陳瑞利
(西薩化工上海有限公司,上海 201507)
優(yōu)化循環(huán)水系統(tǒng)操作節(jié)約電能
陳瑞利
(西薩化工上海有限公司,上海 201507)
分析了某廠的循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)狀態(tài),分析了運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出解決方案;更進(jìn)一步通過(guò)熱平衡及水力學(xué)分析,優(yōu)化操作,取得了647萬(wàn)元/a的經(jīng)濟(jì)效益。
循環(huán)水;優(yōu)化;節(jié)能
循環(huán)水系統(tǒng)是化工廠最常見(jiàn)的冷卻系統(tǒng),其特點(diǎn)是流量高,一般在數(shù)千至上萬(wàn)立方每小時(shí),循環(huán)水供水泵及冷卻水塔風(fēng)扇的功率在兆瓦級(jí)。合理的根據(jù)裝置負(fù)荷、氣候情況、冷卻器的效率調(diào)整循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行可以取得顯著的節(jié)電效果。
本文以某工廠的循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)例說(shuō)明了如何通過(guò)合理調(diào)節(jié)達(dá)到節(jié)電效果。
本工廠循環(huán)水系統(tǒng)的主流程框圖參考下圖,系統(tǒng)包括了如下主要設(shè)備。
1)正常循環(huán)水供水泵P02A~D,每臺(tái)泵的額定流量為4700 m3/h,功率950kW,按設(shè)計(jì)3開(kāi)1備。
2)緊急循環(huán)水供水泵P03A~C,每臺(tái)泵的設(shè)計(jì)流量為1400 m3/h,功率325kW。按設(shè)計(jì)2開(kāi)1備。此泵與柴油發(fā)電機(jī)連接,在外界供電停供狀態(tài)下仍可供水。
3)6臺(tái)冷卻水塔A~F及循環(huán)水池,其中C~F為變頻風(fēng)機(jī);A、B塔為緊急冷卻塔,風(fēng)機(jī)固定轉(zhuǎn)速,并與柴油發(fā)電機(jī)連接,在停電時(shí)風(fēng)扇仍可運(yùn)行。
4)若干冷卻水用戶級(jí)相關(guān)閥門、管道、儀表等。
冷卻塔的設(shè)計(jì)條件如下:
正常循環(huán)水量11 200m3/h,供水壓力>530kPa,當(dāng)壓力低于此值時(shí),備用泵自啟;緊急循環(huán)水流量為2 400m3/h,供水壓力>450kPa,當(dāng)壓力低于此值時(shí),備用泵自啟。供水溫度32℃,總回水溫度38℃。用戶負(fù)荷94Mkcal/h。
此工廠為2015年初投產(chǎn)的新工廠。在初始運(yùn)行的第一年,工程師主要精力放在了主工藝裝置,循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行主要依靠操作工的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)。操作工為了維持壓力在5.3kPa以上,通常運(yùn)行3臺(tái)P02泵,供水量在9 500~10 500m3/h;緊急冷卻水運(yùn)行2臺(tái)P03泵,流量2 000~2 400m3/h,循環(huán)水塔風(fēng)機(jī)運(yùn)行3~4臺(tái)??傠姾脑?.3MW左右。供水溫度滿足冷卻器要求。
盡管供水溫度及流量滿足了冷卻用戶的要求,但實(shí)際上系統(tǒng)并未恰當(dāng)控制在最佳點(diǎn),主要存在的問(wèn)題如下:
1)三臺(tái)P02泵的出口手閥開(kāi)度大小不一,導(dǎo)致3臺(tái)泵的負(fù)荷分布不均,根據(jù)泵出口壓力及功率判斷,有的泵在接近甚至可能低于最小流量狀態(tài)下運(yùn)行。長(zhǎng)期運(yùn)行可能會(huì)損壞泵體。
