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      燃煤電站中低溫型脫硝催化劑的實(shí)測(cè)性能分析

      2019-09-10 07:22:44余僑榮彭權(quán)華
      環(huán)球市場(chǎng) 2019年7期
      關(guān)鍵詞:煙溫還原劑燃煤

      余僑榮 彭權(quán)華

      氮氧化物(N認(rèn))是對(duì)環(huán)境及人體均有嚴(yán)重影響的污染物,隨著社會(huì)發(fā)展以及工業(yè)化的推進(jìn),NO排放量逐年遞增。我國(guó)約80%的NO排放來(lái)自于煤炭燃燒,電力行業(yè)是我國(guó)煤炭消耗的巨頭,因此控制燃煤機(jī)組NO排放是經(jīng)濟(jì)生態(tài)和諧發(fā)展的必然選擇。我國(guó)火電機(jī)組技術(shù)較成熟、使用較普遍的脫硝技術(shù)為選擇性催化還原脫硝法(SCR),其脫硝效率可達(dá)85%以上。催化劑是SCR系統(tǒng)的核心部件,燃煤機(jī)組常用的中高溫型催化劑反應(yīng)溫度窗口約為280~420℃,在機(jī)組啟、停以及大幅度調(diào)峰煙溫較低時(shí),這種催化劑無(wú)法投用,此時(shí)機(jī)組排放的NO嚴(yán)重超標(biāo)。鑒于此,本文介紹一種已成功投用在一臺(tái)350MW燃煤機(jī)組的中低溫型催化劑(溫度窗口:180℃~420℃),通過(guò)脫硝性能試驗(yàn)分析該催化劑的運(yùn)行特點(diǎn),并對(duì)其應(yīng)用前景做出展望。

      一、設(shè)備概況

      廣東省某鋼鐵廠的350MW自備燃煤發(fā)電2號(hào)機(jī)組鍋爐系型號(hào)為:DG1164.49/17.5-Ⅱ 21,中間一次再熱、燃煤汽包鍋爐,單爐膛Ⅱ型布置,四角切圓燃燒,尾部雙煙道,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),露天布置,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),自然循環(huán)鍋爐。該鍋爐助燃油為0號(hào)輕柴油,設(shè)計(jì)煤種為神府電煤,同時(shí)具備摻燒高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣的能力。鍋爐按純?nèi)济汉腿济簱綗?0%高爐煤氣設(shè)計(jì),最大可摻燒30%高爐煤氣。

      該機(jī)組建設(shè)同期配套建有1套SCR脫硝系統(tǒng),每套脫硝系統(tǒng)配置2臺(tái)脫硝反應(yīng)器,每臺(tái)反應(yīng)器設(shè)置3層催化劑。原中高溫型催化劑采用VO-WO/TiO,反應(yīng)溫度窗口在285℃~420℃之間,當(dāng)鍋爐起、停大幅度調(diào)峰時(shí),煙氣溫度會(huì)下降至220℃~260℃左右,此時(shí)脫硝系統(tǒng)無(wú)法投入。為實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝,2018年2號(hào)機(jī)組大修期間將SCR的3層催化劑更換為一種以蜂窩狀TiO為載體,負(fù)載貴重稀土及過(guò)渡簇金屬的復(fù)合高活性體的中低溫型催化劑,可使脫硝系統(tǒng)可在180~420℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期運(yùn)行,具備全負(fù)荷NO排放≤50mgNm的能力。

      為保證脫硝系統(tǒng)的氣流分布、設(shè)備組力、框架承載力等因素與設(shè)計(jì)相符,新催化劑保持模塊孔數(shù)、孔徑、壁厚、密度、模塊結(jié)構(gòu)形式等參數(shù)與舊催化劑一致,新舊催化劑設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示:

      二、試驗(yàn)數(shù)據(jù)與分析

      (一)兩種催化劑的性能對(duì)比

      兩種催化劑投運(yùn)后均進(jìn)行了脫硝系統(tǒng)性能試驗(yàn),在相同工況下兩種催化劑的運(yùn)行數(shù)據(jù)如表2.表3所示:

      由表2可見(jiàn),中高溫型催化劑可在機(jī)組260~350MW負(fù)荷段下,控制脫硝出口NO濃度在50mg/Nm以內(nèi),且脫硝效率可達(dá)80%以上,性能尚可;中低溫型催化劑可在機(jī)組并網(wǎng)后的全負(fù)荷段下,控制脫硝系統(tǒng)出口NO濃度在50mg/Nm以下,其中鍋爐點(diǎn)火初期,煙溫180℃時(shí),脫硝效率可達(dá)80%,當(dāng)入口煙溫195℃以上時(shí),出口NOx可控在35mg/Nm3以下且脫硝效率高達(dá)88%。

      由表3可見(jiàn),兩催化劑各工況下的阻力相近,均未超過(guò)各自技術(shù)協(xié)議的保證值;脫硝入口煙溫285℃以上的相同工況下,兩催化劑氨逃逸較接近,均在3ppm以內(nèi);SO/SO轉(zhuǎn)化率中低溫型略高于中高溫型,但仍在設(shè)計(jì)范圍之內(nèi)。

