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(1中國華電集團(tuán)發(fā)電運營有限公司北京1000312天津軍糧城發(fā)電有限公司天津300300 3國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院天津300374)
200MW機(jī)組中儲式制粉系統(tǒng)鍋爐低氮燃燒器節(jié)能改造的探索與實踐
李樹海1安海旺2只健強(qiáng)3
(1中國華電集團(tuán)發(fā)電運營有限公司北京1000312天津軍糧城發(fā)電有限公司天津300300 3國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院天津300374)
本文介紹了配合200MW機(jī)組脫硝改造進(jìn)行的鍋爐低氮燃燒器改造背景、改造思路、改造方案的確定,闡述了低氮燃燒器改造概況,以及改造后的試驗結(jié)論與改造效果。通改造后,在保證設(shè)計燃燒效率的情況下,爐膛出口NOX濃度穩(wěn)定在350 mg/Nm3(干態(tài),6%氧量)以下,達(dá)到了很好的環(huán)保效益。
低氮燃燒器;空氣分級燃燒;中儲式溫風(fēng)送粉制粉系統(tǒng);節(jié)能減排
天津軍糧城發(fā)電有限公司200MW燃煤發(fā)電機(jī)組,配套鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ670/13.72-I型超高壓、一次中間再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣、單爐膛,平衡通風(fēng)、中儲式制粉系統(tǒng)、負(fù)壓燃燒、露天呈Π型布置,全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)的煤粉鍋爐如圖1。鍋爐燃燒方式采用四角切圓,并配有兩臺鋼球磨,中間倉儲式溫風(fēng)送粉的系統(tǒng)。
該機(jī)組鍋爐目前在用的燃燒器是按山西混煤設(shè)計,燃燒室四角布置了四組直流式煤粉燃燒器,為四角雙切園式燃燒,其切園直徑分別為Φ792和Φ542,逆時方向針旋轉(zhuǎn)。
燃燒器中心標(biāo)高為18140mm,每組燃燒器分別裝置了一、二、三次風(fēng)噴口,三次風(fēng)噴口布置于上組燃燒器上部。每個燃燒器沿高度可分為上、下兩組,每組各有兩層一次風(fēng)噴口,一、二次風(fēng)相間布置,上組燃燒器上方布置有兩層三次風(fēng)噴口,三次風(fēng)口的傾角可在冷態(tài)時做適當(dāng)調(diào)整,可作整定汽溫的輔助手段。
圖1 鍋爐總圖
表1 鍋爐主要原始設(shè)計參數(shù)
煤質(zhì)特性:燃用山西混煤(煙煤)煤質(zhì)分析報告。設(shè)計煤種特性如表2。
表2 設(shè)計煤種特性
表3 近三年爐前混煤報告數(shù)據(jù)范圍
表4 鍋爐結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖2 燃燒器布置圖
表5 燃燒器噴口設(shè)計數(shù)據(jù)表
隨著國家環(huán)保部門對電力污染治理要求的不斷提高,到2014年必須完成所屬機(jī)組200MW以上現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣脫硝項目,并確保綜合脫硝率達(dá)到70%以上。另外新的國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》即將發(fā)布:自2014年7月1日起,重點一類地區(qū)的火力發(fā)電鍋爐氮氧化物(NOx)排放為100 mg/Nm3(干態(tài),6%氧量)。
根據(jù)2013年1月對該機(jī)組鍋爐性能試驗結(jié)果,在210MW、190MW、170MW、150MW、130MW負(fù)荷下,修正到過量空氣系數(shù)為1.4時,NOx的質(zhì)量排放濃度為603mg/Nm3、729mg/Nm3、841mg/Nm3、937mg/Nm3、1026mg/Nm3,嚴(yán)重高于國家新標(biāo)準(zhǔn)。
