成巨海
摘 要:宣鋼3#高爐2016年3月1日中修改造后投入生產(chǎn),高爐各系統(tǒng)在中修后均滿足高爐的冶煉需求,特別是水泵和電氣系統(tǒng)節(jié)能改造后消耗明顯的降低。本文主要論述了中修中對水泵和電氣系統(tǒng)進行的系列改造措施及應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:高壓變頻器;能泵;電耗
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.02.176
1 簡介
宣鋼3#高爐經(jīng)過2次擴容由原爐容1260m3擴容成爐容2000m3高爐。2011年6月投產(chǎn)。改造后的高爐爐體采用推移技術(shù)更新,熱風(fēng)爐采用BSK頂燃式熱風(fēng)爐技術(shù),噴煤新建,其他部分也相應(yīng)的更新改造。而水泵和電氣系統(tǒng)仍然沿用舊系統(tǒng)。工況差、故障高且耗能嚴重。2015年受市場影響3#高爐決定停產(chǎn)中修并改造,水泵和電氣系統(tǒng)業(yè)相應(yīng)的進行節(jié)能和提高效率改造。
2 中修前存在的主要問題
2.1 熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機消耗高
3#高爐熱風(fēng)爐為BSK系列頂然式熱風(fēng)爐,熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機采用風(fēng)機房集中供風(fēng),兩臺風(fēng)機型號為 10097706-40N020.5F,標(biāo)電機功率為1000KW,使用過程中一用一備。熱風(fēng)爐助燃風(fēng)流量調(diào)節(jié)采用風(fēng)門控制,日常采用最高用風(fēng)時采用雙爐燒爐,風(fēng)機風(fēng)門開度最大保持在 75%左右,風(fēng)壓7 KPa,電流為 83A;轉(zhuǎn)入單燒時,風(fēng)機最大風(fēng)門開度為20%,壓力3.5KPa,電流63A。流量調(diào)節(jié)采用風(fēng)門控制實際上是保持風(fēng)機的轉(zhuǎn)速不變,依靠風(fēng)門開度來調(diào)節(jié)進風(fēng)壓力和流量,特別平時常用的單燒時,浪費了大量的電能,為此,需要進行技術(shù)改造滿足節(jié)能降耗的需要。
2.2 沖渣系統(tǒng)用電能耗高,效率低
3#高爐沖渣系統(tǒng)采用底濾式,始建于1989年,基本為進行大的改造。在日常生產(chǎn)使用過程中存在諸多故障,主要表現(xiàn)在:(1)3#高爐沖渣泵房電機仍采用直接啟動方式,啟動電流大,易造成電機和電氣系統(tǒng)損壞,嚴重影響沖渣正常生產(chǎn)。(2)沖渣系統(tǒng)中沖渣泵流量和壓力值僅依靠機械壓力表監(jiān)測,無流量計,主控室和沖渣操作室無法監(jiān)測和共享參數(shù),無法及時調(diào)節(jié)渣量和水量的關(guān)系,造成水資源和電能資源浪費。(3)3#高爐沖渣原設(shè)計四臺干式變壓器,設(shè)備型號分別為SCB10-1250KVA和SCB10-1600KVA型各兩臺,額定輸出電流分別為1804A和 2309A。系統(tǒng)內(nèi)負載的電氣設(shè)備包括:5臺沖渣泵,實際工作電流850A;3臺冷卻泵,實際工作電流300A;3臺采暖泵,實際工作電流300A;另帶天車部分電源實際工作合算為電流100A左右。經(jīng)過測量計算,生產(chǎn)時系統(tǒng)所需的高峰電流總量在1700A左右,均低于變壓器的輸出電流。造成沖渣的能源浪費。必須進行改造
2.3 噴煤電氣控制系統(tǒng)故障高
主要表現(xiàn)在:各操作系統(tǒng)缺乏連鎖裝置發(fā)生多次誤動作造成高爐斷煤、損壞設(shè)備等故障的發(fā)生。給煤機皮帶由于調(diào)節(jié)需要到現(xiàn)場,不能發(fā)揮快速調(diào)節(jié)的作用,且一旦發(fā)生故障將不能連續(xù)給煤,造成中速磨停車或者燒毀布袋。噴吹罐裝煤程序不能滿足裝粉需要,經(jīng)常造成鐘閥卡頓現(xiàn)象的發(fā)生,造成設(shè)備損壞和噴煤晚點。高爐噴煤控制系統(tǒng)共用一個斷路器,一旦發(fā)生故障所有噴煤閥均不能動作,嚴重影響高爐噴煤生產(chǎn)。
2.4 水泵工況差、故障率高、能耗高
3#高爐水泵由于沒有更新,仍然采用原告路水泵和電機,處于不利工況、低效率運行的狀態(tài),急需降低“無效能耗”,提高輸送效率,達到最佳的節(jié)能效果。
