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      含油污泥脫水-干化技術(shù)研究與應(yīng)用

      2017-02-20 09:48:51黃永鋒烷基苯廠安環(huán)處江蘇南京210046
      化工管理 2017年4期
      關(guān)鍵詞:氟化鈣化機(jī)浮渣

      黃永鋒(烷基苯廠安環(huán)處, 江蘇 南京 210046)

      含油污泥脫水-干化技術(shù)研究與應(yīng)用

      黃永鋒(烷基苯廠安環(huán)處, 江蘇 南京 210046)

      本文以浮渣油泥與氟化鈣油泥混合泥為研究對象,結(jié)合其含油量較高的特點(diǎn),提出脫水-干化處理含油污泥的方法。通過現(xiàn)場試驗(yàn),確定浮渣油泥與氟化鈣油泥混合比例為5:1;通過對裝置內(nèi)含油污泥干化過程中存在的問題進(jìn)行分析,提出解決辦法。脫水-干化后油泥含水率大幅降低,經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著。

      脫水-干化技術(shù);雙向自凈干化機(jī);含油污泥

      0 引言

      含油污泥是指石油開采,存儲及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量的廢棄油泥,油泥是指含石油烴、水、無機(jī)物固體等的混合物,是一種高危污染物,我國已經(jīng)將油泥列入《國家危險(xiǎn)廢物目錄》,含油污泥常伴有惡臭氣體產(chǎn)生,含油重金屬,及苯系類等有害物質(zhì),若不及時(shí)處理,對環(huán)境有污染隱患。

      目前,國內(nèi)外對含油污泥的處理方法主要有焚燒法、熱解析法、生物處理法、 熱化學(xué)洗滌法、溶劑萃取法、固化處理法等,其中熱解與溶劑萃取法技術(shù)雖然回收率較高,但工藝復(fù)雜,技術(shù)不成熟,設(shè)備投資費(fèi)用高。其中熱化學(xué)洗滌法污泥產(chǎn)量大,回收率較低。固化處理法是應(yīng)用較為普遍的技術(shù),但存在以下缺點(diǎn):固化劑加量大,固化時(shí)間長,存在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),固化劑的穩(wěn)定性也有時(shí)效性。生物處理法周期長,占地面積大,易受氣候影響限制,對高含油污泥及含油生物毒性成分的污泥不適用。

      本研究是針對浮渣油泥與氟化鈣油泥的混合泥作為研究對象,根據(jù)混合油泥特性,通過考察油泥混合比例,確定脫水比例。同時(shí),以SXZJ-60型雙向自凈污泥漿葉干化系統(tǒng)為研究對象,通過對脫水后含油污泥進(jìn)一步干化,大大降低了危廢污泥的產(chǎn)生量,減輕了進(jìn)一步處置壓力。同時(shí)對干化過程中存在的問題進(jìn)行了分析,提出了解決辦法。

      1 工藝流程圖

      混合油泥經(jīng)疊螺式脫水機(jī)初步脫水后,污泥含水率降至85%左右,然后經(jīng)帶式輸送機(jī)送至雙向自凈干化機(jī)。污泥干化過程中產(chǎn)生的廢氣和粉塵被引風(fēng)機(jī)抽出干化主機(jī)系統(tǒng),其中粉塵經(jīng)過旋風(fēng)分離器時(shí)被收集,尾氣依次經(jīng)過噴淋塔、活性炭吸附罐,處理后達(dá)標(biāo)排放。最終雙向自凈干化機(jī)出泥含水率 ≤35%。工藝流程如圖3-1所示。

      圖2-1 混合油泥脫水-干化組合工藝流程圖

      2 脫水時(shí)浮渣油泥與氟化鈣油泥混合比例的確定

      3.1 試驗(yàn)

      (1)試驗(yàn)樣品

      試驗(yàn)用的油泥為烷基苯廠浮渣油泥及氟化鈣油泥,泥樣呈黑色,并伴有氣味,油泥的含水率,含油率均較高,難以與水分離。

      (2)試驗(yàn)過程及方法

      試驗(yàn)過程主要是油泥絮凝,考察合適的絮凝劑,浮渣油泥與氟化鈣油泥混合比例。試驗(yàn)步驟:1)將浮渣油泥,氟化鈣油泥分別充分搖勻,取100g;2)加入絮凝劑,其中加量以試驗(yàn)為準(zhǔn),以120rpm快速攪拌2min,并以30rpm速率慢速攪拌1min,絮凝形成的固液兩相1mmx1mm濾網(wǎng)進(jìn)行過濾,直至沒有水的濾出,其中絮凝效果的好壞根據(jù)過濾后的絮體大小,濾出液含固率進(jìn)行綜合判斷。

      3.2 小試試驗(yàn)結(jié)果討論

      (1)絮凝劑的篩選

      依次選用陽離子PAM,陰離子PAM,非離子PAM三種絮凝劑,分別考察取脫水效果,其中絮凝劑加量為5mg/L,以120rpm快速攪拌2min,并以30rpm速率慢速攪拌1min,試驗(yàn)結(jié)果見表1。