天津軍糧城發(fā)電有限公司地處京津唐重點一類區(qū)域,必須進(jìn)行脫硝改造,為配合脫硝改造有效降低脫硝裝置建設(shè)造價,同時降低脫硝裝置入口氮氧化合物濃度進(jìn)而降低脫硝裝置運行成本,進(jìn)行低氮燃燒器改造已成為當(dāng)務(wù)之急。
3.1改造思路
在確保鍋爐安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運行及原設(shè)備盡可能利老舊設(shè)備的前提下,將現(xiàn)有燃燒系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化改造,現(xiàn)有燃燒器層的層高及布置重新調(diào)整,同時對三次風(fēng)的布置及進(jìn)入爐膛的方式和等離子燃燒器布置的優(yōu)化。綜合利用分級燃燒、濃淡燃燒等低NOx燃燒技術(shù)實現(xiàn)機(jī)組NOx排放量的大幅降低,同時不會造成鍋爐效率的降低。
根據(jù)該機(jī)組近三年常用煤質(zhì)特性,設(shè)計匹配的分級送風(fēng)的配風(fēng)方式,實現(xiàn)燃料的分級燃燒,并能夠組織合理、穩(wěn)定的燃燒流場,降低爐內(nèi)溫度水平,減少NOx排放量。
將現(xiàn)有燃燒器換成低氮燃燒器,實現(xiàn)濃淡燃燒,進(jìn)一步減少NOx生成量,同時增強(qiáng)燃燒穩(wěn)定性,同時對鍋爐各個受熱面?zhèn)鳠徇M(jìn)行校核計算,確保能降低再熱減溫水量,不降低鍋爐熱效率。
燃燒器器整體改造之后,額定負(fù)荷下NOx排放量應(yīng)降到350mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、O2=6%)以下,以降低后期脫硝系統(tǒng)改造的投資及日常運行成本。改造后燃燒系統(tǒng)要有較寬泛的煤種適應(yīng)性,機(jī)組在額定負(fù)荷下運行時再熱減溫水量必須控制在5t/h以內(nèi),保證機(jī)組運行經(jīng)濟(jì)性,改造不能降低機(jī)組熱效率。
同時依據(jù)表2、3給出了設(shè)計煤種與常用煤種的煤質(zhì)分析可知:易著火、易燃盡,結(jié)渣偏輕,但含硫量偏高。在一般情況下,鍋爐燃用高硫煤本身就容易出現(xiàn)爐膛高溫腐蝕和結(jié)渣,如果進(jìn)行低NOx改造,因燃燒器區(qū)域氧量的減少,則更容易出現(xiàn)爐膛高溫腐蝕和結(jié)渣。因此除考慮降低NOx排放外,要特別采取措施防止?fàn)t膛水冷壁的高溫腐蝕和結(jié)渣,同時兼顧考慮鍋爐的穩(wěn)燃及燃燼。
3.2改造方案
采用的多空氣分級低NOx燃燒技術(shù),主要方式為:在主燃燒區(qū)送入全部一次風(fēng)和三次風(fēng)和部分煤粉完全燃燒所需要的二次風(fēng),在二次風(fēng)上方一定的距離送入剩余的分離頂部燃盡風(fēng)(LSOFA+HSOFA),在爐膛垂直方向?qū)崿F(xiàn)空氣分級燃燒;同時一次風(fēng)采用水平濃淡技術(shù),以及部分二次風(fēng)與一次風(fēng)氣流偏置形成貼壁風(fēng),在爐膛水平方向也形成空氣分級燃燒。這樣就在揮發(fā)氮物質(zhì)形成的非常關(guān)鍵的早期燃燒階段將主燃燒器區(qū)域的過量空氣系數(shù)降低,在整個爐膛內(nèi)實現(xiàn)空氣分級燃燒和局部區(qū)域空氣分級燃燒,在初始的富燃料欠氧條件下促使揮發(fā)氮物質(zhì)轉(zhuǎn)化成N2,從而達(dá)到總的NOx生成量的減少。低氮燃燒技術(shù)的關(guān)鍵主要在如下三點:主燃燒器區(qū)域的過量空氣系數(shù)的選擇、SOFA離主燃燒器區(qū)域的距離和各二次風(fēng)噴嘴的風(fēng)量配比。
針對該機(jī)組的特點和實際燃用煤種的特性,采用先進(jìn)和成熟的多空氣分級低NOx燃燒技術(shù),對現(xiàn)有燃燒器進(jìn)行整體綜合改造,具體改造方案如下。
3.2.1在主燃燒器上方增加兩組SOFA燃燒器,具體如表6。
表6 改造后增加兩組SOFA燃燒器情況
