韓慶龍,張光明
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
?
擠壓法重質(zhì)純堿生產(chǎn)系統(tǒng)改造
韓慶龍,張光明
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
對現(xiàn)有擠壓法生產(chǎn)重質(zhì)純堿工藝流程進(jìn)行查定分析,查找制約擠壓系統(tǒng)產(chǎn)量因素,提出對篩分系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到優(yōu)化工藝流程,提高擠壓系統(tǒng)生產(chǎn)能力的目的。
擠壓法;重質(zhì)純堿;破碎;篩分
擠壓法生產(chǎn)重質(zhì)純堿是一種以機(jī)械作用改變物料物理性能的方法。它是以涼堿后70~110 ℃的輕質(zhì)純堿為原料,在輥式擠壓機(jī)中于15~25 MPa的壓力下排出輕灰內(nèi)的空氣,將堿粉增密壓成均勻的薄片,然后經(jīng)破碎篩分處理,將大顆粒和細(xì)粉返回擠壓機(jī)重新擠壓,并將粒度在0.1~1.18 mm的物料作為重質(zhì)純堿送包裝工序,其堆積密度>0.9 t/m3。
擠壓工序是將輕質(zhì)純堿經(jīng)過擠壓機(jī)擠壓增密,形成壓餅,壓餅經(jīng)多級破碎后,成為粗細(xì)不均的塊狀重質(zhì)純堿,得到半成品。半成品分配給能夠控制半成品輸送量的四條計量皮帶機(jī),多余的物料返回半成品刮板或擠壓機(jī)料斗。計量皮帶上的半成品均勻進(jìn)入一級輥式破碎機(jī)進(jìn)行破碎后,落至下方的雙層電磁振動篩進(jìn)行篩分,篩分后中間部分物料作為成品取走,送入1#成品皮帶機(jī),篩下細(xì)粉經(jīng)過細(xì)粉螺旋返回料倉。篩上粗料經(jīng)螺旋輸送機(jī)、計量皮帶進(jìn)入二級輥式破碎機(jī)、振動篩進(jìn)行二級篩分處理。經(jīng)過二級篩分后得到的成品重灰進(jìn)入2#成品皮帶,與皮帶的合格重灰一起經(jīng)重灰刮板機(jī)送至成品車間進(jìn)行包裝。篩下細(xì)粉及篩上粗料進(jìn)入擠壓機(jī)料斗進(jìn)行再次擠壓。但是,由于設(shè)備運行時間長,設(shè)備老化,工藝流程復(fù)雜,現(xiàn)有的破碎篩分系統(tǒng)處理能力遠(yuǎn)小于原設(shè)計能力,且由于進(jìn)口設(shè)備的維修維護(hù)成本較高,為提高生產(chǎn)能力,對破碎篩分系統(tǒng)進(jìn)行國產(chǎn)化優(yōu)化改造迫在眉睫,從而縮短工藝流程,簡化操作,并且進(jìn)一步的提高破碎篩分系統(tǒng)的處理能力。
對擠壓工序破碎及篩分系統(tǒng)取樣分析,實際數(shù)據(jù)如表1。
在現(xiàn)擠壓機(jī)生產(chǎn)能力的情況下(班產(chǎn)90 t左右),分析上表可看出:1#、4#一級破碎效果不太理想,大顆粒物料較多,相應(yīng)1#、4#振動篩成品負(fù)荷小,試驗數(shù)據(jù)不能證明其篩分能力。在提高擠壓機(jī)進(jìn)料量時(班產(chǎn)110 t左右),1#、4#振動篩負(fù)荷增大,現(xiàn)場觀察1#、4#篩振動篩分效果差,現(xiàn)生產(chǎn)中,1#、4#振動篩進(jìn)料量分別約為6~7 t/h。3#破碎機(jī)破碎效果尚可,振動篩振動頭全部為進(jìn)口振動頭,篩分效果也較好,振動篩進(jìn)料量約為8 t/h。