2)泵出口手閥開(kāi)度過(guò)小。由于此閥門為30”蝶閥,開(kāi)關(guān)比較困難,操作工一般將出口閥開(kāi)的很小,導(dǎo)致此手閥的壓降損失很大,對(duì)比泵出口壓力和總管壓力,此閥門的壓降為150kPa。由于總管上有一個(gè)530kPa的低壓聯(lián)鎖,為了保持壓力,3臺(tái)泵必須要開(kāi)啟,否則壓力就不夠。三臺(tái)泵總共供水量只有9 500~10 500m3/h,平均每臺(tái)泵供水只有3 200~3 500m3/h。
3)由于設(shè)計(jì)余量,加之開(kāi)車初期,裝置負(fù)荷不高,即便在3天的100%負(fù)荷測(cè)試的時(shí)間里,循環(huán)水塔的負(fù)荷也只有最高73Mkcal/h,供水溫度在27~32℃,回水溫度在32~37℃之間,溫差在5~6.5℃之間。
4)緊急冷卻水的正常用戶只有3臺(tái),其中2臺(tái)不大,總設(shè)計(jì)流量只有200m3/h,而另有一臺(tái)冷卻器,C08,其設(shè)計(jì)負(fù)荷為17.8Mkcal/h,冷卻水設(shè)計(jì)流量為2 200m3/h。但根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,此換熱器的設(shè)計(jì)面積遠(yuǎn)大于實(shí)際需求,導(dǎo)致循環(huán)水平均流量在400m3/h即可滿足換熱要求,這意味著緊急冷卻水量只要600m3/h就可滿足需求。
順便提一下,此處有低循環(huán)水量引起管道閥門震動(dòng)問(wèn)題。C08是通過(guò)控制循環(huán)水流量來(lái)控制換熱量,而控制閥是按照正常流量2 200m3/h而設(shè)計(jì)的,由于現(xiàn)在平均流量只有400m3/h,并且流量實(shí)在200~600m3/h間波動(dòng),閥門也相應(yīng)在10%~20%間波動(dòng)。當(dāng)閥門開(kāi)度在10%左右時(shí),由于閥門節(jié)流,導(dǎo)致此閥門及相關(guān)管線劇烈振動(dòng),噪音巨大。長(zhǎng)期如此運(yùn)行,必然引起管道及閥門的損壞。
5)每個(gè)冷卻水用戶單元末端,都有一個(gè)從供水至回水的旁路閥,每一臺(tái)換熱器進(jìn)出口都有蝶閥,但出口未安裝任何溫度變送器或就地表。在開(kāi)車投產(chǎn)階段,有些旁路閥完全處于開(kāi)的狀態(tài),有些換熱器入口閥沒(méi)有全開(kāi),有些換熱器出口閥全開(kāi)。這些問(wèn)題都導(dǎo)致了不必要的循環(huán)量,浪費(fèi)供水泵的能耗。
6)循環(huán)水回塔的分布不均,有的多有的少,而風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的控制并沒(méi)有根據(jù)水量分布來(lái)控制,導(dǎo)致冷卻效果不高。
7)設(shè)計(jì)冷卻水供水溫度控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,以達(dá)到節(jié)能效果,但實(shí)際上,由于風(fēng)扇本身機(jī)械及操作習(xí)慣問(wèn)題,自開(kāi)車來(lái),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由操作工手動(dòng)設(shè)置,一般也不會(huì)去調(diào)此轉(zhuǎn)速,因此供水溫度總低于實(shí)際需求。
解決以上問(wèn)題并找到最優(yōu)點(diǎn)主要通過(guò)兩條路徑:
1)糾正不正確的操作,包括通過(guò)調(diào)整泵出口手閥,平均分配泵運(yùn)行負(fù)荷,保證其運(yùn)行在最小流量之上;維修風(fēng)機(jī),保證其正查運(yùn)行;根據(jù)回水量分布,調(diào)整風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,回水量多的風(fēng)機(jī)可轉(zhuǎn)速高些,回水量少的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低些甚至停止風(fēng)機(jī);投用溫度控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的回路。
