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      抽水蓄能機組導葉異常關(guān)閉原因分析及防范措施

      2017-01-17 07:33:38李甲駿朱海峰谷振富
      水電站機電技術(shù) 2016年12期
      關(guān)鍵詞:跳機調(diào)速器漏油

      盧 彬,李甲駿,朱海峰,谷振富,陳 波

      (河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司,河北 石家莊 050300)

      抽水蓄能機組導葉異常關(guān)閉原因分析及防范措施

      盧 彬,李甲駿,朱海峰,谷振富,陳 波

      (河北張河灣蓄能發(fā)電有限責任公司,河北 石家莊 050300)

      介紹了一次典型的因電液轉(zhuǎn)換器漏油管堵塞造成的導葉異常關(guān)閉故障,最終造成機組逆功率動作,機組電氣跳機事故。詳細分析了導致跳機的原因及處理方法,并且通過對比歷史曲線圖,分析了本次異常電氣跳機的具體原因,為電站在以后的運行和設(shè)備維護方面提供了借鑒。

      電液轉(zhuǎn)換器;線圈;漏油口;滲油

      張河灣抽水蓄能電站是一座日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站,共安裝4臺立軸單級混流可逆式水泵水輪機組,機組單機容量250MW,總裝機容量為1 000 MW。以一回500 kV線路接入河北南部電網(wǎng),承擔系統(tǒng)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相及事故備用等任務(wù)。我廠調(diào)速器系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ALSTOM,型號為NEYRPIC 1500,分主用箱1500N和備用箱1500S,采用PID的調(diào)節(jié)規(guī)律,兩套微機調(diào)節(jié)器NEYRPIC 1500互為熱備用,在運行中一套發(fā)生故障另一套可自動投入。電液轉(zhuǎn)換器生產(chǎn)廠家為ALSTOM,型號為TR10,閥芯直徑10 mm。

      1 故障情況概述

      2015年12月07日,故障發(fā)生前張河灣電站2號機帶150 MW發(fā)電運行,18:53,2號機組帶150 MW負荷發(fā)電運行時,導葉自動關(guān)閉導致機組逆功率保護動作電氣跳機,之后機組順利達停機穩(wěn)態(tài)。

      監(jiān)控系統(tǒng)報警信息:

      18:53:21 U02-JD03-GU200-AI05 Field voltage norm-》LIML

      18:53:22 U02-JA01-EW100-DI01 shut down-A N-TRP->TRIPPED

      18:53:22 U02-JA01-EW100-DI03 Comm.Elec. Equip.Trip-A N-TRP->TRIPPED

      18:53:22 U02-JA01-EW100-DI03 Comm.Elec. Equip.Trip-B N-TRP->TRIPPED

      18:53:22 U02-JA01-EW100-DI01 shut down -B N-TRP->TRIPPED

      現(xiàn)地保護A、B盤保護燈點亮,并出現(xiàn)報警信息:32G-A Reverse Pwr.Prot.TRIP,32G-B Reverse Pwr.Prot.TRIP

      勵磁系統(tǒng)報警信息:FCB external off。

      2 故障原因分析

      2.1 機組保護系統(tǒng)誤動作

      對保護現(xiàn)地盤柜進行檢查,發(fā)現(xiàn)2號機組保護A盤、B盤F11F21裝置上機組逆功率保護動作燈點亮,跳閘指示燈點亮。

      查看CVS上歷史記錄發(fā)現(xiàn),機組導葉在沒有任何征兆的情況下關(guān)閉,機組逆功率保護動作,機組電氣跳機。我廠逆功率保護動作值為-10MW,延時5s,跳機時機組出力-50 MW左右,符合保護動作條件。對保護裝置內(nèi)逆功率保護動作時錄波及報文進行讀取分析,判斷逆功率保護動作為正確動作,保護裝置不存在問題。

      根據(jù)故障現(xiàn)象及歷史記錄分析,初步判斷導葉異常關(guān)閉是導致此次機組電氣跳機的直接原因。

      2.2 控制回路故障,誤發(fā)關(guān)導葉命令

      現(xiàn)地啟動OPU系統(tǒng),進行現(xiàn)地開關(guān)導葉試驗,調(diào)速器主用箱導葉開啟未響應(yīng),切調(diào)速器備用箱開啟導葉亦未響應(yīng)。對導葉關(guān)閉回路進行梳理(如圖1)。

      圖1

      圖1中,R0-T繼電器為調(diào)速器水輪機方式開機命令繼電器;R0-P繼電器為調(diào)速器水泵方式開機命令繼電器;R0-0繼電器為調(diào)速器關(guān)機命令繼電器。

      當機組啟機時,脈沖令到達J3:39/40接點,使得R0-P繼電器勵磁,進而使得R0-P繼電器輔助接點31/34導通,R0-P繼電器得以自保持,導葉開啟。但當機組在運行過程中,如果發(fā)生R0-0繼電器常閉接點21/22直阻上升的問題時,會導致R0-P繼電器失磁,導葉開啟命令無法自保持,導葉關(guān)閉。

