宋娜+劉汝明
(國網(wǎng)山東省電力公司檢修公司 山東 濟(jì)南 250021)
摘 要:隨著繼電保護(hù)技術(shù)的不斷發(fā)展,超高壓電網(wǎng)線路保護(hù)一般按照雙重化原則配置,其中兩套主保護(hù)一般為縱聯(lián)距離加縱聯(lián)差動保護(hù)。這種配置方式經(jīng)過十余年的檢驗,被證明是有效的。但在實際運(yùn)行過程中,由于電壓回路多點(diǎn)接地問題的存在或功率倒向的存在,往往會導(dǎo)致縱聯(lián)距離保護(hù)不正確動作。特別是運(yùn)行時間較長或經(jīng)歷改造比較多的變電站,縱聯(lián)距離保護(hù)不正確動作的幾率明顯增大。
近年來,超高壓電網(wǎng)高速發(fā)展,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)逐步加強(qiáng)。繼電保護(hù)對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定發(fā)揮著重要的作用。特別是超高壓電網(wǎng)的繼電保護(hù)一旦發(fā)生誤動或拒動,容易導(dǎo)致較大影響的電網(wǎng)事故,因而超高壓電網(wǎng)對繼電保護(hù)的要求越來越高。繼電保護(hù)經(jīng)過多年的發(fā)展,無論從原理還是硬件上都比較成熟,理論上可靠性可滿足100%的要求。但由于實際運(yùn)行中方式及回路存在這樣或那樣的問題,可能導(dǎo)致縱聯(lián)距離保護(hù)不正確動作。本文將通過三個典型的故障實例闡明影響縱聯(lián)距離保護(hù)正確動作的幾個主要因素。
1、電壓回路異常導(dǎo)致的縱聯(lián)距離保護(hù)拒動
1.1故障描述
某條500kV線路,配置南瑞繼保公司的RCS-931AM保護(hù)及國電南自的PSL-602GD保護(hù)。2013年8月17日,該條線路發(fā)生單相接地故障3次,RCS-931AM縱聯(lián)差動保護(hù)正確動作,PSL-602GD保護(hù)的縱聯(lián)距離保護(hù)均未動作。
1.2 故障現(xiàn)象初步分析
此線路一側(cè)為500kV變電站,另一側(cè)為發(fā)電廠。通過對變電站側(cè)的保護(hù)動作報告的分析,
發(fā)現(xiàn)PSL-602GD保護(hù)啟動正常,發(fā)允許信號正常,距離及零序Ⅰ段正確動作。主保護(hù)由于未收到對側(cè)PSL-602GD的發(fā)來的允許信號而未動作。初步判斷發(fā)電廠側(cè)的PSL-602GD主保護(hù)為正確動作。
1.3故障原因分析
現(xiàn)場對發(fā)電廠側(cè)PSL-602GD保護(hù)裝置采集故障時刻的電壓量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)電壓量含有三次諧波分量,造成線路正向故障時,零序電壓的方向與實際相反,零序功率方向判斷為反方向故障,裝置閉鎖啟動發(fā)信,PSL-602GD保護(hù)不能動作跳閘。
產(chǎn)生三次諧波的原因分析主要有三個方面:
一是二次電壓回路中性點(diǎn)N接地點(diǎn)接地不良或多點(diǎn)接地,當(dāng)線路發(fā)生故障時,二次中性點(diǎn)N上產(chǎn)生偏移和干擾電壓;
二是CVT一次系統(tǒng)接地不良,線路發(fā)生故障時,穿越到二次側(cè)產(chǎn)生三次諧波和干擾;
三是PSL-602GD保護(hù)裝置電壓采樣諧波分析存在問題。
1.4檢查處理情況
1.4.1對PSL-602GD保護(hù)裝置進(jìn)行現(xiàn)場測試未發(fā)現(xiàn)異常。在生產(chǎn)廠家對PSL-602GD保護(hù)裝置進(jìn)行模擬當(dāng)時的故障波形回放,保護(hù)裝置的動作行為與現(xiàn)場一致。
1.4.2對二次電壓中性點(diǎn)N接地點(diǎn)接地情況進(jìn)行的全部檢查:CVT二次中性點(diǎn)N接地點(diǎn)接地良好;檢查發(fā)現(xiàn)500KV**線路CVT二次保護(hù)、測量、開口三角電壓及同期電壓回路N除在網(wǎng)控室一點(diǎn)接地外,線路同期電壓與母線和發(fā)電機(jī)同期電壓回路N在升壓站側(cè)另有一點(diǎn)接地。將線路同期電壓回路N從線路PT二次N點(diǎn)分開接地。
1.4.3對500KV**線路CVT一、二次的接地情況進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)B相CVT電容器低壓端接地間隙燒熔。由于不再使用載波設(shè)備將線路CVT三相電容器低壓端接地端放電間隙直接短接接地。
1.5結(jié)論