2)研究系統(tǒng)熱負(fù)荷,決定供水流量,找到滿足如下條件的操作點(diǎn):
供水溫度不高于32℃,回水溫差不超過(guò)38℃,溫差在6℃內(nèi)。
滿足壓力要求。
通過(guò)降低供水量,盡可能運(yùn)行少的機(jī)泵,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速盡可能低。
對(duì)于上述兩條思路,第一條主要是糾正錯(cuò)誤的操作和維修相關(guān)的設(shè)備,使系統(tǒng)運(yùn)行在設(shè)計(jì)工況下。
第二條是優(yōu)化的重點(diǎn),需要更多的可行性分析:
在操作中的問(wèn)題(2)中提到過(guò),實(shí)際正常供水量平均值為10 000m3/h,考慮到泵的額定流量為4 700m3/h,2臺(tái)泵可供9 400m3/h流量,與10 000m3/h相差不多,對(duì)用戶影響應(yīng)該不大。而如果能停一臺(tái)泵,預(yù)計(jì)可節(jié)約800kW的電量。
對(duì)于循環(huán)水系統(tǒng)的用戶側(cè),有如下熱平衡公式:
Qr=FCp∩Tcwr|Tcws
上式中:
Qr為各個(gè)用戶的總負(fù)荷需求,由主工藝裝置決定,對(duì)于循環(huán)水系統(tǒng)屬目標(biāo)變量,不可調(diào)節(jié)。
F為供水流量,可調(diào)。
Cp為水的比熱,1kcal/kg.℃
Tcws為供水溫度,受冷卻塔的運(yùn)行效率影響,如風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,水量分布等因素影響。
Tcwr為回水溫度,當(dāng)Qr和Tcws固定后,由流量F決定。
通過(guò)上面對(duì)公式的分析,可以看出,F(xiàn)最終影響的是供-回水溫差,流量假設(shè)減少20%,則溫差增大20%。如果Tcws不變的話,則影響的就是Tcwr。而對(duì)于用戶而言,只要入口溫度Tcws不變,Tcwr并不是很重要的參數(shù),因?yàn)橐话銚Q熱器都有一定的設(shè)計(jì)余量,只要入口溫度不超過(guò)設(shè)計(jì)值,一般都可以滿足冷卻要求。
因此,循環(huán)水流量是可降低的,其后果是循環(huán)水回水溫度升高,只要此時(shí)注意每個(gè)用戶的冷卻效果,做相應(yīng)的單獨(dú)調(diào)整,應(yīng)該可以找到一個(gè)合適的操作點(diǎn)。
由于循環(huán)水量降低,回水溫度升高,如果要保證供水溫度,則需要再調(diào)整循環(huán)水塔的操作,必要時(shí)可以加大風(fēng)扇轉(zhuǎn)速來(lái)確保供水溫度。
三個(gè)重要推論:
1)循環(huán)水量決定回水溫度,實(shí)際就是供-回水溫差,只要溫差由余地,就有可能降低流量;水量減少的比例與溫差成的變化成反比。
2)供水溫度由循環(huán)水塔運(yùn)行決定,回水溫度的升高,可以通過(guò)調(diào)節(jié)循環(huán)水塔的操作而達(dá)到供水溫度的要求。
3)循環(huán)水量的減少,只要比例不是太大,比如20%以內(nèi),換熱器用戶的效率是不會(huì)受到太大的影響。
根據(jù)以上推論,停一臺(tái)P02泵,循環(huán)水量由10 000m3/ h降低至9 400m3/h,滿負(fù)荷操作時(shí)溫差預(yù)計(jì)由5~6.5℃上升至5.3~6.9℃,供水溫度在27~32℃之間,回水溫度最高溫度38.9℃??紤]到這是夏天滿負(fù)荷負(fù)荷操作的溫度,處于其他季節(jié)非滿負(fù)荷時(shí),通過(guò)控制供水溫度,回水溫度控制在38℃內(nèi)應(yīng)該問(wèn)題不大。
對(duì)于緊急冷卻水系統(tǒng),前文已經(jīng)分析過(guò),由于C08的設(shè)計(jì)余量很大,完全沒(méi)有必要再提供2 200m3/h的流量,可以停一臺(tái)P03泵,預(yù)計(jì)可節(jié)約電能250kW。