5#破碎機(jī)破碎效果好,成品含量高,其篩分效果不理想,粗料含50%以上成品進(jìn)入系統(tǒng)重新循環(huán),影響產(chǎn)品產(chǎn)量,5#振動篩收集處理的為1#篩上經(jīng)5#破碎后的顆粒,處理量約為4 t/h。6#破碎機(jī)破碎效果差于5#破碎機(jī),破碎后大顆粒多,使得6#振動篩篩上物料偏多,導(dǎo)致產(chǎn)量低。6#振動篩收集處理的為3#、4#篩上經(jīng)6#破碎后的顆粒,處理量約為6 t/h。
分析結(jié)論:
1)輥間距不可調(diào)導(dǎo)致破碎效果不理想造成1.18 mm篩上大粒多,系統(tǒng)循環(huán)量大,導(dǎo)致生產(chǎn)產(chǎn)量偏低。
2)振動篩篩分效果受篩網(wǎng)松緊度、振動頭振動及振動臂傳振效果、篩網(wǎng)通透性等影響,處理能力不足。
表1 擠壓工序破碎及篩分系統(tǒng)取樣分析
4.1 試驗?zāi)康?/p>
1)通過模擬試驗,測試滾筒篩處理擠壓法重灰的篩分效果。
2)測定適當(dāng)?shù)木€速度范圍。
3)為下一步的轉(zhuǎn)篩設(shè)計與制造提供依據(jù)。
4.2 試驗用品
1)擠壓法5#、6#破碎機(jī)出料物料約2.0 t。
2)試驗?zāi)M滾筒篩一臺,篩網(wǎng)選擇0.18 mm孔徑,篩分能力約1 t/h,轉(zhuǎn)篩電機(jī)配備變頻調(diào)節(jié)器。
3)粒度分析篩、松比重分析儀器等。
4.3 試驗過程及現(xiàn)象描述
1)在試驗前,觀察確認(rèn)篩網(wǎng)狀態(tài)良好,無堵塞、孔洞。
2)關(guān)閉進(jìn)料料斗下插板。
3)開啟試驗轉(zhuǎn)篩,確認(rèn)轉(zhuǎn)篩及進(jìn)料轉(zhuǎn)向正確。
4)向小料倉內(nèi)加堿,并逐漸用進(jìn)料插板調(diào)整轉(zhuǎn)篩進(jìn)料量,避免物料從進(jìn)料端直接串入篩下細(xì)料。
5)每隔半小時取篩上粗料及篩下細(xì)料留樣,以備進(jìn)行篩分效果分析;同時觀察物料通過篩網(wǎng)的狀況,細(xì)料篩出量由進(jìn)料端至出料端逐漸減少。
6)每隔一小時停止加料,停止轉(zhuǎn)篩運行,觀察篩網(wǎng)情況,拍照記錄。
7)按照上述試驗過程首先將2 t物料進(jìn)行第一遍篩分,篩分結(jié)束后,分別對粗料、細(xì)料稱重,篩下細(xì)料約230 kg(0.18 mm篩下,約占10%)。
8)將細(xì)料與篩上粗料按照1:1的比例進(jìn)行混合后,繼續(xù)按照上述試驗過程進(jìn)行試驗,試驗過程中觀察篩分效果仍然較好,篩網(wǎng)網(wǎng)孔幾乎沒有堵塞,停篩觀察篩網(wǎng)也沒有堵塞。
9)調(diào)整轉(zhuǎn)篩變頻,提高或降低轉(zhuǎn)篩篩網(wǎng)運行線速度,根據(jù)篩下細(xì)料出料情況看,線速度過高或者過低后,篩分效果均會變差。
4.4 試驗數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析
1)試驗數(shù)據(jù)
根據(jù)上述試驗過程取樣,使用頂擊式標(biāo)準(zhǔn)振動篩進(jìn)行樣品分析,得出結(jié)果如表2。
2)試驗結(jié)果分析