      試驗(yàn)結(jié)果表明:中低溫型較中高溫型反應(yīng)不但擁有更寬的反應(yīng)溫度窗口,且脫硝效率更高,氨逃逸及SO/SO轉(zhuǎn)化率均符合設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組并網(wǎng)后全負(fù)荷段高效脫硝的效果。

      (二)新催化劑運(yùn)行問(wèn)題分析

      性能試驗(yàn)的整體測(cè)試數(shù)據(jù)顯示新催化劑各技術(shù)指標(biāo)均基本滿足設(shè)計(jì)要求,但從機(jī)組長(zhǎng)久運(yùn)行的角度分析,仍有部分問(wèn)題值得重視。

      1.低煙溫工況局部氨逃逸較高

      根據(jù)試驗(yàn)實(shí)測(cè)的原始數(shù)據(jù)顯示:中低溫型催化劑在脫硝入口平均煙溫達(dá)180℃時(shí),雖實(shí)測(cè)脫硝出口平均氨逃逸低于3ppm,但煙道局部仍存在氨逃逸高于3ppm的點(diǎn),其中A側(cè)固定端及B側(cè)擴(kuò)建端在4.5ppm左右。經(jīng)分析得知,出現(xiàn)該問(wèn)題的原因在于低溫工況爐膛火焰充滿度不佳,導(dǎo)致脫硝入口煙氣溫度場(chǎng)分布不均,脫硝入口平均煙溫達(dá)180℃時(shí),但局部煙溫卻僅有130℃,遠(yuǎn)低于催化劑最低反應(yīng)溫度,故使脫硝出口局部氨逃逸較高。

      故在鍋爐點(diǎn)火初期,應(yīng)充分燃燒調(diào)整,確保脫硝入口截面煙溫均在180℃后,再投入脫硝系統(tǒng),以防局部過(guò)量的氨氣與煙氣中的SO反應(yīng)生成具有粘附性及腐蝕性的硫酸氫銨(ABS),攜帶飛灰堵塞并腐蝕空預(yù)器受熱面,影響設(shè)備的安全運(yùn)行。

      2.中低溫型催化劑吸附還原劑時(shí)間較長(zhǎng)

      脫硝系統(tǒng)首次投用,催化劑表面必須充分吸附噴入反應(yīng)器的還原劑后,方可發(fā)生選擇性脫硝反應(yīng)。新催化劑雖然物理性質(zhì)與原催化劑基本保持一致,但從使用情況反映新催化劑的吸附時(shí)間明顯增加。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)投入脫硝系統(tǒng),在保持還原劑用量控制與原催化劑相同的條件下,新催化劑將機(jī)組排放NO控制到排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)(≤50mg/Nm)所需要的時(shí)間增加了約30min。同時(shí),在鍋爐燃料切換或運(yùn)行方式調(diào)整導(dǎo)致NO大幅變化時(shí),由于催化劑吸附時(shí)間增加使脫硝系統(tǒng)控制慣性大,還原劑用量需要用更長(zhǎng)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。

      還原劑量的控制必須滿足NO排放合格并且使氨逃逸率盡可能低,同時(shí)還要保障催化劑不應(yīng)還原劑量控制不當(dāng)而發(fā)生中毒。因此,中低溫型催化劑還須通過(guò)優(yōu)化試驗(yàn)尋找還原劑最佳控制方式,完善脫硝自動(dòng)控制系統(tǒng),使脫硝系統(tǒng)環(huán)保性和安全性之間達(dá)到平衡,進(jìn)一步提高全負(fù)荷脫硝的質(zhì)量。

      三、結(jié)論

      大氣污染治理是全球的重點(diǎn)項(xiàng)目,我國(guó)大氣污染物的排放要求也將會(huì)愈發(fā)嚴(yán)格,燃煤機(jī)組強(qiáng)制實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝是工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。本文所介紹的中低溫型催化劑在節(jié)能減排的大環(huán)境下,具有廣闊的應(yīng)用前景。從首個(gè)使用該脫硝催化劑的350MW燃煤機(jī)組運(yùn)行情況可見(jiàn),該機(jī)組成功實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷脫硝,且脫硝系統(tǒng)各性能參數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求,還原劑的控制匹配性雖然不足,但仍有較大的優(yōu)化空間。整體而言,該新型中低溫催化劑的設(shè)計(jì)與應(yīng)用均取得了成功,攻克了燃煤電站鍋爐中高溫型催化劑在低負(fù)荷無(wú)法投入的技術(shù)難題,為同類型機(jī)組脫硝技術(shù)提供了良好的借鑒。

      作者簡(jiǎn)介:余僑榮(1991-),男,本科,助理工程師,任職于廣州粵能電力科技開(kāi)發(fā)有限公司,主要研究方向?yàn)殡娬惧仩t調(diào)試及試驗(yàn)工作;彭權(quán)華(1990-),男,本科,助理工程師,任職于廣州粵能電力科技開(kāi)發(fā)有限公司,主要研究方向?yàn)殡娬惧仩t調(diào)試及試驗(yàn)工作。

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