另外,在停P02和P03泵時(shí),供水壓力必然會(huì)下降,而且還有可能低于聯(lián)鎖值。這是一個(gè)水力學(xué)問(wèn)題。這個(gè)問(wèn)題可以通過(guò)調(diào)整泵出口閥和循環(huán)水回水閥而滿足壓力要求。
因此,提出的最終解決方案如下:
(1)各停一臺(tái)P02和P03泵。
(2)調(diào)整冷卻塔水量分布及風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,控制供水溫度不高于32℃。
(3)調(diào)整泵出口閥門,滿足壓力要求。
6.1調(diào)整管網(wǎng)水力學(xué)分布
之前在問(wèn)題5中提到過(guò)一些錯(cuò)誤操作,因此第一步先糾正這些錯(cuò)誤,主要包括:
(1)全開(kāi)每一個(gè)換熱器的入口手閥,出口閥門一般控制在50%。
(2)全關(guān)每個(gè)單元的旁路閥門。
(3)檢查每個(gè)單元的進(jìn)出口界區(qū)閥,一般在50%左右的就不再調(diào)整。
(4)監(jiān)控一些重要的,大的冷卻器的冷卻效果,通過(guò)便攜式溫度計(jì)測(cè)量回水溫度。有些換熱器出口溫度過(guò)高的,開(kāi)大其出口手閥,甚至某些冷卻器出口歐閥門全開(kāi)。
通過(guò)以上調(diào)整,保證了在低流量下,絕大部分換熱器仍可得到足夠的冷卻水。
6.2調(diào)整泵出口閥門及管網(wǎng)閥門
停泵最關(guān)鍵的問(wèn)題在于供水壓力是否能維持住??紤]P02運(yùn)行3臺(tái)泵時(shí),壓力已經(jīng)比較接近低壓聯(lián)鎖值,因此在停泵之前,都先預(yù)開(kāi)了三臺(tái)泵的出口閥門,并且調(diào)整每臺(tái)泵的出口壓力及電流相同。通過(guò)此調(diào)整,供水壓力提高了60kPa,流量大約提高1 000m3/h。之后停其中一臺(tái)泵。
停泵后,流量掉至9 400m3/h,壓力掉到525kPag,低于聯(lián)鎖壓力。之前已經(jīng)將此聯(lián)鎖旁路,因此第三臺(tái)泵沒(méi)有自啟。電機(jī)電流已經(jīng)略高于額定電流。
為了減小電機(jī)電流,必須降低供水流量;為了升高供水壓力,需要開(kāi)大泵出口閥門;但開(kāi)大出口閥門就會(huì)流量升高,電機(jī)電流升高。因此此時(shí)不能再通過(guò)開(kāi)大泵出口閥門的方法來(lái)提高管網(wǎng)壓力,而應(yīng)當(dāng)通過(guò)關(guān)小回循環(huán)水塔的回水閥門來(lái)減小流量及提高壓力。
實(shí)際調(diào)整時(shí),先估計(jì)3~4個(gè)塔的運(yùn)行即可滿足冷卻要求,然后觀察每個(gè)循環(huán)水塔的回水分布,選定了3個(gè)回水塔為主要冷卻塔(D,E,F(xiàn)),盡量關(guān)小了其余的3塔的回水量(A,B,C),均勻分布了D、E、F三塔的回水量。并且控制總供水量在8 500m3/h,供水壓力提高至570kPag,回水壓力由之前的100kPag升高至320kPag。
運(yùn)行D、E、F風(fēng)扇,停其余風(fēng)扇,供水溫度在28-30℃之間,監(jiān)測(cè)主要冷卻器的運(yùn)行狀況,僅發(fā)現(xiàn)有一個(gè)精餾塔的冷凝器(C404A/B/C)效果有較明顯降低。
該塔有三臺(tái)冷凝器,總設(shè)計(jì)負(fù)荷為11Mkcal/h,循環(huán)水總流量1 800m3/h,循環(huán)水入口設(shè)計(jì)溫度32℃,出口37.8℃。工藝側(cè)設(shè)計(jì)入口溫度43℃。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量出口管道溫度約為41℃,分析換熱能力下降的可能原因是循環(huán)水流量不夠。但經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查冷卻器進(jìn)出口閥門都已全開(kāi)。隨后懷疑可能是精餾單元界區(qū)24”閥門開(kāi)度不夠,經(jīng)檢查閥門入口閥門開(kāi)度只有25%左右,出口50%。開(kāi)大入口閥門至50%后,冷卻能力恢復(fù)。