主燃燒器上部三次風(fēng)多余風(fēng)量約為13%總風(fēng)量,主燃燒器上方標(biāo)高24.69m處布置LSOFA(13%總風(fēng)量),標(biāo)高27.69 m處布置HSOFA(13%總風(fēng)量),沿爐膛高度方向形成四級分級送風(fēng),分級燃燒,可大大減少NOx的生成,如圖3。
SOFA燃燒器噴嘴可以垂直方向上下手動擺動±30°,同時可以水平方向手動擺動±15°;每個噴嘴均有調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板對噴嘴的風(fēng)量根據(jù)運行要求通過電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)進(jìn)行自動調(diào)節(jié)。SOFA噴嘴通過擺動機(jī)構(gòu)控制,可實現(xiàn)上下擺動,也可手動左右擺動見圖4,既可起到在一定程度上調(diào)節(jié)NOx的排放量的作用,也可調(diào)節(jié)爐膛出口煙溫水平,控制爐膛出口側(cè)偏差煙溫,還可起到精確配風(fēng),按需配風(fēng),實現(xiàn)最佳燃燒的目的。
圖3 改造后SOFA燃燒器布置圖
圖4SOFA燃燒器結(jié)構(gòu)圖
3.2.2由鍋爐兩側(cè)大風(fēng)道引熱風(fēng)到四角SOFA燃燒器,四角SOFA風(fēng)道均布置流量測量裝置,保證四角風(fēng)量均勻,同時精確控制四角SOFA燃燒器總風(fēng)量。
3.2.3主燃燒器各層一次風(fēng)、三次風(fēng)、二次風(fēng)標(biāo)高及數(shù)量均相應(yīng)調(diào)整。一次風(fēng)噴嘴、風(fēng)管需進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,燃燒器依舊采用四角布置切向燃燒、噴嘴固定式直流濃淡燃燒器,假想切圓的直徑為Φ542mm和Φ792mm不變,逆時針旋轉(zhuǎn)。主燃燒器下兩層一次風(fēng)標(biāo)高不變,上兩層一次風(fēng)標(biāo)高降低500mm,下三層二次風(fēng)標(biāo)高不變,上三層二次風(fēng)標(biāo)高下降500mm(取消中間的二次風(fēng),改為三次風(fēng),標(biāo)高同時下降300mm),原布置的下層三次風(fēng)標(biāo)高下降500mm(同時下傾10°),原布置的上層三次風(fēng)改至中間二次風(fēng)處。一次風(fēng)噴嘴、風(fēng)管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計;因增設(shè)了SOFA風(fēng),每個二次風(fēng)噴嘴的風(fēng)量均進(jìn)行了調(diào)整,二次風(fēng)噴嘴也進(jìn)行了重新設(shè)計,其中第5、6層二次風(fēng)設(shè)計為水平偏置貼壁風(fēng)口,其他層為普通噴口;重新設(shè)計一次風(fēng)粉管,采用百葉窗濃淡技術(shù),改造相應(yīng)的煤粉管道。增加了最上排一次風(fēng)到屏底的距離,在一定程度上可彌補(bǔ)低氮燃燒對飛灰的不利影響;同時在高負(fù)荷運行時,更好的控制過熱及再熱汽溫,減少噴水量。因增設(shè)了SOFA風(fēng),每個二次風(fēng)噴嘴的風(fēng)量均進(jìn)行了調(diào)整,二次風(fēng)噴嘴需進(jìn)行重新設(shè)計;重新設(shè)計一次風(fēng)粉管,采用水平濃淡技術(shù),改造相應(yīng)的煤粉管道。
