再生裝置同類問(wèn)題具有一定的借鑒和參考意義。
圖1 開(kāi)孔位置示意圖
圖2 推進(jìn)機(jī)構(gòu)示意圖
圖3 推進(jìn)機(jī)構(gòu)實(shí)物圖
表1 再生滑閥修復(fù)后前后數(shù)據(jù)對(duì)比
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〔編輯 凌瑞〕
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.30