從現(xiàn)場檢查分析的情況看來,造成PSL-602GD保護(hù)裝置未動作的主要原因:一是CVT一次系統(tǒng)接地不良,線路發(fā)生故障時,穿越到二次側(cè)產(chǎn)生三次諧波,造成保護(hù)裝置零序功率方向判斷反向。由于現(xiàn)場無法模擬一次系統(tǒng)瞬時故障現(xiàn)象,不能得到驗證;二是CVT二次N接地點(diǎn)有兩個,當(dāng)線路發(fā)生故障時,在N上產(chǎn)生干擾電壓,造成PSL-602GD保護(hù)裝置零序判斷為反方向。導(dǎo)致保護(hù)不能正確發(fā)信,縱聯(lián)距離保護(hù)拒動。
2、功率倒向?qū)е碌目v聯(lián)距離保護(hù)拒動
2.1故障描述
某條500kV線路,配置南瑞繼保公司的RCS-931AM保護(hù)及北京四方的CSC-101D保護(hù)。2013年2月13日,因雪霧天氣,故障前區(qū)外故障,其后本線路刀閘B相閃絡(luò),RCS-931AM縱聯(lián)差動保護(hù)正確動作,CSC-101D縱聯(lián)距離保護(hù)未動作。
2.2原因分析
通過對保護(hù)故障錄波分析可看出,故障前存在區(qū)外故障,其后本線路出口處故障,故障在20ms左右便被切除。CSC-101D保護(hù)當(dāng)功率倒向時有40ms的確認(rèn)時間,然后主保護(hù)才會動作,而本次故障由于在出口處,故障時間尚未達(dá)到40ms,因而縱聯(lián)距離保護(hù)未動作。
3、通道異常導(dǎo)致的縱聯(lián)距離保護(hù)拒動誤動
3.1故障描述
220kV某線路配置南瑞繼保公司的RCS-931AM保護(hù)及南瑞繼保公司的RCS-902A保護(hù)。2013年6月18日,線路區(qū)外正方向發(fā)生A相瞬時故障,線路高頻距離保護(hù)誤跳閘,重合成功。示意圖如圖1所示:
3.2原因分析
由于A相故障位于乙站側(cè)正方向,乙站側(cè)RCS-902A縱聯(lián)距離和縱聯(lián)零序均判為正方向,故乙站側(cè)RCS-902A收信滿8ms后停信,并于21ms,收不到閉鎖信號,經(jīng)過8ms左右的縱聯(lián)保護(hù)出口確認(rèn)時間縱聯(lián)距離和縱聯(lián)零序保護(hù)動作出口。A相故障位于甲站側(cè)反方向,甲站側(cè)RCS-902A未判為正方向,始終發(fā)信。從裝置打印兩側(cè)收發(fā)信信號圖可以看到,乙站側(cè)RCS-902A由于未收到甲站側(cè)閉鎖信號,導(dǎo)致縱聯(lián)保護(hù)區(qū)外故障動作。而甲站側(cè)RCS-902A確實持續(xù)發(fā)信,同時甲站側(cè)RCS-902A未持續(xù)收到本側(cè)收發(fā)信機(jī)的自發(fā)自收信號,收信出現(xiàn)46ms缺口(65ms-19ms)。從上述現(xiàn)象可以判斷為甲站側(cè)專用收發(fā)信機(jī)LFX-912發(fā)信信號未發(fā)出,導(dǎo)致乙站側(cè)RCS-902A區(qū)外故障誤動。
3.3檢查處理
故障出現(xiàn)后,保護(hù)人員,在現(xiàn)場對收發(fā)信機(jī)進(jìn)行大量的測試和檢查,未發(fā)現(xiàn)收發(fā)信機(jī)異常情況。取甲站側(cè)錄波器部分?jǐn)?shù)據(jù)如圖2所示:
數(shù)據(jù)分別為甲站I母A相電壓,I母零序電壓, 線路L2 A相電流以及線路L2 高頻信號電平。
從系統(tǒng)電壓變化和高頻信號電平錄波可以看到,故障發(fā)生之前,高頻通道上已經(jīng)出現(xiàn)了干擾。故障時以及以后的一段時間,甲站側(cè)高頻信號電平確實存在異常。
取乙站側(cè)錄波器部分?jǐn)?shù)據(jù)如圖3所示:
數(shù)據(jù)分別為母線A相電壓和母線零序電壓。從系統(tǒng)電壓變化可以看到,故障發(fā)生前系統(tǒng)確實出現(xiàn)過干擾,與甲站側(cè)發(fā)生時間可對應(yīng)。
結(jié)合故障前系統(tǒng)曾出現(xiàn)干擾的情況,考慮是某種干擾源導(dǎo)致甲站側(cè)收發(fā)信機(jī)發(fā)信出現(xiàn)異常。
3.4結(jié)論
本次故障中,系統(tǒng)故障之前以及故障之時,均出現(xiàn)了干擾信號。由于甲站側(cè)專用收發(fā)信機(jī)LFX-912電源插件電源端口的Y電容CY3失效,導(dǎo)致收發(fā)信機(jī)抗干擾能力下降,甲站側(cè)收發(fā)信機(jī)發(fā)信信號出現(xiàn)缺口,致使乙站側(cè)RCS-902A縱聯(lián)保護(hù)動作。
從上述三個典型故障實例可以看出縱聯(lián)距離保護(hù)盡管在原理上非常成熟,但由于現(xiàn)實運(yùn)行條件下各種異常情況的存在往往可能導(dǎo)致其不正確動作。特別是二次電壓回路多點(diǎn)接地問題在老舊變電站中普遍存在,而且發(fā)現(xiàn)之后很難整改。而采用高頻通道的縱聯(lián)距離保護(hù)受限于高頻通道,往往很難充分發(fā)揮作用。