采用水平濃淡燃燒技術(shù)將煤粉分成了濃淡兩股煤粉氣流,優(yōu)化一次風(fēng)燃燒器,調(diào)整導(dǎo)流葉片角度,加大葉片與鈍體間距,平衡濃淡燃燒器風(fēng)速如圖5。濃煤粉位于向火側(cè),淡煤粉位于背火側(cè),一次風(fēng)噴嘴四周還布置有周界風(fēng),可形成“風(fēng)包粉”,既可防止煤粉氣流刷墻或貼壁,也提高水冷壁區(qū)域的氧化性氣氛,均有利于防止高溫腐蝕和結(jié)渣。濃、淡煤粉間設(shè)有垂直鈍體,使?jié)獾淮物L(fēng)之間5°的夾角,既可起到卷吸高溫?zé)煔獾淖饔茫部赏七t濃淡一次風(fēng)的混合。既有利于著火穩(wěn)燃,又可確保水平濃淡燃燒,減少NOx的生成。濃煤粉中布置水平穩(wěn)燃齒,增強(qiáng)噴嘴附近高溫?zé)煔饩砦芰Γㄌ岣邷囟龋┖兔悍蹥饬髟趪娮旄浇鼣_動(增加停留時間),利于煤粉的著火與穩(wěn)燃如圖6。無論是濃側(cè)還是淡側(cè)都形成了偏離化學(xué)當(dāng)量燃燒,即在爐膛水平方向形成燃料和風(fēng)量的分級燃燒,也可在一定程度上減少NOx的生成。
圖5 百葉窗水平濃淡燃燒器示意圖
圖6 水平濃淡燃燒氣流分布示意圖
圖7 貼壁二次風(fēng)效果示意圖
3.2.4重新優(yōu)化設(shè)計并更換所有主燃燒器的二次風(fēng)噴口,因增設(shè)SOFA二次風(fēng),主燃燒器的每個二次風(fēng)噴嘴的風(fēng)量均需進(jìn)行調(diào)整。
3.2.5主燃燒器一次風(fēng)上下布置水平偏置貼壁二次風(fēng),在主燃燒器一次風(fēng)上下布置了貼壁二次風(fēng),如圖3,不僅可提高爐膛高溫燃燒區(qū)域水冷壁附近的氧量,有利于防止?fàn)t膛的結(jié)焦和高溫腐蝕,而且也在爐膛水平方向形成分級送風(fēng),也一定程度上可減少NOx的生成。
3.2.6最上層三次風(fēng)移到主燃燒器中部,增加周界風(fēng)和風(fēng)門,噴口采用一次風(fēng)噴口形式加裝周界風(fēng),具有垂直鈍體和穩(wěn)燃齒,風(fēng)速降低至40m/s,改造相應(yīng)管道。由于三次風(fēng)帶粉量達(dá)到10%~15%,將其下移至主燃燒區(qū)域中部偏下200mm,有利于三次風(fēng)燃燼,可有效降低鍋爐出口飛灰含碳量。原下層三次風(fēng)布置下移500mm,噴口固定向下傾斜10°,將燃燒火焰中心壓低,頂部三次風(fēng)采用50m/s的設(shè)計風(fēng)速,為延長煤粉氣流的停留時間(提高燃盡率),增加燃料氮的還原時間(降低氮氧化物的生成)均有利。
圖8 改造前和改造后主燃燒器布置比較
3.2.7燃燒器改造設(shè)計參數(shù)見表7。
表7 燃燒器改造設(shè)計參數(shù)對比
3.2.8燃燒器改造后沿爐膛高度過量空氣系數(shù)分布圖,如圖9。
圖9 燃燒器改造后沿爐膛高度過量空氣系數(shù)分布
4.1拆除原燃燒器及安裝燃盡風(fēng)噴嘴處和引出風(fēng)管處風(fēng)箱的保溫。
4.2定位割管、安裝SOFA燃燒區(qū)水冷壁讓管,并進(jìn)行100%探傷。
4.3安裝主燃燒器及SOFA燃燒器,靜態(tài)下燃燒器組安裝角度測試定位安裝,剛性梁支吊裝置固定回裝,主燃燒器與水冷壁鰭片焊接并與主梁完成安裝恒力吊架,一次風(fēng)管到完成連接安裝。
4.4新的SOFA風(fēng)道、二次風(fēng)道、周界風(fēng)道安裝含支吊架、風(fēng)門、膨脹節(jié)等。
4.5安裝風(fēng)門執(zhí)行機(jī)構(gòu),連接動力及控制電纜。各部二次風(fēng)門、周界風(fēng)門、SOFA風(fēng)門、SOFA擺角執(zhí)行機(jī)構(gòu)校對。
4.6爐內(nèi)噴嘴處打耐火混凝土,燃燒器、風(fēng)道及煤粉管道做保溫。
4.7冷態(tài)調(diào)試鍋爐冷態(tài)通風(fēng)及空氣動力場試驗等。
根據(jù)改造后現(xiàn)場實際運行情況,完成了低氮燃燒器改造后的熱態(tài)驗證,試驗結(jié)果表明,經(jīng)過一系列的優(yōu)化設(shè)計與改造,鍋爐運行安全性得到了較大提高,煙氣NOx排放量有較大幅度下降,過熱、再熱器溫度調(diào)節(jié)手段得到了較好改善。
5.1210MW工況下二次風(fēng)門及SOFA風(fēng)門不同配風(fēng)方式的優(yōu)化調(diào)整試驗,測試結(jié)果表明,隨著兩層SOFA風(fēng)門的逐漸開大,主燃燒區(qū)域內(nèi)二次風(fēng)關(guān)小,實測空預(yù)器出口煙氣中NOx濃度有較大降幅度下降。
