周奇峰
(山東中煙濟南卷煙廠,山東 濟南 250104)
基于加速度前饋積分分離PID的鋁箔紙供料系統(tǒng)
周奇峰
(山東中煙濟南卷煙廠,山東 濟南 250104)
闡述PID控制方法在FO CKE包裝機張力控制中的應用研究,以“FO CKE350S”包裝機鋁箔紙供料系統(tǒng)為背景,研制和開發(fā)了加速度和卷徑補償?shù)姆蛛xPID控制算法與PLC技術相結合的鋁箔紙供料控制系統(tǒng)。
FO CKE350S包裝機;速度前饋;分離積分PID;張力控制;PLC
FOCKE350S包裝機是德國FOCKE公司于上世紀80年代設計制造的一款生產(chǎn)速度為400包/min的硬盒包裝機。其鋁箔紙放料的控制系統(tǒng)是FOCKE公司委托西門子公司專門設計的集成于S5-PLC系統(tǒng)的一臺張力控制器。在對FOCKE包裝機組電氣升級改造過程中,原控制器難以集成于S7-PLC系統(tǒng),而且委托設計成本太高。為此設計了基于速度前饋積分分離PID的鋁箔紙張力控制系統(tǒng),通過改進S7-PLC中內(nèi)置的軟件PID函數(shù)實現(xiàn)積分分離PID算法,控制效果良好。
鋁箔紙供料控制系統(tǒng)結構如圖1所示。
控制過程為:當包裝機啟動時,主電機轉動,帶動牽引輥,使卷材拉伸,鋁箔紙上產(chǎn)生張力FT。此時張力作用在傳感器上,張力檢測器將檢測到的卷材的張力信號送入PLC控制器,然后微處理器進行處理,綜合給定張力和反饋張力,輸出控制信號,經(jīng)過開關電路控制電磁制動器的驅(qū)動電流,從而控制與制動器相連接的輥軸,形成張力閉環(huán)系統(tǒng)。
在系統(tǒng)運行過程中,鋁箔紙受到牽引輥的拉力Ft、系統(tǒng)中各轉向輥的摩擦力Ff和電磁制動器產(chǎn)生的制動力Fb綜合作用。依據(jù)質(zhì)點系動量矩定理,建立定軸轉動微分方程:
圖1 鉬箔紙供料系統(tǒng)結構圖
式中:J——鋁箔紙卷輥的整體轉動慣量;
ω——鋁箔紙卷輥的角速度;
Ft——鋁箔紙的張力;
MR——作用在鋁箔紙卷輥上的等效制動力矩;
Mf——摩擦力作用在鋁箔紙卷輥上的等效力矩。
鋁箔紙卷材的轉動慣量:
式中:
R——鋁箔紙卷的直徑;
r——卷芯的直徑;
ρ——鋁箔紙密度;
b——鋁箔紙寬度。
鋁箔紙卷芯的轉動慣量:
式中:
r——卷芯的直徑;
ρ1——卷芯密度;
b1——卷芯寬度。
由于卷芯的平均密度與鋁箔紙卷相近,并且卷芯寬度等于鋁箔紙的寬度,所以鋁箔紙卷輥的整體轉動慣量可近似表示為:
在供送過程中,由于鋁箔紙卷的半徑R逐漸變小,
將公式(4)、(5)、(6)代入公式(1)得:
由此得出:鋁箔紙的張力受到卷繞線速度和卷徑以及系統(tǒng)各機構摩擦力的影響,而且影響程度遠高于張力對它們的反作用。如果將線速度和卷徑看作是張力控制系統(tǒng)中的兩個干擾量,則在設計張力控制系統(tǒng)時應著重考慮這兩個干擾量對系統(tǒng)產(chǎn)生的作用,要使系統(tǒng)不僅對速度的沖擊具有較強的抵抗能力,同時對卷徑的變化也要具有較強的魯棒性。采用加速度前饋的積分分離PID控制恰好能滿足這種要求。
1.積分分離PID控制器的基本原理
常規(guī)PID控制器是一種線性控制器,它根據(jù)給定值,r(t)與控制器輸出值y(t)構成控制偏差,將偏差按比例,積分和微分通過線性組合構成控制量,對被控對象進行控制,故稱為PID控制器。其控制規(guī)律為:
式中:e(t)=y(t)-r(t);
Kp——比例系數(shù);
Ti——積分時間常數(shù);
Td——微分時間常數(shù)。
基于PLC的PID控制是一種采樣控制,它只能根據(jù)采樣時刻的偏差值計算控制量。因此,連續(xù)PID控制算法不能直接使用,需要采用離散化方法。離散PID表達式:
式中:
Kp——比例系數(shù);
Ti——積分時間常數(shù);Td——微分時間常數(shù);
e(k-1)——第(k-1)次采樣時刻輸入的偏差值;
e(k)——第k次采樣時刻的偏差值;
u(k)——第k次采樣時刻的PLC輸出值;
T——采樣周期。
在普通PID控制中,引入積分環(huán)節(jié)的目的是為了消除靜差提高控制精度。但在過程的啟動、結束或者大幅度增減設定值時,在短時間內(nèi)系統(tǒng)的輸出有很大的偏差,造成PID運算的積分積累,導致控制量超過允許的最大動作范圍對應的極限控制量,引起系統(tǒng)的較大超調(diào),甚至引起系統(tǒng)的震蕩,這在生產(chǎn)過程中是不允許的。