3 中修進行的完善改造
3.1 針對熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機能源消耗高的問題
采用如下方案:熱風(fēng)爐在燒爐時采用雙燒和單燒其助燃風(fēng)機壓力明顯差異,調(diào)節(jié)風(fēng)門的措施可利用高壓變頻調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)達到節(jié)減電能的目的。
3.1.1 技術(shù)問題
變頻器的轉(zhuǎn)速控制通過4~20mA電流信號實現(xiàn),電流信號與變頻轉(zhuǎn)速設(shè)定之間采用線性關(guān)系。設(shè)定4mA對應(yīng)變頻轉(zhuǎn)速為0Hz,設(shè)定20mA對應(yīng)變頻轉(zhuǎn)速為50Hz,DCS控制柜AO模件實現(xiàn)4~20mA電流信號模擬量輸出,預(yù)先設(shè)定的雙燒、單燒不同頻率參數(shù),通過調(diào)節(jié)頻率參數(shù)調(diào)節(jié)壓力的大小。同時可實現(xiàn)程序自動控制和自動調(diào)節(jié)變頻參數(shù)。在換爐過程中,設(shè)計“助燃風(fēng)機壓力設(shè)定變換程序”、“單燒熱風(fēng)爐調(diào)節(jié)閥開度保護程序”、“流量設(shè)定漸變程序”以及“調(diào)節(jié)閥漸開、漸關(guān)程序”等來控制和調(diào)節(jié)品分切換對煤氣管道壓力和助燃空氣壓力影響較大的短時間內(nèi)影響流量過程變化值和調(diào)節(jié)閥的頻繁動作。為達平穩(wěn)調(diào)節(jié)和換爐。
3.1.2 采取的技術(shù)措施、手段
(1)改造變頻器和控制參數(shù),編程并確認變頻控制的具體參數(shù)以及實驗得來的雙燒、單燒的壓力與變頻的最佳配比值并優(yōu)化軟件程序。
(2)利用3#高爐中修的機會系統(tǒng)的對控制程序及硬件進行優(yōu)化。
A、程序優(yōu)化:通過調(diào)節(jié)高壓變頻器的頻率控制作為供風(fēng)的主要調(diào)節(jié)對象,將單燒、雙燒時的壓力、頻率值的線性關(guān)系固化到面板上,可通過電腦修改設(shè)定值及單燒、雙燒切換以及頻率調(diào)節(jié)的時機;頻率輸出為雙通道,畫面設(shè)置手動和自動通道間切換按鈕。B、硬件優(yōu)化:為保證調(diào)節(jié)控制的穩(wěn)定性,設(shè)置為雙通道變頻輸出,一用一備。在DCS柜至變頻控制柜之間放電纜、接線;變頻柜內(nèi)增加中間繼電器,畫面上切換按鈕作為中間繼電器動作條件實現(xiàn)雙路輸出。這樣,加上原有的本柜調(diào)節(jié)、機旁調(diào)節(jié),對變頻器的調(diào)節(jié)擴增到四路,大大提高了變頻控制的安全性。
3.2 針對沖渣系統(tǒng)能耗高的問題
改造是利用高爐沖渣間隙和計劃檢修進行的。
(1)根據(jù)宣鋼的實際情況,通過利舊的方式在全廠范圍內(nèi)收集軟啟動器,通過比對原5#高爐水泵的軟啟動器完全滿足沖渣泵的需要,利用該套設(shè)備進行沖渣泵軟啟動改造,解決了啟動電流過大和對線路造成沖擊的故障。
(2)在沖渣泵輸出管路上增加測壓、測溫、電磁流量計并鋪設(shè)電纜引入主控室和沖渣操作室,實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,便于及時了解渣量和水量的情況,及時溝通增減水量,保證設(shè)備穩(wěn)定運行。
(3)變壓器改造方案:3#高爐沖渣系統(tǒng)中經(jīng)過測量計算,生產(chǎn)時系統(tǒng)所需的高峰電流總量在1700A左右,均低于變壓器的輸出電流。因SCB10-1250KVA型變壓器的額定輸出電流1804A接近于系統(tǒng)高峰負載電流總量1700A,為防止事故發(fā)生,我們決定選擇兩臺SCB10-1600KVA型變壓器作為運行變壓器。將兩臺1250KVA變壓器停運,拆除變壓器低壓端線路,移接到1600KVA變壓器低壓出線端。這樣,兩臺1600KVA變壓器線路即為相互冗余,如一臺變壓器出現(xiàn)問題,可以及時聯(lián)絡(luò)另一臺
3.3 針對噴煤電氣故障較高的現(xiàn)狀
(1)針對可能發(fā)生的誤動作,在泄壓閥與噴吹閥之間、主抽風(fēng)機與中速磨之間、中速磨與潤滑油站之間加裝連鎖裝置,使泄壓與噴吹之間不能同時打開,主抽風(fēng)機、中速磨、潤滑站之間一個發(fā)生故障將同時停機,保護了設(shè)備的安全運行和避免潮煤粉和大顆粒進入煤粉倉發(fā)生故障。
