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      鍋爐除塵器改造

      2016-12-23 07:48:52梁建敏
      發(fā)電設(shè)備 2016年6期
      關(guān)鍵詞:電除塵器煙塵布袋

      梁建敏

      (廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司, 廣州 510731)

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      鍋爐除塵器改造

      梁建敏

      (廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司, 廣州 510731)

      為減少鍋爐煙塵排放,對原靜電除塵器改造為布袋除塵器。通過計算流體力學(xué)數(shù)值模擬,布袋采用錯層布置,外加均流裝置輔助,以保證煙氣流場的均勻。改造后粉塵排放質(zhì)量濃度由99.47mg/m3降至為5.93mg/m3, 除塵效率達到99.94%,達到預(yù)期目的。

      鍋爐; 布袋除塵器

      2012年1月1日起我國實施的GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定:自2014年7月1日起現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐煙塵排放質(zhì)量濃度≤30mg/m3,重點地區(qū)煙塵排放質(zhì)量濃度≤20mg/m3?,F(xiàn)有火電機組的靜電除塵器無法滿足新環(huán)保要求,必須進行升級改造。筆者以某電廠6號鍋爐除塵器改造為例,介紹了改造方案、改造后運行3年來的實際效果及對比分析。

      1 改造前設(shè)備簡介

      該電廠6號鍋爐為某制造廠生產(chǎn)的SG-1025/16.7-M313UP型直流燃煤鍋爐,配套型號為LD-229-4(雙室四電場)靜電除塵器,于1990年投入運行。2007年對電場內(nèi)部陰陽極系統(tǒng)進行過更換改造,主要是對陽極系統(tǒng)、陰極系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及頂蓋進行改造更換。電除塵器主要技術(shù)參數(shù)見表1。

      表1 電除塵器主要技術(shù)參數(shù)

      至改造前,除塵器運行基本正常,沒有大的設(shè)備缺陷,年度檢測顯示,煙塵排放質(zhì)量濃度約為100mg/m3左右。

      2012年6月某研究院對該廠6號鍋爐除塵器進行年度性能測試,結(jié)果見表2[1]。

      表2 除塵器性能測試結(jié)果

      測試結(jié)果表明:6號鍋爐除塵器若不進行升級改造,將不能滿足新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)論證決定將原靜電除塵器升級改造為布袋除塵器,并對輸灰系統(tǒng)進行配套改造。

      2 布袋除塵器煙氣流場的選擇

      除塵器各濾室內(nèi)煙氣流場分布的均勻性,對除塵器的運行十分重要,一般采用均流裝置,以保證進入各濾袋表面煙氣的均勻性。

      利用數(shù)值模擬技術(shù),將不同結(jié)構(gòu)的流場模擬效果進行比較。圖1為不同布袋除塵器結(jié)構(gòu)氣流分布數(shù)值模擬效果,其中采用均流裝置加錯層布置的結(jié)構(gòu),流場分布均勻性最好。

      通過導(dǎo)流裝置與均流裝置的設(shè)置,將煙氣從水平方向?qū)氪龎m區(qū),保證除塵區(qū)煙氣流的均勻性;同時,在煙氣流動方向上,逐步降低濾袋的布置高度,增大袋除塵區(qū)的水平流通面積,降低袋除塵區(qū)的氣流上升速度;再在3個濾室的結(jié)合部安裝阻流裝置,以消除在袋除塵區(qū)的局部高速氣流,通過這樣的方式,袋除塵器氣流均布性可實現(xiàn)σ=0.15。

      3 改造方案

      3.1除塵器結(jié)構(gòu)

      保持原電除塵器橫向及縱向柱間距不變,保留原電除塵器鋼支架、殼體、灰斗、進出口煙箱,保留設(shè)備根據(jù)需要進行加固、修繕。

      將電除塵器內(nèi)部掏空,對結(jié)構(gòu)進行改造:

      (1) 將每臺除塵器分為2個通道,每個通道沿?zé)煔饬飨蚍譃?個袋區(qū),第一個袋區(qū)前半部分空置,作為煙氣進入除塵器后煙塵的自然沉降區(qū),煙氣進入除塵器內(nèi)部后因流通面積的突然大幅增加,流速大幅度下降,煙氣中的粗顆?;覊m在重力作用下沉降至灰斗并被排出。

      (2) 在袋區(qū)之間布置導(dǎo)流板,防止局部氣流過高對濾袋造成沖刷磨損。沿?zé)煔饬飨蛏喜即捎缅e層布置,以保證流場分布均勻性。

      (3) 除塵器每個通道進出口設(shè)置煙門,可實現(xiàn)除塵器單個通道的在線檢修、離線清灰、故障隔離等功能。

      改造后的布袋除塵器結(jié)構(gòu)見圖2。

      3.2濾袋選擇及清灰方式

      濾袋材料為PPS纖維+PTFE基布。濾料后處理:PTFE浸漬處理,其中基布為PTFE,短纖維為PPS(要求PPS 30%為超細纖維),濾料單位質(zhì)量大于580g/m2,纖維選用進口產(chǎn)品,國內(nèi)廠家紡布并縫制。