5#、6#破碎機(jī)下所取的原料樣品經(jīng)過試驗轉(zhuǎn)篩篩分后,對篩上物料進(jìn)行分析,其中0.18 mm篩上平均含量約為98.88%,0.18 mm篩下物約為1.12%,0.1 mm篩下物約為0.56%,與進(jìn)料樣品相比,篩分效果良好;原料進(jìn)行篩分后,0.1 mm以下物料含量約為0.56%,能夠達(dá)到擠壓法產(chǎn)品粒度標(biāo)準(zhǔn)0.1 mm篩下小于5%的要求;將第一遍篩分后的篩上、篩下物料按照1:1進(jìn)行混合,所得混合物料經(jīng)過試驗篩進(jìn)行篩分,對篩上物料進(jìn)行分析,其中0.18 mm篩上平均含量約為99.03%,0.18 mm篩下物約為0.97%,0.1 mm篩下物約為0.43%,與進(jìn)料相比,篩分效果較好;試驗滾筒篩進(jìn)料中0.18 mm篩下細(xì)料組分增大至50%后,對篩分效果幾乎沒有影響,現(xiàn)場觀察篩網(wǎng)時,沒有堵網(wǎng)眼的現(xiàn)象;滾筒篩篩分后,不影響擠壓法重灰的粒度與松比重。
表2 5#、6#破碎樣品經(jīng)試驗篩后對篩上物料分析數(shù)據(jù)
表3 將篩下料及篩上物料按1∶1混合篩分后對篩上物料分析數(shù)據(jù)
4.5 試驗結(jié)論
通過對5#、6#破碎后物料進(jìn)行滾筒篩篩分試驗過程以及篩分試驗的數(shù)據(jù)分析,可以得出如下結(jié)論:
1)可以利用滾筒篩對擠壓法破碎后物料進(jìn)行篩除細(xì)料的篩分,且篩分后不會影響擠壓產(chǎn)品質(zhì)量;試驗用六棱滾筒篩各個篩網(wǎng)面外形為梯形面,表面積為(0.2+0.25)×0.94×0.5×6=1.269 m2,處理能力約為1 t/h,若按比例放大后,可以選用20 t/h的滾筒篩進(jìn)行布置,篩分處理能力提高后可以減少循環(huán)量,提高成品產(chǎn)量10~15 t/班。
2)因細(xì)料篩分時選用篩分為0.18 mm的孔徑,篩網(wǎng)強(qiáng)度較低,故需要設(shè)計進(jìn)料絞龍,進(jìn)行進(jìn)料輸送并分布,以減緩直接進(jìn)料對篩網(wǎng)的沖擊,導(dǎo)致篩網(wǎng)變形或破損。
3)篩網(wǎng)設(shè)計制造時需要設(shè)計便于拆裝的模式,以便篩網(wǎng)更換及長周期停車時篩網(wǎng)的清潔。
4)進(jìn)料絞龍與轉(zhuǎn)篩軸設(shè)計為兩段,便于調(diào)整絞龍的進(jìn)料量,同時便于絞龍的檢修、更換。
1)將1#~4#振動篩拆除,用兩臺國產(chǎn)滾筒篩替代;將5#、6#振動篩拆除,用一臺國產(chǎn)滾筒篩替代。
2)用兩套刮板機(jī)將1#~4#破碎后物料分別送至兩臺滾筒篩,進(jìn)行粗料篩分。
3)粗料篩分后,篩上粗料經(jīng)原5#、6#破碎后由刮板機(jī)經(jīng)溜管送至一樓半成品刮板。
4)將六樓滾筒篩篩下半成品送往五樓滾筒篩篩除0.18 mm篩下物,細(xì)粉經(jīng)溜管分別送至大料倉、小料倉;篩上成品經(jīng)四層新增成品刮板送往成品包裝。
改造完成后,系統(tǒng)增加兩套刮板機(jī)、三臺滾筒篩,減少六臺振動篩,系統(tǒng)電耗變化較小,更換轉(zhuǎn)篩后,系統(tǒng)篩分處理能力提高可以減少循環(huán)量,提高成品產(chǎn)量10~15 t/班。
TQ114.16
B
1005-8370(2016)02-34-03
2015-06-24
韓慶龍,河北工業(yè)大學(xué)畢業(yè),化學(xué)工程與工藝專業(yè),現(xiàn)任唐山三友化工股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部工藝技術(shù)員。