田忠賀
摘 要:隨著我國工業(yè)化的發(fā)展,在車床方面的需求量增加,使用量比較大的為西門子S7-200系列車床,但是由于對加工效率的要求提高,對加工精度要求的提高,普通的臥式車床電氣控制系統(tǒng)已經(jīng)不能適應加工要求,針對這一情況,相關技術人員在原有機床基礎上,對其電氣控制系統(tǒng)進行PLC改造,改造后零件加工精度得到提高,工作效率提高,降低了故障率。下面就對這些方面進行分析,希望給有關人士一些借鑒。
關鍵詞:S7-200系列;PLC改造;電氣控制系統(tǒng)
中圖分類號: TM571 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2017)04-188-2
0 引言
通過對很多工廠現(xiàn)實情況調查,發(fā)現(xiàn)其現(xiàn)有的西門子S7-200系列PLC都處于閑置狀態(tài),技術人員通過對其繼電器控制系統(tǒng)進行改進,不僅改裝費用低,而且達到很好的效果,提高機床加工的自動化水平,還可以有效利用一部分的西門子S7-200系列PLC,有效節(jié)約企業(yè)的資源,將資源合理化利用,下面就以C650普通臥式車床電氣控制系統(tǒng)改造為例進行分析。
1 分析車床改造在電力拖動方面的需求
C650普通臥式車床電氣控制中,有一個主動控制功能,動力來源于三相鼠籠型異步電動機M1拖動,設計應用功率是30KW,而且該裝置還可以在完全空載狀態(tài)下啟動。對于刀架橫向移動而言,需要進行左右移動的精確控制,進而保證刀具進給量在一個可以控制的范圍內,完成這一項工作不僅需要運動驅動,還需要掛輪箱傳給溜板箱的配合,這樣才能對刀架進行拖動。車床在車削螺紋的時候,主軸的旋轉運動和刀架移動有一個合理的比例關系,因此設計人員使用了一臺電動機進行拖動,主軸箱產(chǎn)生動力,動力依靠機械傳動鏈進行傳遞,這樣才能很好的拖動刀架。對于選用的主軸電動機而言,其可以正向旋轉和反向旋轉,在進行零件加工時,會產(chǎn)生非常大轉動慣量,因此必須應用速度繼電器對設備停車進行控制,為了調整和加工零件方便,使用主軸電動機還配備了電動功能。
2 分析主動電動機的控制特點
對于主軸電動機而言,在對其進行有效控制時,需要KM1、KM2、KM3接觸器的共同控制,電動機的接線主要由三部分組成,第一部分是KM1、KM2兩個觸點組成的,這樣電動機就可以進行正轉和反轉的調整,第二部分是互感器和電流表組成,都和主電動機的回路連通,通過時間繼電器就可以進行延時操作,在短路時間范圍內電流表會暫時短接,第三部分是通過交流接觸器主觸點對電阻進行控制。
除此之外,在原有的C650型臥式車床電氣控制系統(tǒng)中,還設置了輔助控制裝置,電動機單獨拖動溜板箱移動,這樣拖動的速度會更快,提高整體的工作效率,一線工作人員的強度也得到大幅度降低。結合實際需求,還可以轉換為手動控制,因此設計的M3屬于點動,KM5接觸器對其進行控制。
3 西門子S7-200系列PLC改造車床電氣控制系統(tǒng)的實施
3.1 分析設計的改造方案
技術人員通過全面了解C650型臥式車床電氣控制電路,確定了以下基本改造方案,第一點,對于原車床工藝、加工方法等都不需要進行改變,可以提高改造進度,降低改造成本。第二點,在改造過程中,將主電路的原有元件都予以保留,不對其電氣的操作方法進行改變。第三點,電氣控制系統(tǒng)控制元件主要有接觸器、熱繼電器、按鈕、行程開關等,這些元件的作用和之前的作用相同,因此不需要進行改變。第四點,主軸的進給啟動、變速沖動、低速、制動、高速等操作方法不需要進行改變,第五點,對于原油設備的繼電器控制硬件連接方式進行改變,變?yōu)镻LC編程模式,提高工作效率,第六點,在之前的線路中短接了一個時間繼電器KT,在改造時將其用KA進行替換,這樣就可以使用內部時間繼電器進行控制,KA完成動斷觸點之后,就可以對主電機進行正反轉的控制。
3.2 分析具體的改造內容
3.2.1 分析對I/O地址分配的改造方法
對于車床的電氣控制系統(tǒng)而言,不需要過多的復雜功能,只需要邏輯運算等一些簡單的控制功能,對于需要改造的車床而言,單機自動化控制系統(tǒng)非常適合,不僅改造成本低,而且現(xiàn)有控制功能就可以滿足實際的元件加工。表1是I/O地址分配情況,對于該車床的電氣控制系統(tǒng)而言,共需要六個輸出信號,十個外部輸入信號,結合PLC現(xiàn)有的輸出點和輸入點,比改造后需要的有30%的冗余,這一為了以后的擴展,或者對該控制系統(tǒng)進行后續(xù)的完善工作,使用的PLC型號為SIEMENSS7-200CPU224[1],使用供電系統(tǒng)為AC220V,輸入點是DC24V14,對于繼電器型在交流10點輸出,具體的分配情況如下所示[3]。
3.2.2 對主軸電動機的控制措施分析
技術人員對基床的各個部分進行了檢查,發(fā)現(xiàn)線路沒有問題后,就可以進行正常的通電操作,先將電動機的正轉按鈕按下,讓動合觸點處于一個閉合狀態(tài),然后接通Q0.2,當PLC在通電狀態(tài)下,I1.1和I0.1都處于閉合狀態(tài),那么整個線路就處于閉合狀態(tài),這樣主軸電動機就開始正向轉動,當轉速達到120r/min時,繼電器的正轉動觸點開始閉合,為正向旋轉反向制動做好了準備,T37進行計時,在5s之后就開始動作,T37動合點觸點閉合,然后將Q0.5連通,電流表對主軸電動機運行電流進行檢測,保證其工作的正常。
3.2.3 分析對快速移動的改造
電動機在快速移動時,將SQ位置開關壓下,接通Q0.4電動機就會啟動運行,將開關SQ.I1.0釋放,動合觸點開始復位,電動機就會停止運行,當停電的時候,或者電壓不足的時候,KM5就開始復位,就可以對電機進行欠壓和失壓保護。
3.2.4 改造后故障情況分析
經(jīng)過改造之后,車床故障有了明顯降低。
4 總結
通過以上對西門子S7-200系列PLC車床電氣控制系統(tǒng)進行改造,雖然改造整體投入很大,但是設備運行的故障率有效降低,設備運行的安全性、穩(wěn)定性都有很大提高,日常維護成本降低,降低了操作故障。
參 考 文 獻
[1] 邱利軍,王凱,李勇.西門子S7-200系列PLC改造車床電氣控制系統(tǒng)[J].國外電子測量技術,2010,29(11):63-67.
[2] 孫紹晟.西門子S7-200PLC改造半軸殼液壓外圓車床電氣系統(tǒng)[J].中小企業(yè)管理與科技,2010(33):279-280.
[3] 高安邦,石磊,高曉輝.德國西門子S7-200PLC版機床電氣與PLC控制技術理實一體化教程[M].機械工業(yè)出版社,2012(3):132-134.