(2)針對給煤機快速調(diào)節(jié)和計量,把原面板調(diào)節(jié),改造為電腦、變頻器、面板三地調(diào)節(jié),有效解決了給煤機快速、穩(wěn)定、精確的調(diào)節(jié)要求。
(3)針對裝煤程序改造把上裝煤延續(xù)30s,解決了鐘閥卡頓現(xiàn)象的發(fā)生。使裝煤更加順暢,雖然增加程序30s,但實際整體時間卻減少52s。
(4)針對斷路器故障,增加斷路器數(shù)量,把關(guān)鍵的閥單獨列支進行分裝、保證互不影響 有效解決了相互影響的故障。
3.4 針對水泵系統(tǒng)能耗高效率低的問題
采用新技術(shù)引進BK型系列泵類產(chǎn)品,通過建立專業(yè)水力數(shù)學(xué)模型和標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)采集系統(tǒng),判斷3#高爐設(shè)備高能耗的原因,找到最佳工況點,提出最佳解決方案;然后通過改造高耗能因素,模擬最佳工況條件而定做“BK系列高效節(jié)能泵” 替換目前處于差工況、低效率運行的水泵,消除因各種原因引起的高能耗;并在一些工況變化較頻繁的系統(tǒng)上,安裝相應(yīng)自動控制系統(tǒng),降低能耗,達到最佳節(jié)能效果。主要進行了以下改造(1)循環(huán)水泵的所有的螺栓均為不銹鋼,包括泵體泵蓋間的連接螺栓、配對法蘭連接螺栓等等,所有的螺栓全采用不銹鋼材料,充分考慮了戶外安裝的應(yīng)用場合,防酸雨、酸氣的腐蝕,螺栓不再生銹。帶給用戶永久性的維護便利。不會出現(xiàn)螺栓生銹難以拆卸的問題。(2) CFD技術(shù):我們建立泵葉輪的數(shù)學(xué)模型和邊界條件,連立一個多元的方程式組,然后通過利用計算機高速運算性能,多次的進行規(guī)劃逼近求解,從而獲得接近于最完美的水力模型。完美的水力模型奠定了高效率的基礎(chǔ)。(3)膜片式聯(lián)軸器:采用膜片式聯(lián)軸器,補償兩軸線不對中能力強,傳動效率高,無噪音、無磨損,使用壽命長,有明顯的減振作用,而其他公司多采用柱銷聯(lián)軸器。
4 結(jié)束語
3#高爐中修投產(chǎn)后電氣控制系統(tǒng)和水泵系統(tǒng)更能滿足高爐不斷強化的冶煉需求,同時對節(jié)能降耗、設(shè)備穩(wěn)定運行和降低職工勞動強度、節(jié)約備件消耗都起到了很好的作用,改造取得了很好的效果。
(1)熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機變頻改造后電流明顯降低,如表1所示投產(chǎn)運行后,以單爐燒爐為例進行的效果比較。
(2)3#高爐沖渣系統(tǒng)改造效果如下。3#高爐沖渣降低設(shè)備故障率、穩(wěn)定運行的的要求,主要表象在:
1)沖渣泵軟啟動改造降低沖渣泵系統(tǒng)啟動電流,軟啟動器改造可有效降低啟動電流,啟動一次電流可降低為原來的五分之一,節(jié)電效果明顯,同時由于啟動電流降低杜絕燒毀電機和沖擊供電系統(tǒng)故障。2)安裝壓力和流量計并數(shù)據(jù)共享滿足不同的渣量和流量調(diào)節(jié)的需要,可有效降低無限制起泵和跑水、開炮等故障,節(jié)能效果明顯。3)變壓器改造直接節(jié)省了2臺1250KVA的空載電量。所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是巨大的,節(jié)省的變壓器總?cè)萘窟_到2500KVA,總額定電流為3608A。
(3)噴煤電氣控制系統(tǒng)改造滿足了控制計量系統(tǒng)快速、穩(wěn)定、精確的要求,保證了設(shè)備穩(wěn)定運行,增加連鎖裝置改造有效防止了噴吹各閥和中速磨、主抽風(fēng)機的誤動作,改造后未發(fā)生一次由于誤動作造成的設(shè)備和生產(chǎn)故障。給煤機調(diào)節(jié)面板改造有效解決了給煤機快速、穩(wěn)定、精確的調(diào)節(jié)要求,改造后未發(fā)生給煤機調(diào)節(jié)造成的斷煤和燒損布袋故障的發(fā)生。裝煤程序改造使整體時間卻減少52s,裝煤更加順暢,鐘閥和球閥使用壽命明顯提高2倍以上。斷路器改造有效解決了相互影響的故障,改造后未發(fā)生過因為電氣故障影響高爐噴煤的故障。
(4)水泵改造每臺水泵對應(yīng)配電柜內(nèi)加裝計量電表及累時器,以便于記錄單臺水泵技改前、后耗電量及運行時間Ta、Tb。
通過記錄達到以下數(shù)據(jù)(見表2)
水泵改造收到了良好的效果。