      表1 不同絮凝劑脫水效果

      從表中可以看出:向油泥中加入陽離子絮凝劑,都有很好地分離效果,脫出水清澈;加入陰離子絮凝劑,泥水分離困難,水相中會出現(xiàn)細(xì)小顆粒,渾濁。非離子絮凝劑絮體大小一般,沉降速度快。

      (2)絮凝劑的加量

      陽離子絮凝劑投加量分別按2mg/L,5mg/L,8mg/ L的不同比例加入到油泥中,考察其對絮凝效果影響以120rpm快速攪拌2min,并以30rpm速率慢速攪拌1min,試驗(yàn)結(jié)果見表2。

      表2 絮凝劑不同加量對脫水效果影響

      (3)浮渣油泥與氟化鈣油泥混合比例

      采用陽離子絮凝劑,投加量按照5mg/L,單獨(dú)對氟化鈣油泥進(jìn)行絮凝試驗(yàn),效果差,沒有絮凝效果,采用浮渣油泥與氟化鈣油泥摻合處理,逐步提高浮渣油泥與氟化鈣油泥的混合比例,當(dāng)達(dá)到5:1體積比后,絮凝效果顯著,出現(xiàn)大的礬化,滿足疊螺脫水要求。通過試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn):在陽離子絮凝劑投加量為5mg/L的情況下,浮渣油泥與氟化鈣油泥的混合比例為5:1時(shí),污泥絮凝效果良好,具備脫水壓濾條件。

      4 干化過程中存在問題及對策

      4.1 干化后污泥含水率確定

      由于雙向自凈槳葉干化機(jī)初次在本裝置使用,沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。干化前污泥的含水率均在85%左右,污泥干化后含水率控制在什么范圍才是最佳狀態(tài)還是未知數(shù)。為了摸索經(jīng)驗(yàn),在污泥含水率均在85%的條件下,對干化機(jī)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,具體分析數(shù)據(jù)和成品如表3:

      表3 干化機(jī)運(yùn)行參數(shù)一覽表

      由表4-1可以看出:干化后污泥含水率在5%以下時(shí),污泥成粉末狀,現(xiàn)場干化環(huán)境粉塵較大,不利于環(huán)境保護(hù);污泥含水率在5%~10%之間,污泥成顆粒狀,不僅屬于較好的理想狀態(tài),也有利于進(jìn)一步處置;污泥含水率超過10%以上,污泥成乳膠狀,水分脫除不徹底,增加了運(yùn)行成本。綜上所述,通過控制干化機(jī)主機(jī)轉(zhuǎn)速和進(jìn)口溫度,將干化后污泥含水率控制在5%~10%之間是比較合理的狀態(tài)。

      4.2 干化后尾氣的排煙溫度及排放量

      SXZJ-60型雙向自凈槳葉干化機(jī)運(yùn)行初期,不僅尾氣的排放量較大,而且排煙溫度達(dá)60℃以上。為了解決尾氣排放量和排放溫度問題,我們對尾氣處理系統(tǒng)進(jìn)行了重新核算。整個尾氣處理系統(tǒng)僅依靠一臺噴淋冷卻塔進(jìn)行降溫,噴淋冷卻塔循環(huán)泵循環(huán)量:6.4 t/h,具體測算如下:

      假設(shè)噴淋水與尾氣充分接觸,同時(shí)20%的尾氣將直接被冷凝為液態(tài),噴淋后冷卻水溫度為50℃(實(shí)測),尾氣排放溫度為60℃(實(shí)測),噴淋冷卻塔循環(huán)泵冷卻水進(jìn)口溫度為40℃(實(shí)測),則噴淋塔吸收的熱量為:

      Q吸=Δt×m×C=10×6.4×4.2=268.8(MJ/h)

      同樣,依據(jù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料,干化機(jī)污泥處理量為:0.5t/ h;干化機(jī)進(jìn)口污泥含水率85%,出口含水率10%。蒸汽用量與干燥水分比例為:1.2:1(設(shè)計(jì)值);VOC總氣量為2500 Nm3/ h(設(shè)計(jì)值)。噴淋冷卻塔冷塔尾氣進(jìn)溫度為85℃(實(shí)測),則尾氣在噴淋塔內(nèi)放出的熱量為:

      干燥水量:

      干燥后水份自身產(chǎn)生的VOC量:約為700Nm3/h。

      (其中水蒸氣(100℃)密度為0.6kg)。

      其它產(chǎn)生的VOC氣量為1800m3/h(以空氣為主,含有部分油汽)。

      蒸汽冷凝吸收的熱量:

      其它VOC氣體吸收的熱量:

      通過上述理論計(jì)算可知,排除測量誤差,Q吸和Q放基本相等,說明推算過程和實(shí)際運(yùn)行情況基本吻合,要想達(dá)到降低尾氣排煙溫度和排放量,必須新增其它換熱設(shè)備。