      檢查電調(diào)柜內(nèi)導葉關(guān)閉繼電器R0-0,外觀未見異常。使用繼電保護測試儀對繼電器R0-0進行測試,線圈直阻:339.5 kΩ,動作電壓:33 V,返回電壓:16 V。測試結(jié)果見表1。

      表1

      根據(jù)上述測試數(shù)據(jù)可以確認,繼電器R0-0節(jié)點直阻均正常。隨后對電調(diào)柜至電液轉(zhuǎn)換器控制回路進行檢查,分別模擬機組發(fā)電工況、抽水工況導葉開啟令,測得電液轉(zhuǎn)換器插頭電壓為17.23 V,從而排除控制回路故障。

      2.3 機械回路故障,調(diào)速器開度無法保持,導葉關(guān)閉

      對水車室內(nèi)導葉接力器及控制環(huán)部件進行檢查,未發(fā)現(xiàn)接力器大量漏油或異物卡塞,控制環(huán)等轉(zhuǎn)動部件檢查也未發(fā)現(xiàn)異常。

      分析導葉動作的液壓回路發(fā)現(xiàn),故障原因主要集中在緊急停機電磁閥、電液轉(zhuǎn)換器和主配壓閥三個部件上。通過對電磁閥勵磁發(fā)現(xiàn),緊急停機電磁閥可正常勵磁。主配壓閥檢查發(fā)現(xiàn)閥芯并未異常移位,定位螺栓緊固,未見其他異常現(xiàn)象。電液轉(zhuǎn)換器AD110本體檢查發(fā)現(xiàn)有少量滲油,電液轉(zhuǎn)換器內(nèi)阻進行測試,阻值為24Ω,電液轉(zhuǎn)換器內(nèi)阻額定值為26Ω。

      我廠2號機組2014年04月15日03∶13同樣發(fā)生過導葉異常關(guān)閉事故,當時故障排查過程中,可以手動對導葉進行開啟、關(guān)閉操作,后經(jīng)檢查為控制回路繼電器故障,而本次事故中,無法現(xiàn)地對導葉進行控制,且繼電器的檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常,經(jīng)綜合判斷,故障疑點主要集中在電液轉(zhuǎn)換器上,因電站技術(shù)能力有限,無法直接認定,可通過更換電液轉(zhuǎn)換器達到確認和排除故障的目的。

      3 故障處理

      決定更換電液轉(zhuǎn)換器后,電站立刻辦理工作票和操作票,對管路進行隔離,對壓力源進行泄壓,因緊急停機電磁閥與電液轉(zhuǎn)換器現(xiàn)地布置十分緊湊,將二者一并更換,更換完畢后重新建壓,并進行手動開啟、關(guān)閉導葉試驗。

      建壓至0.7倍工作壓力時,手動開啟、關(guān)閉導葉,導葉已經(jīng)可以動作,建壓至正常工作壓力再次試驗,主配壓閥動作正常,導葉動作正常。在電調(diào)柜上進行導葉的自動開啟、關(guān)閉試驗并進行錄波,波形與2號機日常定檢后靜態(tài)試驗的情況進行比對,曲線的斜率相比較十分接近,且曲線本身沒有異常的抖動或變化,導葉全開時間30.6 s,全關(guān)時間28.3 s,與調(diào)速器靜態(tài)參數(shù)吻合。為排除電液轉(zhuǎn)換器存在緩慢故障而存在近階段曲線類似的可能,查找2號機安裝期間調(diào)試的曲線進行比對,二者亦相差無幾。

      靜態(tài)試驗完畢后,電站進行2號機空載運行驗證,導葉開啟、關(guān)閉正常。12月8日11:14,2號機發(fā)電并網(wǎng),出力150 MW,導葉開啟正常,現(xiàn)地檢查無異常。12月8日13∶32,2號機停機解列,導葉關(guān)閉正常,現(xiàn)地檢查無異常。綜合各方面因素分析,可以認定導葉突然關(guān)閉的原因集中在電液轉(zhuǎn)換器上。

      4 電液轉(zhuǎn)換器故障原因分析

      2號機導葉異常關(guān)閉故障處理最終認定導葉異常關(guān)閉的原因集中在電液轉(zhuǎn)換器上,因此我廠立即聯(lián)系廠家,對故障電液轉(zhuǎn)換器進行檢測,用穩(wěn)壓器對電液轉(zhuǎn)換器加0~20 V電壓,用百分表測量閥芯移動位移情況,電液閥芯上下移動正常,平衡電壓穩(wěn)定在2.7~2.8 V,動作正常。調(diào)換航空插頭正負極,再次試驗,動作正常。因此初步判斷電液轉(zhuǎn)換器動作正常。