      布袋除塵采用外濾式。

      噴吹系統(tǒng)采用固定行噴吹清灰技術(shù)。

      3.3主要設(shè)計參數(shù)

      除塵器主要設(shè)計參數(shù)見表3。

      表3 設(shè)計參數(shù)

      4 改造效果及分析

      4.1性能測試結(jié)果

      投入運行1年后(2014年11月)經(jīng)研究院現(xiàn)場測試,結(jié)果見表4[2]。

      表4 除塵器性能測試結(jié)果

      測試結(jié)果表明:改造后,布袋除塵器煙塵排放質(zhì)量濃度等指標(biāo)達到設(shè)計保證值,改造工程達到預(yù)期目標(biāo)。

      4.2能耗變化

      布袋除塵器氣耗(噴吹氣耗)為19m3/min;布袋除塵器本體無耗電設(shè)備,只是因阻力增加而增加了引風(fēng)機的電耗。在對除塵器改造的同時,機組還實施了SCR脫硝改造,并對空氣預(yù)熱器、引風(fēng)機進行了配套改造,整個系統(tǒng)阻力增加較多,引風(fēng)機電耗率明顯增加,難以分清除塵器改造所占份額。但是,改造為布袋除塵器后,除塵器阻力只增加約不到600Pa,據(jù)此測算,引風(fēng)機增加的電耗應(yīng)低于原除塵器本體減少的電耗量,因此,改造為布袋除塵器后,總的能耗是下降的。

      4.3運行及維護

      由于布袋除塵器沒有高壓靜電設(shè)備,大大降低了運行、檢修維護人員工作的安全風(fēng)險。而且,與靜電除塵器比,布袋除塵器結(jié)構(gòu)簡單,檢修維護方便,故障率低,維護工作量少。

      4.4效益分析

      按設(shè)備多年平均利用小時數(shù)約6500h、機組滿負荷煙氣流量1200000m3/h計算,除塵器改造前后設(shè)備出口處的煙塵排放削減量為729t/a。

      4.5目前運行狀況

      投入運行初期,發(fā)現(xiàn)位于袋區(qū)最外側(cè)2個布袋破損。經(jīng)檢查分析,破損原因為除塵器殼體漏風(fēng)導(dǎo)致,處理泄漏點后更換布袋2條,并對除塵器進行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)同類問題。近3年來,沒有發(fā)生糊袋等異常情況。

      目前,除塵器運行狀態(tài)良好,除塵器阻力維持在800~850Pa,未見明顯升高。出口煙塵質(zhì)量濃度一直維持在小于10mg/m3水平,與除塵器設(shè)備狀況相符。

      另外,除塵器出口煙塵質(zhì)量濃度的下降,對下游設(shè)備如引風(fēng)機、脫硫設(shè)備GGH的運行創(chuàng)造了有利的條件:(1) 降低了引風(fēng)機葉片磨損速度,延長了風(fēng)機葉片使用壽命;改造前,每次機組大修時引風(fēng)機葉片需返廠處理磨損問題,現(xiàn)在檢查引風(fēng)機葉片磨損速度大大降低,返廠處理間隔可延長。(2) 減少了GGH堵塞情況的發(fā)生概率,提高了脫硫設(shè)備的運行可靠性。

      5 結(jié)語

      依據(jù)現(xiàn)有設(shè)備的實際情況,選擇合適的煙氣流場和改造方案,將現(xiàn)有燃煤鍋爐靜電除塵器升級改造為布袋除塵器,無論是煙塵排放質(zhì)量濃度、還是能耗等均大幅降低,而且運行維護更方便、更安全,更有利于下游風(fēng)機、脫硫設(shè)備的運行。

      [1] 韋健宏. 黃埔發(fā)電廠6號機組除塵器效率試驗報告[R]. 廣州:廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院, 2012.

      [2] 韋健宏. 廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司6號機組改造后布袋除塵器除塵效率試驗報告[R]. 廣州:廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院, 2014.

      Retrofit of a Boiler Dust Precipitator

      Liang Jianmin

      (Guangdong Yuehua Power Generation Co., Ltd., Guangzhou 510731, China)

      To reduce the pollutants emission from a boiler, the original electrostatic precipitator was changed into bag-type dust collector, which was staggeringly arranged with auxiliary flow-equalizing device equipped to ensure the uniformity of flue gas flow. After retrofit, the emission concentration of dust has been reduced from 99.47mg/m3to 5.93mg/m3, with the dust collecting rate up to 99.94%, achieving the intended purpose.

      boiler; bag-type dust collector

      2016-03-24

      梁建敏(1969—),女,工程師,從事鍋爐設(shè)備檢修及改造工作。

      E-mail: liangjianmin@hppp.com.cn

      TK228

      A

      1671-086X(2016)06-0435-03

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