      在綜合考慮現(xiàn)場實(shí)際情況后,擬在干化機(jī)出口和尾氣引風(fēng)機(jī)之間增加一臺汽液換熱器。因現(xiàn)場空間受限,換熱器過大,無安裝和擺放空間;換熱器過小,達(dá)不到預(yù)期效果,在選型上優(yōu)先考慮板式換熱器,其次是管式換熱器。為了確保新增換熱器既能滿足最終尾氣排放溫度低于50℃目的,又能實(shí)現(xiàn)體積最小化,對新增換熱器換熱負(fù)荷和換熱面積進(jìn)行了核算。

      管殼式換熱器用作冷卻器時(shí)的K值范圍(高溫流體:氣體;低溫流體:水)為:12~280W/(m.℃),為保險(xiǎn)起見我們選擇了2個K值進(jìn)行計(jì)算換熱面積,計(jì)算結(jié)果如下:

      換熱器冷卻水進(jìn)口溫度為30℃,出口溫度為35℃;

      通過計(jì)算比較后,選用換熱面積為10平方米的固定管板式換熱器比較合適。最終采用了ZW/GHR-250-25型固定管板式換熱器,換熱面積為10.6平方米。安裝投用前后尾氣溫度對比表如下:

      表4 尾氣處理系統(tǒng)改造前后排放溫度對比表

      通過上表可以看出,通過新增一臺換熱面積為10.6平方米的固定管板式換熱器,不僅增加了尾氣的冷卻效果,大大降低了尾氣排放溫度,同時(shí)尾氣的排放量也得到相應(yīng)降低,達(dá)到了預(yù)期效果。

      4.3 運(yùn)行過程中的其他問題

      由于危廢污泥含有大量石油類,含有可燃性有機(jī)物。同時(shí),污泥輸送口為半封閉,與空氣接觸,也就是說在污泥輸送入口處可能形成爆炸性油氣混合物,一旦遇到明火或機(jī)器本身機(jī)械摩擦產(chǎn)生的火花,極易發(fā)生爆炸危險(xiǎn)。為了避免事故的發(fā)生,可在污泥輸送入口處增設(shè)氮封,保持入口處處于微正壓,阻止空氣進(jìn)入干化機(jī)內(nèi)部,這樣就可以有效避免安全事故的發(fā)生。

      另外,在干化機(jī)運(yùn)行過程中由于污泥含有大量石油類,干化污泥輸送皮帶極易打滑和跑偏,為了避免皮帶打滑和跑偏,在皮帶兩側(cè)增設(shè)糾偏擋板,在皮帶上部增設(shè)壓緊羅盤,有效避免了上述問題。

      5 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益

      危廢污泥經(jīng)雙向自凈槳葉干化機(jī)干化后,含水率由干化前的85%降至干化后的10%左右,危廢污泥總重量下降80%。按照目前危廢處置費(fèi)4500元/噸計(jì)算,裝置內(nèi)共有1000噸危廢污泥,全部干化處理后經(jīng)濟(jì)效益顯著。另外,危廢污泥干化處理后,大大降低了危廢量,保護(hù)了環(huán)境;同時(shí)避免了運(yùn)輸過程中的拋、灑,社會效益顯著。

      按照干化處置1000噸污泥進(jìn)行核算,預(yù)計(jì)可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益230余萬元。具體測算如下:

      表5 危廢污泥干化脫水技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(干化機(jī)處理能力0.5t/h)

      6 結(jié)語

      (1)陽離子絮凝劑投加量為5mg/L的情況下,浮渣油泥與氟化鈣油泥的混合比例為5:1時(shí),污泥絮凝效果良好,具備脫水壓濾條件。

      (2)干化后污泥含水率控制5%~10%之間,污泥成顆粒狀,不僅屬于較好的理想狀態(tài),也有利于進(jìn)一步處置和節(jié)約成本。

      (3)通過在干化機(jī)出口和尾氣引風(fēng)機(jī)之間增加一臺固定管板式換熱器,不僅降低了尾氣排放溫度,同時(shí)尾氣的排放量也得到相應(yīng)減少。通過控制活性炭的更換周期和噴淋塔的溢流,在實(shí)現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,降低了現(xiàn)場異味的產(chǎn)生。

      4)通過在污泥輸送入口處增設(shè)氮封裝置,可以有效避免安全事故的發(fā)生。

      [1]李冰,謝衛(wèi)紅,朱景義.中國石油油田含油污泥處理現(xiàn)狀[J].石油規(guī)劃設(shè)計(jì),2009,20(4):18-20.

      [2]趙虎仁,蘇燕京,葉艷.石油煉廠含油污泥無害化處理初步研究[J].石油和天然氣化工,2003,32(6):396-398.

      [3]姚玉英.化工原理[M].天津科學(xué)技術(shù)出版社.

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