為了解決該問題,可根據(jù)系統(tǒng)的工作狀態(tài)來決定積分環(huán)節(jié)是否參與控制。當系統(tǒng)處于啟動、結束、靜止時,將積分環(huán)節(jié)從控制系統(tǒng)中切出。為了避免由于積分環(huán)節(jié)退出控制對控制系統(tǒng)的擾動,可將退出條件滿足時刻的積分控制量保存在一積分作用記憶變量中,繼續(xù)在控制結果中起作用。這種改進的基于PID控制器的算法,稱其為積分分離式PID控制。其作用原理可用公式(10)來表達:
EI-1——積分參與控制條件為非時積分環(huán)節(jié)的控制量。
2.加速度前饋的基本原理
分析鋁箔紙供料系統(tǒng)張力,除了系統(tǒng)的摩擦力、電磁制動器產(chǎn)生的制動力之外,鋁箔紙受到牽引輥的拉力是主要來源。運行速度變化會改變牽引輥的拉力從而引起張力的改變,對控制系統(tǒng)產(chǎn)生很強的擾動。尤其是在系統(tǒng)快速啟動、緊急停止、突然變速等情況發(fā)生時。這種擾動的強度與系統(tǒng)的加速度具有近似線性正相關性。如果在PID控制之前,引入加速度前饋環(huán)節(jié),盡量消除或減小加速度產(chǎn)生的擾動,必然能夠提高控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)速度和控制性能。
由于沒有安裝加速度傳感器用來直接測得系統(tǒng)的加速度,可通過單位時間內(nèi)速度的變化來計算系統(tǒng)的加速度。原理如下式:
τ——速度采樣周期;vn——實時速度;
vn-1——上次采樣速度。
加速度前饋的控制作用表達式
將公式(11)代入公式(12)得:
式中:
Kα——加速度前饋系數(shù);
A——前饋偏移量。
四、加速度前饋積分分離PID算法在PLC上實現(xiàn)
現(xiàn)代控制系統(tǒng)中的積分分離PID能方便地解決工業(yè)領域中常見的非線性、時變、大滯后、強耦合、變結構、結束條件苛刻等復雜問題??删幊炭刂破饕云涓呖煽啃?、編程方便、耐惡劣環(huán)境、功能強大等特性很好地解決了工業(yè)控制領域普遍關心的可靠、安全、靈活、方便、經(jīng)濟等問題。
1.程序流程設計
在程序中,首先將控制參數(shù)存入變量表中,調(diào)用加速度測量程序,根據(jù)加速度的大小,輸出前饋量。將張力傳感器測得的張力信號通過PLC的模擬量輸入通道采集到PLC中,然后調(diào)用PLC中內(nèi)置的離散型PID功能塊,檢測積分分離條件是否滿足,決定積分環(huán)節(jié)的切入與切出。將PID輸出的控制量與前饋控制量合成系統(tǒng)控制輸出,從而構成反饋控制系統(tǒng)。
2.加速度前饋積分分離PID算法PLC編程
PLC是近年來發(fā)展迅速、應用極廣的一類工業(yè)裝置,將PID控制算法與PLC相結合,使常用的閉環(huán)控制系統(tǒng)變得非常方便、靈活。用PLC對模擬量進行PID控制大致有如下幾種方法。
(1)使用PID過程控制模塊。這種模塊的PID控制程序是PLC廠家設計的,并集成于模塊中,用戶使用時只需要設置一些參數(shù),使用起來非常方便。
(2)使用PID功能指令。它是用于PID控制的子程序,與模擬量輸入/輸出模塊一起使用,可以得到類似于使用PID過程控制的效果,但價格便宜得多。
(3)用自編的程序?qū)崿F(xiàn)PID閉環(huán)控制。在沒有PID過程控制模塊和功能函數(shù)的情況下,仍希望采用某種改進的PID控制算法,此時用戶需要自己編制PID控制程序?qū)崿F(xiàn)PID控制,而且此種實現(xiàn)方法的自由度較高,程序完善的情況下可以實現(xiàn)高精度的PID控制。
本文選擇西門子S7-300PLC,利用其PID功能函數(shù),通過編程其接口參數(shù),來實現(xiàn)基于加速度前饋的積分分離PID算法,以達到穩(wěn)定可靠控制鋁箔紙張力的目的。部分主要功能程序如圖2所示。
圖2
通過調(diào)整P、I、D參數(shù),控制PID積分分離的條件以及合適的加速度前饋系數(shù),可以得到性能可靠、張力控制精確、響應迅速的鋁箔紙張力控制系統(tǒng)。經(jīng)在FOCKES350包裝機上實際應用,取得了滿意的控制效果。
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