5.2甲、乙兩套制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度的優(yōu)化調(diào)整試驗,通過對粗粉分離器軸向擋板角度的調(diào)整,煤粉細(xì)度R90值由原來的28%~30%降至20%~24%,但煤粉均勻性指數(shù)變化不大,鍋爐飛灰可燃物含量降低了0.3%~0.4%左右。
5.3210MW額定負(fù)荷下制粉系統(tǒng)不同投運方式的優(yōu)化調(diào)整試驗;測試結(jié)果表明,雙制粉運行工況采用低氮配風(fēng)方式,NOx排放濃度比原始運行工況降低了40.98%;飛灰可燃物含量相比原始運行方式高1.0%左右;而在甲制粉系統(tǒng)和乙單制粉系統(tǒng)單獨運行時,實測的NOx排放濃度均能夠達(dá)到保證值,飛灰可燃物含量相對有一定幅度的改善。
5.4完成了170MW負(fù)荷下不同制粉系統(tǒng)投運方式的優(yōu)化調(diào)整試驗;測試結(jié)果表明,鍋爐雙制粉系統(tǒng)運行,燃燒器采用上三層(B/C/D)和下三層(A/B/C)兩種投運方式下,NOx排放濃度比原始運行工況分別降低了37.4%和31.3%;甲制粉系統(tǒng)單獨運行時,改變?nèi)紵魃鲜鰞煞N組合的運行方式,實測空預(yù)器出口NOx排放濃度比原始運行工況分別降低了23.8%和28.3%;乙制粉系統(tǒng)單獨運行工況下,燃燒器采用兩種不同的組合運行方式,實測空預(yù)器出口NOx排放濃度比原始運行工況分別降低了47.4%和49.7%。
5.5210MW負(fù)荷下鍋爐接近最優(yōu)燃燒狀況的鍋爐效率測試;測試結(jié)果表明,鍋爐采用分級燃燒方式后,主燃燒區(qū)域由于缺氧燃燒使得煤粉燃盡程度變?nèi)酰w灰可燃物含量較改造前有所提升,運行經(jīng)濟(jì)性相比改造前有所降低。
5.6鍋爐50%負(fù)荷低負(fù)荷(105MW)下的穩(wěn)燃試驗和制粉系統(tǒng)不同投運方式的優(yōu)化調(diào)整試驗;結(jié)合現(xiàn)場運行實際情況,該負(fù)荷下基本不采用雙套制粉系統(tǒng)運行,而且投運上兩層(C/D)燃燒器;采用單套(甲、乙)制粉投運方式下,鍋爐能夠安全穩(wěn)定運行,負(fù)壓波動較小,就地觀測火焰明亮;甲、乙制粉系統(tǒng)分別單獨運行,調(diào)整為分級送風(fēng)方式下實測空預(yù)器出口NOx排放濃度比原始運行工況分別降低了26.6%和31.5%。
5.7NOx測試結(jié)果
圖10 改造前、后不同負(fù)荷下氮氧化物排放量對比
圖10為改造前、后氮氧化物排放量測試對比圖。由圖可見,改造后氮氧化物排放量較改造前有明顯下降。
改造后污染物排放測試結(jié)果見表8。
表8 NOx排放測試結(jié)果
從表8可以看出,在130MW、150MW、170MW、190MW1、190MW2、210MW六個負(fù)荷下排放量低于350mg/m3。本次低氮燃燒器改造起到了降低氮氧化物排放的效果。低氮燃燒改造后,為了達(dá)到較低的氮氧化物排放,采用分級配風(fēng)燃燒方式,造成主燃區(qū)缺氧燃燒,一方面爐內(nèi)溫度水平降低影響煤粉燃盡率;另一方面主燃區(qū)為還原氣氛,反應(yīng)物濃度降低其煤粉顆粒燃盡率必然降低。另外,采取的配風(fēng)方式造成主燃區(qū)缺氧環(huán)境,易導(dǎo)致煤粉顆粒燃盡率下降,進(jìn)而飛灰含碳量有所上升。在常規(guī)運行階段,可以通過燃燒優(yōu)化調(diào)整確定最合理配風(fēng),找到飛灰可燃物含量與氮氧化物排放兩個指標(biāo)的平衡點,達(dá)到最優(yōu)、最經(jīng)濟(jì)運行工況。
改造后氮氧化物排放濃度顯著降低,降幅在40%以上,平均達(dá)到350 mg/m3以下,改造后鍋爐效率基本維持不變??傮w來說,該機(jī)組配套鍋爐經(jīng)過低氮燃燒技術(shù)的改造,大幅度降低了NOx排放水平,達(dá)到了預(yù)期的目的,取得了明顯的環(huán)保減排效益。同時,也證實了低氮燃燒器加空氣分級燃燒技術(shù)在燃煤電廠里運用能取得了良好成效。
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