張立華
(河北金隅鼎鑫水泥有限公司,河北 石家莊 050200)
金隅鼎鑫水泥有限公司一分公司兩條2 500t/d和二分公司一線一條5 000t/d新型干法生產(chǎn)線分解爐燃燒效率差,系統(tǒng)能耗高,針對這個問題,我公司對三條生產(chǎn)線的預熱器系統(tǒng)分解爐進行優(yōu)化節(jié)能改造。改造后系統(tǒng)能耗顯著降低。
金隅鼎鑫水泥有限公司一分公司兩條2 500t/d生產(chǎn)線和二分公司一線5 000t/d生產(chǎn)線因為建設(shè)時間較早,受當時技術(shù)條件限制,分解爐設(shè)計存在一定不足,預熱器換熱效率偏低,致使煤粉燃燒不完全,造成五級旋風筒結(jié)皮嚴重,四級下料管頻繁堵塞,不但增加了工藝故障率,還增高了系統(tǒng)煤耗。隨著國家節(jié)能減排形勢日益嚴峻,受各種局限性的影響這三條窯系統(tǒng)已不能滿足最新國家能源消耗限額標準。窯工藝故障頻繁,能耗高,成為急需解決的重要課題。
經(jīng)過分析,認為預熱器換熱效率低,阻力大,是造成能耗偏高的主要原因,所以解決思路集中在減少系統(tǒng)風量,降低窯尾廢氣帶走熱損的情況下,通過增加換熱時間,提升換熱效率來達到降低能耗的目的。
針對系統(tǒng)存在的問題,我公司對三條熟料預熱系統(tǒng)進行了改造,分為分解爐擴容改造、三次風改造及其它新型布料密封裝置的改造。具體內(nèi)容如下:
(1)分解爐加高改造。用下行出爐延伸管道連接C5旋風筒和分解爐,經(jīng)核算,改造后塔架內(nèi)分解爐有效容積一分廠從393m3增加到665m3;二分廠從1 509m3增加到2 089m3,氣體在爐內(nèi)的停留時間可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.47s,增加了煤粉停留時間,提高煤粉燃燼率。
(2)三次風管改造。把一分廠兩窯塔架內(nèi)三次風管改造從原來的兩路對沖柱體進風方式改為從錐部單進風,使用一個閘板閥控制,相應(yīng)修改了分解爐進料、進煤點的位置,與修改后的三次風相匹配,降低系統(tǒng)阻力,系統(tǒng)通風更順暢。
(3)五級旋風筒改造。二分廠 一線五級旋風筒蝸殼增高500mm,相應(yīng)柱體降低500mm,增加蝸殼高度降低阻力。
(4)使用新型撒料盒。選用中材裝備研發(fā)的新型高效撒料盒,并調(diào)整了各級下料管長度及角度,改造后撒料效果及預熱器換熱效果增強,減少了積料。
(5)更換中材裝備新結(jié)構(gòu)的鎖風閥。新型鎖風閥密封效果較好,能有效減少C4、C5級下料管結(jié)皮。
(1)增加分解爐高度及增加分解爐倒掛風管,充分增加分解爐爐容,使煤粉燃燒完全。
(2)增加C5級旋風筒蝸殼高度,降低系統(tǒng)阻力。
(3)調(diào)整C4下料管角度,使物料流動順暢,并對翻板閥內(nèi)澆注料重新澆筑,使其活動靈活,避免熱膨脹及結(jié)皮卡死。
(4)更換撒料盒,提高換熱效率,降低C1級出口溫度。
通過以上主要技術(shù)改造,系統(tǒng)結(jié)皮明顯減少,C4級下料管堵塞現(xiàn)象徹底解決,C1級旋風筒出口溫度降低10℃以上。
(1)一分廠兩條窯技改后,預熱器 C1級出口溫度降低14℃左右,在熟料產(chǎn)、質(zhì)量不降低的情況下,平均熟料標準煤耗較往年同期平均值降低4.34kgce/t,噸熟料發(fā)電量較2014年均值升高0.55kWh/t。
(2)二分廠 一線技改后,預熱器C1級出口溫度降低10℃,分解爐內(nèi)煤粉燃燒相比之前較好,平均熟料標煤耗相比技改前降低3.02kgce/t,噸熟料發(fā)電量相比2014年均值提高1.71kWh/t。
針對同行業(yè)2 500t/d,5 000t/d生產(chǎn)線分解爐因爐容較小影響系統(tǒng)煤耗狀況,可通過提高主爐高度,增加延伸管道,以便在有限的空間內(nèi)增加爐容而實現(xiàn)降低煤耗的效果,本項目的實施提供了經(jīng)驗借鑒。