邢玉峰 牛雙玲
(中國第二重型機械集團公司,四川610052)
某鋁熱連軋工作輥軸承座變形原因分析
邢玉峰 牛雙玲
(中國第二重型機械集團公司,四川610052)
本文分析了某鋁熱連軋粗軋機工作輥軸承座變形原因,由于AGC缸的誤操作,導致軸承座承受大的載荷而導致變形。
鋁熱連軋;粗軋機;工作輥軸承座;AGC
某鋁熱連軋廠設計制造的粗軋機在試生產(chǎn)階段,先后兩次出現(xiàn)下工作輥軸承座卡死在機架內(nèi)不能順利拉出的情況。經(jīng)現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)下工作輥軸承座嚴重變形導致了該結果。兩套軸承座先后出現(xiàn)嚴重塑性變形,用戶質(zhì)疑設計制造的軸承座存在設計強度不夠的問題。針對該情況,我們通過對比、有限元分析等方式,結合現(xiàn)場使用情況,找出了軸承座變形的原因,使問題得到徹底解決。
該粗軋機為四輥可逆式軋機,其結構圖如圖1所示。配置有電動壓下與AGC缸壓上裝置,并帶有工作輥正彎輥系統(tǒng)。軋制前, AGC壓上裝置根據(jù)軋輥實測數(shù)據(jù)調(diào)整缸行程,保持下工作輥輥面標高恒定,電動壓下裝置預設輥縫待軋。軋制時,AGC裝置動態(tài)微調(diào)保證板厚及板形精度。
下工作輥軸承座承受彎輥力,左右靠滑板支撐與機架側面相接觸,上下無壓靠。運用有限元計算方法,給軸承座施加彎輥系統(tǒng)可提供的極限載荷(實際值小于該值),得到了在彎輥力作用下軸承座的應力及彈性變形情況,軸承座應力分布見圖2,軸承座位移分布見圖3。
1—電動壓下裝置 2—上支承輥裝配 3—上工作輥裝配 4—下工作輥裝配 5—下工作輥彎輥缸 6—彎輥缸腰塊(與機架螺栓聯(lián)接) 7—下支承輥裝配 8—壓上AGC缸 9—機架
軸承座等效應力最大值約為67.269 MPa,位于軸承座上部中央受拉區(qū);最大主應力最大值約為73.310 MPa,位于R40過渡圓角處,如圖2所示。整個軸承座外圍X方向向外擴展0.118 mm,Y向被拉長0.220 mm;軸承座內(nèi)孔X方向向外擴展0.057 mm,Y向被拉長0.074 mm,如圖3所示。
等效應力/Mpa 最大主應力/MPa
位移X/mm 位移Y/mm
該處軸承座所用材料為ZG270-550,其RP0.2≥270 MPa。計算所得應力值遠低于軸承座材料的屈服極限值,在正常工作條件下,工作輥軸承座不會發(fā)生塑性變形,與實際情況不符。
對工作輥軸承座發(fā)生的塑形變形,我們采用逆向思考方式尋找原因,即找出使軸承座產(chǎn)生明顯塑性變形需要多大載荷的作用。同樣,我們采用有限元計算方法,對現(xiàn)場軸承座變形結果進行分析,假設軸承座處發(fā)生異常,軸承座承受的載荷大幅度升高。當受力達到一定值時,軸承座開始發(fā)生塑性變形,隨著受力增大,塑性變形也隨之增大。經(jīng)過多次分析計算,結果表明,當軸承座承受11 MN的載荷力時,軸承座沒有明顯的殘余塑性變形;當軸承座承受載荷力增大到13 MN時,軸承座殘余變形明顯增加;載荷力繼續(xù)增大到14 MN時,軸承座的殘余變形更加明顯(見圖4、圖5和圖6)。由此,我們大膽假設產(chǎn)生塑性變形的軸承座是由于承受了11 MN以上的載荷力或沖擊。
我們對粗軋機結構及工況進一步分析,得出能夠產(chǎn)生11 MN 以上載荷的載荷源定位在下支承輥軸承座下方的壓上AGC缸上。分析認為,由于AGC缸行程有余量,且b值大于a值,如果對AGC缸進行了錯誤操作,a值變?yōu)?時,AGC缸的作用力將通過彎輥缸及腰塊作用于機架,使下工作輥軸承座承受與AGC缸對等的作用力(最大可達到30 MN),導致軸承座塑性變形的發(fā)生,同時也會對彎輥缸腰塊產(chǎn)生很大影響。于是,我們請用戶維修人員對彎輥缸腰塊處進行了檢查,發(fā)現(xiàn)傳動側彎輥缸腰塊的部分連接螺栓嚴重損壞,甚至拉斷。這一檢查結果使我們更加確信導致下工作輥軸承座塑性變形的力來源于AGC缸。
圖4 載荷為11 MN時軸承座位移圖
圖5 載荷為13 MN時軸承座位移圖
圖6 載荷為14 MN時軸承座位移圖
得到上述分析結果后,我們對AGC缸增加運行連鎖條件:a值≥0。投入電氣連鎖保護后,避免了誤操作等類似情況的發(fā)生,投產(chǎn)幾年來該廠再無反應下工作輥軸承座變形問題。
編輯 陳秀娟
Analysis on the Deformation of the Work Roll Bearing Chock of an Aluminum Strip Hot Continuous Rolling Mill
Xing Yufeng, Liu Shuanglin
The reason for the deformation of the work roll bearing chock of an aluminum strip hot continuous rolling mill has been analyzed in this paper. Due to the incorrect operation of the AGC cylinder, the bearing chock is subjected to a large load, which leads to the deformation of the bearing chock.
aluminum strip hot continuous rolling;rough mill;work roll bearing chock;AGC
2016—07—01
邢玉峰(1979—),男,學士,工程師。
TG333.17
B