在調(diào)整正常循環(huán)水達(dá)到要求后,采用類似的步驟停一臺(tái)緊急冷卻水泵。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是泵出口壓力在附近460kPag波動(dòng),接近聯(lián)鎖值,流量約900m3/h,電機(jī)電流低于額定電流。為了提高壓力,開(kāi)大了泵出口閥門,流量略有提高。
至此,調(diào)整工作告一個(gè)段落。
(1)P02和P03泵各停一臺(tái)。節(jié)約電能約1 000kW。
(2)優(yōu)化了循環(huán)水分布,將溫度控制轉(zhuǎn)速回路投用,運(yùn)行三臺(tái)風(fēng)扇在低轉(zhuǎn)速即可滿足生產(chǎn)需求,節(jié)約電能約100kW。
(3)解決了問(wèn)題4中的管線及閥門振動(dòng)問(wèn)題。其機(jī)理是回水壓力升高了220kPa,而緊急冷卻水供水壓力基本維持不變,因此控制閥的壓差減小,開(kāi)度增大,正常開(kāi)度在20%以上,節(jié)流問(wèn)題消失。
通過(guò)此調(diào)整,實(shí)際供節(jié)約電能1 100kW,相當(dāng)于節(jié)省電費(fèi)647萬(wàn)元/年(電費(fèi)按0.7元/度稅前計(jì),一年按8 400生產(chǎn)小時(shí)計(jì)),經(jīng)濟(jì)效果十分顯著。
同時(shí)還糾正了一系列不正確或不好的操作模式,消除了管線振動(dòng),降低了設(shè)備出問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。
目前回水壓力在320kPa,實(shí)際上80kPa即可滿足回塔需求。并且回水閥的壓降過(guò)高,還導(dǎo)致低流量的閥門開(kāi)度很小,管線有噪音。
這說(shuō)明循環(huán)水供水泵的壓頭設(shè)計(jì)偏高,最大有240kPa的余量,因此下一步計(jì)劃研究通過(guò)更換小葉輪的方式,降低泵壓頭。
根據(jù)泵特性曲線,如果更換最小葉輪,壓頭可降低10m。理論計(jì)算單臺(tái)泵可節(jié)能175kW,經(jīng)濟(jì)效益也很明顯。
循環(huán)水系統(tǒng)只要能滿足供水溫度和壓力,常常不為生產(chǎn)所注意,而實(shí)際上其為耗電大戶,就本廠而言,其用電在調(diào)整前占了總廠耗電的30%。仔細(xì)分析后加以合理的調(diào)整,直接帶來(lái)了647萬(wàn)元/年的經(jīng)濟(jì)效益,因此應(yīng)當(dāng)對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)予以足夠的重視。
Saving the Electrical Power by Optimizing the Cooling Water System
Chen Rui-li
Studied the performance of cooling water system of a plant,pointed out the control problem and proposed the improvement plans;furthermore,by analyzing the heat balance and hydraulic performance of the system,optimized the operation,6.47MRMB/year electrical power cost was saved after the optimization.
cooling water system;optimization;energy saving
TQ085.4
A
1003-6490(2016)01-0145-03
2016-01-20
陳瑞利(1977—),男,陜西旬陽(yáng)人,工程師,主要從事化工生產(chǎn)及技術(shù)工作。