      對電液轉(zhuǎn)換器進行解體檢查,將永久磁鐵與線圈分離后,發(fā)現(xiàn)線圈上沾滿油跡,清理油跡后回裝,在油壓控制集油箱試驗平臺上對電液轉(zhuǎn)換器進行現(xiàn)場測試,全關(guān)全開接力器無異常,電液轉(zhuǎn)換器動作正常,現(xiàn)場測量電液平衡電壓為2.7~2.8 V,正常。因此判斷為電液線圈進油,導致電調(diào)柜送至電液轉(zhuǎn)換器的信號無法正確執(zhí)行。

      線圈進油原因為,電液轉(zhuǎn)換器漏油孔及漏油孔管路流通不暢或者堵塞,都會導致電液線圈進油(圖2、3)。雖然電液閥芯與軸套間縫隙很小,但不可避免的電液轉(zhuǎn)換器底部的壓力油(環(huán)噴口的油/P口的油)順著閥芯向上走,這些油排不出去,油充滿至浸沒線圈,最終導致電液線圈浸泡在壓力油中,線圈接到電調(diào)的電壓信號后,在壓力油的干擾下,無法正常移動,導致電液閥芯無法移動。電液轉(zhuǎn)換器平衡電壓為2.7 V,具有自關(guān)閉趨勢,當電液轉(zhuǎn)換器無法正常工作時,即收不到電調(diào)的電壓信號,電液轉(zhuǎn)換器失控,可以理解為電液轉(zhuǎn)換器收到的電壓信號為0V,電液轉(zhuǎn)換器的自關(guān)閉趨勢給主配關(guān)閉導葉的信號,最終導致導葉關(guān)閉,機組逆功率保護動作,機組電氣跳機。

      圖2

      圖3

      電液線圈內(nèi)透平油清理完畢后,試驗顯示主配位置響應(yīng)正常。正常狀態(tài)下,不管是發(fā)電還是抽水,漏油口的油量都是非常小的,線圈進油使漏油管路堵塞,油量長時間累積,電液線圈腔體內(nèi)的油位不斷上升,最后浸沒線圈,導致電液轉(zhuǎn)換器失控,在電液轉(zhuǎn)換器自關(guān)閉趨勢下,導葉異常關(guān)閉。后期需要利用機組檢修,疏通管路,管路出口最好不要浸泡在集油箱中,也可以在排油管路上打孔,以避免油路流通不暢。

      5 防范措施

      這是一次典型的因電液轉(zhuǎn)換器漏油口堵塞而造成的電氣跳機事故。為防止類似事故發(fā)生,采取了以下防范措施:

      (1)認真分析了此次事故的原因,并舉一反三,認真檢查其他機組的電液轉(zhuǎn)換器,確保相同的錯誤不再發(fā)生。

      (2)巡檢時檢查電液轉(zhuǎn)換器表面是否存在油跡及滲油現(xiàn)象。若發(fā)現(xiàn)存在此類現(xiàn)象,利用定檢對該電液轉(zhuǎn)換器進行檢查處理,防止此類事件再次發(fā)生。

      (3)利用機組定檢或檢修退備機會查看集油箱內(nèi)漏油口及管路是否暢通。我廠已具有技術(shù)力量對電液轉(zhuǎn)換器進行拆卸檢查并檢測回裝。下一步,我廠將加強電液轉(zhuǎn)換器的維護和保養(yǎng),加強巡視,及時發(fā)現(xiàn)故障前出現(xiàn)的征兆,為設(shè)備提供有效的維保和檢測。

      6 結(jié)束語

      調(diào)速器機械液壓部分油管路眾多,容易發(fā)生跑冒滴漏,并且壓力油危險性大。電液轉(zhuǎn)換器作為調(diào)速器至現(xiàn)地執(zhí)行單元的橋梁,完成了電壓信號到液壓信號的轉(zhuǎn)化,是關(guān)鍵性設(shè)備。我們巡檢中發(fā)現(xiàn)漏油、滲油現(xiàn)象,不必急于擦拭油跡。應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì),認真查看設(shè)備機構(gòu)圖,分析發(fā)生漏油、滲油原因,從而找到真正病因,對癥下藥,保證設(shè)備的良好運行狀態(tài)。另一方面應(yīng)做好巡視電液轉(zhuǎn)換器設(shè)備的臺賬,檢測記錄,提前發(fā)現(xiàn)故障征兆,排除隱患,保證機組的正常運行。

      [1]梅祖彥.抽水蓄能發(fā)電技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000.

      [2]劉大愷.水輪機[M].3版.北京:中國水利水電出版社,1997.

      TV743

      B

      1672-5387(2016)12-0044-03

      10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.016

      2016-08-29

      盧 彬(1988-),男,助理工程師,從事水電站運行與維護工作。

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