周斌++陳晶
摘 要:針對(duì)對(duì)某600MW燃煤機(jī)組干除灰系統(tǒng)存在的問題,提出了系統(tǒng)改造的優(yōu)化設(shè)置方案,并闡述了改造的技術(shù)要點(diǎn);把原來“時(shí)間控制”、“料位優(yōu)先”的方式改為“壓力控制”、“料位優(yōu)先”并通過變參數(shù)優(yōu)化控制,提高了系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和可靠性;運(yùn)行實(shí)踐證明,改造后系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn),節(jié)能與環(huán)保效益好。
關(guān)鍵詞:干除灰系統(tǒng);改造;優(yōu)化;節(jié)能
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.06.027
0 引 言
燃煤電廠對(duì)于煤炭燃燼后所排放的大量粉煤灰的處理問題,是關(guān)系到電廠的環(huán)境保護(hù)和降本增效的重大課題,現(xiàn)有某600MW燃煤機(jī)組對(duì)干除灰系統(tǒng)改造的實(shí)踐,不僅實(shí)現(xiàn)了干灰的全部收集和安全運(yùn)行的雙重目的,還達(dá)到了節(jié)氣的節(jié)能效果。
1 干除灰節(jié)能優(yōu)化方案
(1)干除灰節(jié)能優(yōu)化方案綜合考慮系統(tǒng)的運(yùn)行安全和節(jié)能降耗的原則,把原來“時(shí)間控制”、“料位優(yōu)先”的方式改為“壓力控制”、“料位優(yōu)先”,通過邏輯參數(shù)判斷對(duì)控制除灰的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,在灰量少時(shí)結(jié)合輸灰壓力和輸送時(shí)間,控制系統(tǒng)自動(dòng)減少循環(huán)次數(shù),在鍋爐吹灰或灰量變大時(shí)結(jié)合輸灰壓力和輸送時(shí)間,自動(dòng)增加除灰系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù)來滿足除灰的要求。(2)程控系統(tǒng)保留原有手動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,在特殊情況下能夠切換到手動(dòng)運(yùn)行的模式,使系統(tǒng)更可靠。
2 干除灰節(jié)能優(yōu)化方案基本原理和方法
2.1 基本原理
在泵內(nèi)裝灰量大時(shí),輸送時(shí)間增長(zhǎng)和輸送壓力提高,根據(jù)這一輸灰特性,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)輸灰情況進(jìn)行摸底結(jié)合理論計(jì)算逐步確定自動(dòng)運(yùn)行的參數(shù),初步確定運(yùn)行參數(shù)后投入自動(dòng)運(yùn)行,再根據(jù)實(shí)際輸送情況微調(diào)輸送參數(shù),最終確定[1]。具體判斷邏輯為:
(1)當(dāng)一電場(chǎng)一區(qū)輸灰壓力大于等于0.12MPa而且大于時(shí)間超過150秒,系統(tǒng)輸出灰量大信號(hào);或是輸灰時(shí)間超過420秒時(shí)輸出灰量大信號(hào)。(2)當(dāng)灰量大信號(hào)發(fā)出以后一電場(chǎng)一區(qū)上一個(gè)循環(huán)周期大于等于400秒時(shí),下一個(gè)循環(huán)周期減150秒,同時(shí)落灰時(shí)間減5秒。(3)當(dāng)灰量不大信號(hào)發(fā)出以后一電場(chǎng)一區(qū)上一個(gè)循環(huán)周期小于等于1100秒時(shí),下一個(gè)循環(huán)周期加150秒,同時(shí)落灰時(shí)間加5秒。
2.2 判斷灰量自動(dòng)增減循環(huán)周期和落灰時(shí)間流程如圖1所示
3 項(xiàng)目效益情況
3.1 調(diào)試前后運(yùn)行情況對(duì)比
參數(shù)設(shè)定完成并修改控制邏輯,增加自動(dòng)控制功能即系統(tǒng)自動(dòng)投入后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前灰量自動(dòng)修正輸灰周期保障系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,減少了在灰量較少時(shí)的空吹,減少壓縮空氣的浪費(fèi),同時(shí)降低了輸灰頻次也意味著減少了管道的磨損和各種設(shè)備閥門的開關(guān)次數(shù)[2]。
自動(dòng)控制程序投運(yùn)后,運(yùn)行曲線圖如圖2:
從上面曲線可以看出在系統(tǒng)投入自動(dòng)運(yùn)行以前每次輸送的灰量比較少,平均壓力偏低,輸送頻次偏多;而自動(dòng)程序投入后平均輸灰壓力升高,輸送頻次明顯降低。通過輸灰系統(tǒng)自動(dòng)控制投入后連續(xù)的觀察,每天上午9:00—11:00吹灰時(shí)的灰量比較大,11:00后輸送周期逐漸加長(zhǎng),輸送次數(shù)也相應(yīng)減少,輸送的平均壓力有所提高,達(dá)到按照灰量大小自動(dòng)調(diào)節(jié)的預(yù)期目的,并且與自動(dòng)投入前相比氣源壓力與輸灰管道的壓差減少,通過節(jié)流孔板的調(diào)整,單位時(shí)間內(nèi)耗氣量降低,節(jié)省了輸灰壓縮空氣的用量。
3.2 節(jié)能效果顯著
統(tǒng)計(jì)機(jī)組電除塵一電場(chǎng)一區(qū)輸灰系統(tǒng)調(diào)試前一天和調(diào)式后一天的運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,輸灰運(yùn)行次數(shù)是原來的1/3,累計(jì)吹掃時(shí)間是原來的2/3,用氣量約為原來的72%。用氣量的大幅降低反映在輸灰系統(tǒng)空壓機(jī)上的運(yùn)行情況是,自動(dòng)投入前空壓機(jī)連續(xù)加載幾乎沒有卸載的時(shí)間,自動(dòng)投入后空壓機(jī)卸載時(shí)間加長(zhǎng)。通過計(jì)算可以得出自動(dòng)投入前后的壓縮空氣的消耗量比值為1:0.72,輸灰空壓機(jī)電機(jī)的功率為220-250KW,最終計(jì)算得出共節(jié)省了氣力除灰系統(tǒng)用電28%,及大約節(jié)省61—70KW,超過了預(yù)期目標(biāo)。
3.3 其它節(jié)能效果
(1)降低了運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,不用根據(jù)灰分情況修改周期參數(shù)。(2)提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整減少了運(yùn)行的不當(dāng)操作。同時(shí)系統(tǒng)增設(shè)自動(dòng)和手動(dòng)切換按鈕,仍保留了原有程控方式,進(jìn)一步增加了可靠性[3]。(3)備品備件和檢修費(fèi)用都較大降低。據(jù)核算每臺(tái)機(jī)組約40個(gè)除灰主要閥門的動(dòng)作次數(shù)減半,管道磨損較大減緩,節(jié)省此類費(fèi)用較為可觀。
4 結(jié)語(yǔ)
本次所進(jìn)行的干除灰系統(tǒng)程序優(yōu)化改造,不僅實(shí)現(xiàn)了干灰的全部收集,改造后的系統(tǒng)故障率大大降低,還實(shí)現(xiàn)了顯著的節(jié)能和環(huán)保效益[4]。
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基金項(xiàng)目:安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研項(xiàng)目(2015ybxm04,2015z
dxm06)
作者簡(jiǎn)介:周斌(1982-),男,安徽宿松人,在讀碩士,講師,研究方向:電廠熱工自動(dòng)化技術(shù)。